摘要:隨著遼河油田稠油區(qū)塊吞吐輪次的增加,諸多區(qū)塊處于低壓低速開采狀態(tài),開采過程中蒸汽重力超覆,吸汽剖面不均,井間汽竄,回采水率低,返排能力差等問題日益凸顯,嚴重降低了稠油熱采效率。針對區(qū)塊存在的主要問題,開展化學調(diào)剖封竄技術(shù)研究與應用?,F(xiàn)場試驗表明該技術(shù)可有效解決高輪次吞吐井存在的問題,提高稠油區(qū)塊的整體開發(fā)效果。
關(guān)鍵詞:稠油;調(diào)剖;封竄;配方體系;現(xiàn)場應用
遼河油田是我國最大的稠油生產(chǎn)基地,主要通過蒸汽吞吐方式開采,目前蒸汽吞吐生產(chǎn)普遍達到15周期以上,開發(fā)過程中各種問題日益凸顯:油層縱向吸汽不均,低滲透層難動用,井間汽竄嚴重,干擾鄰井生產(chǎn);地層壓力低、虧空嚴重,地下大量存水,無效注汽量增多;套管破損、管外竄槽現(xiàn)象加劇,油井井況差、措施難度大;地層剩余油中重質(zhì)組分多,流動性差,油流通道易堵塞,造成油井低產(chǎn)。以上問題的出現(xiàn)大幅降低了稠油開采效率,產(chǎn)量呈加速遞減趨勢,噸油成本逐年上升,原油生產(chǎn)的經(jīng)濟效益明顯下滑,嚴重影響了企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。目前常規(guī)的調(diào)剖封竄技術(shù)已經(jīng)不能解決上述問題,主要技術(shù)難題在于地層能量不足,虧空嚴重,常規(guī)調(diào)堵劑不能有效封堵高滲透層或封堵后造成油井產(chǎn)能下降[1-7]。
1技術(shù)思路
針對以上問題和技術(shù)難點,從“藥劑配方,注入工藝,技術(shù)配套”等方面進行技術(shù)攻關(guān)。提出“調(diào)、堵、洗”的技術(shù)思路,通過低壓井高溫調(diào)剖技術(shù)、高強度封竄堵水技術(shù)、稠油解堵助排驅(qū)油一體化技術(shù)和配套工藝技術(shù)四項關(guān)鍵技術(shù),解決高輪次吞吐井存在的各種矛盾和技術(shù)難題,提高稠油油藏開發(fā)效果。
2關(guān)鍵技術(shù)
2.1低壓井高溫調(diào)剖技術(shù)
自主研制出二次交聯(lián)調(diào)剖劑等系列調(diào)剖劑配方體系,吸汽剖面改善率達到90%以上,調(diào)剖有效期從6個月提高到18個月以上,該技術(shù)能有效改善高輪次吞吐井吸汽不均的狀況,擴大蒸汽波及體積,提高稠油開發(fā)的采收率。
2.2高強度封竄堵水技術(shù)
自主研制出觸變性無機凝膠封竄劑等系列封竄劑配方體系,形成了完整的高強度封竄堵水技術(shù),該技術(shù)封竄有效期從6個月提高到12個月以上,封堵率從75%提高到90%以上,油井含水從95%降至85%以下,平均單井減少汽竄方向2個,該技術(shù)能有效解決高輪次吞吐井井間汽竄、生產(chǎn)井高含水等問題,對管外竄槽引起的套管損壞、油井水淹等有積極的預防和治理作用,能顯著提高稠油區(qū)塊的開發(fā)效果。
2.3稠油解堵助排驅(qū)油一體化技術(shù)
自主研制出集防乳、破乳、降粘、增能、助排于一體的稠油助采劑、解除堵塞率達到96%以上的解堵劑系列助排解堵配方體系,形成了完整的稠油解堵助排驅(qū)油一體化技術(shù),該技術(shù)能有效解決高輪次吞吐井油流通道堵塞嚴重、返排能力差等問題,增加了油層排液能力,挖掘出了油層深部的剩余油,提高了稠油區(qū)塊的開發(fā)效果。
2.4配套工藝技術(shù)
研制出智能調(diào)剖注入系統(tǒng),可以實現(xiàn)連鎖自動控制及手動控制,液位、流量、壓力均用無線傳輸模塊遠傳至中控室,使設備操作人員能夠隨時了解施工進展情況。計算機控制自動密閉上料,配液方便、快捷,不僅準確、環(huán)保,而且節(jié)省人力、物力,完全實現(xiàn)了操作的自動化。同時具有檢修周期長,易損件壽命長,對調(diào)堵劑造成的剪切小等優(yōu)點,適合化學調(diào)控長期連續(xù)施工作業(yè)。
3現(xiàn)場試驗與效果分析
3.1現(xiàn)場試驗
2017年至2019年,稠油油藏高輪次吞吐井調(diào)剖封竄技術(shù)在遼河油田杜84、杜813、杜66、高3624等區(qū)塊現(xiàn)場累計實施215井次,截止到2019年6月,累計增產(chǎn)原油52365噸,增油效果顯著。
3.2效果分析
(1)低壓井高溫調(diào)剖效果分析
低壓井高溫調(diào)剖技術(shù)現(xiàn)場實施95井次,調(diào)剖后,措施井平均注汽壓力由調(diào)剖前的10.2MPa上升至13.5MPa,注入壓力提高明顯,吸汽剖面改善率達到92%,油層非均質(zhì)性改善明顯,蒸汽利用率提高12%,調(diào)剖有效期長達20個月,調(diào)剖效果明顯。
(2)汽竄井封竄效果分析
高強度封竄堵水技術(shù)現(xiàn)場實施80井次,封竄后,措施井綜合含水從95%降至82%,封堵率達到92%,平均單井減少汽竄方向2個,封竄有效期達到了8個月,有效解決了生產(chǎn)井高含水、汽竄等問題,封竄效果顯著。
(3)低效井解堵助排效果分析
稠油解堵助排驅(qū)油一體化技術(shù)現(xiàn)場實施40井次,措施后,平均單井排水期比措施前縮短5天,延長周期生產(chǎn)時間56天以上,油流通道解堵率達到96.5%,提高了稠油流動性和返排能力,平均單井日產(chǎn)油從0.8噸提高到2.2噸,恢復了油井產(chǎn)能,提高了稠油熱采效率。
3.3經(jīng)濟效益分析
近三年,稠油油藏高輪次吞吐井調(diào)剖封竄技術(shù)累計增油5.24萬噸,創(chuàng)經(jīng)濟效益1.08億元,投入產(chǎn)出比達到1:2.9,取得了較好的經(jīng)濟效益。
4結(jié)論
(1)通過科研攻關(guān),形成了低壓井高溫調(diào)剖、高強度封竄堵水、稠油解堵助排驅(qū)油和配套工藝4項關(guān)鍵技術(shù),該技術(shù)能有效改善高輪次吞吐井層內(nèi)、層間吸汽不均的狀況,提高蒸汽波及體積,解決井間汽竄問題,增加油層返排能力,提高稠油區(qū)塊的整體開發(fā)效果。
(2)通過現(xiàn)場試驗,產(chǎn)生了很好的社會經(jīng)濟效益,預計今后現(xiàn)場應用推廣規(guī)模將逐漸擴大,具有十分廣闊的應用前景。
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作者簡介:
李瑞(1971-),男,高級工程師,1993年畢業(yè)于大連理工大學精細化工專業(yè),現(xiàn)從事油田化學調(diào)剖堵水、三次采油等科研與推廣工作。