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        云岡煤礦破碎軟弱圍巖支護(hù)技術(shù)研究

        2019-08-29 11:26:52葉光輝
        山西焦煤科技 2019年6期
        關(guān)鍵詞:軟巖型鋼底板

        葉光輝

        (大同煤礦集團(tuán) 云岡煤礦,山西 大同 037000)

        我國煤炭產(chǎn)量大,每年巷道掘進(jìn)進(jìn)尺達(dá)6 000 km以上,深部高應(yīng)力軟巖巷道占據(jù)10%以上。由于多年的開采,淺部易開采的煤炭資源日益減少,導(dǎo)致不得不轉(zhuǎn)向開采深部煤炭資源。由于深部軟巖煤礦具有巷道失修率高、支護(hù)極其困難等問題,若未能實施有效的支護(hù)工藝以減小巷道的變形,將導(dǎo)致軟巖巷道的修護(hù)成本增加,甚至?xí)l(fā)事故,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失。所以研究經(jīng)濟(jì)合理的支護(hù)工藝成為深部高應(yīng)力軟巖巷道亟需解決的難題。

        我國科研工作者對松軟巖巷道支護(hù)技術(shù)開展了大量的研究工作,王國強(qiáng)和王海東[1]在小康礦S2S2工作面采取高強(qiáng)錨(索)噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架技術(shù),充分發(fā)揮了圍巖承載能力,使巷道變形減小,未發(fā)生冒頂、片幫隱患事故,取得良好的支護(hù)效果。丁向勇等[2]對蔣家河煤礦ZF1410工作面支護(hù)方式進(jìn)行優(yōu)化,現(xiàn)場實測結(jié)果證明:優(yōu)化后的支護(hù)方案使巷道變形速度減慢,巷道變形得到有效控制。尹光志等[3]對白皎煤礦井下高應(yīng)力軟巖巷道采用3種不同的支護(hù)工藝,現(xiàn)場結(jié)果證明:適合高應(yīng)力軟巖巷道最佳的支護(hù)方式是預(yù)留剛隙柔層支護(hù)方法,即錨梁網(wǎng)+拱形支架聯(lián)合支護(hù)方式。柏建彪等[4]在古漢山礦西大巷采用高水速凝材料注漿加固遇水弱化、膨脹的泥巖,確定最佳二次支護(hù)時間的工藝,顯著減小了深部軟巖巷道的大變形。

        根據(jù)云岡煤礦5615巷的具體條件,采用“高強(qiáng)錨(索)噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架及壁后充填”的支護(hù)技術(shù),解決5615巷巷道變形速度快,頂板變形嚴(yán)重且產(chǎn)生大量墜袋,巷道底鼓凸起明顯,支護(hù)構(gòu)件屈服破斷等問題,同時借助ANSYS數(shù)值模擬軟件對比分析原支護(hù)方案和優(yōu)化后方案的支護(hù)效果,并進(jìn)行現(xiàn)場試驗,實測5615巷支護(hù)效果。

        1 工作面概況

        大同煤礦集團(tuán)云崗煤礦位于大同市西郊云崗溝內(nèi),距大同市20 km,為大寧煤田的一部分,井田分兩個水平開采。第一水平標(biāo)高1 020 m,主要開采2~2號(A2)、3號(B)煤。第二水平標(biāo)高為940 m,主要開采7號(B5)、8號(C)、9號(D)、10號(D1)、11-3號(E)、12號(F)等煤層。礦井為高瓦斯礦井,采用立井開拓方式,本井田地質(zhì)構(gòu)造簡單,煤層賦存平緩。煤層走向大致為南北向,傾角一般為3°~7°,平均9.4°. 12#煤層厚度為6.0~7.8 m,平均厚度為6.7 m,本井田地質(zhì)構(gòu)造簡單,煤層賦存平緩。煤層走向大致為南北向,傾角一般為1°~11°,平均4°.

        12#煤埋藏深度+918~+946 m,頂板巖性是泥質(zhì)巖,很難進(jìn)行維護(hù)和管理,完整性系數(shù)0.2,巖塊飽和單軸抗壓強(qiáng)度3.7 MPa;底板是粉砂巖,具有易風(fēng)化、遇水泥化膨脹特點,層理發(fā)育,巖塊飽和單軸抗壓強(qiáng)度為4.3 MPa;井田范圍內(nèi)最小和最大的主應(yīng)力是近水平方向,中間區(qū)域主應(yīng)力是近垂直方向,為水平應(yīng)力場環(huán)境,水平構(gòu)造應(yīng)力對巷道的穩(wěn)定性影響較大。5615巷水平標(biāo)高+874~+906 m,掘進(jìn)斷面是11.88 m2,巷道的支護(hù)方式是錨噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架支護(hù)。

        2 優(yōu)化支護(hù)方案

        2.1 深部軟巖巷道變形特點

        根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)及圖片等資料可知,云岡煤礦5615巷變形破壞特征有:

        1) 巷道變形程度明顯且變形破壞速度快。

        2) 頂板流變程度嚴(yán)重、巷道底鼓明顯。

        3) 錨桿、U型鋼支架等支護(hù)設(shè)施產(chǎn)生屈服破斷現(xiàn)象。

        根據(jù)以上特點,得出5615巷發(fā)生變形原因包括:

        1) 5615巷地質(zhì)條件比較復(fù)雜,巷道圍巖充滿泥質(zhì)巖體,遇水后立即膨脹,同時擁有極強(qiáng)的流變性質(zhì)。

        2) 巷道圍巖變形程度嚴(yán)重,破壞深度大,錨桿、U型鋼支架等支護(hù)設(shè)施未起到作用,嚴(yán)重失效,圍巖的承載能力未得到顯著發(fā)揮。

        3) 每個支護(hù)元件沒有形成一個完整體,不能發(fā)揮錨桿等設(shè)施的整體支護(hù)能力。

        2.2 支護(hù)原理

        深部高應(yīng)力軟巖巷道在掘進(jìn)過程,將會向作業(yè)空間釋放大量的膨脹變形,而這時巷道是塑性狀態(tài),仍然擁有承載能力。

        如果開挖深部高應(yīng)力軟巖巷道后,強(qiáng)迫巷道圍巖向各個作業(yè)空間運(yùn)動的各個力的合力為PT,查閱相關(guān)資料[5]得到支護(hù)原理可用下式表示:

        pT=pD+pR+pS

        (1)

        式中:

        PT—開挖巷道過程中圍巖向作業(yè)空間運(yùn)動的合力,kN;

        PD—軟巖巷道的塑性能通過變形的途徑涌出,kN;

        PR—圍巖自撐力,kN;

        PS—工程支護(hù)力,kN.

        根據(jù)公式(1)發(fā)現(xiàn),巷道開挖后工程支護(hù)力PS未全部構(gòu)成導(dǎo)致圍巖向自由空間運(yùn)動的合力PT,而是由PD、PR、PS共同構(gòu)成。以軟巖巷道為例,其本身的圍巖自撐力PR較小,一般為pR

        2.3 方案優(yōu)化

        1) 原支護(hù)方案。

        5615巷原支護(hù)方案采用“錨噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架”支護(hù)技術(shù),采用d22 mm×2 400 mm的預(yù)應(yīng)力錨桿,錨固長度1 100 mm,預(yù)緊力為150 kN;抗拉強(qiáng)度為780 MPa;U型鋼架采用36U型鋼可縮性拱形支架,每節(jié)搭接長度為600 mm,每搭接處5套U型螺桿式卡纜,每節(jié)梁中部用強(qiáng)力拉板一套,使支護(hù)體發(fā)揮整體支護(hù)能力,棚距為800 mm;金屬網(wǎng)采用自制10#金屬經(jīng)緯網(wǎng),網(wǎng)格間距為 40 mm×40 mm,規(guī)格為1 m×10 m;混凝土噴層厚度為490 mm,材料為不含速凝劑的沙漿。

        2) 優(yōu)化方案。

        優(yōu)化方案采用“高強(qiáng)錨(索)噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架及壁后充填”的支護(hù)技術(shù),即集錨桿(索)注漿加固圍巖、壁后充填柔性填充層和可縮性U型鋼支架于一體的聯(lián)合支護(hù)方法,是圍巖加固技術(shù)、釋能技術(shù)和高阻力支護(hù)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。

        優(yōu)化方案在原支護(hù)方案的基礎(chǔ)上,換用高預(yù)應(yīng)力、高強(qiáng)錨桿(抗拉強(qiáng)度大于780 MPa),并延長錨桿錨固長度至1 400 mm;增加了錨索支護(hù),錨索規(guī)格為d22 mm×2 700 mm,錨固長度2 000 mm,抗拉強(qiáng)度大于570 MPa,頂部錨索間距為2 400 m,排距為1 500 m,共5根2.7 m長錨索,巷道斷面頂部為一根長4.3 m錨,見圖1. 兩種支護(hù)方案的對照見表1.

        3 數(shù)值模擬

        3.1 模型建立

        依據(jù)5615巷現(xiàn)場實際情況,建立240 m×120 m×80 m的模型,將其劃分為53 636個單元。設(shè)置上部為自由邊界、下方為固定邊界,周圍為水平位移約束,模型見圖2. 在模型上部覆巖施加12.11 MPa的載荷,參數(shù)選擇見表2.

        表1 兩種支護(hù)方案參數(shù)對比表

        圖1 優(yōu)化方案斷面圖

        圖2 數(shù)值模型圖

        3.2 數(shù)值模擬過程

        開挖巷道過程中,在y方向上0~60 m仍然采用原支護(hù)設(shè)計方案,60~120 m采用優(yōu)化后的方案;工作面回采過程中,推進(jìn)位置設(shè)在自工作面距右邊界20 m處,一次向前開挖30 m,持續(xù)到距巷道10 m時模擬停止。

        表2 煤巖層物理力學(xué)參數(shù)表

        注:砂漿泊松比為0.2,彈性模量是25 GPa;U型支架、錨桿泊松比為0.2,彈性模量為210 GPa

        計算過程是先巷道開挖,滯后一段時間,在巷道的相應(yīng)區(qū)域內(nèi)采用設(shè)置好的兩種支護(hù)方案對深部高應(yīng)力巷道支護(hù),數(shù)值模擬計算到應(yīng)力平衡狀態(tài);接著對工作面進(jìn)行分段開挖,位置設(shè)于煤層預(yù)先選好點,每次開挖30 m,一共開挖6次,直到最終位置,數(shù)值模擬過程見圖3. 在數(shù)值模擬時,監(jiān)測監(jiān)控這兩種巷道支護(hù)方案下煤層頂?shù)装宓奈灰屏?,結(jié)果見圖4.

        圖3 模擬方案示意圖

        圖4 優(yōu)化后巷道頂?shù)装逦灰圃茍D

        3.3 結(jié)果分析

        通過ANSYS數(shù)值模擬計算,確定采用兩種支護(hù)方案后5615巷頂?shù)装逡平?,見圖5.

        圖5 5615巷頂?shù)装逡平繄D

        由圖5模擬計算結(jié)果可知,兩種支護(hù)方案的5615巷頂?shù)装逡平烤_始變大,但增大程度明顯不同,采用優(yōu)化的支護(hù)方案后,5615巷的頂?shù)装逡平吭龃蟪潭让黠@低于原支護(hù)方案;工作面推進(jìn)30 m時,原支護(hù)方案頂?shù)装逡平繛?20 mm,而優(yōu)化方案頂?shù)装逡平渴?0 mm;當(dāng)推進(jìn)180 m時,優(yōu)化方案頂?shù)装逡平渴?24 mm,而原支護(hù)方案頂?shù)装逡平繛?24 mm. 結(jié)果表明:對比優(yōu)化方案與原支護(hù)方案,得到實施優(yōu)化方案可以減少巷道頂?shù)装逡平?,其增長率減小27%,優(yōu)化方案可以明顯控制5615巷圍巖的變形,取得了良好的支護(hù)效果。

        4 現(xiàn)場試驗

        圖6 巷道表面位移變化曲線圖

        通過現(xiàn)場實測,得到5615巷頂?shù)装逡平皟蓭褪諗壳闆r,見圖6. 從圖6可知,在工作面推進(jìn)過程中,采用原支護(hù)設(shè)計方案5615巷頂?shù)装遄畲笠平渴?.049 m,5615巷最大兩幫收斂量是0.317 m;采用優(yōu)化支護(hù)設(shè)計方案后5615巷頂?shù)装遄畲笠平渴?.592 m,5615巷最大兩幫收斂量是0.216 m.在采動影響下,優(yōu)化后的5615巷變形速度顯著小于原方案支護(hù),現(xiàn)場實測結(jié)果基本和數(shù)值模擬結(jié)果吻合??梢?,選擇合理的優(yōu)化支護(hù)設(shè)計參數(shù)對圍巖的控制起到了良好的效果。

        5 結(jié) 論

        1) 現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn),5615巷破壞的主要特征是巷道變形速度快、大量墜袋產(chǎn)生以及巷道底鼓凸起明顯,支護(hù)構(gòu)件屈服破斷。巷道失穩(wěn)的主要原因是圍巖中充滿擁有較強(qiáng)流變特點的泥質(zhì)巖體,遇水后開始膨脹變形。

        2) 通過實際觀測和數(shù)值模擬結(jié)果可知,“高強(qiáng)錨(索)噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架”支護(hù)工藝能有效發(fā)揮每一個支護(hù)原件的功能,增強(qiáng)巷道圍巖的穩(wěn)定性與可靠性,最大程度地發(fā)揮深部軟巖的自承載能力。5615巷采取優(yōu)化支護(hù)措施后,巷道變形程度明顯減小,未發(fā)生冒頂、片幫事故,發(fā)揮了巷道圍巖承載能力,支護(hù)效果好。

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