畢 鐵
(山西新景煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)泉 045000)
新景礦80124綜采工作面進(jìn)風(fēng)巷由于頂板比較堅(jiān)硬隨著工作面推進(jìn),進(jìn)風(fēng)巷頂板出現(xiàn)長(zhǎng)距離不垮落,為避免長(zhǎng)距離、大面積突然垮落,形成巨大的沖擊載荷,使采空區(qū)的瓦斯大量涌出,造成瓦斯事故,為此決定在工作面進(jìn)風(fēng)巷采空區(qū)切頂密柱處進(jìn)行了二氧化碳預(yù)裂爆破強(qiáng)制放頂?shù)戎饕ぷ鳌?/p>
15#煤西采區(qū)80124綜采工作面位于525水平,地面標(biāo)高860m~1050m,工作面標(biāo)高432m~466m,埋藏深度為435m~575m。本工作面地表位于蘆湖村和小龍山以東,候家山村西南,摩天腦及山神廟圪梁以西的山坡、山梁、溝谷地段,蘆湖溝由本面西北部上方穿過。本工作面井下位于15#煤西區(qū)南翼西部,東為80123工作面(已采),
南為蘆南進(jìn)回風(fēng)井,西為80125工作面(未采),北為525水平中條帶大巷。本工作面走向長(zhǎng)度為1143m,采長(zhǎng)200m,可采儲(chǔ)量為192萬(wàn)t。
首先將液態(tài)的二氧化碳裝滿致裂器的儲(chǔ)液管,按下加熱裝置的按鈕[1],致裂器自帶的加熱裝置會(huì)迅速加熱并且產(chǎn)生大量的熱能,這些熱量會(huì)被儲(chǔ)液管內(nèi)的液態(tài)二氧化碳吸收,并且在短時(shí)間內(nèi)大量氣化使體積急速膨脹約600倍[2],致裂管內(nèi)部壓力急劇升高,當(dāng)管內(nèi)的壓力達(dá)到定壓剪切片的預(yù)設(shè)強(qiáng)度值時(shí),定壓剪切片就會(huì)被破壞,高壓氣體從釋放管噴出,利用瞬時(shí)產(chǎn)生的巨大推動(dòng)力,沿著煤巖體的自然裂隙或者軟弱結(jié)構(gòu)面沖破物料,從而使煤巖體破裂[3]。致裂器的構(gòu)成如圖1所示。
圖1 致裂器的構(gòu)成
二氧化碳致裂器規(guī)格型號(hào)見表1。
表1 二氧化碳致裂器規(guī)格型號(hào)表
1)在檢修班拉移完轉(zhuǎn)載機(jī)后,在進(jìn)行回柱的同時(shí)使用鉆機(jī)在進(jìn)風(fēng)巷頂板由里向外施工3×3方形布置的炮眼,具體參數(shù)見表2。
表2 炮眼布置參數(shù)表
2)工藝流程為:檢修班拉移轉(zhuǎn)載機(jī)—→支設(shè)臨時(shí)密柱(每米不少于2~3根)—→在合適位置穩(wěn)固鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔—→鉆孔成孔后送入致裂器 (安放導(dǎo)線)—→檢查導(dǎo)通—→炮泥封孔 (孔口用木楔加強(qiáng))—→當(dāng)完成一排炮眼布置并由專人檢查致裂器線路連接無誤后,在臨時(shí)密柱的掩護(hù)下回撤切頂密柱—→補(bǔ)齊臨時(shí)密柱排(每米不少于4根)—→按照以上的循環(huán)方式進(jìn)行作業(yè),當(dāng)密柱排移至新切頂線位置并且所有炮眼布置完畢后進(jìn)行撤人設(shè)警戒—→三人連鎖放炮—→起爆。
3)實(shí)際打眼情況。采用ZLJ850型號(hào)的鉆機(jī)對(duì)進(jìn)風(fēng)巷頂板進(jìn)行鉆眼,鉆頭采用65mm合金鋼鉆頭、成孔直徑為70mm,鉆孔施工情況見表3。
4)裝藥情況。工作面總共施工6個(gè)炮眼,其中有2個(gè)炮眼成孔失敗,有效炮眼為4個(gè),每個(gè)炮眼裝填4根二氧化碳致裂器。
5)退錨、剪網(wǎng)情況。每個(gè)炮眼在所有工序都完成后,對(duì)打眼區(qū)域進(jìn)行退錨、剪網(wǎng)。
表3 鉆孔施工情況表
表4 高抽巷瓦斯?jié)舛?、抽放量放二氧化碳預(yù)裂炮前后對(duì)比
為了了解二氧化碳致裂器實(shí)施后對(duì)巷道中瓦斯?jié)舛鹊挠绊懬闆r,在預(yù)裂前后對(duì)高抽巷中的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行記錄和觀測(cè),具體結(jié)果如表4所示。從表可以看出,高抽巷的瓦斯抽放情況沒有受到放二氧化碳炮的影響。同時(shí)根據(jù)通風(fēng)科提供的80124工作面上隅角瓦斯監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及曲線可以得出:在二氧化碳預(yù)裂炮前后10日時(shí)間內(nèi),瓦斯?jié)舛然揪S持穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)明顯波動(dòng)現(xiàn)象。
1)原二氧化碳致裂器需要內(nèi)部導(dǎo)線與外部導(dǎo)線相互結(jié)合才能形成回路并且激發(fā)裝置,由于鉆孔內(nèi)表面比較粗糙,使得二氧化碳致裂器在放入鉆孔的過程中極易損傷甚至破壞外導(dǎo)線,造成激發(fā)回路斷路,因此必須足夠小心才能完成布放任務(wù)。使得二氧化碳致裂器在布放過程中費(fèi)事費(fèi)力,還嚴(yán)重影響強(qiáng)制放頂?shù)男Ч?/p>
改進(jìn)措施:使用同心電極雙路致裂器內(nèi)走線來取代布設(shè)內(nèi)外導(dǎo)線,這使得激發(fā)裝置的雙向回路導(dǎo)線都位于致裂器的內(nèi)部,從而避免了往鉆孔中布放裝置是因外導(dǎo)線破壞而無法啟動(dòng)裝置的問題。此外,一個(gè)同心電極可以同時(shí)連接多個(gè)致裂器,還可以快速激發(fā)電路,減少人工接線的繁瑣,省時(shí)高效,安全可靠。
2)井下路線相對(duì)顛簸,在二氧化碳致裂器運(yùn)輸過程中難免會(huì)造成磕碰,而致裂器上的螺紋相對(duì)比較脆弱,輕微的磕碰可能造成螺紋的損壞,并且由于頂板淋水,鉆孔中的煤泥隨時(shí)可能堵塞激發(fā)電路,影響致裂器的正常使用,使得啞炮現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
改進(jìn)措施:在致裂器容易損壞和堵塞的地方增加螺紋尼龍護(hù)套,這可以保護(hù)致裂器在運(yùn)輸和使用過程中不被損壞,提高了致裂器的自身防護(hù)性能,增強(qiáng)了致裂器的實(shí)用性,更加符合礦井現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的要求。
3)在往常的試驗(yàn)中,一般采用炮泥加木楔的方式對(duì)炮眼進(jìn)行封孔處理,這樣經(jīng)常使得致裂器與孔不能完全貼合,致裂器在發(fā)生爆破時(shí)因?yàn)榉饪椎牟粡氐?,造成高壓氣體泄漏,使得爆破威力大大降低,強(qiáng)制放頂?shù)男Ч艿綐O大的影響。
改進(jìn)措施:為了能夠滿足強(qiáng)制放頂?shù)囊笸瑫r(shí)適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的條件,對(duì)封孔器進(jìn)行了專門的設(shè)計(jì)。利用膨脹螺栓的原理設(shè)計(jì)封孔器并且用相應(yīng)的工具將其放入孔中,在封孔的同時(shí)使得致裂器被抱死。這樣,致裂器在爆破時(shí)高壓氣體產(chǎn)生的爆破能量可以完全作用在頂板上,減少能量的散失,使得放頂效果達(dá)到最佳。
80124綜采工作面進(jìn)風(fēng)巷二氧化碳預(yù)裂爆破技術(shù)試驗(yàn)可以滿足新景礦安全生產(chǎn)強(qiáng)制放頂?shù)囊?。具體情況如下:
1)頂板垮落情況:在整個(gè)斷面上頂板的垮落長(zhǎng)度為2.0m,垮落高度達(dá)到2.8m,直接頂泥巖尚有少量留存。
2)頂部垮落的煤巖體完全將進(jìn)風(fēng)巷采空區(qū)填滿,使得采空區(qū)瓦斯與工作面之間有效隔離,對(duì)采空區(qū)進(jìn)行了良好的封堵。
3)隨著工作面的不斷推進(jìn),為了避免進(jìn)風(fēng)巷采空區(qū)再次出現(xiàn)長(zhǎng)距離的懸頂現(xiàn)象,根據(jù)每天工作面推進(jìn)3刀計(jì)算,每隔6~8天強(qiáng)制放頂一次。
4)采用二氧化碳致裂器強(qiáng)制放頂能夠滿足新景礦安全高效的回采的要求,既能有效對(duì)進(jìn)風(fēng)巷采空區(qū)進(jìn)行封堵,又不會(huì)對(duì)工作面上隅角瓦斯含量產(chǎn)生明顯影響,效果良好。