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        商用車(chē)鋼編管連接器密封性失效分析與措施

        2019-09-10 11:55陳華兵
        關(guān)鍵詞:氣密性商用車(chē)

        陳華兵

        關(guān)鍵詞:商用車(chē);管路連接器;氣密性

        0引言

        商用車(chē)裝配過(guò)程,氣路、油路需要使用大量的管路連接器進(jìn)行連接組合形成氣油路系統(tǒng),其中管管路連接器的尺寸精度和裝配控制都將直接影響到整車(chē)的氣密性,所以管路連接器裝配質(zhì)量是整車(chē)裝配過(guò)程中的重點(diǎn)。隨著商用車(chē)市場(chǎng)的需求變化,車(chē)型升級(jí)換代快,流水線(xiàn)從以前的單品種大批量到現(xiàn)在的多品種小批量柔性生產(chǎn)發(fā)展,如何有效控制管路連接器裝配質(zhì)量來(lái)滿(mǎn)足這種發(fā)展需求,就需要對(duì)管路連接器密封性不良的原因進(jìn)行分析和驗(yàn)證,形成一套有效的氣密性控制防范。本文以某輕卡車(chē)型鋼編管連接器為例,探討整車(chē)管路連接器氣密性保證的控制方法。

        1目前裝配過(guò)程管路連接器控制手段的不足

        商用車(chē)氣管連接器在裝配過(guò)程中,目前并無(wú)合適的自動(dòng)化設(shè)備,純粹是依靠裝配者的技能和經(jīng)驗(yàn),輔以適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)易定位工裝進(jìn)行控制。手工作業(yè)在一致性上保證難度較大,特別是其中管路連接器力矩的控制不到位,往往就會(huì)導(dǎo)致管路連接器密封性失效,存在滲漏氣風(fēng)。

        2裝配過(guò)程驗(yàn)證及失效模式分析

        2.1驗(yàn)證對(duì)象

        鋼編管總成(打氣鋼管段)。

        2.2驗(yàn)證步驟

        (1)根據(jù)鋼編管總成兩端管路連接器的位置高低,將其連接發(fā)動(dòng)機(jī)段打氣鋼管的一端規(guī)定為上管路連接器,而其連接干燥器段打氣鋼管的一端規(guī)定為下管路連接器。

        (2)車(chē)輛下線(xiàn)前排查兩個(gè)管路連接器的涂膠和纏生料帶情況,并測(cè)量?jī)蓚€(gè)管路連接器的扭矩。

        (3)對(duì)失效管路連接器采取增加扭矩的方式,先排除扭矩不足的影響因素。

        (4)增加扭矩?zé)o效后,拆卸管路連接器查看管路連接器體內(nèi)圓錐面的壓痕情況,判斷鋼編管是否裝配規(guī)范(鋼編管連接器端中軸線(xiàn)與連接器體中軸線(xiàn)所成角度是否過(guò)大,即鋼編管是否裝正)。

        (5)其他情況的判斷:管路連接器配合面是否有異物進(jìn)入,造成配合面存在間隙,導(dǎo)致漏氣。

        2.3驗(yàn)證使用工具的校準(zhǔn)

        (1)數(shù)顯扭矩扳手:編號(hào)為20153019,量程為20~100N·m。校準(zhǔn)3次,結(jié)果分別為66.9N·m、66.0N·m;36.1N·m、36.1N·m;54.4N·m、54.0N·m,精度符合要求。

        (2)開(kāi)口扳手:19端(18.9mm、18.9mm、18.8mm)、22端(21.9mm、21.9mm、21.9mm),精度符合要求。

        2.4驗(yàn)證結(jié)果

        (1)鋼編管總成連接器扭力值區(qū)間分布情況(測(cè)量43輛份數(shù)據(jù)),如表1所示。

        (2)鋼編管連接器扭力值波動(dòng)情況,如圖1所示。

        (3)鋼編管總成連接器扭力平衡率

        ①上連接器扭力平衡率:69.4%;下連接器扭力平衡率:72.5%。

        ②上連接器實(shí)測(cè)扭力平均值:47.7N·m;上連接器實(shí)測(cè)最小扭力:30.0N·m;上連接器實(shí)測(cè)最大扭力:68.7N·m。

        ③下連接器實(shí)測(cè)扭力平均值:43.9N·m;下連接器實(shí)測(cè)最小扭力:22.1N·m;下連接器實(shí)測(cè)最大扭力:60.6N·m。

        2.5失效率

        共計(jì)檢測(cè)86個(gè)管路連接器的密封性,其中有3個(gè)出現(xiàn)滲漏氣,密封失效率為3.48%。

        (1)鋼編管總成(未漏氣)連接器的力矩值區(qū)間分布如表2所示。

        (2)失效車(chē)輛1:上連接器(涂膠,緊固力矩為34.2N·m)漏氣,連接器結(jié)合面壓痕未呈現(xiàn)等寬帶狀,右下部壓痕面積更大,其他位置幾乎無(wú)壓痕(圖2),判定是管路連接器未裝正,密封效果差。重新裝配鎖緊,緊固力矩為43.6N·m,未出現(xiàn)漏氣。

        (3)失效車(chē)輛2:下連接器(無(wú)涂膠,緊固力矩為22.1N·m)漏氣,連接器結(jié)合面壓痕未呈現(xiàn)等寬帶狀,右下部壓痕面積更大,其他位置幾乎無(wú)壓痕(圖3)。判定是管路連接器未裝正,密封效果差。重新裝配鎖緊管路連接器,緊固力矩為48.8N·m,漏氣現(xiàn)象未消除,判定該連接器體永久形變。

        (4)失效車(chē)輛3:上管路連接器(涂膠,緊固力矩為30.0N·m)漏氣,連接器結(jié)合面壓痕未呈現(xiàn)等寬帶狀,下部壓痕面積更大,其他位置幾乎無(wú)壓痕(圖4)。判定是管路連接器未裝正,密封效果差。重新裝配鎖緊管路連接器,緊固力矩為53.9N·m,漏氣現(xiàn)象未消除,判定管路連接器體永久形變。

        3原因分析及措施制定

        3.1原因分析

        (1)根據(jù)采集到的失效管路連接器的圖片顯示,員工涂膠的位置為管路連接器體的外螺紋,并未覆蓋到管路連接器實(shí)際起密封作用的結(jié)合面(即直通管路連接器體的內(nèi)圓錐面),故涂膠方式存在問(wèn)題(密封膠未起到密封的作用)。

        (2)按目前鋼編管總成裝配的工序劃分,鋼編管總成與發(fā)動(dòng)機(jī)段打氣鋼管裝配方式限制,裝配時(shí)同時(shí)緊固打氣鋼管和鋼編管的連接螺母。通管路連接器體的中軸線(xiàn)重合,即兩者中軸線(xiàn)重合度不受控制,無(wú)法確保鋼編管連接器裝正,印證了該處管路連接器(上管路連接器)漏氣率高的情況。

        (3)按目前鋼編管總成裝配的工序劃分,鋼編管總成與干燥器段打氣鋼管裝配方式限制,其鋼編管同樣存在懸空的情況。鋼編管連接器端和直通連接器體的中軸線(xiàn)重合度不受控制,即無(wú)法確保鋼編管連接器裝正。

        (4)根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的力矩?cái)?shù)據(jù),在未采用預(yù)置式扭矩扳手的情況下,其管路連接器的扭力值波動(dòng)量較大,且上管路連接器和下管路連接器的扭力平均值低于工藝扭力參考值(55.0-65.0N·m),共存在84.9%的管路連接器,其扭力值低于55.0N·m,結(jié)合驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)鎖緊鋼編管連接器時(shí)施力較大,即驗(yàn)證普通開(kāi)口扳手(19~22)增加緊固力矩至55.0N·m存在較大困難(扳手的長(zhǎng)度和受力部位的厚度決定了其功用的局限性),故需采用預(yù)置式扭矩扳手確保鋼編管總成連接器力矩的穩(wěn)定性和大小。

        3.2措施制定

        (1)制作工裝(定位直通管路連接器體),對(duì)鋼編管先行分裝,形成鋼編管分總成(兩端帶直通連接器體)。

        (2)鋼編管分總成與固定于工裝上的打氣鋼管連接,形成鋼編管打氣鋼管一體式總成后,再與干燥器連接。

        (3)鋼編管分總成剩下的一端待發(fā)動(dòng)機(jī)落裝后與發(fā)動(dòng)機(jī)段打氣鋼管連接。

        (4)鋼編管總成臨裝配前拆卸兩端的防塵帽,避免由于拆卸后長(zhǎng)時(shí)間不用導(dǎo)致雜質(zhì)污染管管路連接器,同時(shí)對(duì)配合的管路連接器體采取適當(dāng)?shù)姆缐m措施。

        (5)通過(guò)一體式總成方案,原來(lái)4個(gè)漏氣頻次較高的聯(lián)接螺母(圖5),均能有效解決密封性不良的問(wèn)題。

        3.3效果驗(yàn)證

        實(shí)施以上方案之后,通過(guò)第二輪的保壓性能驗(yàn)證,鋼編管連接器處的密封性有了明顯的提高,整車(chē)的保壓時(shí)間可達(dá)72h。通過(guò)55輛車(chē)的測(cè)試結(jié)果,失效率為0。

        4總結(jié)

        通過(guò)以上分析驗(yàn)證,采取改善管路連接器裝配工藝及先后順序的控制方法,保證力矩符合工藝參數(shù)要求,能有效杜絕管路連接器滲漏的反復(fù)現(xiàn)象,保證了整車(chē)氣路的氣密性,提高了車(chē)輛整體運(yùn)行安全性。

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