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        涪陵頁巖氣田鉆井提速難點(diǎn)與對策分析

        2019-08-30 11:05:12宋保健樂守群
        鉆采工藝 2019年4期
        關(guān)鍵詞:焦頁機(jī)械鉆速涪陵

        宋保健, 孫 凱,樂守群,蘭 凱,明 鑫

        (1中石化中原石油工程有限公司 2中石化中原石油工程有限公司鉆井一公司 3中石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院 4中石化中原石油工程有限公司管具公司)

        涪陵頁巖氣田是我國第一個(gè)進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)的國家級(jí)頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)示范區(qū)[1-2]。歷經(jīng)2013年的開發(fā)評價(jià)試驗(yàn)階段及2014~2015年的一期產(chǎn)能建設(shè)階段,圓滿完成一期年50×108m3產(chǎn)能建設(shè)任務(wù)。2016年以來,啟動(dòng)了涪陵二期江東和平橋兩個(gè)區(qū)塊的產(chǎn)能建設(shè)[3],但從前期鉆井施工看,由于涪陵頁巖氣田二期江東和平橋區(qū)塊頁巖儲(chǔ)層埋深增加,地質(zhì)構(gòu)造更加復(fù)雜,鉆井垮、斜、漏、慢等難題更加突出,嚴(yán)重制約了鉆井提速提效。為總結(jié)涪陵頁巖氣田二期優(yōu)快鉆井技術(shù)的積極進(jìn)展,筆者結(jié)合前期施工經(jīng)驗(yàn),對鉆井難題的技術(shù)對策和攻關(guān)思路進(jìn)行了闡述,總結(jié)了涪陵頁巖氣水平井優(yōu)快鉆井技術(shù)的完善與應(yīng)用效果,為頁巖氣水平井鉆井技術(shù)攻關(guān)提供了指導(dǎo)和借鑒。

        一、鉆井過程中遇到的技術(shù)難點(diǎn)

        1.導(dǎo)眼2復(fù)雜情況頻發(fā)

        江東區(qū)塊導(dǎo)眼1設(shè)計(jì)井深40 m,導(dǎo)眼2設(shè)計(jì)井深400 m,在導(dǎo)眼2鉆進(jìn)中,鉆遇地層為須家河組、雷口坡組,一旦發(fā)生漏失,采用清水搶鉆,地層經(jīng)清水浸泡后容易發(fā)生垮塌,形成“漏垮同存”,無法攜帶掉塊,造成井下復(fù)雜。

        2.上部直井段井斜控制困難

        一期焦石壩構(gòu)造為鼻狀寬緩背斜,二期平橋構(gòu)造為狹長的斷背斜構(gòu)造,在東西逆沖斷層影響下,地層產(chǎn)狀較陡、次生斷層發(fā)育[4]。江東區(qū)塊西南部地層傾角一般10°~20°,東北部20°~30°;平橋區(qū)塊核部地層傾角5°~15°,兩翼20°~45°。平橋區(qū)塊發(fā)育17條北東走向逆斷層;江東區(qū)塊發(fā)育北東向斷裂。平橋北區(qū)塊的焦頁8HF井韓家店組及以上地層造斜率1°/30 m,常規(guī)鉆井方法井斜難以控制;江東區(qū)塊焦頁74平臺(tái),嘉陵江組地層傾角70°以上,直井段最大井斜達(dá)5.3°。

        3.二開部分地層可鉆性差,鉆頭消耗大,鉆速慢

        (1)二開龍?zhí)?、茅口組以灰?guī)r為主,夾碳質(zhì)泥巖、硅質(zhì)泥巖,局部含黃鐵礦,地層軟硬交錯(cuò),可鉆性極差,PDC鉆頭進(jìn)尺少,涪陵一期及二期早期采用江鉆HJT537GK三牙輪鉆頭,保徑齒和內(nèi)排齒出現(xiàn)大量斷齒,個(gè)別鉆頭起鉆后發(fā)現(xiàn)軸承卡死、曠動(dòng)。表1給出了江東區(qū)塊前期兩口井在該段使用的牙輪鉆頭效果,平均進(jìn)尺65.43 m,機(jī)械鉆速2.70 m/h。

        表1 江東區(qū)塊前期兩口井龍?zhí)?、茅口組段牙輪鉆頭使用情況

        (2)平橋區(qū)塊小河壩組地層巖性以灰色泥巖為主,夾深灰色粉砂質(zhì)泥巖薄層及灰色粉砂質(zhì)泥巖薄層,粉砂巖占比為10%~30%,與一期相比,地層研磨性更強(qiáng),單只PDC鉆頭進(jìn)尺短,機(jī)械鉆速低。表2給出了平橋區(qū)塊初期3口井在小河壩組的PDC鉆頭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,單只鉆頭平均進(jìn)尺75.75 m,平均鉆速4.64 m/h;鉆頭失效形式以肩部磨損為主,伴存環(huán)磨、縮徑。

        表2 平橋區(qū)塊前期三口井小河壩組PDC鉆頭使用指標(biāo)

        4. 三維井井眼軌跡復(fù)雜,定向作業(yè)托壓嚴(yán)重

        焦石壩工區(qū)多采用叢式井組布井方式[5],靶前位移大多超過900 m[6],造斜段長2 000~3 000 m,部分魚鉤型井眼剖面扭方位工作量達(dá)100°~120°,摩阻大,托壓嚴(yán)重,?311.1 mm井眼井徑擴(kuò)大率僅為1%~3%,雙扶復(fù)合鉆進(jìn)時(shí)蹩鉆嚴(yán)重甚至蹩停頂驅(qū)[6]。焦頁103-2HF 井造斜段管柱摩阻大,在2 539~2 934 m井段,下入7趟PDC鉆頭,單趟最大進(jìn)尺僅為41 m。

        5.中深部井段井漏頻發(fā)

        二期構(gòu)造斷層多,斷裂發(fā)育變形強(qiáng),地層破碎,二期井平均單井漏失次數(shù)比一期主體構(gòu)造多1倍以上,尤其集中在二開韓家店、小河壩組及三開龍馬溪組,井漏頻繁,漏層多且段長,部分漏層存在惡性漏失,堵漏難度大,易復(fù)漏。例如平橋區(qū)塊焦頁198-2HF井,三開井深3 176.62~4 124 m,因井漏堵漏17次,漏失油基鉆井液541.93 m3,損失時(shí)間46.36 d。

        二、采用的主要技術(shù)對策

        1.江東區(qū)塊雷口坡組地層“塌漏同存”應(yīng)對措施

        (1)采用PDC+?286 mm大尺寸螺桿復(fù)合鉆井技術(shù),提高鉆導(dǎo)眼2機(jī)械鉆速,縮短周期,爭取在垮塌周期內(nèi)完成鉆探任務(wù)。在焦頁64-7HF井導(dǎo)眼2首次試驗(yàn)使用PDC+螺桿鉆具組合復(fù)合鉆井,平均機(jī)械鉆速達(dá)到了9.69 m/h,較常規(guī)牙輪鉆具組合提高了3倍以上。

        (2)堵漏、防垮具體技術(shù)措施。導(dǎo)眼2采用膨潤土漿鉆進(jìn),出現(xiàn)井漏采用橋漿堵漏及堵漏漿鉆進(jìn),漏速大(膨潤土漿跟不上)或失返則采用水泥漿堵漏,若堵漏成功,繼續(xù)膨潤土漿鉆進(jìn)至中完,若堵漏不成功,直接實(shí)施清水搶鉆,由于清水黏切低,攜砂能力不足,接立柱或停泵起鉆前,打高黏度膨潤土漿至井底懸浮大塊巖屑,防止卡鉆。

        2. 上部直井段防斜打快鉆井技術(shù)

        2.1 預(yù)彎曲防斜打快技術(shù)

        在地層傾角小于30°的井,采用預(yù)彎曲防斜打快鉆具組合,利用彎曲鉆具在井眼中的渦動(dòng)特征,在鉆頭上形成一個(gè)遠(yuǎn)大于鐘擺降斜力的防斜力,從而使井眼保持垂直。該技術(shù)充分發(fā)揮螺桿的轉(zhuǎn)速高、扭矩大、過載能力強(qiáng)的特點(diǎn),并可以采用高于鐘擺鉆具的極限鉆壓50%以上的鉆壓,具有較好防斜能力的同時(shí)提高機(jī)械鉆速。該技術(shù)的關(guān)鍵是合理設(shè)計(jì)上下穩(wěn)定器的尺寸及安裝位置,通過分析螺桿彎度、穩(wěn)定器尺寸及安裝位置等對鉆頭側(cè)向力的影響,設(shè)計(jì)了如下鉆具組合:PDC+?244 mm 0.5°螺桿+水力加壓器+穩(wěn)定器(一開為?402 mm,二開為?308 mm)+?228.6 mm DC×3根+?203 mm NDC+MWD+?203 mm DC×5根+?139.7 mm HWDP×12根+?139.7 mm DP。該技術(shù)在25口井推廣應(yīng)用,井斜控制在2°以內(nèi),平均機(jī)械鉆速相比鄰井提高17%。

        2.2 單彎螺桿+MWD(EMWD)糾斜鉆井技術(shù)

        對于采用預(yù)彎曲防斜打快鉆具組合,防斜效果不好的井,采用單彎螺桿+MWD糾斜鉆具組合:PDC+?244 mm 1.25°螺桿+水力加壓器+穩(wěn)定器(一開為?402 mm,二開為?308 mm ) +?203.2 mm NDC+MWD+?139.7 mm HWDP×15根+?139.7 mm DP。對于上部失返性漏失,常規(guī)測量工具無法實(shí)時(shí)監(jiān)測井斜時(shí),則采用?244 mm 1.25°單彎螺桿+ EMWD鉆井技術(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)軌跡控制,焦頁86-6HF井使用該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了一趟鉆鉆完一開進(jìn)尺,鉆進(jìn)進(jìn)尺1 023 m,純鉆時(shí)間86.75 h,平均機(jī)械鉆速 12.21m/h,且將井斜控制在設(shè)計(jì)要求以內(nèi)。

        2.3 垂直鉆井技術(shù)

        針對采用常規(guī)防斜、糾斜鉆具組合控制井斜效果差地層,選擇應(yīng)用垂直鉆井技術(shù)。焦頁74平臺(tái)地層傾角大,其中嘉陵江組地層傾角70°以上,最大井斜達(dá)5.3°,采用常規(guī)技術(shù)井斜難以控制,焦頁74-2HF井應(yīng)用垂直鉆井技術(shù),應(yīng)用井段51~1 003 m,井斜控制在1°以內(nèi),平均鉆速較鄰井提高59%。

        3. 二開部分可鉆性差地層鉆頭優(yōu)選

        3.1 龍?zhí)丁⒚┛诮M采用改進(jìn)的牙輪鉆頭

        常規(guī)的江鉆HJT537GK牙輪鉆頭采用勺型齒,露齒高,攻擊性雖強(qiáng),但韌性不足,抗沖擊性差,在鉆該地層時(shí),由于軟硬夾層多,吃入不均,鉆頭易斷齒,軸承壽命短,觀察巖屑發(fā)現(xiàn)該段地層分布硅質(zhì)條帶及結(jié)核,在總結(jié)HJT537GK鉆頭缺點(diǎn)基礎(chǔ)上,研制了抗沖擊HJT637GL牙輪鉆頭,采用耐磨性與韌性較好的梯度合金切削齒,將外排齒設(shè)計(jì)為圓偏楔形齒,主切削齒設(shè)計(jì)為凸頂楔形齒,并降低切削齒的高度,布齒密度更密,以提高切削齒的抗沖擊性抗,馬達(dá)軸承采用高速金屬密封軸承,使用壽命長,可配合螺桿鉆具快速鉆進(jìn),目前在涪陵二期廣泛推廣使用,可見應(yīng)用HJT637GL較HJT537GK,單只鉆頭進(jìn)尺提高2.82倍,機(jī)械鉆速提高2.38倍。

        3.2 優(yōu)選大扭矩螺桿+混合鉆頭鉆平橋區(qū)塊小河壩組地層

        平橋區(qū)塊的小河壩地層含砂量高,研磨性強(qiáng),PDC鉆頭因磨損而失效快,而采用牙輪鉆頭機(jī)械鉆速極低,進(jìn)尺少,因此需要改變破巖方式和提高PDC復(fù)合片切削齒的抗磨能力。再配合低轉(zhuǎn)速、大扭矩螺桿,增大鉆頭破巖扭矩,消除因扭矩積聚而產(chǎn)生的鉆頭黏滑振動(dòng)。

        在平橋區(qū)塊焦頁195-5HF井、焦頁198-3HF等10井,應(yīng)用低轉(zhuǎn)速、大扭矩螺桿+混合鉆頭鉆井技術(shù)鉆小河壩組地層,共計(jì)進(jìn)尺2 462.4 m,單只鉆頭進(jìn)尺148 m,平均機(jī)械鉆速5.2 m/h。相比表2中常規(guī)PDC鉆頭,單趟鉆頭進(jìn)尺提高95.38%,平均機(jī)械鉆速提高12%。

        4.定向防托壓技術(shù)實(shí)踐

        4.1 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井技術(shù)

        與傳統(tǒng)馬達(dá)相比,旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向具備更強(qiáng)的工程能力,主要體現(xiàn)在:將滑動(dòng)摩阻轉(zhuǎn)化成滾動(dòng)摩阻,摩阻更?。桓叩脑煨甭?;更強(qiáng)的軌跡控制能力[7]。在焦頁188-2HF、焦頁68-2HF、焦頁68-3HF井進(jìn)行試驗(yàn)應(yīng)用,平均機(jī)械鉆速達(dá)9.11 m/h,比常規(guī)定向鉆具平均機(jī)械鉆速提高21.47%,并且井眼軌跡平滑,為后期施工奠定安全基礎(chǔ)。

        4.2 應(yīng)用水力振蕩器緩解定向托壓問題

        使用水力振蕩器加常規(guī)螺桿,振蕩短接產(chǎn)生高頻振動(dòng),使上下的鉆具產(chǎn)生縱向的往復(fù)運(yùn)動(dòng),鉆具在井底暫時(shí)的靜摩擦變成動(dòng)摩擦,摩擦阻力大大降低,提高鉆壓傳遞效率,工具面更加容易控制。在涪陵二期使用效果明顯,解決了鉆井中定向托壓問題[8],如圖1所示,焦頁84-3HF井在井段2 753~3 171 m加入水力振蕩器之后,有效地緩解了定向托壓問題,機(jī)械鉆速達(dá)8.00 m/h;較之前井段2 503~2 753 m的平均機(jī)械鉆速5.94 m/h,提高了34.68%。

        圖1 焦頁84-3井二開使用水力振蕩器前后效果對比

        4.3 使用7頭3.8級(jí)大扭矩螺桿,配合混合鉆頭,緩解定向托壓

        涪陵二期多口井大井斜扭方位井段使用混合鉆頭,配合大扭矩低速螺桿(7/8頭),由于混合鉆頭具有牙輪鉆頭的特點(diǎn),定向反扭角較小,工具面較PDC穩(wěn)定,很大程度上解決了定向托壓難題。焦頁188-3HF使用PDC鉆頭定向托壓嚴(yán)重,定向鉆時(shí)是復(fù)合鉆時(shí)的3~5倍,來回上提下放,進(jìn)入小河壩后使用混合鉆頭,解決托壓問題,定向鉆時(shí)是復(fù)合鉆時(shí)的2~2.5倍。

        5.涪陵二期防漏堵漏認(rèn)識(shí)及實(shí)踐

        針對地層壓力系數(shù)低、鉆井液密度窗口窄的技術(shù)難點(diǎn),從鉆井液密度控制、鉆井液性能優(yōu)化及隨鉆封堵防漏等方面,樹立“預(yù)防為主、防堵結(jié)合”的防漏堵漏理念。主要技術(shù)對策有:①合理控制鉆井液密度,優(yōu)化鉆井液性能,保持鉆井液較好的流變性,降低循環(huán)壓耗,緩解井底壓力;②針對裂縫誘導(dǎo)敏感性強(qiáng)帶來的堵漏難度大、重復(fù)漏失嚴(yán)重問題,首先,合理控制鉆井液排量和機(jī)械鉆速,減少對井壁沖刷、防止高環(huán)空壓耗造成的高液柱壓力壓漏地層;其次,做到緩慢開泵,控制起下鉆速度,堅(jiān)持分段循環(huán),防止激動(dòng)壓力過大造成人為井漏;③提高鉆井液濾餅質(zhì)量,提前加足抑制劑、降濾失劑、隨鉆封堵材料進(jìn)行預(yù)封堵,使鉆井液能夠在鉆開地層瞬時(shí)形成致密濾餅封堵層,阻滯濾液侵入層理、裂縫,緩解液相傳遞誘導(dǎo)作用;④二開進(jìn)入韓家店漏層前50~100 m,加入2%~3%磺化瀝青、1%石墨和2%PZ-7提高封堵性;3%超細(xì)目碳酸鈣、超細(xì)目碳酸鈣300目和600目混合使用;2%油溶性暫堵劑,1%隨鉆堵漏劑。三開提前加入3%超細(xì)鈣,1%瀝青,橡膠顆粒含量2%,利用橡膠顆粒在柴油中溶脹效應(yīng)使微孔隙徹底堵住。

        針對低壓裂縫誘導(dǎo)敏感性強(qiáng),堵漏難度大,堵后復(fù)漏嚴(yán)重的問題,首先優(yōu)先選擇具有膠結(jié)性的封堵材料,提高抗破能力。其次優(yōu)化粒徑級(jí)配及材料形狀(顆粒、片狀、纖維)組合,提高封堵層密實(shí)度和結(jié)構(gòu)力[9]。同時(shí)強(qiáng)化堵漏工藝:①采取間歇擠注,提高堵漏材料進(jìn)入漏層的量和密實(shí)程度;②延長靜堵時(shí)間,尤其是水基鉆井液堵漏,堵漏材料在漏層中有一個(gè)吸水膨脹密實(shí)的過程,實(shí)踐表明堵漏后充分靜止堵漏,可以有效提高封堵層致密性,延長封堵有效期。焦頁198-1HF井鉆井過程中自小河壩組2 758 m至龍馬溪組2 943 m井漏8次,橋塞堵漏見效快,但復(fù)漏嚴(yán)重,為解決漏層易復(fù)漏問題,通過優(yōu)化粒徑級(jí)配及材料形狀組合,實(shí)行了全裸眼承壓堵漏,鞏固上部井段,后期上部無復(fù)雜漏失出現(xiàn),承壓堵漏成功。

        三、現(xiàn)場整體應(yīng)用效果

        提速技術(shù)在涪陵二期現(xiàn)場推廣應(yīng)用31口井,與二期工區(qū)第一輪次鉆井相比,平均井深增加132.96 m,平均機(jī)械鉆速提高8%,平均鉆井周期縮短35.53 d,井漏復(fù)雜時(shí)效減少12%。其中焦頁188-1HF井完鉆井深5 295 m ,水平段長2 083 m,水平位移3 578.55 m,創(chuàng)中原工程公司頁巖氣水平井水平位移最高紀(jì)錄。焦頁84-2HF井,實(shí)現(xiàn)二開單只鉆頭,單趟鉆從穩(wěn)井段鉆進(jìn)至二開中完,進(jìn)尺766 m,機(jī)械鉆速9.74 m/h。焦頁84-1HF井一趟鉆進(jìn)尺1 651 m,平均機(jī)械鉆速9.1 m/h,創(chuàng)下了重慶涪陵頁巖氣田江東區(qū)塊單只鉆頭進(jìn)尺最高紀(jì)錄。

        四、認(rèn)識(shí)與建議

        (1)針對涪陵二期施工直井段易斜難題,應(yīng)用了彎曲動(dòng)力學(xué)鉆井技術(shù)、垂直鉆井技術(shù)及單彎螺桿+ EMWD鉆井技術(shù)等防斜打快鉆井方式,在直井段應(yīng)用取得了良好的防斜打快效果。

        (2)大井斜定向扭方位是三維水平井軌跡控制關(guān)鍵,消除定向托壓是提速的重點(diǎn),需通過實(shí)時(shí)優(yōu)化軌跡設(shè)計(jì),增加復(fù)合鉆進(jìn)進(jìn)尺比例,同時(shí)仍然需要借助防托壓技術(shù),現(xiàn)場應(yīng)用了旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向、水力振蕩器、低速大扭矩螺桿配合混合鉆頭,較好地解決定向難問題,很大程度提高了鉆進(jìn)速度。

        (3)涪陵二期外圍構(gòu)造更復(fù)雜,難點(diǎn)在于裂縫誘導(dǎo)敏感性更強(qiáng),導(dǎo)致非鉆進(jìn)工況漏失、重復(fù)漏失嚴(yán)重,復(fù)漏后處理難度大,針對區(qū)域地質(zhì)井漏特征,認(rèn)為堅(jiān)持“預(yù)防為主、防堵結(jié)合”的井漏處理思路,可有效提高井漏處理效率。

        (4)針對龍?zhí)?茅口組、小河壩組地層研磨性強(qiáng),雖然應(yīng)用了新型牙輪和混合鉆頭,提高了機(jī)械鉆速,但機(jī)械鉆速較其他地層依然較低,仍有較大的提速空間,建議繼續(xù)開展技術(shù)攻關(guān),試驗(yàn)其他高效PDC及其他先進(jìn)工具。

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