趙占陸 吳勇
摘要:通過分析聚丙烯裝置D502加熱系統(tǒng)原理,在充分考慮節(jié)能降耗、優(yōu)化工藝等因素的前提下,對該系統(tǒng)換熱器E503進(jìn)行改造。并且在改造后取得了比較明顯的效果。
關(guān)鍵詞:聚丙烯 節(jié)能降耗 切排放 換熱器E503
1 前言:
聚丙烯(PP)是由丙烯經(jīng)聚合反應(yīng)生成一種合成樹脂,是五大類通用塑料之一,其發(fā)展速度自其工業(yè)化生產(chǎn)以來一直居于各種塑料之首應(yīng)用范圍很廣。華北石化公司10萬噸/年聚丙烯裝置采用BASELL公司先進(jìn)的Spheripol II 工藝技術(shù),采用國產(chǎn)CS-2-B高效催化劑,具有不需脫灰和無規(guī)物,流程短、產(chǎn)品新等特點。該裝置可生產(chǎn)均聚物、無規(guī)共聚物和三元共聚物,用于注塑、熱成型、BOPP膜和纖維等制品,產(chǎn)品性能優(yōu)異。
聚丙烯裝置包括丙烯預(yù)精制、水電解制氫、催化劑制備計量、本體聚合、聚合物脫氣和丙烯回收、聚合物汽蒸干燥、聚合物氮氣干燥、擠壓造粒、成品包裝碼垛等單元。在經(jīng)過一系列工藝反應(yīng)流程后,華北石化公司聚丙烯樹脂以25kg/袋的袋裝形式出廠。
2 生產(chǎn)中干燥系統(tǒng)主要出現(xiàn)的問題
2.1干燥器D502系統(tǒng)簡單工藝流程
當(dāng)聚丙烯粉料經(jīng)過蒸汽干燥器后,底部聚丙烯由料位控制在重力的作用下流入流化床式干燥器D502,此時通過氮氣加熱器E503加熱的熱氮氣在干燥器D502中與聚丙烯粉料進(jìn)行逆向接觸,加熱聚丙烯粉料。聚丙烯粉料中的殘余的水分隨干燥器D502中氮氣一起離開干燥器,之后氮氣進(jìn)到干燥器洗滌塔(T502)。在干燥器洗滌塔(T502)中,氮氣從洗滌塔底部進(jìn)入,氣流向上走,與冷卻水接觸,將氮氣中的水分冷凝下來,同時也將氮氣夾帶的粉末洗下來。氮氣再由T502頂經(jīng)除沫器進(jìn)入氣體鼓風(fēng)機C502,通過C502加壓后進(jìn)入氮氣加熱器E503將氮氣從40℃加熱到120℃。熱氮氣再到干燥器以帶走聚合物中的水份,然后循環(huán)。
通過分析聚丙烯粉料的最終干燥效果不僅僅取決于它在干燥器D502的平均停留時間,即干燥時間;還取決于另外一個控制因素也就是干燥器的溫度。而影響這一因素的原因完全取決于氮氣的流量和溫度。氮氣的流量是靠鼓風(fēng)機C502A/B/C循環(huán)完成,溫度是由氮氣加熱器E503控制。工藝中要求以最低干燥溫度點來作為干燥氣的溫度,在裝置中是在溫度測點TI5304測定后,干燥氣溫度值反饋到DCS中與設(shè)定值進(jìn)行比較,而后輸出信號調(diào)節(jié)氮氣加熱器E503的蒸汽加入閥TV5304,通過低壓蒸汽的加入量來調(diào)節(jié)換熱器E503熱負(fù)荷,從而達(dá)到干燥器的溫度。
2.2生產(chǎn)時存在的問題
由于聚丙烯裝置自6萬噸/年擴建改造成10萬噸/年后,干燥器加熱系統(tǒng)中換熱器E503未進(jìn)行改造,造成給氮氣加熱的能力達(dá)不到工藝要求,干燥效果變差,同時影響下游生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。因此裝置需要定期切排放來清理換熱器E503以保證加熱效果。切排放造成了丙烯單耗過大,產(chǎn)生大量廢料,影響裝置正常平穩(wěn)生產(chǎn)。
在線清理對施工作業(yè)的施工用時有嚴(yán)格要求。如不能按時完成,還會造成裝置停工、爆聚等不可挽回的損失。
2.3換熱器E503出現(xiàn)問題的原因
聚丙烯裝置換熱器E503為一翅片管式換熱器,低壓蒸汽走管程,氮氣走殼程。由于擴容后,干燥器D502頂部出口旋風(fēng)分離器效果不佳,加上生產(chǎn)聚丙烯時產(chǎn)生細(xì)粉過多使得氮氣中夾帶部分細(xì)粉。當(dāng)夾帶著細(xì)粉的氮氣經(jīng)過換熱器E503殼程時,細(xì)粉難免附著在換熱器的翅片管上。隨著細(xì)粉的積聚使得換熱器加熱效果變差,即便加熱蒸汽給到最大量時,也不能維持正常生產(chǎn)溫度。造成干燥熱氮溫度過低從而影響干燥效果,此時裝置必須切排放,在線清理換熱器E503。
3換熱器E503改造方案
3.1 改造目的
1.通過改造,使得D502加熱系統(tǒng)換熱器E503加熱能力符合生產(chǎn)需求,避免生產(chǎn)過程中的不必要的切排放操作,降低裝置丙烯單耗,提高裝置長周期運行的能力。
2.改造后避免在線清理E503,這樣就同時避免了包含燙傷、氮氣窒息、粉塵閃爆等危險因素較高的作業(yè)。
3.2改造內(nèi)容
在充分考慮裝置結(jié)構(gòu)布局,節(jié)能降耗的要求下對換熱器E503進(jìn)行了以下改造:
增加一臺備用換熱器E503B,以達(dá)到氮氣加熱器擁有一開一備的能力。增加相應(yīng)的閥門、蒸汽和凝結(jié)水流程,可以單獨隔離兩臺換熱器中的任何一臺,對換熱器隔離后進(jìn)行拆清,避免聚丙烯裝置切排放。在冬季外界環(huán)境溫度較低時,可以兩臺換熱器并聯(lián)操作,提高干燥氮氣加熱后的溫度,確保聚丙烯粉料干燥效果。
3.3改造工藝流程圖
結(jié)合以上分析,充分考慮安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、現(xiàn)場可操作性的需求,做出工藝流程設(shè)計如圖(圖1)。
根據(jù)設(shè)計,實施了改造,聚丙烯D502加熱系統(tǒng)實現(xiàn):
1.加熱氮氣溫度得到提高和穩(wěn)定,完全滿足D502干燥工藝條件的需要;
2.換熱器E503實現(xiàn)一開一備,避免了清理作業(yè)時的損失和停工風(fēng)險。
4 改造后的效果
通過改造取得了明顯的效果:
1、減少清理次數(shù):
改造后由原來每年需要清理14次減少到每年清理8次,明顯減少。
2、保證E503正常使用:
目前改造后的E503已完全避免在線清理的情況,從而不產(chǎn)生廢料、降低裝置單耗、節(jié)能減排。同時避免了在線清理可能造成停工、爆聚的不利因素。
完全隔離E503后再進(jìn)行清理作業(yè)能避免包含燙傷、氮氣窒息、粉塵閃爆等危險因素較高的作業(yè)。
5 改造后的經(jīng)濟(jì)效益
該項目成功實施,不僅僅使得聚丙烯裝置生產(chǎn)工藝得到有效優(yōu)化,降低勞動程度,而且直接地減少了經(jīng)濟(jì)損失:
裝置未改造之前切排放清理達(dá)到14次/年。每次清理所產(chǎn)生排放料約27噸,損失無法回收的低壓丙烯約5噸。合格粉料約8000元/噸,排放料3000元/噸,丙烯4400元/噸。由此計算:
合格粉料=8000*27*14=302.4萬元
排放料=3000*27*14=113.4萬元
損失丙烯=4400*5*14=30.8萬元
噸袋花費=30*200*14=8.4萬元
每年減少的直接經(jīng)濟(jì)損失=合格粉料+損失丙烯+噸袋花費-排放料=228.2萬元。
6 結(jié)論
通過充分分析聚丙烯裝置干燥器D502干燥系統(tǒng)生產(chǎn)要求,考慮工藝優(yōu)化效果,完成了聚丙烯干燥器D502干燥系統(tǒng)工藝優(yōu)化及其意見;并在裝置檢修時完成了改造,取得了優(yōu)異的效果。滿足了裝置長周期平穩(wěn)生產(chǎn),節(jié)能降耗。
7 文獻(xiàn)
1.華北石化聚丙烯操作規(guī)程
2.HB14002中國石油華北石化公司E503技改項目