王煊 劉樂
摘要:本文通過對熱軋2250F3軋機剛度的跟蹤分析,確定了影響軋機剛度的主要因素。針對F3軋機CVC牌坊安裝面腐蝕問題,本文通過軋機牌坊的激光熔覆再制造在線修復(fù)實驗,并在修復(fù)后進行剛度測試及數(shù)據(jù)采集對比,提升了F3軋機剛度。
關(guān)鍵詞:精軋機;軋機剛度;激光熔覆法
1前言
熱軋2250生產(chǎn)線采用國內(nèi)外流行的CVC+軋制技術(shù),產(chǎn)線自2008年投產(chǎn)后隨著設(shè)備老化,設(shè)備功能精度降低,造成熱軋卷板不合格率明顯上升,全年設(shè)備因故障產(chǎn)生的非計劃停機時間逐年增加。在2014年全年產(chǎn)量461萬噸,遠未達到其500萬噸的設(shè)計產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計,2014年某鋼廠熱軋2250生產(chǎn)線板材一級品率99.59%,三級品率為0.04%,廢次品率為0.2%,同比2013年一級品率降低0.2%,三級品率降低0.04%,廢次品率增加0.14%。2014年產(chǎn)量461萬噸,2013年全年產(chǎn)量501.9萬噸。
2精軋機剛度分析
2.1軋機剛度的數(shù)據(jù)采集
精軋機每次標定后采用直接壓靠法計算精軋機剛度,并進行自動采集。熱軋2250生產(chǎn)線采用寶信系統(tǒng)記錄生產(chǎn)信息,通過升級,將每次的工作輥更換記錄,輥號,輥徑以及換輥后軋機標定的剛度值,零點差均采集進系統(tǒng)之中。通過每次換輥的剛度采集數(shù)據(jù),可以詳細的分析出影響軋機剛度的各類因素。
2.2 F3機架剛度數(shù)據(jù)采集與現(xiàn)場設(shè)備調(diào)整對比
通過F3軋機剛度散點圖可以看出F3軋機剛度問題極為嚴重,首先其平均剛度值偏低,僅為2500kN/mm,而且其存在嚴重的剛度偏差問題,操作側(cè)剛度值下降嚴重且散點圖分布極散,說明F3軋機的剛度波動極大,這種剛度波動通過更換工作輥及支承輥都無法消除,因F3軋機的AGC缸均為2013年同時更換,遠未到使用壽命且同時上機,故暫時排除AGC缸問題,自2014年7月起開始對F3軋機進行窗口調(diào)整。
通過窗口調(diào)整可以明顯看出F3的剛度數(shù)據(jù)值在2014年7月后明顯收斂,但其剛度波動幅度仍然較大,在11月F3平均剛度最低達到2100kN/mm,此時通過窗口調(diào)整效果已經(jīng)不再明顯,故2014年底,對F3軋機的CVC塊進行整體拆除更換,在拆除過程中檢查發(fā)現(xiàn),F(xiàn)3操作側(cè)出口的CVC安裝面即牌坊本體出現(xiàn)了嚴重的銹蝕,磨損,壓潰。
3 軋機牌坊的激光熔覆再制造實驗及效果
2015年4月份年修,按計劃F3精軋機的操作側(cè)軋機牌坊CVC安裝面進行激光熔覆修復(fù),滑道拆除后可以觀察軋機牌坊安裝面的磨損情況,牌坊靠近軋機內(nèi)側(cè)有明顯的銹蝕痕跡,軋機內(nèi)側(cè)靠上部即正面觀察軋機牌坊CVC安裝面的左上角,有大片的壓靠磨損壓痕。
架設(shè)機加工設(shè)備,采用立式機床進行銑削,每次銑削加工厚度第一次0.1mm,后續(xù)加工銑削厚度基本控制在0.05-0.2mm左右,每次銑削后檢查加工表面是否仍留有銹蝕的深坑,完全加工完畢后進行一次精加工保證加工表面精度。
在機加工完成后移除機加工設(shè)備并在平臺上架設(shè)激光熔覆設(shè)備,平臺設(shè)備搭設(shè)安裝完成后開始對加工面進行激光熔覆加工,激光熔覆加工設(shè)備為噴射式,將激光熔覆材料與壓縮氣體混合后直接噴射在熔池區(qū)域,同時使用激光器進行照射加熱。
激光熔覆有效層厚度為0.30-0.35mm,激光熔覆后表面局部峰點用砂片打磨、拋光,用標準直尺進行配合研磨平面度并進行著色探傷,確定熔覆位置無裂紋等缺陷。
安裝全部完成后移除平臺,對軋機窗口進行復(fù)測,并根據(jù)復(fù)測結(jié)果對CVC的工作輥窗口耐磨板進行調(diào)整,將耐磨板背面增加不銹鋼墊片已恢復(fù)原有的窗口尺寸并對輥系進行中心線找正。
3.3軋機剛度計算與分析
在F3軋機牌坊進行加工之前,F(xiàn)3軋機的剛度波動變化極大,這種波動發(fā)生的原因是在F3軋機按照以往經(jīng)驗調(diào)整軋機剛度時,都是按照工作輥窗口進行調(diào)整,但是F3軋機CVC在安裝時因為軋機牌坊的安裝面已經(jīng)銹蝕并損壞,因此其與CVC的接觸面積就會變少,這樣就會造成CVC緊固后在正常軋制沒多久后就會出現(xiàn)松動,此時,在橫向軋制力的影響下,CVC會與工作輥軸承座一起產(chǎn)生共振,這種震動會加劇軋機牌坊的腐蝕,在CVC與軋機牌坊出現(xiàn)間隙后,常規(guī)測量的CVC窗口數(shù)據(jù)便不能正常反映實際的CVC窗口,這就會使按測量數(shù)據(jù)調(diào)整的窗口值不能正常保持輥系的垂直對中,也會是輥系產(chǎn)生嚴重的交叉從而嚴重影響軋機剛度,而每次支承輥更換時,這種調(diào)整又會造成軋機剛度的一次大的跳變,從而出現(xiàn)上圖中劇烈的剛度波動。
在F3軋機牌坊修復(fù)后,CVC與軋機牌坊良好接觸,安裝緊固,因此,其剛度值大幅上升,由原來的2600kN/mm的平均剛度增長為3000kN/mm,并且,隨著軋機牌坊修復(fù)后的剛度調(diào)整,工作輥窗口值調(diào)整可以顯著提升效果,在多次調(diào)整之后,F(xiàn)3軋機的平均剛度上漲到3200kN/mm。
4 小結(jié)
2015年4月利用大修時間,采用激光熔覆修復(fù)技術(shù)對邯寶熱軋廠F3軋機牌坊進行了修復(fù),至今使用良好。激光融敷面光滑無明顯腐蝕痕跡,無磨損。徹底解決了邯寶熱軋廠軋機牌坊腐蝕嚴重的問題,軋機穩(wěn)定性明顯提高。
采用激光熔敷技術(shù)再制造軋機牌坊,成功解決軋機的腐蝕磨損問題,保證設(shè)備功能精度,和產(chǎn)線的長周期穩(wěn)定運行。提高了生產(chǎn)作業(yè)率和一級品率,降低了三級品率和殘次品率。在2015,2016,2017連續(xù)三年對軋機牌坊進行修復(fù)后,產(chǎn)線作業(yè)率穩(wěn)步提高,一級品率逐年恢復(fù)至最好水平,三級品,廢次品率已經(jīng)降至歷史最低水平,效果顯著。
(作者單位:邯鋼西區(qū)熱軋廠)
作者簡介:王煊(1985年12月生,男),工程師。2008年7月畢業(yè)于華中農(nóng)業(yè)大學(xué),機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè),學(xué)士學(xué)位?,F(xiàn)任職于河北鋼鐵集團邯鋼西區(qū)熱軋廠二檔技術(shù)主管。