李朋
摘 要:轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的日常維護(hù)與檢修是一線設(shè)備技術(shù)人員管理的重點(diǎn),也是石化裝置連續(xù)穩(wěn)定長(zhǎng)周期安全運(yùn)行的基礎(chǔ)。油漿泵的介質(zhì)以及輔助密封沖洗液比較特殊,若維護(hù)得當(dāng),長(zhǎng)周期運(yùn)行是可以做到的;若維護(hù)不當(dāng),不但機(jī)封頻繁泄漏,增加檢維修工作量及修理費(fèi)成本,且作業(yè)環(huán)境惡劣容易引發(fā)各種安全環(huán)保事故。本文從工藝系統(tǒng)、機(jī)械密封、管理等方面容易導(dǎo)致油漿泵機(jī)封失效的原因進(jìn)行了分析,對(duì)高溫高壓熱油泵的機(jī)械密封長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行措施進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備;油漿泵;重油催化裂化;油漿泵;密封;機(jī)封失效
某石化公司催化裂化裝置二次加工裝置。分餾單元為聯(lián)接原料油裂化單元的后續(xù)單元,產(chǎn)品油漿泵P-1210A是分餾塔T-1210底油漿經(jīng)過冷卻后部分作為產(chǎn)品外輸?shù)牧鞒躺龎罕?。該位?hào)有兩臺(tái)機(jī)泵,一臺(tái)運(yùn)行,另一臺(tái)備用,在油漿外輸壓力不夠時(shí)需啟用進(jìn)行外輸升壓。該泵按照API 610標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)選型制造的單級(jí)懸臂離心泵,電機(jī)與泵為同一基座。
1 泄漏過程
1.1 泄漏處理過程
2016年5月15日,運(yùn)行二部運(yùn)行三班上夜班。催化裂化裝置后部崗位外操21:00裝置現(xiàn)場(chǎng)全面巡檢,確認(rèn)后部各機(jī)泵運(yùn)行正常。22:20~22:30催化裂化裝置崗位外操員到分餾區(qū)進(jìn)行巡檢,對(duì)各機(jī)泵運(yùn)行情況進(jìn)行了測(cè)溫、測(cè)振、運(yùn)行壓力、油位檢查,各機(jī)泵運(yùn)行正常。22:40室外值班人員巡檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品油漿泵P-1210A機(jī)械密封泄漏。外操立即用對(duì)講機(jī)聯(lián)系內(nèi)操和班長(zhǎng),報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)情況。當(dāng)班班長(zhǎng)迅速趕到產(chǎn)品油漿泵P-1210A處,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封處油漿泄漏,即時(shí)停泵,并將機(jī)泵出入口關(guān)閉。5月16日2:00,開始對(duì)泄漏機(jī)泵進(jìn)行吹掃隔離。6:30吹掃隔離結(jié)束,開始對(duì)泵體進(jìn)行拆檢。
1.2 密封解體過程
該機(jī)械密封API集裝雙端面密封,在具備解體條件后,將單級(jí)懸臂離心泵拆下,將機(jī)械密封拆開,對(duì)密封各部件進(jìn)行檢查分析。密封腔拆檢情況,開密封過程發(fā)現(xiàn)密封動(dòng)環(huán)與軸套之間存在少量焦化顆粒,靜環(huán)與泵殼體之間積存少量顆粒,;密封動(dòng)靜環(huán)O型環(huán)均未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷;密封動(dòng)換密封面目測(cè)光滑平整,靜環(huán)密封面目測(cè)光滑平整。從密封拆檢情況看,該泵密封各密封部件均未發(fā)現(xiàn)存在明顯損壞,未找到明顯損壞泄漏點(diǎn)。
2 原因分析
機(jī)械密封失效原因,一般分為三方面的原因:設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)(使用);或是機(jī)械密封本體原因或輔助密封沖洗系統(tǒng)原因,在裝置維護(hù)專業(yè)分工方面也可體現(xiàn)為設(shè)備原因或是工藝原因?qū)е碌臋C(jī)械密封失效。機(jī)泵所用機(jī)械密封形式多種多樣,但不論何種形式其泄漏部位主要集中在這幾處:泵軸和軸套之間的部位;機(jī)封動(dòng)環(huán)與軸套之間部位;機(jī)封靜環(huán)與其密封座之間部位;機(jī)封動(dòng)、靜環(huán)之間部位;機(jī)封部位端蓋與泵體之間。
2.1 直接原因
該泵使用的是PLAN32沖洗方案,經(jīng)檢查,符合美國(guó)石油協(xié)會(huì)API 682-2014標(biāo)準(zhǔn)。首先其沖洗介質(zhì)為常減壓裝置減壓塔減二線蠟油,從減二線來(lái)的溫度120~150℃蠟油進(jìn)入催化密封油緩沖罐,由分餾單元密封油泵150-P-1210抽出并升壓后送往各密封用油點(diǎn)。從P-1210出口主線來(lái)的1.45MPa蠟油由DN15專線接入P-1210A密封沖洗口,做P-1210A密封沖洗油。蠟油在進(jìn)入密封沖洗部位后,其溫度迅速降溫和泵體內(nèi)介質(zhì)溫度一致,降低至80℃左右,蠟油迅速變得黏稠,在密封彈簧部位積存凝固,從而造成密封彈簧在密封環(huán)調(diào)整時(shí)彈性模量不一致,密封環(huán)自調(diào)整不均勻,在密封面處出現(xiàn)泄漏,P-1210A密封沖洗流程。由常減壓裝置減壓塔減二線來(lái)的蠟油在經(jīng)過P - 1210 封油泵升壓后,壓力達(dá)到1.8MPa~1.9MPa,溫度降低至130℃左右,隨著蠟油進(jìn)入P-1210A密封腔體后迅速和泵內(nèi)80℃左右的產(chǎn)品油漿混合,溫度急速降低,蠟油的理化性能發(fā)生較大變化。其黏度迅速升高。從化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)可看出,蠟油溫度130℃時(shí)其黏度為10mPa.s,當(dāng)減二蠟油溫度降低到70℃時(shí),其黏度急劇增加,黏度達(dá)到28.5mPa.s,黏度增加了2.85倍。因此對(duì)于原來(lái)已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行較長(zhǎng)的機(jī)泵,特別是拆檢后發(fā)現(xiàn)設(shè)備部件無(wú)明顯缺陷的機(jī)泵,需重點(diǎn)從工藝系統(tǒng)方面進(jìn)行分析,才有利于問題的解決。
2.2 間接原因
P-1210A密封沖洗油入泵體前,封油線有大約50cm管道無(wú)伴熱,會(huì)加速封油降溫速度。
P-1210A為凱士比泵業(yè)設(shè)計(jì)制造,因設(shè)計(jì)流量?jī)H為35m3/h,揚(yáng)程70m。因此,葉輪尺寸較小,密封腔狹窄,封油注入口速率降低較多,容易凝固淤積。
2.3 管理原因
設(shè)備管理工作開展不細(xì),對(duì)采用PLAN32沖洗方案的密封,沖洗液使用蠟油時(shí),低溫介質(zhì)泵的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不夠深入。設(shè)備管理技術(shù)水平還需繼續(xù)提高。P-1210A密封沖洗油壓力表量程選用不當(dāng),封油壓力控制閥范圍為1.35MPa~1.55MPa,壓力表最大量程僅為1.6MPa。對(duì)使用單級(jí)機(jī)械密封的機(jī)泵沒有著重加強(qiáng)管理,未提前識(shí)別出可燃介質(zhì)機(jī)泵使用單級(jí)機(jī)械密
封所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。此次應(yīng)急匯報(bào)過程存在疏忽,向公司調(diào)度匯報(bào)滯后。反映出雖然經(jīng)過應(yīng)急處置的演練,但人員應(yīng)用還不夠熟練。因此今后還應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的演練,平時(shí)加強(qiáng)事故預(yù)想,避免出現(xiàn)類似情況。
3 處理措施
(1) 對(duì)催化裂化裝置所有機(jī)泵機(jī)械密封進(jìn)行排查,對(duì)密封的適用性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)低溫介質(zhì)泵使用蠟油沖洗的密封立即制定整改方案,并落實(shí)實(shí)施,整改不完成,機(jī)泵不投用;(2)核實(shí)增補(bǔ)部分重要機(jī)泵,增加DCS遠(yuǎn)程緊急停泵功能;(3)全面排查裝置壓力表量程、精度、類型等是否符合實(shí)際使用;(4)加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的演練和應(yīng)急培訓(xùn)。
4 結(jié)論
由于輔助密封系統(tǒng)造成的機(jī)械密封泄漏事件屢見不鮮,但由于外沖洗液溫度變化進(jìn)而致使其黏度發(fā)生變化,進(jìn)而造成機(jī)械密封失效。雖然在第一時(shí)間解體集裝密封,也未能發(fā)現(xiàn)密封主體部分存在機(jī)械故障或部件缺陷。為此,對(duì)于關(guān)鍵機(jī)泵出現(xiàn)的問題,應(yīng)科學(xué)地、全面地進(jìn)行綜合分析,以避免出現(xiàn)的片面性,造成重復(fù)檢修從而耽誤檢維修和裝置的開車進(jìn)度。
參考文獻(xiàn):
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