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        試論電石生產(chǎn)過程中石灰窯上吸氣梁技改成效

        2019-08-21 02:49:40俞慧軍葉少春劉大剛
        鹽科學(xué)與化工 2019年8期
        關(guān)鍵詞:石灰窯窯內(nèi)電石

        俞慧軍,葉少春,姚 彬,劉大剛

        (1.中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古阿拉善 750336;2.中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100055;3.阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)發(fā)改局,內(nèi)蒙古阿拉善 750336)

        1 前言

        目前,中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司氯堿廠采用電石—乙炔濕法工藝生產(chǎn)PVC樹脂,一期、二期兩條生產(chǎn)線能力各為20萬t/a PVC,總生產(chǎn)能力為40萬t/a PVC,一期、二期發(fā)生系統(tǒng)共采用14臺(tái)直徑為3.2 m的濕式發(fā)生器,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),可達(dá)到20 000 m3/h。降本增效成為增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段,電石廠通過多方面的電石消耗查定和計(jì)算,發(fā)現(xiàn)電石單耗的問題主要在乙炔工段上。

        電石廠原設(shè)計(jì)6座300 t/d雙梁豎式石灰窯,石料入窯后需經(jīng)過三個(gè)區(qū)域分別是預(yù)熱區(qū)(高度6 050 mm)、煅燒區(qū)(高度7 850 mm)、冷卻區(qū)(高度5 120 mm),由于原料石灰石形狀不規(guī)則,很難達(dá)到煅燒的要求;粒度分布廣,難以保證煅燒的質(zhì)量;雜質(zhì)含量高,影響產(chǎn)品的質(zhì)量,因此需要對(duì)不達(dá)標(biāo)的石灰石進(jìn)行預(yù)熱處理。預(yù)熱區(qū)在窯上部,其作用是使煅燒區(qū)升上來的廢氣與新投入的石灰石相遇并進(jìn)行熱交換,對(duì)要進(jìn)入煅燒區(qū)的石灰石進(jìn)行預(yù)熱,因?yàn)槭沂姆纸鉁囟葹?98 ℃左右,預(yù)熱區(qū)與煅燒區(qū)溫度分界點(diǎn)定位900 ℃。電石廠雙梁豎式石灰窯設(shè)計(jì)高度為21.75 m,較同行業(yè)同類型石灰窯設(shè)計(jì)高度低2 m,廢氣溫度居高不下,造成熱量損失及上吸氣梁使用壽命縮短。在日常生產(chǎn)過程中,上吸氣梁在抽出窯內(nèi)廢氣時(shí)處于密封不嚴(yán),吸氣孔逐漸被石灰石在窯內(nèi)預(yù)熱過程中,所產(chǎn)生的水氣及石灰石粉末、碎石堵塞,直至被完全堵死,上吸氣梁將會(huì)出現(xiàn)不同程度變形彎曲,同時(shí)發(fā)生碳化反應(yīng),最終上吸氣梁不暢通嚴(yán)重影響到窯內(nèi)負(fù)壓,導(dǎo)致主引風(fēng)機(jī)負(fù)荷增加,同時(shí)出窯東西廢氣風(fēng)量不均勻,造成東西廢氣溫差較大。

        2 改造試驗(yàn)方案

        通過單窯試驗(yàn),關(guān)閉上吸氣梁出口翻板閥,打開窯頂兩側(cè)旁通閥,經(jīng)過一個(gè)月反復(fù)試燒,最終確定為旁通管直徑小,通風(fēng)量不足,無法滿足石灰窯滿負(fù)荷生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)問題后,立即成立石灰窯技改攻關(guān)小組,通過小組多次討論攻關(guān),研究試燒過程中存在的問題,并制定技改措施、現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)測(cè)量,最終通過討論研究及測(cè)量結(jié)果確定,可通過改造上吸氣梁位置以提升預(yù)熱帶高度為2 780 mm。在旁通管線兩側(cè)各增加兩根Φ426 mm×1 180 mm廢氣管線,用以代替上吸氣梁,從而徹底解決了廢氣系統(tǒng)阻力大的問題。根據(jù)窯頂布料高度和廢氣管線位置,需將布料器高度下移500 mm,防止把碎石吸入廢氣管線內(nèi)。

        施工技術(shù)改造工作安排如下:

        (1)螺旋焊管Φ426 mm×1 180 mm共計(jì)四根,高鋁磚T3(114 mm×230 mm×65 mm)共計(jì)800塊左右,鋼板δ=10 mm(600 mm×1 000 mm)共計(jì)6塊,δ=10 mm(Φ460 mm)共計(jì)6塊。200T吊車一臺(tái),10T手拉葫蘆4個(gè)、5T手拉葫蘆2個(gè)、電焊機(jī)4臺(tái)、氣割2套,其余工具若干。

        (2)準(zhǔn)備工作完畢后,根據(jù)石灰窯大修時(shí)間安排,進(jìn)行停窯后,主引風(fēng)機(jī)保持500 r/min,同時(shí)打開上吸氣梁南北兩側(cè)四個(gè)觀察孔進(jìn)行降溫,窯頂溫度由120 ℃降至40 ℃。降溫過程中,出灰系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行,將窯頂料位拉至與上吸氣梁平行處。

        (3)拆出上吸氣梁兩側(cè)風(fēng)室、護(hù)板、彎頭、排灰口。拆除完畢后,使用兩組10T手拉葫蘆及2組5T手拉葫蘆對(duì)上吸氣梁進(jìn)行平拉,拉出后利用200T吊車進(jìn)行吊卸。

        (4)三根上吸氣梁全部拆除后,將上吸氣梁兩側(cè)窯壁與廢氣集氣箱處開孔Φ426 mm,并拆除此部位保溫磚及耐火磚。用手拉葫蘆吊裝四根螺旋焊管(Φ426 mm×1 180 mm)安裝至窯壁與廢氣集氣箱處定位焊接。

        (5)對(duì)原安裝上吸氣梁設(shè)計(jì)孔處,利用T3高鋁磚進(jìn)行砌筑,并用鋼板δ=10 mm(600 mm×1 000 mm)進(jìn)行密封。

        (6)前期實(shí)驗(yàn)過程中,由于頂溫較高,為防止窯頂翻板、料盅氣缸密封墊及壓縮空氣管破損,對(duì)窯頂部制作隔熱并加固,同時(shí),將窯內(nèi)布料器高度下移500 mm。

        (7)預(yù)熱帶提高后,隨著預(yù)熱帶石料有所增加使得窯頂壓力增大,為保證廢氣除塵器高效運(yùn)行,脈沖噴吹管與箱體連接處固定不牢固,存在漏氣現(xiàn)象,利用油壬式快速接頭取代膠管進(jìn)行技改。

        3 改造成效(表1、表2)

        技改拆除上吸氣梁投產(chǎn)后,通過現(xiàn)場(chǎng)摸索調(diào)整,合理利用上吸氣梁上部的旁通管線,有效地增加窯內(nèi)氣流上升高度,提高窯內(nèi)預(yù)熱帶2 780 mm,同時(shí)提高了廢氣與石灰石的換熱效果,減少熱量損耗。

        表1 5#窯調(diào)整前數(shù)據(jù)Tab.1 The data before adjustment of No.5 kiln

        表2 5#窯調(diào)整后數(shù)據(jù)Tab.2 The adjusted data of No.5 kiln

        通過5#窯上吸氣梁技改投產(chǎn)后,使用生產(chǎn)效果顯著,根據(jù)計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間,相繼又對(duì)1#、4#、6#、3#、2#石灰窯的上吸氣梁進(jìn)行技術(shù)改造,取得了良好效果。

        石灰窯大修技術(shù)改造完畢后,經(jīng)過一個(gè)月穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,窯頂壓力由4 017 Pa上升至6 657 Pa,窯頂溫度由53.29 ℃上升至274.97 ℃,并且在主引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)相同的情況下,主引風(fēng)機(jī)電流較技改前降低了22.94 A,石灰窯爐氣配比降低50 m3/t,產(chǎn)量由14.5 t/h提高至14.8 t/h,如表3。

        表3 石灰窯技術(shù)改造前后主要工藝參數(shù)對(duì)比表Tab.3 Comparison table of main technological parameters of lime kiln before and after technological reform

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        (1)根據(jù)單根上吸氣梁價(jià)格76 923元,3根上吸氣梁共計(jì):

        76 923元/根×3根=23.08萬元

        (2)根據(jù)全年外購灰單價(jià) 306.88元/t,自產(chǎn)灰成本148.13元/t;更換一根上吸氣梁用時(shí)15 h計(jì)算:

        14.5 t/h×15 h×158.75元/t×3根=10.36萬元

        (3)技改后,石灰可節(jié)省爐氣30 m3/t,全年可節(jié)省爐氣。

        30 m3×14.5 t/h×24 h×330 d=344.5萬m3

        按照450 m3/t配比計(jì)算,全年節(jié)省爐氣可生產(chǎn)石灰344.5萬m3÷ 450 m3/t=7 656 t

        7 656 t×158.75元/t=121.54萬元

        總計(jì):23.08萬元+10.36萬元+ 121.54萬元=154.98萬元。

        六座石灰窯共計(jì):154.98萬元×6=929.88萬元。

        5 結(jié)語

        為解決以上制約生產(chǎn)問題,拆除原設(shè)計(jì)的旋風(fēng)除塵器改為耐高溫離線清灰布袋除塵器,為避免除塵器故障影響石灰窯運(yùn)行安裝旁路;實(shí)現(xiàn)冷卻風(fēng)回收后小助燃風(fēng)換熱器已經(jīng)沒有作用,為避免走除塵器旁路堵塞小換熱器列管,拆除小換熱器。將小助燃風(fēng)機(jī)出口與主助燃風(fēng)機(jī)出口連通,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)并聯(lián)互為備用,在風(fēng)量不足時(shí)做補(bǔ)充。

        通過對(duì)石灰窯產(chǎn)量的提升及節(jié)省的動(dòng)力電進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)算,六座石灰窯改造后全年可節(jié)省費(fèi)用為929.88萬元。

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