張 晗
(山西西山煤氣化有限責任公司 焦化一廠,山西 古交 030200)
西山煤氣化公司焦化一廠是古交市唯一氣源廠,負責整個古交地區(qū)的居民生活用氣。在煉焦生產(chǎn)過程中,焦爐裝煤除塵是環(huán)保中的重要管控環(huán)節(jié)。導(dǎo)煙車運行在爐頂?shù)墓潭ㄜ壍郎?,裝煤前走行到固定炭化室上部,通過爐蓋電磁鐵取下對應(yīng)爐號的爐蓋,而炭化室上部的高溫通過熱傳導(dǎo)使爐蓋溫度處于持續(xù)高溫,因爐蓋電磁鐵取蓋時與高溫狀態(tài)的爐蓋長時間接觸,會導(dǎo)致電磁鐵線圈短路,導(dǎo)致電磁鐵無法正常工作,直接影響焦爐正常生產(chǎn)。
焦化生產(chǎn)中,焦爐爐頂高溫區(qū)域的裝煤爐蓋,其材質(zhì)屬于鑄鐵材料整體式鑄件,孔蓋下方是1 000 ℃左右的高溫熾熱焦炭。就熱傳導(dǎo)方式而言,焦炭與爐蓋以輻射傳熱為主,吸收紅焦輻射熱量后,裝煤爐蓋溫度可達670 ℃左右,而電磁鐵在吸取爐蓋后,溫度通過熱傳導(dǎo)也達到了550 ℃ 左右。
出焦過程中,根據(jù)推焦裝煤計劃表,啟動導(dǎo)煙車行至待裝煤的炭化室上方,等待聯(lián)絡(luò)信號。整個過程取蓋電磁鐵控制為PLC控制自動完成。待取蓋機伸出到達限位后,PLC控制系統(tǒng)發(fā)出指令,電磁鐵線圈得電,開始勵磁,繼而功率增大為強磁,將爐蓋吸起,這時需要手動操作將取蓋機退回,啟動油缸落下套筒,協(xié)助對好機側(cè)除塵接口,伸出除塵導(dǎo)套與地面除塵固定干管連接,并向除塵站發(fā)出除塵信號。
在收到推焦車發(fā)出“裝煤結(jié)束,機側(cè)爐門已安好”信號后,收起套筒,再次啟動取蓋機蓋好爐蓋,收回除塵導(dǎo)套,并向除塵站發(fā)出裝煤結(jié)束信號。在確認各設(shè)備到位后,收到“可以行車”信號,將車駛離作業(yè)區(qū),等待下一次操作。
在裝煤過程中裝煤爐蓋的反復(fù)開閉是由導(dǎo)煙車勵磁機構(gòu)來完成的,在爐蓋的開閉過程中,導(dǎo)煙車電磁鐵勵磁機構(gòu)直接接觸爐蓋表面的高溫,而整個裝煤過程至少需要10 min,在這段時間內(nèi),電磁鐵一直與爐蓋“親密接觸”,如此持續(xù)高溫致使電磁鐵壽命明顯縮短。若是遇到生產(chǎn)工藝不正常,炭化室內(nèi)溫度過高的情況,電磁鐵損壞的頻率就會更加頻繁,最嚴重時平均2天就會燒毀一臺電磁鐵,每臺電磁鐵價格為8 000余元,嚴重影響生產(chǎn)并提高了生產(chǎn)成本。導(dǎo)煙車取蓋機所用電磁鐵為成都東方雷神標準電器有限公司生產(chǎn)的HW5-450型號電磁鐵,通電持續(xù)率為50%,在正常環(huán)境下工作周期為20 min左右,不宜在高溫狀態(tài)下長時間通電工作。
面對電磁鐵頻繁燒毀的情況,經(jīng)分析與研究,針對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境與對自動取蓋機的操作,可以進一步優(yōu)化程序流程,對導(dǎo)煙車PLC控制系統(tǒng)中電磁鐵勵磁時間程序進行重新修改,以保障穩(wěn)定的生產(chǎn)。
在出焦生產(chǎn)過程中,取爐蓋動作完成后,導(dǎo)煙車電磁鐵勵磁時間擬定將原來的持續(xù)勵磁改進為勵磁時間為2 min,在2 min內(nèi)完成取蓋動作后釋放爐蓋,避免高溫爐蓋與電磁鐵長時間接觸而頻繁燒毀電磁鐵。在完成裝煤工作后,手動操作使電磁鐵再次勵磁完成后續(xù)生產(chǎn)程序。
以1#爐蓋電磁鐵勵磁系統(tǒng)為例,PLC控制程序中(PLC程序圖見圖1),開關(guān)打到閉合狀態(tài),電磁鐵線圈得電,電磁鐵持續(xù)勵磁?,F(xiàn)將PLC控制程序進行修改(PLC程序圖見圖2),在線圈之前加入時間繼電器T130,將工作時間設(shè)置為2 min,2 min后控制回路斷開,取蓋機電磁鐵停止工作,自動釋放爐蓋。10 min左右后,裝煤結(jié)束,手動操作,控制回路閉合,電磁鐵再次勵磁,再次將爐蓋吸起,蓋好爐蓋。這樣電磁鐵線圈不會一直通電處于工作狀態(tài),也避免了與高溫爐蓋長時間接觸導(dǎo)致線圈頻繁短路而燒毀。
修改PLC控制程序后,相比原操作過程,只需多按一次操作按鈕,讓電磁鐵再次勵磁,在整體時間上相比原來沒有任何影響,不存在操作復(fù)雜、操作時間長、延長裝煤時間等問題。
程序修改之前,整個裝煤過程中,取蓋電磁鐵一直處于工作狀態(tài),吸著爐蓋。改造后,雖然電磁鐵勵磁操作相比原來操作頻繁,但在第一次完成取蓋操作之后,電磁鐵斷電,避免了一直與爐蓋“親密接觸”,使爐蓋熱傳導(dǎo)到電磁鐵的熱量降低,同時能耗也降低,在節(jié)省了電能的同時延長了使用壽命。
在電磁鐵吸起爐蓋后,爐蓋離地面距離為8~10 cm,而爐蓋本身為鑄鐵澆鑄而成,這個高度使電磁鐵既可以安全地釋放爐蓋又不會損壞爐蓋。在修改程序后,設(shè)備調(diào)試時沒有出現(xiàn)任何問題。
圖1 原電磁鐵勵磁控制程序圖
圖2 改進后電磁鐵勵磁控制程序圖
另外,將電磁鐵裸露在外的電源線,用石棉包裹加固,再用高溫自粘帶做隔熱保護,可以防止電源線被高溫大火燒斷。
通過對爐蓋電磁鐵進行PLC控制技術(shù)改造,使電氣設(shè)備可在穩(wěn)定的現(xiàn)場環(huán)境中工作運行,消除了高溫對設(shè)備帶來的系統(tǒng)損壞,穩(wěn)定了導(dǎo)煙車的正常運行,保證了生產(chǎn)過程的持續(xù)運行。中間繼電器、時間繼電器等觸點相互聯(lián)絡(luò)、制約,故障率極高,采用PLC進行取代,在邏輯運算、順序控制方面均有優(yōu)勢,在滿足工業(yè)生產(chǎn)的同時,節(jié)省了大量的人力、物力和時間。
通過創(chuàng)新改造,降低了因設(shè)備故障影響正常生產(chǎn)的實際問題;在PLC程序技術(shù)改造后,延長了設(shè)備的使用壽命,節(jié)約了生產(chǎn)成本,與之前運行方式相比,每年可節(jié)省設(shè)備維修費、材料費等生產(chǎn)成本15萬元左右。PLC系統(tǒng)是現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)所必須的電氣控制單元,要求電氣人員熟悉掌握相關(guān)知識,對作業(yè)人員要求較高,利用PLC自控系統(tǒng)可節(jié)約大量用人、用料成本,在生產(chǎn)中有重要的意義。