鐘凱誠(chéng),邱海濱
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 天津 300459)
透平發(fā)電機(jī)組是海上平臺(tái)主要?jiǎng)恿υO(shè)備,為平臺(tái)生產(chǎn)和生活提供電力,其是否穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)乎油田生產(chǎn)的穩(wěn)定性。油田發(fā)現(xiàn)索拉TITAN130透平經(jīng)常出現(xiàn)柴油啟機(jī)時(shí)點(diǎn)火失敗的現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn),在輔助儀表氣管匯的低點(diǎn)有大量冷凝水,此處的冷凝水在透平機(jī)組燃油啟機(jī)點(diǎn)火時(shí)會(huì)直接噴到點(diǎn)火器和噴嘴上,打濕點(diǎn)火器的火花塞,易造成燃油模式點(diǎn)火失敗,影響透平運(yùn)行穩(wěn)定性。本文通過(guò)分析冷凝水形成原因和來(lái)源,提出冷凝水排放的改造方案。
索拉TITAN130機(jī)組在燃油模式啟機(jī)點(diǎn)火時(shí),盤車轉(zhuǎn)速僅為20%,壓氣機(jī)出口的壓縮空氣即 PCD壓力小,僅依靠機(jī)組自身的壓氣機(jī)氣流不足以對(duì)高熱值的柴油進(jìn)行霧化,因此燃油啟機(jī)點(diǎn)火時(shí)需要使用外接輔助儀表氣對(duì)柴油進(jìn)行霧化。
從圖1可以看出,儀表氣的去路有兩路,一路是去點(diǎn)火器,另一路是去透平機(jī)組的空氣管匯,對(duì)柴油進(jìn)行霧化。當(dāng)轉(zhuǎn)速>65%時(shí),不再用外接的儀表氣,利用機(jī)組本身 PCD氣體即可霧化柴油,維持機(jī)組高速運(yùn)轉(zhuǎn)。從圖2可以看出,燃油模式點(diǎn)火激活并且轉(zhuǎn)速<65%時(shí),電磁閥 L350-1(間接控制外接儀表氣的閥門)得電,故機(jī)組在燃油模式點(diǎn)火和 NGP<65%的爬坡階段利用外接儀表氣對(duì)柴油進(jìn)行霧化。
輔助儀表氣管匯中的冷凝水主要存在于圖1中的①和②處,尤其是①處的冷凝水較多。透平機(jī)組所用儀表氣為公用氣經(jīng)干燥塔干燥后的氣體,壓力為8bar左右,露點(diǎn)為-70℃,儀表氣較干燥,所以此處的冷凝水并非來(lái)自儀表氣。輔助儀表氣管匯中冷凝水是從后方管線及機(jī)組空氣管匯中倒流過(guò)來(lái),并聚集在單流閥VCH932前,即圖1中的①處。
圖1 外接儀表氣流程圖[1]Fig.1 External instrument gas flow[1]
圖2 PLC程序中控制L350-1語(yǔ)句Fig.2 L350-1 control statement in PLC program
空氣是由干空氣和一定量的水蒸氣混合而成的,因此也叫做濕空氣,當(dāng)管線表面溫度低于此處氣體的露點(diǎn)溫度時(shí),水汽凝結(jié)就會(huì)發(fā)生在管壁上,從而產(chǎn)生冷凝水[2]。當(dāng)空氣中水分的含量超過(guò)飽和濃度,水就會(huì)冷凝出來(lái),其產(chǎn)生量一般與空氣的含濕量、露點(diǎn)溫度、溫度有關(guān)系。
透平機(jī)組在每次停機(jī)時(shí),機(jī)組在盤車馬達(dá)的帶動(dòng)下轉(zhuǎn)速 15%,執(zhí)行 4h的后潤(rùn)滑。由于海上環(huán)境濕度較大,夏天能達(dá)到 60%~80%,機(jī)組逐漸冷卻的過(guò)程中,冷凝水開(kāi)始形成,同時(shí)潮濕空氣經(jīng)機(jī)組壓氣機(jī)的輕微增壓,更容易形成冷凝水。冷凝水沿著內(nèi)壁向下流,并在機(jī)組底部聚集,燃燒室和排氣尾椎的冷凝水可以分別通過(guò)其底部的排液管線排掉,而輔助空氣管匯和點(diǎn)火器的空氣管線內(nèi)的冷凝水則沿著管線流至最低點(diǎn)直至有單流閥處,即圖1中的①處。每次透平機(jī)組停機(jī)都會(huì)產(chǎn)生一定量的冷凝水,燃?xì)饽J绞峭钙綑C(jī)組主要燃料模式,燃?xì)饽J絾C(jī)時(shí)不使用外接儀表氣,造成輔助儀表氣管匯中的冷凝水越積越多,這樣很容易引起機(jī)組在燃油啟機(jī)時(shí)點(diǎn)火失敗。
經(jīng)過(guò)上述分析可知,輔助儀表氣管匯中的冷凝水是從機(jī)組內(nèi)部倒流并匯集在一起的,因此首先考慮能否采取措施從源頭上抑制冷凝水的產(chǎn)生。影響冷凝水形成的因素包括空氣濕度、溫度、壓力。透平吸入的空氣經(jīng)過(guò)兩級(jí)濾器過(guò)濾,吸入的空氣量很大,最大達(dá)到 14110m3/h[3],再加上海上空氣濕度較大,在空氣入口處設(shè)法降低空氣的濕度顯然不可行。由于冷凝水是機(jī)組內(nèi)部較熱的氣體在接觸到溫度較低的輔助儀表氣管匯產(chǎn)生,而輔助空氣管匯距離機(jī)組很近,試圖增加儀表氣管匯的溫度也是不可行的。通過(guò)分析可知,其他條件不變的情況下,降低壓力能減少冷凝水的形成,但儀表氣管匯內(nèi)的壓力無(wú)法改變。因此解決儀表氣管匯中冷凝水的問(wèn)題,歸結(jié)為如何有效地將冷凝水排放掉。
冷凝水形成后會(huì)沿著管壁向下流動(dòng),因此在最低點(diǎn)處進(jìn)行收集和排液最有效。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,在單流閥VCH932前增加排液管線(圖3),此處有單流閥能阻止冷凝水繼續(xù)向前流動(dòng),而且是管線最低點(diǎn)。排放管線上的排放閥可以選用截止閥手動(dòng)進(jìn)行放液,也可以增加電磁閥自動(dòng)控制放液。根據(jù)排液閥的控制方式不同,探討冷凝水排放改造的不同方案。
圖3中①處位于單流閥前也是管線最低點(diǎn),該處冷凝水比較多,其來(lái)自機(jī)組空氣主環(huán)管;②處的水分相對(duì)較少一些,來(lái)自點(diǎn)火器的助燃空氣管線。
方案一:排放管線上增加集液包和手動(dòng)截止閥。
利用現(xiàn)場(chǎng)余料制作集液包,并且使到集液包的管線略微向下傾斜,以利于冷凝水流向集液包。在集液包底部加裝截止閥,可以方便地進(jìn)行手動(dòng)排液,流程圖如圖4所示。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)溫槍測(cè)量,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)輔助儀表氣管匯(圖3中的①處)只有 20℃,因此選用150LB等級(jí)的截止閥即可。
優(yōu)點(diǎn):只需增加管線、集液包、截止閥,簡(jiǎn)單易行,不改動(dòng)程序。
缺點(diǎn):需現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)放液,操作不便。
圖3 排液管線增加集液包和截止閥Fig.3 Increased collection package and globe valve
方案二:外接時(shí)間繼電器自動(dòng)控制排液閥。
該方案可以實(shí)現(xiàn)機(jī)組停機(jī)后,每隔 24h開(kāi)閥放水一次,每次放水 2min;并設(shè)置手動(dòng)開(kāi)閥放液開(kāi)關(guān)。采用 3臺(tái)機(jī)組聯(lián)控控制,共同使用同一套時(shí)間繼電器。如圖5所示,機(jī)組停機(jī)后,手動(dòng)閉合開(kāi)關(guān)(SB A或SB B或SB C),時(shí)間繼電器KT1得電,計(jì)時(shí)24h,KT1.0延時(shí)閉合觸點(diǎn)閉合,繼電器 KM 得電,觸點(diǎn)KM.0閉合,電磁閥得電開(kāi)閥放液;與此同時(shí) KT1.1延時(shí)閉合觸點(diǎn)閉合,延時(shí) 2min后,KT2延時(shí)斷開(kāi)觸點(diǎn)斷開(kāi),時(shí)間繼電器 KT1失電,電磁閥關(guān)閉。通過(guò)KT1和 KT2的互鎖,實(shí)現(xiàn)每隔 24h開(kāi)閥一次,每次只開(kāi)閥2min。(KT2是為了控制 KT1的延時(shí)閉合觸點(diǎn)閉合2min)。圖5(a)中,SB A/B/C與圖5(b)中的SB A/B/C采用同一個(gè)開(kāi)關(guān)。在手動(dòng)強(qiáng)制開(kāi)啟某一臺(tái)機(jī)組(如 A 機(jī))的電磁閥時(shí),需將手動(dòng)強(qiáng)制開(kāi)關(guān)和對(duì)應(yīng)機(jī)組的停機(jī)開(kāi)關(guān)閉合(即SB A)。
圖4 電氣原理Fig.4 Electrical principle
優(yōu)點(diǎn):能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)組停機(jī)后手自動(dòng)放液。
缺點(diǎn):所需備件較多,接線復(fù)雜。
方案三:修改SOLOR程序自動(dòng)控制排液閥。
通過(guò) LOGIX5000修改透平控制程序,實(shí)現(xiàn)機(jī)組停機(jī)后,在控制盤上能控制排液閥開(kāi)啟放液,每次排液 200s。如圖6所示,在排液管線上新增電磁閥L931和氣動(dòng)球閥 V2P931,通過(guò)程序控制電磁閥L931的通斷,實(shí)現(xiàn)V2P931控制氣源的通斷,進(jìn)而控制V2P931球閥的開(kāi)關(guān),進(jìn)行排液。
新增PLC如圖6所示,程序說(shuō)明:在控制盤上點(diǎn)擊排液按鈕,程序判斷機(jī)組狀態(tài)(需停機(jī)狀態(tài)),繼電器 L391得電 200s(即連續(xù)排液 200s),并在控制盤上進(jìn)行狀態(tài)反饋。計(jì)時(shí) 200s后,繼電器L391失電,排液球閥V2P931關(guān)閉。
優(yōu)點(diǎn):實(shí)現(xiàn)自動(dòng)放液,所需備件少。
缺點(diǎn):需要改動(dòng)程序(需SOLAR授權(quán))。
通過(guò)綜合評(píng)價(jià) 3種方案,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,確定采用方案一,現(xiàn)場(chǎng)增加冷凝水集液包和放液閥(圖7)。該方案簡(jiǎn)單易行,操作方便,同時(shí)能有效地將輔助儀表氣管匯中的冷凝水收集至集液包中并排放掉。
圖5 方案三改造流程圖Fig.5 Flow chart of retrofit scheme three
圖6 PLC需要新增程序的部分截圖Fig.6 Some screenshots of new program for PLC
圖7 現(xiàn)場(chǎng)增加積液包和截止閥Fig.7 Liquid loading pocket and globe valve added on-site
通過(guò)分析儀表氣管匯冷凝水形成的原因,根據(jù)放液閥不同的控制原理,提出 3種改造方案。創(chuàng)新性提出在輔助儀表氣管匯上新增冷凝水排液管線,現(xiàn)場(chǎng)采用最簡(jiǎn)單有效的方案,即在排液管線上安裝集液包和手動(dòng)排液閥。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,此次改造能高效地將從機(jī)組的輔助空氣管匯倒流回來(lái)的冷凝水排放掉,切實(shí)提高了透平燃油啟機(jī)的成功率。