吳艷波
(潞安集團(tuán)慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦,山西 長治 046000)
慈林山夏店煤礦主采的3#煤層瓦斯堅(jiān)固性系數(shù)f 值為0.48~0.71,礦井瓦斯最大絕對(duì)涌出量為42.51m3/min,最大相對(duì)涌出量為13.99m3/t,透氣性系 數(shù)0.62276~0.77965m2MPa2?d, 百 米 鉆 孔 衰 減 瓦斯涌出強(qiáng)度0.061m3/min.hm,抽采半徑1.43m。屬于較難抽采-可以抽采煤層,3119 工作面瓦斯絕對(duì)涌出量6.5m3/min,瓦斯含量為10m3/t,瓦斯壓力為0.27MPa。礦井工作面瓦斯治理措施以順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯為主,采用順層鉆孔對(duì)回采工作面進(jìn)行預(yù)抽時(shí),鉆孔施工量大,抽采效率低,導(dǎo)致抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間長。因此,為增加煤層透氣性,提高順層鉆孔抽采流量,快速降低煤體瓦斯含量,節(jié)約抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,夏店煤礦在抽采過程中采用了水力造穴技術(shù)。
水力造穴主要利用高壓水力射流,通過對(duì)煤層進(jìn)行擴(kuò)孔造穴,增加煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓,為瓦斯釋放和流動(dòng)創(chuàng)造良好的條件,洞穴周圍的煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分的卸壓,增大了煤層的透氣性。水力造穴可大大改善煤層中的瓦斯流動(dòng)狀態(tài),為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,既可削弱或消除突出的動(dòng)力,起到防突作用,又提高煤層透氣性和瓦斯釋放能力,提高鉆孔抽采量。高壓水力射流技術(shù)原理是利用高低壓轉(zhuǎn)換造穴裝置內(nèi)部活塞的移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)前端出水與噴頭出水。低壓水作用在活塞上,活塞不產(chǎn)生位移,水流通過該裝置從鉆頭前端流出,達(dá)到冷卻鉆頭和排渣的目的。高壓水作用在活塞上,活塞產(chǎn)生位移,前端通道被密封,水流在裝置內(nèi)部形成高壓,從射流噴頭處噴射。高壓水經(jīng)過射流噴頭后被再次加速,噴射出的高壓水流沖擊煤體,破壞煤層原有的狀態(tài),使鉆孔周圍煤體脫落形成洞穴,煤層中儲(chǔ)存的瓦斯得以釋放并沿鉆孔排出,以達(dá)到提高瓦斯釋放效率的目的。高壓水射流沖擊破碎煤體概念模型如圖1 所示。
圖1 高壓水射流沖擊破碎煤體概念模型
夏店煤礦在N101 工作面及3119 運(yùn)巷里段進(jìn)行水力造穴試驗(yàn),水力造穴設(shè)備由1 臺(tái)ZDY4500LXY煤礦履帶式液壓鉆機(jī)、一臺(tái)高壓BQWL200/31.5-XQ200/12 清水泵站、KFS-50/11 礦用振動(dòng)篩式固液分離機(jī)、配套鉆具及其他附屬裝置等組成。
2.2.1 施工順序
開鉆前準(zhǔn)備→固定鉆機(jī)→鉆進(jìn)施工→水力造穴→退鉆→擴(kuò)孔→封孔并網(wǎng)→移鉆機(jī)。
2.2.2 施工方案
在3119 工作面運(yùn)巷里段預(yù)抽第一單元迎頭與第二單元迎頭分別布置兩排水力造穴鉆孔,共計(jì)9個(gè)(上排5 個(gè),下排4 個(gè))。鉆孔距底板1.3m、2.0m,距兩幫0.9m、1.7m,單孔深度300,造穴深度150m。上排孔每孔造穴22 個(gè),下排孔每孔造穴21 個(gè)。N101 工作面及3119 工作面順層鉆孔布置(以3119 工作面為例)示意圖如圖2 所示,迎頭水力造穴示意圖如圖3 所示。第一個(gè)造穴孔距孔底3m,造穴長度1m,造穴間距5m,距孔口20m 位置停止造穴。夏店煤礦水力造穴鉆孔施工完成情況統(tǒng)計(jì)如表1 所示。
工作面迎頭水力造穴鉆孔施工完成后進(jìn)行并網(wǎng)抽采,在鉆孔與支管間安裝一套匯流管監(jiān)控裝置連續(xù)對(duì)鉆孔抽采數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測。通過對(duì)抽采數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出:
(1)匯流管抽采濃度維持在30%~45%,基本無較大變化,至20d 后抽采濃度下降維持在30%~35%,無較大變化。瓦斯抽采濃度曲線如圖4所示。
(2)匯流管并網(wǎng)抽采初期流量逐步增大,由2.3m3/min 增大至4m3/min,并趨于穩(wěn)定。
(3)匯流管并網(wǎng)抽采初期抽采量逐步增大,由1.02m3/min增大至1.6m3/min并趨于穩(wěn)定,至20d 后抽采量減少至1.3m3/min 并趨于穩(wěn)定。
(4)預(yù)抽42d 后生產(chǎn)期間工作面瓦斯涌出量和預(yù)抽前工作面瓦斯涌出量對(duì)比下降50%,煤體瓦斯含量下降1.68m3/t。
圖2 3119 工作面順層鉆孔布置示意圖
圖3 工作面迎頭水力造穴鉆孔示意圖
表1 夏店煤礦水力造穴鉆孔施工完成情況
圖4 3119 運(yùn)巷里段水力造穴鉆孔濃度曲線圖
(1)1#匯流管抽采濃度維持在85%~96%,基本無較大變化;2#匯流管剛開始單個(gè)鉆孔濃度為80%~95%,并網(wǎng)鉆孔逐漸增多后,抽采濃度下降維持在65%~75%,無較大變化。N101 工作面水力造穴鉆孔濃度曲線圖如圖5 所示。
圖5 N101 工作面水力造穴鉆孔濃度曲線圖
(2)1#匯流管并網(wǎng)抽采初期流量逐步增大,由0.02m3/min 增大至1.2m3/min,至10d 后流量減小至0.1m3/min 并趨于穩(wěn)定;2#匯流管并網(wǎng)抽采初期流量逐步增大,由1.2m3/min 增大至1.9m3/min 并趨于穩(wěn)定。
(3)1#匯流管并網(wǎng)抽采初期抽采量逐步增大,由0.02m3/min 增大至1.05m3/min,至10d 后流量減小至0.1m3/min 并趨于穩(wěn)定;2#匯流管并網(wǎng)抽采初期抽采量逐步增大,由0.8m3/min 增大至1.3m3/min并趨于穩(wěn)定。
(1)采用水力造穴技術(shù)抽采一段時(shí)間后,工作面迎頭瓦斯抽采濃度穩(wěn)定在30%~35%,抽采量穩(wěn)定在1.3m3/min;工作面巷道抽采濃度穩(wěn)定在65%~75%,1#匯流管并網(wǎng)抽采流量穩(wěn)定在0.1m3/min,2#匯流管并網(wǎng)抽采流量穩(wěn)定在1.9m3/min。
(2)工作面水力造穴鉆孔預(yù)抽時(shí)間為2 個(gè)月,預(yù)抽后生產(chǎn)期間工作面瓦斯涌出量和預(yù)抽前瓦斯涌出量對(duì)比下降50%,煤體瓦斯含量下降1.68m3/t??芍υ煅夹g(shù)能增加煤層透氣性,增加鉆孔內(nèi)新暴露煤體抽采面積,降低煤體瓦斯含量,提高鉆孔抽采量,提高瓦斯抽采效率。