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        煤化工廠合成氣凈化裝置生產(chǎn)運行問題及解決方案

        2019-09-10 01:55:30張珂段琪瑞
        關(guān)鍵詞:合成氣

        張珂 段琪瑞

        摘 要:為煤化工廠的尾氣排放問題,上世紀(jì)七八十年代,我國先后從日本鉆石公司、挪威??瞎?、德國西馬克德馬格公司引進(jìn)3.5萬千伏安、2.55萬千伏安密閉電石爐和大型鐵合金電爐技術(shù),并在運行過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗、改進(jìn)和優(yōu)化工藝,最終自主開發(fā)了大型電石爐制造技術(shù),開發(fā)了全新的電石爐尾氣凈化回收和裝置自動化控制技術(shù),為電石行業(yè)清潔生產(chǎn)提供了有力技術(shù)支撐。

        關(guān)鍵詞:煤化工廠;合成氣;凈化裝置

        前言

        作為傳統(tǒng)煤化工的典型代表,我國電石工業(yè)同樣是在前蘇聯(lián)提供的老式敞開電石爐基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。能耗高、污染重、尾氣難以回收利用一度成為電石工業(yè)的代名詞。

        1 電石爐氣凈化工藝流程

        流程簡述:電石爐氣凈化是經(jīng)布袋除塵后的電石爐氣,凈化及提濃CO工藝包括以下步驟:前端預(yù)凈化、變溫吸附預(yù)凈化、增壓、耐硫催化脫氧、脫硫、脫酸氣、脫磷砷、脫氟、干燥、變壓吸附提濃CO。具體工藝過程簡述如下:來自氣柜的電石爐氣壓力約0.003MPa,經(jīng)鼓風(fēng)機加壓至0.08MPa,進(jìn)入前端凈化器,前端凈化器內(nèi)裝有特種活性炭,在常溫下發(fā)生吸附,焦油粉塵等雜質(zhì)被吸附。出前端凈化器的氣體經(jīng)螺桿壓縮機增壓至0.7MPa后,進(jìn)入多塔塔組成的變溫吸附系統(tǒng),變溫吸附塔內(nèi)裝填特種吸附材料,經(jīng)TSA后除去大部分的雜質(zhì)組分.出變溫吸附塔的電石爐氣預(yù)熱至250℃后進(jìn)入耐硫催化脫氧系統(tǒng),通過特殊工藝設(shè)計,脫氧過程可實現(xiàn)熱量自維持,無需外加熱.耐硫脫氧后的氣體經(jīng)冷卻后進(jìn)入中溫水解反應(yīng)器,將有機硫轉(zhuǎn)化成H2S,之后經(jīng)PDS工藝可實現(xiàn)脫硫和硫磺的回收。脫硫后的電石爐氣進(jìn)入裝有特種吸附材料的脫磷脫砷塔,再進(jìn)入脫氯脫氟塔,達(dá)到雜質(zhì)的完全凈化。除去雜質(zhì)的電石爐氣進(jìn)入變壓吸附提純CO系統(tǒng),變壓吸附由多臺臺吸附器和一系列程序控制閥門組成,含H2、N2的吸附廢氣和置換廢氣從吸附塔頂出作為干燥再生氣后再進(jìn)入變溫吸附預(yù)凈化作沖洗冷吹氣,后進(jìn)入燃料管網(wǎng)燃燒,被吸附的CO通過逆放和抽空從塔底解吸得到合格的CO氣,一部分作為置換氣回變壓吸附提純CO系統(tǒng)進(jìn)行置換,一部分作為產(chǎn)品氣送到界外供使用。電石爐氣經(jīng)凈化提濃后,得到CO體積濃度大于96%,總S含量低于1mg/m3、氧含量低于50×10-6(v/v)、CO2含量低于50×10-6(v/v)、As含量低于1mg/m3、P含量低于1mg/m3,無其它有害雜質(zhì)的富CO氣體。經(jīng)凈化提純的CO可作為羰基合成原料氣,實現(xiàn)電石爐氣變廢為寶的目標(biāo)。

        2 凈化系統(tǒng)存在的主要問題

        2.1 “燒袋”

        當(dāng)前電石爐的爐氣凈化系統(tǒng)多采取袋式除塵工藝,除塵過濾元件通常選用玻纖覆膜濾袋、玄武巖覆膜濾袋、FMS濾袋。這些濾芯的共同特點是耐溫程度低,只有在不超過240℃的溫度下才能長期穩(wěn)定使用,但濾芯壽命在220~240℃下很難超過一個月。正常生產(chǎn)時,爐氣出爐溫度在540~730℃,異常情況下為800~1070℃,已遠(yuǎn)高于過濾元件所能承受的極限溫度,即便是昂貴的PTFE濾袋也無法適應(yīng)該工況下的爐氣除塵要求。

        2.2 “糊袋”

        “糊袋”原因分析電石生產(chǎn)選用的蘭炭含有焦油,焦油進(jìn)入爐氣后會拉高爐氣的露點溫度。據(jù)該廠多年來的取樣分析匯總發(fā)現(xiàn):爐氣露點溫度主要集中在50~100℃、120~240℃、240~280℃、300~500℃等四個的溫度段;溫度在260℃以下時冷凝成分的量占易冷凝成分總量的96.2%,260~320℃時僅占2.5%,溫度高于320℃時冷凝成分極少。爐氣在接近露點除塵或處在露點以內(nèi)除塵時,焦油很容易停留在濾袋內(nèi)部或粘附到濾袋表面,造成“糊袋”。在生產(chǎn)中,為最大程度降低爐氣中焦油的析出量以及延長濾袋使用壽命,一般將爐氣溫度降至220~240℃后再進(jìn)入除塵器。

        3 解決方案及性能評價

        為了解決爐氣凈化系統(tǒng)中除塵器頻繁出現(xiàn)“燒袋”或“糊袋”問題,筆者提出以下幾種技改方案,并對其性能進(jìn)行了分析評估。

        3.1 雙系統(tǒng)袋式除塵方案

        采用雙系統(tǒng)袋式除塵方案,即:①保留現(xiàn)有袋式除塵設(shè)備,采取一開一備設(shè)計;②增加凈化系統(tǒng)界區(qū)閥門密封等級要求,當(dāng)電石爐運行時除塵器的布袋頻繁出現(xiàn)問題時,只要檢修及時也不會引起電石的同步停車;③增大預(yù)降溫設(shè)備的設(shè)計余量,采用多級水冷套+緩沖罐冷卻模式,并對預(yù)降溫系統(tǒng)的緩沖罐冷卻器的外殼采用雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計。

        3.2 高溫除塵方案

        采用高溫除塵方案,即:①采用耐溫程度更高的多孔陶瓷濾芯;②通過前端預(yù)降溫、后端保溫、伴熱措施將爐氣進(jìn)除塵器的溫度控制在爐氣露點50℃以上,同時控制爐氣進(jìn)入除塵器的最高溫度不超過800℃。從而徹底解決除塵器“糊袋”現(xiàn)象的發(fā)生,也間接解決了電石爐塌料或異常工況時爐氣升溫造成除塵器“燒袋”的問題。高溫陶瓷濾芯除塵方案在煤氣化方面的應(yīng)用較為廣泛,過濾精度20mg/m3左右,但是該工藝系統(tǒng)一次投資較采用袋式除塵高出數(shù)倍,在電石行業(yè)的工業(yè)化難度較大。

        結(jié)束語

        當(dāng)前,電石生產(chǎn)行業(yè)電石爐開工率偏低的主要因素除市場行情不穩(wěn)外,更多是來自于生產(chǎn)裝置的運行不穩(wěn)定,其中爐氣凈化系統(tǒng)的袋式除塵器發(fā)生“燒袋”或“糊袋”等事故是導(dǎo)致部分電石爐開工率偏低的主因,電熱爐法生產(chǎn)鐵合金、黃磷、氮化鈣、碳化硅等裝置也存在類似問題。除塵器濾袋不定期被爐氣產(chǎn)生的異常溫度摧毀,從而導(dǎo)致以電石為基礎(chǔ)的縱向生產(chǎn)企業(yè)不能正常生產(chǎn)。經(jīng)電石爐爐氣凈化系統(tǒng)的實際運行情況和除塵器的運行理論推論得知,采用使用溫度更高的多孔陶瓷濾芯可有效避免袋式除塵器頻繁出現(xiàn)的“燒袋”或“糊袋”等事故,同時還會給生產(chǎn)企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1]吳振山,蔣曉東.高效氣固分離裝置在制備無塵SO2氣體上的探究[J].硫酸工業(yè),2016(04):61.

        [2]吳振山,詹俊東,方鵬,等.高溫LP收塵與SNCR脫硝組合應(yīng)用的研究[J].化工設(shè)計通訊,2015(4):56~58.

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