張吉磊,李廷禮,張 昊, 章 威,歐陽雨薇
(1中海油(中國)有限公司天津分公司渤海石油研究院 2中國石油集團渤海鉆探工程有限公司定向井技術(shù)服務(wù)分公司)
秦皇島32-6油田是渤海灣比較典型的海上大型復雜河流相沉積的稠油油田,構(gòu)造幅度低,主力生產(chǎn)層位為新近系明化鎮(zhèn)下段,儲層膠結(jié)疏松,屬于高孔、高滲儲層,地層原油黏度大。目前采用水驅(qū)開發(fā),由于具有水油流度比大、儲層非均質(zhì)性強、正韻律沉積等特點,注入水主要沿著優(yōu)勢滲流通道突進到生產(chǎn)井中,造成波及體積系數(shù)降低,導致注入水低效或無效循環(huán)。同時由于地理環(huán)境復雜,受海上平臺壽命以及平臺空間的限制,許多陸上油田取得較好應(yīng)用效果的三次采油技術(shù)在海上油田實施困難重重。
氮氣泡沫驅(qū)技術(shù)是提高采收率的一項新技術(shù),具有提高波及系數(shù)和提高驅(qū)油效率的雙重作用,近年來已成為陸上油田提高油氣田采收率的一項重要措施[1-5]。海上油田對氮氣泡沫技術(shù)的研究與應(yīng)用,僅局限于氮氣泡沫沖砂洗井、氣舉誘噴、壓水錐等工作,對氮氣泡沫驅(qū)的研究還處于起步階段。本文研究的成功應(yīng)用,對拓寬海上油田提高采收率技術(shù)的選擇范圍,及海上相似油田后期開發(fā)具有一定的指導意義。
氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)主要是利用泡沫體系“堵大不堵小”和“遇油消泡、遇水穩(wěn)定”的特點,即泡沫優(yōu)先進入高滲透大孔道,并且泡沫在通過含水飽和度較高儲層時,能形成穩(wěn)定的強泡沫,產(chǎn)生有效的封堵,迫使注入水產(chǎn)生液流轉(zhuǎn)向作用,驅(qū)替中低滲透儲層,改善注水剖面。在通過含油飽和度較低的儲層時,泡沫易溶于油,使油相黏度降低,原油易于流動。而起泡劑本身是一種活性很強的表面活性劑,能較大幅度降低界面張力,改善巖石表面潤濕性,剝離出束縛狀態(tài)的殘余油,使束縛狀的油成為可流動的油,同時泡沫中的氣組分在氣泡破裂后產(chǎn)生重力分異,上升到滲透率更低的,注入水難以到達的油層頂部,擴大了波及體積,提高了驅(qū)油效率。
氮氣泡沫驅(qū)的核心是泡沫體系,它是氮氣泡沫驅(qū)主要影響因素之一。泡沫體系在地層中的調(diào)驅(qū)能力受泡沫的數(shù)量(反映為起泡體積)和穩(wěn)定性(反映為半析水期)的綜合影響,應(yīng)同時具有良好的起泡和穩(wěn)泡能力。本文通過靜態(tài)、動態(tài)實驗對氮氣泡沫體系及注入?yún)?shù)進行了優(yōu)選評價。
靜態(tài)實驗:采用Waring Blender法對備選起泡劑的配伍性、起泡能力、穩(wěn)泡能力、熱穩(wěn)定性、靜態(tài)吸附劑耐油性進行了一系列實驗評價,然后通過測定不同濃度下起泡劑的界面張力及發(fā)泡體積和穩(wěn)泡時間等綜合性能,確定了起泡劑類型及適用濃度。由于單一的起泡劑體系在地層條件下穩(wěn)泡能力差,通過加入穩(wěn)泡劑來滿足現(xiàn)場應(yīng)用的要求,考慮到聚合物驅(qū)作為一種提高采收率的方法[6]且穩(wěn)泡能力強,故選擇聚合物作為泡沫體系的穩(wěn)泡劑[7-8]。通過對聚合物的溶解性、黏濃、黏鹽、黏溫、流變性等性能的研究,確定了穩(wěn)泡劑類型及適用濃度。篩選出的氮氣泡沫調(diào)驅(qū)體系(PM-1)為:700~1000 mg/L穩(wěn)泡劑WP-1+0.3%起泡劑QP-5。
動態(tài)實驗:利用室內(nèi)動態(tài)驅(qū)替實驗,模擬試驗區(qū)塊的地質(zhì)油藏條件,對靜態(tài)優(yōu)選的氮氣泡沫體系(PM-1)的封堵性、耐沖刷性及耐油性進行了評價,并對氣液比、注入速度、注入段塞以及注入方式進行了優(yōu)化,確定了合理的注入?yún)?shù):氣液比1 ∶1,注入速度為2 mL/min,注入段塞0.3 PV,注入方式為混合注入。
實驗方法:將不同滲透率極差的并聯(lián)填砂管巖心,飽和模擬原油后用模擬地層水驅(qū)替至綜合含水達到98%,并且測得水驅(qū)分流量至穩(wěn)定;轉(zhuǎn)驅(qū),改用優(yōu)選的氮氣泡沫調(diào)驅(qū)體系驅(qū)替,至分測得流量穩(wěn)定。通過繪制注入氮氣泡沫體系的PV數(shù)和分流量的關(guān)系,分析該調(diào)驅(qū)體系的調(diào)剖效果。
本實驗采用雙管并聯(lián)巖心驅(qū)油,實驗結(jié)果見圖1所示。
由圖1可以看出,在水驅(qū)階段,出口端流量“兩級分化”特別明顯,注入水基本上全部驅(qū)替相對高滲的巖心,而相對低滲的儲層基本不受注入水波及。其主要原因是高滲巖心作為優(yōu)勢滲流通道易造成注入水突進形成竄流,導致儲層受效不均,注入水波及體積系數(shù)低。注入泡沫后,由于高滲巖心含油飽和度低,能夠形成較為穩(wěn)定的泡沫,滲流阻力增大,迫使注入水轉(zhuǎn)向驅(qū)替相對低滲巖心,使出口端流量“均勻”,隨著高、低滲巖心中的原油被進一步驅(qū)出,泡沫在高、低滲巖心中形成的滲流阻力也交替增大,巖心的分流量也跟著交替增大減小,最終兩個巖心的分流量變的相對均衡。
圖1 滲透率級差為3和6時的分流量關(guān)系曲線
實驗方法:將四組滲透率相近的填砂管巖心,用模擬原油飽和,計算得初始含油飽和度。用模擬地層水驅(qū)替1#~4#填砂管巖心,至產(chǎn)出液中含水達98%停驅(qū),計算水驅(qū)采收率。然后將2#填砂管巖心轉(zhuǎn)聚合物驅(qū),驅(qū)替1 PV后轉(zhuǎn)水驅(qū)至產(chǎn)出液含水達98%停驅(qū),計算聚驅(qū)采收率;將3#巖心轉(zhuǎn)單一氮氣泡沫驅(qū)(單一泡沫體系+氮氣),驅(qū)替2PV后轉(zhuǎn)水驅(qū)至產(chǎn)出液含水達98%停驅(qū),計算氮氣泡沫混合驅(qū)采收率;將4#巖心轉(zhuǎn)強化氮氣泡沫驅(qū)(由于穩(wěn)泡劑本身為聚合物),驅(qū)替2PV后轉(zhuǎn)水驅(qū)至產(chǎn)出液含水達98%停驅(qū),計算強化氮氣泡沫驅(qū)采收率。通過繪制不同驅(qū)油方式注入體積的PV數(shù)和采收率的關(guān)系,分析該調(diào)驅(qū)體系的驅(qū)油效果。
實驗裝置及流程同氮氣泡沫體系調(diào)剖性能評價流程。
表1 不同驅(qū)油方式的對比實驗數(shù)據(jù)表
由實驗結(jié)果(表1)看出,水驅(qū)后轉(zhuǎn)聚合物驅(qū)、氮氣泡沫驅(qū)和強化氮氣泡沫驅(qū)均會提高原油的采收率。水驅(qū)后轉(zhuǎn)聚合物驅(qū),驅(qū)油效率從40.4%提高到56.5%,提高了16.1%;水驅(qū)后轉(zhuǎn)單一氮氣泡沫驅(qū),驅(qū)油效率從40.4%提高到58.1%,提高了17.7%;水驅(qū)后轉(zhuǎn)強化氮氣泡沫驅(qū),驅(qū)油效率從40.4%提高到65.2%,提高了24.8%。強化氮氣泡沫驅(qū)提高采收率最大,其次分別是單一氮氣泡沫驅(qū)和聚合物驅(qū)。原因主要是:氮氣泡沫驅(qū)中生產(chǎn)的泡沫能進入更多的孔隙空間,波及體積更大,所以采收率的增加值要大于聚合物驅(qū),而強化泡沫驅(qū)含有聚合物,相當于是聚合物驅(qū)和氮氣泡沫驅(qū)的復合驅(qū),采收率增加值最大。
目前氮氣泡沫調(diào)驅(qū)的選井選層并無可供借鑒的石油天然氣行業(yè)標準,通過文獻調(diào)研[9-10],參考陸上油田氮氣泡沫驅(qū)成功經(jīng)驗,制定以下選井選層原則:①滲透率大于50 mD,地層溫度低于100℃,地下原油黏度小于200mPa·s;②油層厚度較大,縱向及平面滲透率差異大,有高吸水層段;③油水井間連通性好,注采對應(yīng)關(guān)系明確,注入動態(tài)反應(yīng)明顯;④注水壓力相對較低,具備一定的注入能力;⑤完善合理的井身結(jié)構(gòu),調(diào)驅(qū)層位上下夾層無串通;⑥試驗區(qū)油層分布穩(wěn)定,剩余油富集。
依據(jù)上述選井選層原則,選擇秦皇島32-6油田南區(qū)D16井組作為本次先導試驗的試驗井組,該區(qū)于2002年8月投產(chǎn),原始地層壓力11.3 MPa,平均地層溫度61.5℃,屬正常溫壓系統(tǒng),地層原油黏度為28~126 mPa·s,平均孔隙度35%,層間、層內(nèi)滲透率變化大,平均3 000 mD,主力油層平均厚度10 m。D16井組采用反九點井網(wǎng)開發(fā),共8口生產(chǎn)井受益,屬多層合采,截至措施前平均產(chǎn)油17 m3/d,平均含水84%,其中5口井含水達到85%以上。
整個施工階段主要分為:前置段塞,主段塞和封口段塞。前置段塞用于控制大孔道,防止氣竄,而封口段塞的作用是氮氣泡沫驅(qū)作業(yè)結(jié)束后,后續(xù)注水會對泡沫段塞產(chǎn)生稀釋作用,通過增加“封口段塞”強度,可以對主段塞起有效保護作用,延長措施有效時間。本次試驗共計注液35 100 m3,氮氣194.4 m3,聚合物25.15 t(純度92.9%),起泡劑126.9 m3。
通過注入井注入效果和生產(chǎn)井增油控水效果兩個方面對泡沫調(diào)驅(qū)先導試驗進行評價。氮氣泡沫調(diào)驅(qū)實施后,D16井的注入壓力由注入前的6.5 MPa上升至9.0 MPa,視吸水指數(shù)由措施前115 m3/MPa·d降低至80 m3/MPa·d,圖2為D16井措施前后吸水剖面對比圖,說明泡沫對高滲透大孔道形成了有效的封堵,迫使注入水產(chǎn)生液流轉(zhuǎn)向作用,驅(qū)替物性差的儲層。
D16井氮氣泡沫驅(qū)試驗見到了明顯的控水增油效果(表2)。泡沫注入試驗結(jié)束7個月后,井組日產(chǎn)油增加42 m3,平均含水率由試驗前的84%降到79.5%,特別是C24、C17和C9井的含水率下降非常明顯,達10%左右。目前該井組仍處于泡沫驅(qū)油有效期,7個月凈增產(chǎn)原油0.88×104m3。D12、D13和D18井產(chǎn)油量和含水都基本沒有發(fā)生變化,分析原因主要是受強邊底水的影響較大[11-12],建議進一步加強注氮氣泡沫驅(qū)的數(shù)模的研究,重點研究強邊底水對氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)的影響,同時加強注入工藝方式研究。
在先導試驗成功實施的基礎(chǔ)上,對秦皇島32-6油田5個注采井組實施氮氣泡沫調(diào)驅(qū)措施,調(diào)驅(qū)后注水井井口壓力明顯上升,視吸水指數(shù)下降31%,含水率下降幅度2%~8%,含水上升勢頭得到了有效控制,5個井組累計增油4.5×104m3,調(diào)驅(qū)效果持續(xù)時間普遍在7個月以上。氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)對油田穩(wěn)油控水起到了至關(guān)重要的作用。目前該油田正準備采取大規(guī)模的整體調(diào)驅(qū),以增強效果。
圖2 D16井措施前后吸水剖面對比圖
井號措施前措施后增油控水評價日產(chǎn)油/m3含水率日產(chǎn)油/m3含水率含水降低幅度日增油量/m3累增油/104m3C172576%3669%9.2%110.23D151992%2387%5.4%40.08C241093%1884%9.7%80.17D121276%1177%-1.3%00.00D132084%1682%2.4%00.00D18395%393%2.1%00.00D192670%3567%4.3%90.19C92386%3378%9.3%100.21總計5.1%420.88
(1)篩選了適合QHD32-6油田的氮氣泡沫調(diào)驅(qū)體系(PM-1):700-1000 mg/L穩(wěn)泡劑WP-1+0.3%起泡劑QP-5,并確定了合理的注入?yún)?shù):氣液比1 ∶1,注入速度為2 mL/min,注入段塞0.3 PV,注入方式為混合注入。
(2)氮氣泡沫調(diào)驅(qū)體系具有調(diào)剖和驅(qū)油雙重作用。通過向不同滲透率極差巖心注入氮氣泡沫體系后,巖心出口端的分流量由水驅(qū)時的“兩極分化驅(qū)替”轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬鶆蝌?qū)替”;水驅(qū)后采用強化氮氣泡沫驅(qū),可在水驅(qū)采收的基礎(chǔ)上提高采收率24.8%;充分體現(xiàn)了氮氣泡沫調(diào)驅(qū)體系的調(diào)驅(qū)性能。
(3)秦皇島32-6油田氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)取得了明顯的控水增油效果。注水井視吸水指數(shù)下降30%,井組綜合含水下降了5%,累計增油4.5×104m3。由于部分井受到強邊底水的影響,調(diào)驅(qū)效果不明顯,建議對于邊底水較強的油田采用氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)時,重點考慮邊底水對氮氣泡沫驅(qū)的影響。