楊瑞琪 陳婕
摘要:為了保證航煤加氫裝置在實際應(yīng)用過程中的效果,要結(jié)合實際情況,積極采取有針對性的措施,在航煤加氫裝置上對RSS-2催化劑進行科學(xué)合理的利用,從而起到良好的應(yīng)用效果。本文對此進行分析,為該催化劑的應(yīng)用效果提供有效保障。
關(guān)鍵詞:航煤加氫裝置;RSS-2催化劑;應(yīng)用措施
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步和快速發(fā)展,更多先進的技術(shù)手段被廣泛應(yīng)用在各個領(lǐng)域中,尤其是RSS-2催化劑在航煤加氫裝置中的應(yīng)用具有非常重要的影響和作用。這種類型的催化劑在實際應(yīng)用過程中,不僅可以在經(jīng)過加氫反應(yīng)、分餾等環(huán)節(jié)之后,提高其自身的脫硫醇率和脫硫率,還可以盡可能滿足低凝柴油在生產(chǎn)過程中的更高要求。
1裝置工藝流程
25萬噸/年航煤脫硫醇裝置的反應(yīng)原料來自于本廠常減壓裝置的常一線直餾煤油,其與重整預(yù)加氫氫氣組成混合物,通過加熱爐加熱后進入反應(yīng)器中,在一定反應(yīng)溫度(235~240℃)、壓力(2.1-2.2MPa)及催化劑(RSS-2)的作用下發(fā)生加氫脫硫醇硫、脫硫、脫氮等反應(yīng)。反應(yīng)完成后,產(chǎn)物流出至高壓分離器當中進行油汽水三相分離。最終進入到分餾塔當中,重沸爐作為塔底熱源,在塔頂蒸出溶解在生成油中的H2、H2S 和小分子烴;。塔底的航煤產(chǎn)物再進入到精脫硫器當中,可以直接將產(chǎn)物中的硫化氫進行有針對性的脫除處理。隨后在精制航煤中定量加注抗氧化劑(T-501)。塔頂輕組分在經(jīng)過冷凝之后進入回流罐,一部分通過回流泵回流至塔內(nèi),另一部分則作為石腦油輸送到裝置外。
2催化劑及保護劑性質(zhì)
RSS-2催化劑在實際應(yīng)用過程中,主要是將AlO作為載體,,Ni-Mo金屬體系作為該催化劑中的活性金屬體系,它對于脫硫醇、脫硫等反應(yīng)具有較高的催化活性,因此在實際應(yīng)用過程中的整體效果普遍比較良好。此外,為了抑制雜質(zhì)對主催化劑孔道的堵塞與活性中心被覆蓋,保護主催化劑活性和穩(wěn)定性,延長催化劑運行周期,催化劑還需配套加入加氫保護劑RGO-1。
3催化劑裝填
在加氫反應(yīng)器床層催化劑的實際應(yīng)用過程中,最常見的方式就是裝填。通過裝填方式的科學(xué)合理利用,促使催化劑在應(yīng)用過程中的壽命得到有效的延長。與此同時,在反應(yīng)器當中還要裝填一定量的保護劑。根據(jù)催化劑性能參數(shù)與生產(chǎn)工藝參數(shù),得出反應(yīng)器應(yīng)裝填RSS-2催化劑18.4t,在經(jīng)過仔細的測量和計算統(tǒng)計分析之后,確定其自身的裝填密度達到了800kg/m。除此之外,其中的RGO-1保護劑是1.0t,其中的裝填密度達到了650kg/m。
4催化劑硫化
在與實際情況結(jié)合進行分析的時候,發(fā)現(xiàn)初使用RSS-2催化劑時其自身的活性金屬組分Ni-Mo在其中的狀態(tài)是氧化狀態(tài)。因此要對其進行預(yù)硫化處理,將氧化態(tài)的活性金屬逐漸轉(zhuǎn)變成為硫化態(tài)。這樣做的目的是為了使催化劑在實際應(yīng)用過程中的催化活性得到激活和強化,同時還可以具有良好的穩(wěn)定性。在具體操作過程中,通常情況下會選擇利用的硫化工藝是濕法硫化,將二甲基二硫作為其中的主要硫化劑。
5工業(yè)應(yīng)用
5.1加工常一線直餾煤油原料
在常一線直餾煤油原料以及航煤產(chǎn)品性質(zhì)分析過程中,要將3#噴氣燃料國家標準與實際結(jié)果進行結(jié)合分析,對航煤原料當中的硫醇硫含量、硫含量、腐蝕性等指標進行有效控制。
由表2可見,常一線直餾煤油原料性質(zhì)較接近3#噴氣燃料規(guī)格的要求,原料自身的性質(zhì)普遍比較良好,硫醇硫、硫含量都相對較低。但在整個操作過程中,要盡可能保證反應(yīng)條件的緩和。直餾煤油在經(jīng)過加氫反應(yīng)之后,其自身會經(jīng)過分餾、換熱等各種不同類型的階段,可以促使其自身的脫氮率可以得到有效提升。
在航煤摻煉生產(chǎn)低凝柴油的時候,為了從根本上滿足國IV對低凝柴油提出的生產(chǎn)要求,在具體操作過程中,要結(jié)合實際要求對低凝柴油的調(diào)和組分進行適當?shù)脑黾雍吞幚?。與此同時,還要與催化劑技術(shù)在實際應(yīng)用過程中的效果進行結(jié)合,這樣不僅可以為石油單位提供準確有效的計算和分析結(jié)果,而且還可以對工藝流程進行變更和優(yōu)化。尤其是在直餾航煤摻煉常二線的時候,可以通過加氫反應(yīng)在其中科學(xué)合理利用,促使硫自身的質(zhì)量分數(shù)有所下降。
另外,由于混合原料當中常二線在其中的比例越來越大,造成其自身的新氫流量以及反應(yīng)器在其中的入口溫度普遍比較高,其他的各項工藝指標相對比較平均,基本上都可以控制在指標范圍之內(nèi)。導(dǎo)致這一現(xiàn)象出現(xiàn)的根本原因是由于常二線中的硫含量普遍比較高,而在整個加氫脫硫反應(yīng)過程中,常二線油對氫氣的需求量和消耗量普遍比較高,同時對反應(yīng)溫度的要求也一致在不斷提升。除此之外,在國V柴油質(zhì)量標準制定以及具體落實之后,可以對現(xiàn)有的操作條件進行優(yōu)化和完善,要對常二線的摻煉比進行有效控制。這樣不僅可以保證反應(yīng)器入口溫度適量提升,而且還可以實現(xiàn)對混合原料當中的硫質(zhì)分數(shù)的有效控制。
6結(jié)束語
在利用RSS-2催化劑的時候,可以職業(yè)將常減壓裝置常一線直流煤油看作是其中的主要原料。在經(jīng)過氫反應(yīng)等一系列的反應(yīng)操作之后,其自身的脫硫率、堿性氮質(zhì)量都會有明顯的提升,這樣可以達到基本的要求和標準。
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