周偉
摘要:通過對分體閥桿式液壓程控截止閥故障分析,發(fā)現(xiàn)影響程控閥回訊不到位和開關(guān)卡澀等問題的原因是閥桿連接塊松動。本質(zhì)上是閥桿連接塊結(jié)構(gòu)存在內(nèi)在缺陷。通過增加相關(guān)鎖緊及限位結(jié)構(gòu),使閥桿可靠連接,成功消除程控閥故障,并對該形式閥門后需改進(jìn)提供了依據(jù)。
關(guān)鍵詞:程控閥;電磁閥;閥桿;回訊
一、引言
某C2回收裝置采用PSA變壓吸附技術(shù),對經(jīng)過干氣加氫反應(yīng)系統(tǒng)處理的干氣進(jìn)行提濃回收,送至下游裝置處理回收。該裝置采用兩段變壓吸附流程,一段10塔、二段6塔,設(shè)計處理能力30000Nm3/h。該裝置共采用了141臺液壓驅(qū)動的程控閥。由于變壓吸附系統(tǒng)的特性決定了程控閥需要頻繁開關(guān),要求閥門開關(guān)迅速、靈敏,無滯緩,密封好。
該套程控閥為截止閥,采用液壓油驅(qū)動,液壓油壓力5.2–6.2MPa運行,通過電磁閥進(jìn)行電液信號轉(zhuǎn)換,達(dá)到控制閥門的目的。設(shè)計初期考慮到液壓系統(tǒng)檢修的便利性,閥桿采用了分體式設(shè)計,通過一對連接塊連接上下閥桿,因此可以便捷的拆卸上閥桿和油缸。自投產(chǎn)以來,頻繁出現(xiàn)程控閥回訊不到位、閥門卡閥等問題。一旦程控閥回訊不到位或卡閥故障,變壓吸附系統(tǒng)即發(fā)生壓力保護(hù),導(dǎo)致整個PSA系統(tǒng)出現(xiàn)雙塔切出運行序列,極大地影響了裝置的平穩(wěn)運行。
二、故障初步分析
該PSA裝置開工后頻繁出現(xiàn)開關(guān)回訊不到位,回訊探頭與閥桿連接塊上的感應(yīng)盤上下錯位;同時,程控閥頻繁卡閥,導(dǎo)致吸附塔壓力保護(hù)聯(lián)鎖觸發(fā),致使吸附塔雙塔切出運行序列。最初判斷有可能回訊開關(guān)故障,更換回訊開關(guān)后問題仍然存在。為此采取了臨時措施在閥桿連接塊上增加了金屬環(huán)或探頭調(diào)整板,以增加探頭的感應(yīng)面積。處理后閥門工作正常,但隨著時間的推移發(fā)現(xiàn)越來越多的閥門再次出現(xiàn)同樣的問題。
通常來說,導(dǎo)致卡閥的原因極有可能是電磁閥故障,或內(nèi)部傳動機(jī)構(gòu)出現(xiàn)卡澀,以及液壓油雜質(zhì)導(dǎo)致的卡澀所致[1],同時回訊探頭的質(zhì)量也極大地影響到回訊的正常與否。
1.液壓油較臟有雜質(zhì)。由于開工調(diào)試過程中油系統(tǒng)出現(xiàn)過雜質(zhì)、程控閥的電磁閥本身出現(xiàn)過燒毀、保險絲斷等故障,因此初步認(rèn)為可能是油系統(tǒng)臟及電磁閥本身故障引起。于是更換液壓油系統(tǒng)濾芯,后檢查油濾器干凈正常。該油濾器濾芯為SFAX–400×10,過濾精度10μm。該電磁閥閥芯加工精度8–10μm。液壓油當(dāng)中小于10μm的雜質(zhì)有可能引起電磁閥卡閥,進(jìn)而導(dǎo)致程控閥卡澀。但經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn),該型號電磁閥在10μm油濾芯精度下尚未出現(xiàn)過由于10μm精度過濾而發(fā)生的卡閥現(xiàn)象,因此排除這一原因。
2.液壓油粘度大。該套PSA程控閥采用了L–HM68抗磨液壓油,技術(shù)交流初期經(jīng)過詳細(xì)討論認(rèn)為該油可以滿足使用,為驗證黏度的問題,采取停用液壓油冷卻器的循環(huán)水,將液壓油溫度提高到50℃以上,以在一定程度上降低液壓油粘度,但通過試驗,未發(fā)現(xiàn)該操作對閥門的卡閥現(xiàn)象有實質(zhì)性改進(jìn)。
3.回訊開關(guān)質(zhì)量或者安裝位置問題。在運行過程中發(fā)現(xiàn)卡閥后,對電磁閥進(jìn)行手動開關(guān),閥門開關(guān)正常。檢查電磁閥線圈正常。為此,排除電磁閥故障原因。
三、故障深層次原因查找
該程控閥采用了分體式閥桿設(shè)計,這是與絕大多數(shù)程控閥閥桿部位最大的區(qū)別。國內(nèi)同行業(yè)曾出現(xiàn)過類似結(jié)構(gòu)的回訊檢測器與閥桿松脫斷裂導(dǎo)致的閥門故障[2,3]。于是對閥桿連接塊進(jìn)行重點檢查,發(fā)現(xiàn)閥桿連接塊上下偏移,分析認(rèn)為這是由于閥桿上下快速運動產(chǎn)生的振動導(dǎo)致連接塊松脫,為此分批次對閥桿連接塊進(jìn)行了緊固。但隨著運行時間增加,原有出現(xiàn)問題的閥門再次陸續(xù)陷入故障狀態(tài)。
從表面上看該部分程控閥出現(xiàn)的回訊不到位和卡閥現(xiàn)象并無本質(zhì)性的聯(lián)系。但通過對回訊不到位的閥門進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)分體閥桿與閥桿連接塊之間出現(xiàn)了不同程度的軸向偏移,見圖1所示。由于連接塊與閥桿通過螺紋連接,一旦出現(xiàn)軸向的上下偏移,也必然產(chǎn)生連接塊環(huán)向轉(zhuǎn)動。為此對現(xiàn)場的所有故障閥門進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)閥桿連接塊上的4顆緊固螺釘均出現(xiàn)不同程度的松動,同時偏離閥門支架,部分閥門僅有一側(cè)的2顆螺栓正常,為此也驗證了閥桿出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)位移的情況,圖2為正常狀態(tài)時緊固螺釘未出現(xiàn)偏移的位置示意。
經(jīng)分析,我們認(rèn)為當(dāng)閥桿連接塊的螺釘出現(xiàn)松動后,導(dǎo)致兩個結(jié)果,其一,閥桿偏轉(zhuǎn)致使回訊探頭脫離檢測區(qū),其二,閥桿單側(cè)受力不均與填料發(fā)生不均勻摩擦致使閥桿卡澀。如圖3所示,上下閥桿密封處均與填料及密封O型圈發(fā)生直接摩擦,以上閥桿為例分析其受力狀態(tài),正常無故障的上閥桿在開閥時受力所示:液壓油施加在上閥桿的壓力N,介質(zhì)壓力通過閥芯和連接塊傳遞到上閥桿的壓力T,上閥桿上段所受摩擦力F1、F2,上閥桿下段所受填料摩擦力F3、F4。在正常開閥狀態(tài)下:
當(dāng)閥桿連接塊出現(xiàn)松動后,導(dǎo)致閥桿出現(xiàn)環(huán)向和軸向的不均勻錯位,導(dǎo)致閥桿兩側(cè)所受摩擦力不均勻,受力狀況如下。
當(dāng)閥桿側(cè)向存在不均勻的摩擦力時,閥桿運行距離約60mm,運行時間0.05s,此時速度約1.2m/s,加速度達(dá)到了24m/s2,在如此大的加速的情況下,瞬時的巨大的靜摩擦力將導(dǎo)致閥桿運行受阻,這才是導(dǎo)致閥桿卡澀的本質(zhì)原因。
四、改進(jìn)措施
經(jīng)分析,閥門同時出現(xiàn)回訊不到位和卡閥問題的本質(zhì)原因為閥桿連接塊旋轉(zhuǎn)和松脫所致。原閥桿連接塊采用了螺紋連接,通過4顆螺釘緊固。當(dāng)閥門快速上下移動到位時,瞬間速度變?yōu)榱悖嬖谳^大沖擊,這一沖擊將不可避免的產(chǎn)生較大振動,長時間運行將使閥桿連接塊出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)和松動。
針對出現(xiàn)的問題,最初認(rèn)為在閥桿上增加開口銷來解決這一問題,但通過分析發(fā)現(xiàn),使用開口銷后將會降低閥桿的強(qiáng)度,同時使開口銷承受巨大的剪切扭矩,因此開口銷需要較大的直徑,但這樣又間接的降低了閥桿的強(qiáng)度。
經(jīng)過反復(fù)論證,對閥桿連接塊改進(jìn)如圖4所示,連接塊上下部分各增加一顆緊定螺釘,以防止連接塊與閥桿間出現(xiàn)松動偏轉(zhuǎn)。為防止連接塊4顆緊固螺釘松動,采用了加長型螺釘并安裝彈簧墊,并采用與閥桿連接螺紋反向的螺紋,防止隨著振動4顆固定螺釘出現(xiàn)松動。為防止萬一閥桿運動過程中仍不可避免的出現(xiàn)位移誤差,將連接塊的感應(yīng)區(qū)加厚以增加感應(yīng)面積,提高回訊探頭的感應(yīng)能力。
五、結(jié)論及建議
經(jīng)過多方面原因查找分析,最終得出閥門故障的原因及改進(jìn):
(1)閥桿連接塊松脫是導(dǎo)致卡閥和回訊不到位的根本原因;通過增加防松裝置,閥桿連接塊可以可靠運行,對同類結(jié)構(gòu)閥門的改進(jìn)具有積極意義。
(2)應(yīng)在開工前期全面優(yōu)化油系統(tǒng)沖洗方案,干凈后方可投入系統(tǒng)運行;
(3)應(yīng)定期檢查油濾器濾芯,確保油系統(tǒng)的干凈;
參考文獻(xiàn)
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