王成訓(xùn)
摘要:二氧化碳驅(qū)的推廣對(duì)于原油產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要,可以解決氣田擴(kuò)能后新增二氧化碳埋存與循環(huán)利用的問(wèn)題,保障氣田高效、環(huán)保、安全生產(chǎn)。同時(shí),二氧化碳驅(qū)能夠提高低滲透油藏單井產(chǎn)量,對(duì)于穩(wěn)定并提高單井產(chǎn)量意義重大。但是,隨著二氧化碳?xì)怏w注入量的增加,二氧化碳?xì)怏w會(huì)作為伴生氣,隨原油被采出到地面,給原油集輸系統(tǒng)帶來(lái)氣竄的危害,影響集輸系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。本文著重講解了日常工作中解決處理氣竄的幾種的常用方法的對(duì)比,希望能夠給予各油田解決氣竄問(wèn)題作為參考。
關(guān)鍵詞:二氧化碳驅(qū);氣竄的危害;處理方法
1.現(xiàn)狀調(diào)查
松遼盆地二氧化碳驅(qū)油與埋存示范工程是中國(guó)石油承擔(dān)的國(guó)家重大科技專項(xiàng)示范工程項(xiàng)目。該示范工程是從長(zhǎng)嶺氣田的天然氣中捕集二氧化碳,將其用于低滲透油藏驅(qū)油,在實(shí)現(xiàn)二氧化碳驅(qū)提高采收率的同時(shí)埋存二氧化碳,隨著二氧化碳?xì)怏w注入量的增加,二氧化碳?xì)怏w會(huì)作為伴生氣,隨原油被采出到地面,給原油集輸系統(tǒng)帶來(lái)氣竄的危害,影響集輸系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
2.分析原因
2.1地層發(fā)生氣竄的原因
氣體的流速是原油流速的400倍,是水的流速60倍,在具有較大壓差的油藏指進(jìn)現(xiàn)象更加明顯,損害了地層的機(jī)理,主要是使油的相對(duì)滲透率變壞,油井發(fā)生嚴(yán)重的氣竄。
2.2氣竄對(duì)地層的影響
發(fā)生氣竄后地層壓力下降,采收率降低,另外還能引起其他負(fù)面效應(yīng),如引起氣體膨脹,引起油層溫度下降,引起瀝青質(zhì)和蠟沉淀,從而堵塞地層通道。
2.3氣竄對(duì)原油集輸系統(tǒng)的影響
氣竄井回油壓力增高,溫度低,阻礙其它油井的回油,不但影響氣竄井的原油產(chǎn)量,還影響到其它油井的原油產(chǎn)量。另外,油井發(fā)生氣竄后,如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),除造成其它油井的回油壓力增高溫度降低外,還能發(fā)生管線凝結(jié)、密封填料漏失,密封點(diǎn)泄漏等事故。
3.控制措施
3.1調(diào)整二氧化碳?xì)怏w注入方案
首先采取控制注氣與采油速度,均衡注氣,保持注采平衡,控制注采壓差,甚至降低注氣速度,也是防止氣竄的措施之一,但是注入單井各井油壓不一定,有高有低,導(dǎo)致有部分注入井出現(xiàn)注不進(jìn)的狀況,況且注入量減少,也起不到埋存驅(qū)油目的,失去了埋存驅(qū)油意義。
3.2單井罐車泄壓方案
其次采用單井罐車泄壓,在單井現(xiàn)場(chǎng)用運(yùn)輸油罐車與油井套管連接,泄放井底壓力,分別試驗(yàn)黑+79-3-1、黑79-3-03和79-1-3三口井,每天每口井泄壓2小時(shí)以后,發(fā)現(xiàn)罐車泄壓只能暫時(shí)卸掉部分壓力,當(dāng)停止單井罐車泄壓后,油壓還會(huì)恢復(fù)到泄壓前的壓力,起不到泄壓作用,而且單井泄壓費(fèi)用比較高,員工操作難度大,每口井用一臺(tái)罐車需要運(yùn)輸費(fèi)用200元/小時(shí),并且需要員工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,二氧化碳?xì)怏w從高壓泄放到低壓還容易產(chǎn)生干冰,導(dǎo)致管線發(fā)生凍堵,泄壓效果滿足不了生產(chǎn)要求,浪費(fèi)人力物力,增加生產(chǎn)成本。
3.3摻輸系統(tǒng)安裝止回閥方案
采用摻輸系統(tǒng)安裝止回閥,當(dāng)單井原油管線壓力大于摻輸壓力時(shí),止回閥關(guān)閉,防止氣體進(jìn)入摻輸系統(tǒng),保證摻輸系統(tǒng)壓力、溫度正常運(yùn)行,當(dāng)摻輸壓力大于單井油管線壓力時(shí),摻輸水進(jìn)入到單井油管線,與油井產(chǎn)出物匯合,進(jìn)入集輸系統(tǒng)恢復(fù)正常生產(chǎn),解決了高壓氣體進(jìn)入摻輸系統(tǒng)的問(wèn)題。
3.4安裝密閉循環(huán)計(jì)量罐方案
當(dāng)單井回油壓力達(dá)到1.5MPa時(shí),將單井回油流程切換到計(jì)量流程,將臥式計(jì)量罐作為泄壓罐,泄放單井壓力,并對(duì)單井進(jìn)行計(jì)量,同時(shí)也能控制集輸系統(tǒng)壓力平穩(wěn)。泄放氣體依靠系統(tǒng)壓力輸送到注入站進(jìn)行處理回注,達(dá)到密閉循環(huán)注入,解決了單井回油管線氣竄問(wèn)題。
4.檢驗(yàn)效果
結(jié)合3.3和3.4試驗(yàn)方案,在采油試驗(yàn)隊(duì)0號(hào)井組黑79-1-3單井進(jìn)行試驗(yàn)
4.1黑79-1-3運(yùn)行參數(shù)
黑79-1-3單井正常生產(chǎn)時(shí)摻輸壓力在1.0MPa-1.2MPa之間,溫度58℃-60℃之間,油井回油壓力在0.6MPa-0.8MPa之間,回油溫度35℃-38℃之間,此參數(shù)能夠保證集輸系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
4.2黑79-1-3氣竄時(shí)參數(shù)
當(dāng)油管線發(fā)生氣竄時(shí),摻輸系統(tǒng)壓力能增大到3.5MPa-4.0MPa之間,溫度降至15℃-20℃之間,回油壓力增大到3.5MPa-4MPa,回油溫度降低5℃-10℃整個(gè)集輸系統(tǒng)運(yùn)行壓力波動(dòng)較大,溫度較低,同時(shí)還導(dǎo)致與其相關(guān)的黑79、黑79-3-03、黑+79-3-1井回油壓力增高,溫度降低,造成油井不出油。
4.3黑79-1-3技改后參數(shù)
采取在黑79-1-3單井現(xiàn)場(chǎng)摻輸管線上安全止回閥,當(dāng)黑79-1-3單井發(fā)生氣竄壓力大于1.2MPa時(shí),此時(shí)止回閥關(guān)閉,摻輸系統(tǒng)壓力保持在1.0MPa-1.2MPa之間,溫度保持在58℃-60℃之間,再將黑79-1-3單井回油工藝倒計(jì)量流程進(jìn)行系統(tǒng)泄壓計(jì)量,回油管線泄壓至1.0MPa時(shí),摻輸管線止回閥開(kāi)啟,摻輸水進(jìn)入回油管線,集輸系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),當(dāng)集輸系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)4小時(shí)后,切換到正常生產(chǎn)流程,恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)反復(fù)十余次試驗(yàn)論證,確認(rèn)此項(xiàng)試驗(yàn)是目前解決集輸系統(tǒng)二氧化碳?xì)飧Z的最佳方法,不僅增加原油產(chǎn)量、節(jié)約成本、減輕崗位員工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)也避免環(huán)境污染。
5.結(jié)束語(yǔ)
總之,根據(jù)以上的結(jié)論,計(jì)劃在2019年5月初期在采油一區(qū)4號(hào)井組和采油三區(qū)2號(hào)井組篩選10口氣竄嚴(yán)重單井作為試驗(yàn)井,組織人員反復(fù)試驗(yàn)論證,摸索出最佳調(diào)控方法,予以全面推廣。