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        我廠#1供油泵電動機(jī)振動異常分析及處理

        2019-09-10 07:22:44丁鵬飛
        關(guān)鍵詞:電動機(jī)振動分析

        丁鵬飛

        摘 要:隨著工業(yè)化發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,電動機(jī)逐漸被應(yīng)用到生產(chǎn)生活的各個(gè)方面,在我們的社會中發(fā)揮著越來越重要的作用。眾所周知,所有電動機(jī)振動值(包括振動位移、振動速度、振動加速度)須保持在正常范圍內(nèi),才能保障各項(xiàng)生產(chǎn)能夠正常進(jìn)行。然而,電動機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)振動異常情況已成為電動機(jī)運(yùn)行中的常見問題。下面我們將針對我廠#1供油泵電機(jī)運(yùn)行中突然出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析研究。

        關(guān)鍵詞 ??電動機(jī) ?振動 ?原因 ?分析

        隨著工業(yè)化發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,電動機(jī)逐漸被應(yīng)用到生產(chǎn)生活的各個(gè)方面,在我們的社會中發(fā)揮著越來越重要的作用。發(fā)電廠中安裝的所有高低壓電動機(jī)振動值(包括振動位移、振動速度、振動加速度)須保持在正常范圍內(nèi),才能保障各項(xiàng)生產(chǎn)能夠正常進(jìn)行。然而,電動機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)振動異常情況已成為電動機(jī)運(yùn)行中的常見問題。導(dǎo)致電動機(jī)振動的原因有很多方面,輕者會造成設(shè)備損壞,影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),重者則會導(dǎo)致停工停產(chǎn),給工廠的正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重危害。

        火力發(fā)電廠中配置燃油系統(tǒng)的主要作用是燃煤鍋爐在啟動階段采用助燃油進(jìn)行點(diǎn)火,在鍋爐低負(fù)荷以及燃用劣質(zhì)煤種時(shí)用燃油穩(wěn)定燃燒,改善爐內(nèi)燃燒工況,防止發(fā)生鍋爐非正常滅火。我廠現(xiàn)役兩臺600MW超臨界機(jī)組,燃油系統(tǒng)共配置有三臺供油泵,三臺供油泵電動機(jī)型號均為YB2-280S-2,功率為75kW,上海喜開特防爆電動機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn),其中#1、#2供油泵電動機(jī)為變頻器控制,#3供油泵電動機(jī)(額定轉(zhuǎn)速2970r/min )為工頻運(yùn)行且僅在事故情況下啟動。正常工況下為了保持供油泵出口壓力能夠達(dá)到系統(tǒng)要求,#1、#2供油泵只運(yùn)行一臺即可,#1、#2供油泵電動機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速為2300r/min左右。

        某天,我廠運(yùn)行人員執(zhí)行燃油系統(tǒng)月度設(shè)備切換定期工作,將燃#2供油泵切換至#1供油泵運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)#1供油泵電動機(jī)轉(zhuǎn)速在達(dá)到2300r/min左右時(shí)出現(xiàn)了電動機(jī)整體明顯振動大情況,其中電動機(jī)驅(qū)動端水平方向振動位移最大0.199mm(正常運(yùn)行要求為0.050mm以下)、振速15.7mm/s,被迫停運(yùn)切回#2供油泵運(yùn)行。

        故障出現(xiàn)后工作人員第一時(shí)間趕到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn),針對該電動機(jī)振動情況工作人員詳細(xì)測量電動機(jī)振動值并進(jìn)行了記錄。電動機(jī)啟動后振動位移在0.020—0.030mm之間,工作人員調(diào)節(jié)#1供油泵變頻器輸出頻率大小改變電動機(jī)轉(zhuǎn)速,電動機(jī)轉(zhuǎn)速升至2200r/min左右驅(qū)動端水平方向振動開始逐漸增大,轉(zhuǎn)速升至2300r/min左右時(shí)驅(qū)動端水平方向振動位移達(dá)到最大值0.199mm,繼續(xù)上升至2400r/min過程中電動機(jī)振動值逐漸下降,轉(zhuǎn)速繼續(xù)升至2900r/min過程中電動機(jī)振動下降到正常值0.035mm左右,維持轉(zhuǎn)速2900r/min運(yùn)行時(shí)振動值未再發(fā)生明顯變化。此時(shí),工作人員再次調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率降低電動機(jī)轉(zhuǎn)速至2300r/min時(shí)電動機(jī)振動再次增大至0.199mm,而此過程中油泵側(cè)振動變化不明顯。通過反復(fù)調(diào)節(jié)#1供油泵電動機(jī)轉(zhuǎn)速發(fā)現(xiàn),電動機(jī)轉(zhuǎn)速唯獨(dú)在2200-2400r/min時(shí)出現(xiàn)振動異常情況,且在2300r/min左右時(shí)達(dá)到最大值。同時(shí),電動機(jī)振動異常期間監(jiān)聽電動機(jī)兩側(cè)軸承運(yùn)行聲音良好,整體溫升正常,未見其他明顯異常情況。

        由于此次電動機(jī)振動情況較為特殊,且燃油系統(tǒng)重要設(shè)備失去備用對機(jī)組的安全運(yùn)行造成了較大隱患,我廠電氣專業(yè)立即組織研究討論#1供油泵電動機(jī)振動分析處理方案,專門成立課題研究小組對#1供油泵電動機(jī)振動問題進(jìn)行攻關(guān)。

        眾所周知,電動機(jī)產(chǎn)生不正常的振動主要由機(jī)械和電磁兩個(gè)方面的原因,工作人員從機(jī)械和電磁兩方面開展了研究。

        首先是電磁方面。首先測量#1供油泵電動機(jī)直流電阻和絕緣電阻均正常。通過檢查變頻器柜發(fā)現(xiàn),#1供油泵電動機(jī)振動異常期間變頻器輸入三相電壓正常,連接示波器后顯示變頻器輸出波形正常、電動機(jī)運(yùn)行電流值正常。工作人員試圖通過調(diào)整該油泵出口電動門及調(diào)整變頻器參數(shù)設(shè)置以使該電動機(jī)在運(yùn)行中躲過2300r/min對應(yīng)變頻器頻率區(qū)間(35-39Hz),但同時(shí)需保證油泵出口壓力穩(wěn)定(1.8MPa),但經(jīng)多次調(diào)試由于油泵出口壓力不穩(wěn)定、調(diào)節(jié)后滿足不了運(yùn)行需求等問題兩種方案均告失敗。

        其次是機(jī)械方面。上面已經(jīng)提過,在最初檢查#1供油泵電動機(jī)振動異常情況期間調(diào)節(jié)電動機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)油泵側(cè)振動始終在正常范圍內(nèi)。經(jīng)過討論,首先懷疑由于聯(lián)軸器找中心問題引起電動機(jī)振動異常,工作人員首先檢查電動機(jī)地腳螺栓緊固良好。隨后進(jìn)行了聯(lián)軸器中心數(shù)據(jù)復(fù)測,測量數(shù)據(jù)在合格范圍內(nèi)。為進(jìn)一步排除,將#1供油泵與電動機(jī)聯(lián)軸器解開對電動機(jī)進(jìn)行了單體試運(yùn)測量電動機(jī)振動情況。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),電動機(jī)單體試運(yùn)期間無論轉(zhuǎn)速如何調(diào)整,電動機(jī)振動值始終低于0.050mm。至此,該電機(jī)振動問題顯的更加撲朔迷離。

        經(jīng)進(jìn)一步查詢設(shè)備檢修臺賬得知,該#1供油泵電動機(jī)四個(gè)月前進(jìn)行了解體檢修,查閱當(dāng)時(shí)檢修記錄、單體及負(fù)載試運(yùn)數(shù)據(jù)均未見異常。經(jīng)進(jìn)一步討論,懷疑可能存在解體檢修時(shí)所更換的軸承存在質(zhì)量問題,導(dǎo)致在電動機(jī)負(fù)載后在特定轉(zhuǎn)速區(qū)間帶負(fù)載能力不強(qiáng)引起的電動機(jī)振動異常。經(jīng)專業(yè)研究決定再次將該電動機(jī)解體進(jìn)行詳細(xì)檢查。在電動機(jī)解體后檢查電機(jī)兩側(cè)軸承外觀上未見明顯異常,兩側(cè)端蓋、定子繞組、定子鐵芯及槽楔、轉(zhuǎn)子籠條及外觀檢查均未見異常。為了更好的進(jìn)行排除,最終決定再次更換電動機(jī)兩側(cè)軸承并進(jìn)行回裝試運(yùn)。電動機(jī)解體檢修后單體試運(yùn)各轉(zhuǎn)速區(qū)間振動正常,但在連接聯(lián)軸器后電動機(jī)再次出現(xiàn)了轉(zhuǎn)速在2200-2400r/min之間振動大情況,與之前問題相同。由此,排除了對電動機(jī)軸承、聯(lián)軸器中心不正等機(jī)械方面的問題。

        電磁和機(jī)械方面的各種可能性被一一排除,卻仍未找到電動機(jī)振動的真正原因。最終,為了盡快解決該問題使設(shè)備恢復(fù)正常備用,我們將#1、#3供油泵電動機(jī)進(jìn)行了對調(diào)。對調(diào)之前,#3供油泵電動機(jī)運(yùn)行正常,工頻運(yùn)行時(shí)試轉(zhuǎn)時(shí)振動位移最大為0.045mm。對調(diào)后試運(yùn)結(jié)果顯示,原#3供油泵電動機(jī)換到#1供油泵電動機(jī)位置上出現(xiàn)了同樣的問題:電動機(jī)單體試運(yùn)時(shí)各轉(zhuǎn)速振動正常,但在連接聯(lián)軸器后轉(zhuǎn)速在2200-2400r/min之間也出現(xiàn)驅(qū)動端水平方向振動突增情況,且在2300r/min左右時(shí)達(dá)到最大值,超過2400r/min后電動機(jī)振動值逐漸下降至正常值。

        由此,真相水落石出。結(jié)合之前所做的各種方案研究,徹底排除了電磁和機(jī)械問題引起電動機(jī)振動大的可能性,于是得出了以下結(jié)論:#1供油泵電動機(jī)出現(xiàn)的異常振動情況和油泵、電動機(jī)、變頻器均無關(guān),應(yīng)是電動機(jī)和負(fù)載一起在轉(zhuǎn)速2200-2400r/min之間同電機(jī)基礎(chǔ)發(fā)生了共振現(xiàn)象,從而導(dǎo)致電動機(jī)在這個(gè)轉(zhuǎn)速區(qū)間出現(xiàn)了振動異常。

        在共振頻率下,會引起機(jī)械和結(jié)構(gòu)很大的變形和動應(yīng)力,如果不及時(shí)進(jìn)行處理甚至造成破壞性事故。為避免共振導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生損壞,在現(xiàn)場#1供油泵電動機(jī)工作頻率無法進(jìn)行改變的前提下,只能通過處理電動機(jī)基礎(chǔ)來消除共振現(xiàn)象。

        為盡快消除隱患,工作人員立即制定實(shí)施方案,對電動機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行詳細(xì)測量后全部破碎拆除,重新澆筑制作固定可靠的電動機(jī)基礎(chǔ)。在電動機(jī)基礎(chǔ)充分硬化后工作人員對#1供油泵電動機(jī)進(jìn)行了單體試運(yùn),電動機(jī)在各轉(zhuǎn)速區(qū)間電動機(jī)振動正常,連接負(fù)載后再次進(jìn)行試運(yùn),電動機(jī)在各轉(zhuǎn)速區(qū)間電動機(jī)振動均正常。至此,徹底解決了該#1供油泵電動機(jī)的振動異常情況。

        通過此次我廠#1供油泵電動機(jī)振動異常的處理,徹底消除了設(shè)備隱患,保證了#1供油泵電動機(jī)的安全可靠運(yùn)行。從問題原因分析到各個(gè)可能性因素逐一驗(yàn)證排除,到最終順利解決了這個(gè)疑難雜癥,在處理問題的過程中研究小組內(nèi)設(shè)備維護(hù)人員充分了解了電動機(jī)產(chǎn)生振動的過程、特點(diǎn)和處理方法,積累了處理電動機(jī)類似振動問題的寶貴經(jīng)驗(yàn),為今后電動機(jī)日常管理工作提供了很好的借鑒。

        結(jié)束語:隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展,在企業(yè)的日常設(shè)備管理工作中,電動機(jī)的振動和原因分析是目前我們應(yīng)該進(jìn)行深入研究的一項(xiàng)重要工作,它能夠使我們更加深入了解電動機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作原理和運(yùn)行性能,通過全面分析和逐一排除,最終準(zhǔn)確無誤的找到電動機(jī)出現(xiàn)振動問題的真正原因,從而做到電動機(jī)的全壽命管理,延長電動機(jī)的使用年限,讓電動機(jī)在我們的生產(chǎn)和生活中盡可能地發(fā)揮更大的作用。相信通過我們不斷地研究和科學(xué)性的學(xué)習(xí),在實(shí)踐中驗(yàn)證理論,在理論學(xué)習(xí)上指導(dǎo)實(shí)踐,我們一定可以解決生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的各類 急難雜癥,我們?nèi)〉酶蟮倪M(jìn)步的同時(shí)我們的國家也會發(fā)展的越來越好。

        參考文獻(xiàn):

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