中國兵器北化研究院集團甘肅銀光化學工業(yè)集團有限公司電石粉塵處理項目,自7月中旬經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化以來,每天自動化處理電石粉塵11噸、回收乙炔氣300標方。該項目采用密閉氮氣循環(huán)氣力輸送與專用粉塵發(fā)生系統(tǒng)相結(jié)合的創(chuàng)新技術(shù),消除行業(yè)電石粉塵處理工藝短板,操作控制系統(tǒng)實現(xiàn)一鍵開停車及黑屏異常管理,技術(shù)及自動化控制行業(yè)領先,消除了安全環(huán)保隱患,預計每年節(jié)創(chuàng)180余萬元。
電石乙炔法PVC工藝主要原材料電石在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量粉塵,一方面對現(xiàn)場設備設施造成污染;另一方面堆積受潮,釋放出大量反應熱及乙炔氣,當乙炔氣量達爆炸極限時極易發(fā)生爆燃事故,成為氯堿PVC行業(yè)一大安全環(huán)保頑疾。
建設綠色環(huán)保的生產(chǎn)線是國有企業(yè)發(fā)展的根基和歷史使命。銀光集團高度重視安全環(huán)保工作,志在消除隱患,改善現(xiàn)場環(huán)境。企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)管理經(jīng)驗和技術(shù)研究,于2018年成立專業(yè)技術(shù)組,先后赴PVC行業(yè)企業(yè)實地考察、調(diào)研行業(yè)電石粉塵處理現(xiàn)狀及工藝。根據(jù)調(diào)研信息及研究方案雛形,多次組織方案、風險因素辨識討論論證,吸取各家企業(yè)所長,消除缺陷,采用氮氣密閉循環(huán)氣力輸送方式輸送電石粉塵,以解決輸送電石粉塵摩擦靜電、含氧及受潮的安全隱患,以及輸送管線堵塞及管鏈高故障率等問題。同時,新建一臺專用電石粉塵發(fā)生器,解決電石粉塵劇烈反應放熱和粉塵加料搭橋,堵塞阻火器、排空管等工藝問題。
PVC電石粉塵處理項目于2018年7月立項設計,10月開工建設。項目建設分兩部分,一是氣力輸送系統(tǒng)單元,二是電石粉塵反應系統(tǒng)單元。氣力輸送系統(tǒng)對原有乙炔工序6臺除塵風機進行改造,并配套發(fā)送系統(tǒng)。電石粉塵反應系統(tǒng)新建儲灰倉、氮氣壓縮機、乙炔發(fā)生器等發(fā)生系統(tǒng)。
經(jīng)過為期半年的日夜奮戰(zhàn),該項目于今年4月底完成設備管線設施安裝,5月初完成聯(lián)動調(diào)試試車,5月18日一次性投料試車成功,順利通過72小時裝置運行穩(wěn)定性及處理能力考核。7月13日至16日,按照“三查四定”要求,企業(yè)對項目運行中存在的問題進行整改,優(yōu)化了工藝,不僅解決了安全環(huán)保隱患頑疾,同時提高了裝置本質(zhì)安全及自動化控制水平,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。截至8月4日,已處理電石粉塵近800噸。
(譚順蘭 蔣錦旭 張明坤)