(中鹽吉鹽化集團(tuán)內(nèi)蒙古吉蘭泰堿業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善左旗 750333)
純堿生產(chǎn)中,氨鹽水碳酸化過(guò)程(簡(jiǎn)稱“碳化過(guò)程”)是涉及工藝條件最多、影響因素最廣、物理和化學(xué)變化最復(fù)雜的一個(gè)工序。碳化工序處于純堿生產(chǎn)的中心部位,素有制堿“心臟”之稱。它的操作狀況和工藝指標(biāo)如何,不僅反映出一個(gè)堿廠的技術(shù)和管理水平,而且對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量的高低、質(zhì)量的優(yōu)劣及物耗的多少,即堿廠經(jīng)濟(jì)效益,具有舉足輕重的影響。
碳化工序操作的基本職能是,使氨鹽水在碳化塔內(nèi)很好地吸收CO2,并經(jīng)適當(dāng)而充分的冷卻降溫,盡可能提高碳化度,以取得原鹽NaCl轉(zhuǎn)化率高、NaHCO3結(jié)晶粗大、雜質(zhì)含量很少的懸浮液,送往濾過(guò)工序進(jìn)行固液分離。
碳化塔是碳化過(guò)程的主要設(shè)備,也是純堿生產(chǎn)中的關(guān)鍵性設(shè)備。它利用氣液對(duì)流原理,維持氣液連續(xù)穩(wěn)定流動(dòng),進(jìn)行質(zhì)量與熱量傳遞,以氨鹽水吸收CO2,析出形狀規(guī)則、粒度粗大的NaHCO3結(jié)晶,并要求盡可能達(dá)到食鹽轉(zhuǎn)化率高、制堿周期長(zhǎng)。碳化過(guò)程又是一系列的放熱反應(yīng)過(guò)程,大量反應(yīng)熱需要從塔內(nèi)移出。因此,碳化塔的構(gòu)造需要盡可能同時(shí)滿足液體力學(xué)、吸收、結(jié)晶、冷卻等過(guò)程以及運(yùn)轉(zhuǎn)周期正常的要求。
所謂碳化尾氣是在碳化塔內(nèi)沒(méi)有完全反應(yīng)吸收的氣體。碳化尾氣主要含有NH3、CO2和隨氣體帶出來(lái)的NaHCO3、NH4HCO3、NaCl、H2O的碳化液,統(tǒng)稱叫回鹵?;佧u的存在不僅在管道內(nèi)容易形成NaHCO3、NH4HCO3、NaCl的混合物結(jié)晶,而且使碳化液在塔的停留時(shí)間縮短,從而影響產(chǎn)量和轉(zhuǎn)化率。因此,碳化尾氣帶鹵量是我廠一直在致力解決的難題,此問(wèn)題得以妥善的控制直接影響著碳化塔的能力、碳化轉(zhuǎn)化率及氨的消耗等關(guān)鍵性指標(biāo)的完成。
碳化回鹵是從制堿塔和清洗塔尾氣帶出的碳化液。碳化尾氣經(jīng)過(guò)尾氣分離器分離后,回鹵進(jìn)入中和水儲(chǔ)桶,氣體進(jìn)入碳化尾氣凈氨塔。碳化回鹵與中和水混合后,再進(jìn)入制堿塔內(nèi)。由于這部分液體(碳化回鹵)在生產(chǎn)中循環(huán),會(huì)增加母液當(dāng)量,減少產(chǎn)量。
表1 中和水和碳化回鹵的成分對(duì)比
我廠共有5座碳化塔,排成前后2排,1#、2#塔在前排、3#、4#、5#塔在后排,碳化尾氣管線從5#塔起,通過(guò)4#、3#、2#塔,末端到1#塔,然后進(jìn)入碳化尾氣分離器,所以碳化尾氣管線是“U”形。
因?yàn)樘蓟矚夤芫€是一條聯(lián)通的“U”形管線,所以,各塔尾氣帶出來(lái)的回鹵最后集中到1#塔和碳化尾氣分離器處,使1#塔塔壓波動(dòng),分離器分離效果下降,導(dǎo)致碳化尾氣壓力不穩(wěn)定、波動(dòng)大,最終影響到每個(gè)塔塔壓不穩(wěn)定,導(dǎo)致碳化塔出堿不穩(wěn),造成純堿整個(gè)系統(tǒng)波動(dòng)。
如圖1,單塔出氣管線為φ400,總管直徑為φ700,隨尾氣帶出的碳化鹵進(jìn)入總管后由于體積突然增大(直面積增大了3.06倍),氣液部分分離,尾氣沿流向有向各塔存在反流的現(xiàn)象,且起靠近分離器的塔超嚴(yán)重,反流鹵水因氨損失量大,影響碳化指標(biāo)及能力。
為了更好的提高生產(chǎn)能力和相應(yīng)指標(biāo),在碳化尾氣總管上增加調(diào)節(jié)閥是不二的選擇,最初選用DN700的蝶閥,擔(dān)心結(jié)晶卡澀就將閥板用氣焊沿閥板的邊緣割掉10 mm,正常運(yùn)行調(diào)節(jié)閥開度僅20%,由于管徑大閥位略有一點(diǎn)調(diào)整就使得調(diào)節(jié)量變化過(guò)大(即調(diào)節(jié)精度差),碳化塔壓力波動(dòng)太大,難以實(shí)現(xiàn)碳化塔的平穩(wěn)操作。
由于尾氣帶鹵量波動(dòng)大,另一方面碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不合理導(dǎo)致凈氨塔液位波動(dòng),現(xiàn)有凈氨塔出液液封易出現(xiàn)出液帶氣的現(xiàn)象,加劇了液位的波動(dòng),引起碳化塔壓波動(dòng),同時(shí)提高了氨的損失。
為分散碳化尾氣回鹵,使尾氣壓力分布均勻進(jìn)行改造。
將碳化尾氣“U”形管改為“H”形管,即各塔碳化尾氣串聯(lián)改為并聯(lián),具體改造(如圖1),將3#、2#塔尾氣管線斷開,5#、4#尾氣管線中間與2#、1#尾氣管線中間連在一起,形成“H”形管。改造后,碳化尾氣總管壓力提高至70~75 kPa,塔壓很平穩(wěn),出堿效果明顯改善,碳化轉(zhuǎn)化率達(dá)到75%左右,達(dá)到了預(yù)期效果。
圖1 碳化尾氣系統(tǒng)改造圖
最初選用碳化尾氣大閥是DN700手動(dòng)蝶閥,調(diào)節(jié)靈敏度和精度低,達(dá)不到調(diào)節(jié)要求。為了使碳化尾氣壓力調(diào)節(jié)更加靈敏和精確,根據(jù)碳化尾氣流量變化,將現(xiàn)用DN700手動(dòng)蝶閥改為DN550自動(dòng)調(diào)節(jié)閥。目前,碳化尾氣壓力調(diào)節(jié)效果非常好。通過(guò)一年的試運(yùn)行碳化淡氨鹽水含氨降低了1.0 tt。
由于尾氣帶鹵量波動(dòng)大,另一方面碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不夠?qū)е聝舭彼何徊▌?dòng),現(xiàn)有凈氨塔出液液封易出現(xiàn)出液帶氣的現(xiàn)象,加劇了液位的波動(dòng),引起碳化塔壓波動(dòng),同時(shí)提高了氨的損失。
通過(guò)碳化尾氣管線的改造,已解決碳化尾氣帶鹵現(xiàn)象。但由于碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不夠而凈氨塔液位還有波動(dòng)。為了解決碳化尾氣凈氨塔液位波動(dòng),將以前 “U”形管位置改在地面,使“U”形管高度與淡氨鹽水貯桶高度在同一個(gè)水平線,使碳化淡氨鹽水平穩(wěn)進(jìn)桶。通過(guò)改造,碳化尾氣凈氨塔氣、液平穩(wěn),取得了顯著效果。
目前碳化尾氣調(diào)節(jié)閥易出現(xiàn)結(jié)晶、卡澀的現(xiàn)象,但用廢淡液沖洗后,很快就溶解結(jié)晶,隨時(shí)消除閥門閥板的結(jié)晶,恢復(fù)正常。
通過(guò)改造從根本上解決了分離器回鹵不暢;碳化鹵水反串;凈氨塔底圈液位不穩(wěn)定影響碳化塔壓;碳化尾氣調(diào)節(jié)精度差等問(wèn)題,加之在提高了碳化尾氣壓力的上限(即從0.6 MPa提至0.7 MPa),碳化帶鹵量得到了很好的控制, 真正實(shí)現(xiàn)了高塔壓高液位操作。2017年減少蒸氨塔結(jié)疤項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展,蒸量從原來(lái)200~215 m3/h,提升至200~245 m3/h, 10~12月產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月歷史性突破3萬(wàn)噸大關(guān),為完成今年33.67萬(wàn)t提供了堅(jiān)實(shí)的保障。