韓中軒,李云濤,趙 爍,袁 琳,劉云龍
(1.吐哈油田分公司 工程技術(shù)研究院,新疆 鄯善 838202; 2.中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力有限公司 成都壓縮機(jī)分公司,成都 610100)
Y211型封隔器主要用于分層采油、注水、找水、堵水、擠堵、酸化、壓裂等施工[1]。由于其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,坐封和解封均通過機(jī)械上提下放來實(shí)現(xiàn),作業(yè)風(fēng)險較小,不會存在中途坐封的風(fēng)險[2-8],應(yīng)用范圍非常廣泛。隨著油田的進(jìn)一步開發(fā),主力生產(chǎn)層壓力系數(shù)不斷下降、補(bǔ)層壓裂不斷增多,由層間壓差大造成封隔器解封風(fēng)險增大的問題日漸突出[9]。因此,需開展相關(guān)技術(shù)研究對策,以解決低壓井中封隔器解封風(fēng)險大的問題。
Y211型封隔器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖 1 Y211型封隔器結(jié)構(gòu)示意
坐封:封隔器下井過程中,摩擦塊在彈簧張力的作用下緊貼套管內(nèi)壁下行,卡瓦和摩擦塊總成位于短軌道上死點(diǎn);當(dāng)封隔器下至預(yù)定位置時上提,卡瓦和摩擦塊總成由短軌道進(jìn)入長軌道上死點(diǎn);錐體推動卡瓦張開,使卡瓦咬合在套管內(nèi)壁上形成支撐;同時,在一定管柱重力下膠筒壓縮,使膠筒的直徑變大,從而封隔油套管環(huán)形空間。
解封:上提管柱時,卡瓦和摩擦塊總成由長軌道進(jìn)入短軌道上死點(diǎn),并帶動錐體上行,使錐體退出卡瓦,膠筒也自動收回而解封。
2017年,吐哈油田卡封完井管柱116口井,其中Y211型封隔器卡封完井占77.6%。但在低壓井(占比約30%)應(yīng)用時,容易出現(xiàn)解封困難問題,影響新井投產(chǎn)效率。解封困難時通常通過灌液、活動解卡方式進(jìn)行解封,平均影響施工工期1~1.5 d。如表1所示。
表1 解封困難井統(tǒng)計(jì)
生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)如圖2所示。在長期開采后,主力生產(chǎn)層壓力系數(shù)不斷下降,形成低壓層,從而形成上、下兩層的生產(chǎn)壓差。
圖2 生產(chǎn)管柱示意
在原始和正常狀態(tài)下,解封載荷由管柱自重力、膠筒摩擦力和管柱摩擦力組成。
T=G+F1+F2
(1)
式中:T為解封載荷;G為管柱自重力;F1為膠筒摩擦力;F2為管柱摩擦力。
由于長期開采,造成底層低壓,從而形成的上下壓差,此時的解封力由管柱自重力、膠筒摩擦力、管柱摩擦力和上下壓差△p組成。
T=G+F1+F2+△p
(2)
由計(jì)算可知,長期開采后的生產(chǎn)壓差對解封力的影響非常大,導(dǎo)致部分井解封非常困難。通常采用灌液的方式或者大噸位上提活動解封,風(fēng)險非常大,延長施工工期,增加了作業(yè)成本。
為滿足低壓井的需求,提高工藝管柱的適應(yīng)性,研制了新型帶平衡通道的Y211型封隔器。其解封原理如圖3所示,增加了平衡通道,以平衡封隔器上下壓差,克服因上、下壓差造成的附加載荷作用在管柱上而導(dǎo)致的解封困難問題。
圖3 平衡通道的解封原理
平衡通道結(jié)構(gòu)如圖4所示。在設(shè)計(jì)帶平衡通道的Y211型封隔器時,要保證內(nèi)通徑,實(shí)現(xiàn)下泵及其它工藝要求;控制最大外徑,滿足在合適的套管內(nèi)順利下入。優(yōu)化設(shè)計(jì)的平衡通道內(nèi)徑為40 mm,外徑為42 mm,平衡通道面積為129 mm2。根據(jù)適用的介質(zhì)條件和適應(yīng)的溫度,密封圈材質(zhì)選用丁腈橡膠。選擇標(biāo)準(zhǔn)和條件如表2所示。
圖 4 平衡通道示意
表2 密封材料選擇
由于新增設(shè)計(jì)了平衡通道,中心管的尺寸變動,成為整個封隔器最薄弱環(huán)節(jié),需要對中心管進(jìn)行強(qiáng)度校核。
1) 抗內(nèi)壓。中心管外徑為80 mm、壁厚為9 mm,在承壓70 MPa時,內(nèi)應(yīng)力σt為276 MPa,應(yīng)力分布示意如圖5所示。
圖5 中心管應(yīng)力分布示意
2) 抗屈服強(qiáng)度校核。對中心管部件應(yīng)力分析如圖6所示。得出最大值為 287.2MPa,而材料(35CrMo)的屈服強(qiáng)度為835 MPa。安全系數(shù)n=835/287.2=2.9,滿足強(qiáng)度要求。
圖 6 中心管應(yīng)力云圖
平衡式Y(jié)211型封隔器結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 平衡式Y(jié)211型封隔器結(jié)構(gòu)示意
工具的室內(nèi)試驗(yàn):工具的外徑為148 mm,總長為1 563 mm,內(nèi)通徑為62 mm,上壓差70 MPa,下壓差為70 MPa,坐封壓力為60~80 kN。
通過室內(nèi)試驗(yàn)證明[10-13]:壓力70 MPa時密封良好;坐封載荷為60~80 kN,解封30 kN;重復(fù)多次坐封、解封可靠; 承上、下壓均達(dá)到70 MPa,承壓能力滿足設(shè)計(jì)和現(xiàn)場需求。
目前的生產(chǎn)管柱作業(yè)流程中,油管驗(yàn)漏與完井管柱為兩趟管柱,施工工序較復(fù)雜,制約了油井投產(chǎn)的時效。為了實(shí)現(xiàn)一趟管柱滿足油管驗(yàn)漏和卡封完井兩種不同的功能,研制了專用的油管試壓滑套。在下到位加壓驗(yàn)油管是否破損,繼續(xù)加壓滑套落至篩管底部,下入抽油泵、抽油桿完井;實(shí)現(xiàn)驗(yàn)漏-完井一體化管柱。如圖8。
專用油管試壓滑套結(jié)構(gòu)如圖9所示。通過投球進(jìn)行向油管內(nèi)加壓,滿足油管試壓的目的。進(jìn)一步提高試壓的壓力,剪斷球座的剪釘,球座下移落至篩管內(nèi),打開油管管柱內(nèi)的通道,實(shí)現(xiàn)開采生產(chǎn)層的完井。試壓滑套的總長為300 mm,外徑為114 mm。
試壓滑套室內(nèi)試驗(yàn):密封壓力達(dá)到70 MPa,密封性能良好;25 MPa壓力重復(fù)試驗(yàn)10次以上,密封性能良好;打開壓力42 MPa。
圖8 驗(yàn)漏-完井一體化管柱
驗(yàn)漏-完井一體化管柱由兩趟管柱(驗(yàn)漏1趟管柱+完井1趟管柱)簡化為一趟管柱。該管柱結(jié)構(gòu)具有管柱結(jié)構(gòu)簡單、成本低,坐封簡單可靠,解封時上提管柱,封隔器上、下腔溝通,解封載荷降低,解封更容易的優(yōu)點(diǎn)。一趟管柱可完成驗(yàn)漏、替油、完井作業(yè),節(jié)約了作業(yè)時間和成本。
圖9 試壓滑套結(jié)構(gòu)示意
2018年,該管柱現(xiàn)場應(yīng)用36井次,施工成功率100%。
截止目前,其中玉W2-18井因檢泵進(jìn)行了起管作業(yè),解封載荷降低約200 kN, 作業(yè)時長由24 h縮短至1.5 h,大幅提高了解封作業(yè)效率。
玉東204-105、玉平20井、玉21-20井是3口解封困難井,采用灌液等方式,解封載荷平均為650 kN;玉W2-18井在采用新型的帶平衡通道的Y211型封隔器后,解封載荷降低為440 kN,解封載荷降低約31%,效果非常明顯。
1) 平衡式Y(jié)211型封隔器卡封完井管柱大幅降低了解封載荷,提高了解封時效。僅需上提即可平衡封隔器上、下壓差,無需水泥車向油管灌液,解封時長由24~36 h減少至1.5 h左右。
2) 采用專用試壓滑套,有效簡化了作業(yè)流程,提高了作業(yè)效率。原卡封作業(yè)中油管試壓與卡封完井分兩趟管柱進(jìn)行,而該管柱實(shí)現(xiàn)了油管試驗(yàn)與卡封完井一趟管柱作業(yè),縮短油井投產(chǎn)時間8~12 h。
3) 具有平衡通道的Y211型封隔器,在通徑不變的情況下,工具本體及膠筒承壓均達(dá)到70 MPa,且具備平衡膠筒上下端壓差的能力,確保了解封的成功率,降低了作業(yè)風(fēng)險。該封隔器還可拓展推廣到注水、壓裂管柱設(shè)計(jì)中。
4) 降本增效效果顯著,單井節(jié)約費(fèi)用約¥2.2萬元,應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大后降本增效更明顯。