郭竹玲
(太原市市政工程設(shè)計研究院,山西太原 030002)
目前,國內(nèi)污水處理廠產(chǎn)生的污泥含水率約為80%,呈膠質(zhì)粘結(jié)狀,具有含水率高、含有機物高、含重金屬和大量病菌等特點,極易對空氣、土壤和水源造成污染,并進(jìn)一步危害人體健康,造成環(huán)境安全事件。《水污染防治行動計劃》(2015年)中明確要求,污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置,地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年年底前達(dá)到90%以上。環(huán)保部和住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污泥處理處置減排核查核算工作的通知》(2016年),首次將污泥妥善處理處置納入污水總量減排考核。2017年,山西省住建廳和省環(huán)保廳在《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置工作的通知》中明確指出,要充分認(rèn)識當(dāng)前污泥處理處置工作的重要性和緊迫性,以實現(xiàn)污泥“穩(wěn)定化、無害化、資源化”為目標(biāo),加快推進(jìn)污泥處理處置設(shè)施的建設(shè)。同時強調(diào)主管部門要指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理廠加大技術(shù)改造力度,提高污泥脫水率,實現(xiàn)污泥源頭減量。
晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司位于晉城市主城區(qū)東南角。整個污水廠占地呈北寬南窄的不規(guī)則梯形段,總占地面積163.7畝,服務(wù)范圍為晉城市區(qū)的主城區(qū)系統(tǒng)所有范圍內(nèi)污水。晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司原設(shè)計污水總處理規(guī)模12萬m3/d。一期工程處理工藝為厭氧池+奧貝爾氧化溝+沉淀池+曝氣生物濾池+紫外消毒+絮凝反應(yīng)池+翻板濾池,二期工程處理工藝為A2O前置厭氧氧化溝+二沉池+絮凝反應(yīng)池+高效澄清池+翻板濾池+紫外消毒,現(xiàn)有污水處理構(gòu)筑物和設(shè)備均可正常運行和使用,出水均達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)[1]。污泥處理工藝采用直接濃縮脫水工藝。
之前污水廠污泥脫水至含水率80%后裝車外運,主要采取簡單填埋處理,不符合國家相關(guān)環(huán)保要求,2017年8月之后,晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司與山西百孚百富生物能源開發(fā)有限公司達(dá)成合作協(xié)議,該公司所產(chǎn)污泥送往山西百孚百富生物能源有限公司進(jìn)行無害化處置,該基地位于陵川縣西河底鄉(xiāng)西河底村,兩地之間運輸距離將近40 km,距離較遠(yuǎn),運輸量較大。
目前污水廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)污泥濃縮脫水機脫水后,含水率為80%左右,為達(dá)到污泥減量化的目標(biāo),在改造時將污泥含水率降至60%[2]。污泥的最終處置為送往山西百孚百富生物能源有限公司生產(chǎn)沼氣,常規(guī)且目前運行穩(wěn)定,效果較好的污泥深度脫水工藝,脫水前需進(jìn)行預(yù)處理[3],將污泥含水率降為95%,預(yù)處理主要通過加藥進(jìn)行污泥調(diào)理、濃縮,影響后續(xù)污泥利用。
經(jīng)過綜合比較,在污泥改造時選用污泥低溫干化工藝。選用直接低溫干化,干化溫度45℃ ~50℃(進(jìn)除濕熱泵溫度);送風(fēng)溫度60℃ ~75℃。
一期奧貝爾氧化溝工藝脫水機房進(jìn)泥量1 724.75 m3/d(含水率99.2%),出泥量68.99 m3/d(含水率80%)。二期改良型氧化溝工藝新增剩余污泥量包括生化系統(tǒng)污泥和化學(xué)沉淀污泥。生化系統(tǒng)污泥污泥濃縮脫水后產(chǎn)生80%含水率的泥餅約25 m3/d?;瘜W(xué)沉淀污泥1.35 m3/d,總污泥產(chǎn)量 26.35 m3/d。按設(shè)計總污泥量為95.34 m3/d。結(jié)合進(jìn)水水質(zhì)變化,污泥量按100 t/d(含水率80%)考慮。
現(xiàn)狀污泥脫水機房工藝流程如下:污泥投配泵(螺桿泵)將污泥自貯泥池提升至靜態(tài)混合器,絮凝劑在絮凝劑制備裝置中制備完畢后,經(jīng)加藥泵(螺桿泵)提升,并經(jīng)一體化稀釋加藥裝置稀釋成0.10%濃度的藥液送入靜態(tài)混合器,污泥與絮凝劑經(jīng)靜態(tài)混合器充分混合后,進(jìn)入帶式濃縮壓濾機。帶式濃縮壓濾機的整個脫水程序是連續(xù)進(jìn)行的,其工作過程為:絮凝→進(jìn)料→濃縮段重力脫水→濃縮段卸料→壓濾段重力脫水→壓濾段預(yù)壓脫水→壓濾段壓榨脫水→卸料,成含水率70% ~80%的泥餅,經(jīng)水平無軸螺旋輸送機、傾斜無軸螺旋輸送機輸送至污泥棚,裝車外運。濃縮壓濾機濾帶沖洗水來自二級處理出水,經(jīng)濾帶沖洗水泵加壓,并經(jīng)自動排污過濾器過濾后送至濃縮壓濾機沖洗水入口,沖洗濾布后的水與濃縮壓濾段排水一同排入廠區(qū)污水管(見圖1)。
圖1 污泥處理流程
工程利用現(xiàn)狀污泥脫水間將污泥脫水至80%后,利用刮板輸送機將污泥輸送至干化車間濕料倉后,經(jīng)螺旋輸送機送至低溫干化除濕機內(nèi)再進(jìn)行低溫干化,污泥含水率降至60%后再進(jìn)行外運進(jìn)行最終處置。本工藝整體具有如下優(yōu)勢:適用污泥濃度范圍廣,可以處理污泥含水率范圍達(dá)80% ~99.5%;工藝簡單,占地少,運行可靠,可實現(xiàn)自動化控制;處理后污泥符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可直接填埋、焚燒或資源化利用。本污泥深度脫水工藝不再投加任何藥劑,不影響后續(xù)用途;同時污泥含水率可根據(jù)需要控制。
污水廠內(nèi)用地緊張,為方便污泥在后續(xù)處理,在現(xiàn)狀脫水機房西側(cè)設(shè)置干化車間對污泥進(jìn)行干化處理。濕料倉、干化機布置在干化車間內(nèi),將閉式冷卻塔布置在室外,冷卻效果好,因地方緊張將冷卻泵也放在室外,并添加防凍液保證冬季正常運行(見圖2)。
圖2 污泥干化車間布置圖
設(shè)計每天絕干污泥量為20 tDS,經(jīng)過帶式壓濾機壓榨后污泥含水80%,此時泥餅重量為100 t(無石灰添加劑添加);經(jīng)污泥低溫除濕干化至60%,干物料量為50 t;污泥低溫干化過程脫水量為50 t/d。
干化機平均物料過程:進(jìn)料量4.167 t/h,干料量2.083 t/h,脫水量 2.083 t/h。
總設(shè)計循環(huán)風(fēng)量(密閉式除濕干化):240 000 m3/h。
回風(fēng)工況:56℃,相對濕度65%,露點溫度48.64℃,含濕量74.82 g/(kg·干污泥),焓值 251.4 kJ/(kg·干污泥),空氣密度1.028 kg/m3。
送風(fēng)工況:70℃,相對濕度30.2%,露點溫度45.9℃,含濕量64.7 g/(kg·干污泥),焓值 240.81 kJ/(kg·干污泥),空氣密度0.99 kg/m3。
干化機每小時冷凝脫水量:m=2 442 kg/h;干化機機組輸入功率為610 kW,輸入電能壓縮機風(fēng)機做功轉(zhuǎn)化余熱約為Q1=517 778.6 kcal/h;除濕熱泵空氣水蒸氣冷凝釋放熱量(50℃水蒸氣潛熱 2 378.1 kJ/kg):Q2=2 378.1 kJ/kg× 2 442 kg/h=5 807 320.2 kJ/h=1 393 759 kcal/h,除 濕 熱 泵 制 熱 量Q放=1 911 537.6 kcal/h;每小時進(jìn)泥量為 4 167 kg/h,設(shè)計進(jìn)料溫度20℃,干化物料溫度為50℃,故泥餅總升溫吸熱量Q3=3.5 kJ/(kg·℃)×4 167 kg/h×(50℃ -20℃)=437 535 kJ/h=105 008 kcal/h;泥餅水蒸發(fā)吸熱量Q4=1 188 861.6 kcal/h;干化機散熱量Q5=48 057 kcal/h;冷卻塔冷卻散熱量Q6=569 611 kcal/h;干 化過程 總 吸熱 量 Q吸=1 911 537.6 kcal/h;Q放=Q吸,熱平衡符合要求。
處理100 t/d(含水率80%)污泥的物料平衡圖見圖3。
圖3 物料平衡圖
晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司的污泥深度脫水處理工程設(shè)計采用帶式濃縮脫水一體機將污泥脫水至含水率80%,經(jīng)低溫干化除濕機進(jìn)一步脫水至污泥含水率小于60%。經(jīng)過調(diào)試運行階段,表明污泥深度處理系統(tǒng)能滿足脫水后的要求,達(dá)到設(shè)計目的。該工程設(shè)計參數(shù)及調(diào)試經(jīng)驗將為采用帶式濃縮脫水一體機、低溫干化除濕機進(jìn)行污泥深度脫水系統(tǒng)的設(shè)計及調(diào)試運行提供經(jīng)驗。