胡長林
摘 要:對ZGM95型中速磨煤機排放的石子煤進行了密度、發(fā)熱量和灰成分的實驗室化驗分析,發(fā)現(xiàn)不同工況下排放的石子煤在外觀和物性上都存在較大差別。利用FLUENT程序?qū)χ兴倌ッ簷C內(nèi)的流場進行模擬,結(jié)果顯示,由于一次風(fēng)是從磨煤機一側(cè)吹入,導(dǎo)致不同噴嘴環(huán)處的入口靜壓和流量呈不均勻分布。模擬驗證了噴嘴環(huán)處的風(fēng)速最高且是影響石子煤排放的一個重要因素。在模擬工況范圍內(nèi),隨著石子煤粒徑和密度的增大,石子煤的排放量也越來越多,而在風(fēng)量較大的情況下,石子煤的排量基本很少。根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果對中速磨煤機目前存在的問題提出了若干改造建議。
關(guān)鍵詞:中速磨煤機;石子煤;實驗室分析;數(shù)值模擬;噴嘴環(huán)
1 前言
受到經(jīng)濟性和安全性的影響,石子煤排量一直是困擾我國采用中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)廠的一個問題。首先,由于我國電廠實際燃用的煤種多變且與設(shè)計煤種有較大區(qū)別,石子煤的成分千差萬別,且其排放過多或過少往往引起磨煤機著火或嚴(yán)重磨損等問題。其次,雖然我國電廠開展了許多針對中速磨煤機噴嘴環(huán)的改造,但是由于現(xiàn)有技術(shù)手段尚無法實現(xiàn)磨煤機內(nèi)流場尤其是噴嘴環(huán)處流場的測量,因此這些改造往往只依靠工程經(jīng)驗而無法得到量化的精確結(jié)果。因此,無論國內(nèi)還是國外,石子煤成分和排放特性的研究數(shù)據(jù)極其缺乏,給石子煤的排放控制帶來困難。本文針對上述研究不足,選取一臺ZGM95G型中速磨煤機作為研究對象,采集了不同工況下的石子煤樣本并進行了詳細(xì)的化驗分析,填補了國內(nèi)石子煤研究數(shù)據(jù)的不足。利用FLUENT程序及離散相模型進行了磨煤機內(nèi)氣、固兩相流場的數(shù)值模擬計算,得到了石子煤的排放規(guī)律。本文的研究可為電廠中速磨煤機的運行和改造提供參考。
2 石子煤化驗分析
本文收集了我國華北某電廠同一機組、不同ZGM95型磨煤機在不同時段排放的大量石子煤試樣,經(jīng)過初步篩選形成了7份較有代表性的石子煤樣本。從外觀觀察,7份樣本的粒徑和質(zhì)地都有較大差別,直徑約從幾mm到幾cm不等,有煤矸石也有摻雜的石塊,同時也有部分碾磨過的煤粉顆粒。由于所選磨煤機的工況相差并不太大,而石子煤樣本從外觀上就表現(xiàn)出如此大的區(qū)別,在一定程度上說明由于我國國內(nèi)電廠存在著煤質(zhì)變動較大、較頻繁等情況,石子煤已不再僅僅是傳統(tǒng)認(rèn)識上的煤矸石,而是混雜了石塊等多種物質(zhì),需對其重新認(rèn)識和探討。本文對所采集的石子煤樣本進行了密度、收到基發(fā)熱量及灰成分的實驗室分析,由于真相對密度反映了分子空間結(jié)構(gòu)的物理性質(zhì),故本文化驗的是石子煤的真相對密度再換算為實際密度值。表1給出了具體分析結(jié)果,可以看到,不同工況下排出的石子煤密度存在一定的差異,都高于通常煤矸石的密度(一般在2000kg/m3以內(nèi)),接近甚至高于建筑用混凝土石子的密度(約2700kg/m3),這表明磨煤機所排放的石子煤中乃至原煤中存在著較多的石塊,對磨煤機的運行會有較大影響。而石子煤試樣的低位發(fā)熱量值都非常低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于文獻規(guī)定的排放值6.27MJ/kg,但是根據(jù)采集時的統(tǒng)計石子煤的排放量卻均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中速磨煤機額定出力0.05%的規(guī)定值。
從灰成分化驗結(jié)果可以看出,石子煤中灰分的質(zhì)量百分比非常高,其中SiO2、Al2O3、Fe2O3的含量最高,這表明石子煤中乃至原煤中鐵、鋁的含量較高,是石子煤密度和硬度均較高的主要原因。目前許多電廠為了控制石子煤排放量,都采取直接減小噴嘴環(huán)通流面積的方法,這些無法分離出來的石子煤都將被最終磨成顆粒,鐵含量的增多勢必會增加磨煤機的碾磨電耗。同時,如果此類石子煤進入爐膛燃燒,對鍋爐效率、除塵器和撈渣機性能等都有一定影響。
3 磨煤機數(shù)值模擬
3.1 數(shù)值模型
ZGM95G型中速磨煤機內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,本文在建立中速磨煤機模型時進行了簡化,模型由入口一次風(fēng)道、一次風(fēng)室、噴嘴環(huán)及上部的流通空間組成。為減少計算量,模型并未包括磨煤機頂部的分離器,并對磨輥處的內(nèi)部結(jié)構(gòu)了簡化。模型的尺寸與磨煤機實際尺寸一致,其中共有36個噴嘴環(huán),根據(jù)位置將此36個噴嘴環(huán)編號,其中正對一次風(fēng)入口方向的為1號噴嘴環(huán),以俯視磨煤機時順時針方向依次為2~36號磨煤機。使用Gambit軟件對模型進行三維多塊網(wǎng)格劃分。由于噴嘴環(huán)處幾何造型較為復(fù)雜,采用了混合型網(wǎng)格并進行了加密處理,其他部分均使用6面體網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)約為160萬。由于在磨煤機內(nèi)一次風(fēng)與煤粉的混合和傳熱、傳質(zhì)過程基本上發(fā)生在噴嘴環(huán)之上的位置,而本文的目的主要是研究噴嘴環(huán)處的流場對石子煤排放的影響,故為簡化計算,本文的數(shù)值模型只進行磨煤機內(nèi)的流動模擬,不進行傳熱模擬。將磨煤機內(nèi)的一次風(fēng)流動視作不可壓縮、定常湍流流動,湍流模型采用了對近壁區(qū)處理更為精確的RNGk-ε模型,近壁區(qū)的處理采用壁面函數(shù)法。設(shè)定一次風(fēng)道進口為入口邊界,使用質(zhì)量流量邊界條件;出口為上部筒體的向上出口面,出口邊界設(shè)為outflow條件。
FLUENT中,離散相模型(discretephasemodel,DPM)用于模擬體積比例小于10%~12%的固相流動。在中速磨煤機內(nèi),氣相一次風(fēng)所占的體積百分比要遠(yuǎn)高于固相石子煤的體積比,且固相是以離散顆粒的形態(tài)存在,故本文采用DPM模擬石子煤的排放情況。模擬時,先計算氣相場即一次風(fēng)的流動,再計算固相場即石子煤的流動。
3.2 固相模擬結(jié)果
由于在磨煤機內(nèi)石子煤占的體積比例極低,故在利用DPM進行固相模擬時,并未考慮固體顆粒與氣相場之間的耦合關(guān)系。為了更為真實地模擬磨煤機內(nèi)的固相場,本文考慮了湍流脈動性對粒子軌跡的影響,采用隨機軌道模型跟蹤顆粒的軌跡。在DPM中設(shè)置固相射入面時,與實際情況相近,以噴嘴環(huán)上方一個有一定錐度的環(huán)形面作為射入面,在DPM中該射入面為cone型。由于石子煤在磨煤機內(nèi)的運行隨機性較強,難以精確描述某單個石子煤顆粒的運動軌跡尤其是從哪個噴嘴環(huán)落入一次風(fēng)室。因此,在模擬過程中本文選取了足夠多的固體顆粒,觀察其運動的統(tǒng)計規(guī)律。本文中固體顆粒的數(shù)目選擇為105,并將其簡化為一定直的球形顆粒。如果顆粒能通過噴嘴環(huán)下落到一次風(fēng)室內(nèi),則認(rèn)為其屬于被排出的石子煤。
4 結(jié)束語
由于國內(nèi)電廠確實存在著煤質(zhì)變動較大較頻繁等情況,所采石子煤樣本無論外觀還是化驗分析都存在較大差別,這表明目前國內(nèi)電廠的石子煤已不僅僅是傳統(tǒng)認(rèn)識上的煤矸石,而是混雜了石塊等多種物質(zhì)。本文的石子煤實驗室分析結(jié)果豐富了我國石子煤研究的數(shù)據(jù)。由于一次風(fēng)從磨煤機的一側(cè)吹入,因此造成36個噴嘴環(huán)處的入口靜壓和流量不均勻,流量最小的噴嘴環(huán)的流量比其他噴嘴環(huán)低1/3左右。模擬結(jié)果表明噴嘴環(huán)處風(fēng)速最高,驗證了噴嘴環(huán)處的風(fēng)速是影響中速磨煤機石子煤排放的一個主要因素。
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