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        淺析穩(wěn)定溶出赤泥鋁硅比的方法

        2019-09-03 08:35:54陳忠法
        山東冶金 2019年4期
        關鍵詞:合格率

        陳忠法

        (東海氧化鋁有限公司,山東 龍口265713)

        1 前 言

        鋁土礦溶出過程就是鋁土礦與循環(huán)母液進行反應的過程,評價溶出的效果有多個指標,溶出率無疑是判斷溶出效果的最佳指標。操作中需要定時對溶出效果進行評估、調整,保證生產的高效性。在生產過程中,指標波動在所難免,如何能夠及時發(fā)現(xiàn)問題、確定波動的原因,進行有效干預,減少波動,需要對多個指標進行綜合分析。經過對生產經驗的總結,結合氧化鋁生產理論,在礦石品位穩(wěn)定的情況下,可設定溶出A/S指標上限,作為操作人員對溶出效果的判斷依據,其控制的合格率可以直觀地說明溶出效率。再通過對溶出液固含、溶出αk、溶出A/S、溶出液氧化鋁濃度等指標的綜合評價,即可查找溶出操作過程中影響溶出率的具體原因,便于及時的糾偏,降低波動幅度,提高產量,控制生產成本。

        研究具體說明生產中針對A/S比波動的現(xiàn)象,如何分析確定原因,以及采取哪些具體手段提高A/S比指標合格率。影響溶出A/S指標的因素較多,溶出溫度、攪拌強度、循環(huán)母液濃度、礦石細度、溶出時間和母液添加量均對溶出赤泥A/S有重要影響。正因為影響因素多,這一指標在生產控制中難度較大,是各氧化鋁廠生產調整的重點、難點。通過分析某氧化鋁廠2017年和2018年相關的指標數(shù)據和生產實際,找出影響溶出A/S的主要原因,并制定出具體的應對措施,有效地提高A/S合格率。

        2 關于循環(huán)母液濃度的影響

        2.1 數(shù)據分析

        圖1、圖2可以清晰地看出溶出指標控制波動情況,2018年2月、8月A/S比合格率僅為63%和68%,從散點圖可以看出波動幅度為0.9~1.82,造成一部分氧化鋁損失,減少了產量,增加了赤泥量,從而增加了成本。

        圖1 2018年2月溶出A/S

        圖2 2018年8月溶出A/S

        根據氧化鋁溶出理論,對各個影響因素進行了逐項的分析排除。首先,檢查了溶出溫度,由于溶出套管結疤問題,表面型溫度計很難保證測溫的準確度,不宜作為整個運行周期的對比參考。根據飽和蒸汽壓力與溫度的對應關系,采取觀察套管出口壓力、反應釜壓力的方式來檢查料漿溫度。通過鋁酸鈉溶液得到飽和蒸氣壓計算得知,3.65 MPa對應的溫度為243℃。倒查運行數(shù)據,反應釜壓力自投用至退出,整個周期呈下降趨勢,最低壓力為3.68 MP,足以滿足溶出需要。

        其次,檢查礦漿細度,原礦漿磨礦細度指標要求+250 μm<10%。經查,合格率高達95%以上,排除磨礦細度影響。再次,分析了反應時間問題,由于反應釜聯(lián)排管為常開狀態(tài),管道暢通。另外,考慮A/S比指標波動呈非連續(xù)狀態(tài),所以排除此項因素影響。

        循環(huán)母液堿濃度是溶出的一個重要因素,直接影響溶出速度和溶液的飽和度,在一定的范圍內較高的堿濃度可以快速且較完全的溶出鋁土礦。相反,較低的堿濃度會嚴重影響溶出速度及溶出效果。表1為2017、2018年循環(huán)母液苛堿濃度,以及經過原礦工序稀釋后的原礦苛堿,經過對比后發(fā)現(xiàn),2018年的循母苛堿及原礦苛堿均大幅低于2017年水平。高溫線2018年溶出A/S比平均為1.12,高于2017年1.07的A/S,這其中苛堿濃度是主要原因。根據三水鋁石型鋁土礦在鋁酸鈉溶液中的溶解機理,當溶液中存在大量的OH-離子存在時,它可以快速地侵入到鋁土礦的晶格中,切斷晶格之間的鍵,才能形成游離的AL(OH)63-離子團擴散到溶液中。反之,當溶液中苛堿濃度偏低時,將大大削弱上述反應進程,造成溶出不完全的后果。

        表1 循母苛堿對比

        2.2 解決辦法

        穩(wěn)定系統(tǒng)濃度,在蒸發(fā)器蒸水量一定的情況下,控制流程進水、加強用水管理,是保證循母及原礦苛堿濃度的有效辦法。但氧化鋁生產系統(tǒng)龐大,用水點較多,需要多種措施、多工序協(xié)同,才能控制系統(tǒng)濃度。根據這一原則,經過對生產現(xiàn)場的細致排查,對生產數(shù)據進行分析。決定嚴控原料工序的加水管理,原礦苛堿濃度按照162 g/L考核,凡連續(xù)兩次低于162 g/L的指標,按指標事故考核,并同時采取以下措施。解決蒸發(fā)器設備和操作問題,穩(wěn)定蒸水量。原料車間實施用水量化,逐步推廣,最后實現(xiàn)全廠用水管控。嚴格執(zhí)行非生產水管理規(guī)定,由調度員現(xiàn)場檢查,每周通報,進一步減少系統(tǒng)沖淡。規(guī)范沉降洗滌水調整,準確控制精液濃度。根據礦石品位、堿耗、母液αk,足量補充液體堿。

        3 關于溶出母液調配的影響

        3.1 數(shù)據分析

        通過分析,溶出αk指標的月合格率僅為83%,遠遠低于正常水平,且波動幅度大。αk指標大幅偏離正常值的同時,伴隨著溶出赤泥固含反向波動。明顯說明母液調配量應該是影響A/S比的主要原因。

        導致αk合格率低、波動大,首要原因是循母加入量不能根據原礦指標進行及時有效的調整。由于溶出αk控制手段簡單,遇上游工序指標出現(xiàn)波動時,無法預先作出有效的調整,理論計算不足,過于依賴經驗進行低效摸索,需要進行多次調整才能穩(wěn)定指標,造成αk指標波動大,溶出A/S波動大的現(xiàn)象。溶出脫硅槽緩沖時間長,依照原礦指標調整αk,存在較長時間的滯后,為指標調整增加了難度,降低了A/S指標合格率。

        3.2 解決辦法

        1)用理論公式配合經驗修正建立一整套的計算方法。根據相關配礦理論公式,每噸鋁土礦需要的母液量為:

        式中:A為礦石中氧化鋁的含量,%;ηA為初溶,%;b為鈉硅比;Nk為母液的苛堿濃度,g/L;a為母液中氧化鋁濃度,g/L;αk為溶出液;S礦為礦石中硅的含量,%。

        套入高溫線的日常分析數(shù)據計算可知,使用1 tA/S為6.93的礦石需配入Nk為185 g/L、αk為2.93的循環(huán)母液3.8 m3,按照284 t/h的干礦下礦量計算循環(huán)母液量為1 080 m3/h,顯然離1 130 m3/h實際母液量有一定的差距,這需要根據實踐經驗進行修正。

        關于修正量主要包括原礦帶入水分、其他進水、計量誤差以及取樣分析偏差的影響。

        通過以上公式,根據實際下礦量可以計算出母液配入量,根據原礦固含進行二次分配。1)修復原料定量給料機、密度計和母液流量計,修復溶出母液流量計,便于生產調整。2)原料車間應該根據下礦情況增減母液配入,保證礦漿密度的穩(wěn)定。3)溶出車間根據公式計算出母液總量后,減掉原料配入的母液量,即為溶出應該配入的母液量。4)建立αk、原礦、母液的指標趨勢圖,通過直觀的對比,進行母液摻配量的修正。5)增加脫硅出料固含指標,替代原礦固含指標,解決因流程較長導致指標滯后的問題。

        4 結論

        以上辦法實施3個月后,原礦苛堿、溶出αk指標有了明顯的提高,A/S基本穩(wěn)定。經統(tǒng)計低溫線原礦苛堿月平均達到165 g/L,循母苛堿達到月平均187 g/L。高溫線原礦苛堿月平均達到167 g/L,循母苛堿達到月平均189 g/L。高溫線A/S合格率穩(wěn)定在95%以上,基本沒有1.3以上結果出現(xiàn)。證明溶出赤泥A/S控制是一項系統(tǒng)性工作,需要前后工序的配合,需要理論和經驗的結合,更離不開嚴格的管理。

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