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        箱式回火爐快冷裝置智能控制改造

        2019-08-13 06:45:02董國(guó)節(jié)
        設(shè)備管理與維修 2019年7期
        關(guān)鍵詞:工藝設(shè)備

        董國(guó)節(jié),吳 金,池 成

        (中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司,江蘇常州 213011)

        0 引言

        推桿回火爐用于回火或結(jié)合氣體滲碳和光亮淬火爐預(yù)熱。它們適用于溫度加熱至750℃。這種回火爐具有高溫、中溫、低溫回火功能,這臺(tái)設(shè)備最大的優(yōu)點(diǎn)是,可以氣氛保護(hù)回火,防止工件氧化,并配有快速降溫功能,工藝執(zhí)行效率較高。

        1 改造前情況

        正常升溫保溫階段回火爐冷卻裝置在爐膛外部,執(zhí)行快速降溫工藝時(shí),冷卻裝置通過(guò)升降氣缸下降至爐膛內(nèi)部,向冷卻裝置管路內(nèi)通入冷卻水將爐內(nèi)溫度帶走,從而達(dá)到降溫的效果。

        一般應(yīng)用到快冷工藝的溫度都比較高(400~650)℃,降溫時(shí),冷卻裝置下降到爐膛內(nèi)部,直到爐膛內(nèi)部溫度降到200℃左右,再上升返回爐膛外部,對(duì)于冷卻裝置來(lái)說(shuō)長(zhǎng)期處于高溫下工作,冷卻裝置內(nèi)水管易結(jié)垢、降溫效果逐漸降低,導(dǎo)致事態(tài)的惡性循環(huán),加速了冷卻裝置管道老化變形,引起內(nèi)部管路變形、脫焊、開(kāi)裂等,最終冷卻裝置漏水損壞,整形補(bǔ)焊或者報(bào)廢。

        在冷卻裝置損壞的同時(shí),會(huì)導(dǎo)致兩臺(tái)循環(huán)系統(tǒng)的電機(jī)內(nèi)部進(jìn)水,必須要更換電機(jī)軸承,同時(shí)還需進(jìn)行烘爐浪費(fèi)能耗,對(duì)于工件產(chǎn)品質(zhì)量的影響就是產(chǎn)品有銹斑,氧化嚴(yán)重,導(dǎo)致產(chǎn)品返工、返修。

        設(shè)備廠家在設(shè)備的回水管路上安裝一個(gè)指針式溫度計(jì)觀察溫度,同時(shí)在回水管路上安裝了1套丹佛斯自控式膨脹閥,通過(guò)檢測(cè)回水的溫度來(lái)控制進(jìn)水量的大小。但經(jīng)過(guò)幾年的使用,故障點(diǎn)頻發(fā)于此,膨脹閥的傳感器位置安裝在一個(gè)長(zhǎng)方形的器皿內(nèi),回水從下而上再會(huì)到集水箱,導(dǎo)致大量的沉淀物堆積在底部造成管路堵塞。

        每次設(shè)備冷卻裝置故障,回水口會(huì)聚集大量蒸汽,現(xiàn)場(chǎng)非常危險(xiǎn),對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)也是極大的破壞,由于全是水蒸氣維修難度、危險(xiǎn)系數(shù)都很大,有時(shí)必須停爐降溫才可以維修,造成能耗浪費(fèi)。再一方面由于備件價(jià)格貴、工藝要求高、制作周期長(zhǎng),導(dǎo)致設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),影響生產(chǎn)計(jì)劃。

        2 改造實(shí)施過(guò)程

        2.1 故障分析

        對(duì)冷卻裝置損壞的原因進(jìn)行分析:對(duì)損壞的冷卻裝置內(nèi)的循環(huán)水管進(jìn)行切割檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部水堿較多。導(dǎo)致管內(nèi)的通流面積變小,降低了冷卻性能,從而惡性循環(huán)。根據(jù)多次維修的經(jīng)驗(yàn),回水管路設(shè)計(jì)存在一定問(wèn)題,經(jīng)常造成回水堵塞,導(dǎo)致冷卻水循環(huán)系統(tǒng)不能正常循環(huán)冷卻,回水有蒸汽必須停爐降溫對(duì)管路疏通,造成停機(jī)維修。

        2.2 制定改造方案

        針對(duì)以上兩點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行改造,第一點(diǎn)對(duì)于水堿的問(wèn)題,不能根除但可以控制水堿的滋生速度,在回水管路加裝溫度傳感器(PT100),在PLC硬件上加模擬量模塊,修改PLC程序,在觸摸屏上組態(tài)監(jiān)控與設(shè)置功能。在執(zhí)行快冷工藝時(shí),根據(jù)回水的溫度來(lái)控制冷卻裝置應(yīng)該處在合適的位置。

        當(dāng)在運(yùn)行降溫工藝時(shí),水溫低于35℃冷卻裝置下降至爐膛內(nèi)部,當(dāng)水溫超過(guò)75℃時(shí),冷卻裝置返回爐外自身完成冷卻,當(dāng)冷卻裝置溫度降至35℃時(shí)再次下降到爐膛內(nèi)部,就這樣循環(huán)動(dòng)作,直到工藝結(jié)束循環(huán)動(dòng)作停止,這樣可以改善冷卻裝置的工作環(huán)境,減少水堿的滋生,提高使用壽命。第二點(diǎn)回水管路存在設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致水中的殘?jiān)诜e在膨脹閥探頭處造成回水流量不足,要進(jìn)行改造,將原本的膨脹閥拆除,改為直通管路,在管路的側(cè)面加裝PT100熱電阻進(jìn)行測(cè)溫。

        2.3 開(kāi)始實(shí)施

        第一步選擇一臺(tái)回火爐進(jìn)行改造測(cè)試,看是否能達(dá)到降溫工藝要求。

        (1)對(duì)供水方式進(jìn)行改造,在非降溫階段,向冷卻裝置內(nèi)部通入少量的冷卻水讓冷卻裝置維持在較低的溫度,開(kāi)始執(zhí)行降溫工藝時(shí),打開(kāi)電磁閥,通入大流量的水進(jìn)行快速冷卻降溫。

        (2)回水管路改造,將原本的膨脹閥拆除,改為直通減少回水阻力,并添加PT100熱電阻作為回水溫度檢測(cè)。

        (3)增加西門子PLC模擬量模塊,與原本的PLC等組件建立聯(lián)系。

        (4)電磁閥和熱電阻,電路的鏈接,模擬量模塊電源、熱電阻等控制信號(hào)線的鋪設(shè)。

        (5)對(duì)PLC的硬件進(jìn)行組態(tài),對(duì)現(xiàn)有的PLC程序進(jìn)行修改,組態(tài)觸摸屏控制與顯示界面。

        (6)對(duì)程序進(jìn)行調(diào)試,升溫?zé)釥t調(diào)試,調(diào)整溫度區(qū)間最終要達(dá)到降溫的工藝要求。

        3 改造后成果

        總體示意如圖1所示,改造后對(duì)冷卻裝置回水溫度的有效控制,由于不會(huì)出現(xiàn)蒸汽,車間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)得到了很好的控制,原本設(shè)備周邊經(jīng)常積水,并且蒸汽對(duì)設(shè)備的油漆造成了破壞,現(xiàn)在這些問(wèn)題一并解決。原本設(shè)備出現(xiàn)故障后,回水管內(nèi)排出的全是蒸汽,非常危險(xiǎn),由于蒸汽的壓力及溫度較高,維修難度危險(xiǎn)系數(shù)極高,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工作操作人員也是種較大的安全隱患,改造后杜絕的以上問(wèn)題。

        圖1 改造總體示意圖

        冷卻裝置由于堵塞或回水不足、溫度高等問(wèn)題,產(chǎn)品降溫達(dá)不到工藝要求,還需要返工造成能源能耗的嚴(yán)重浪費(fèi),現(xiàn)在回水溫度超過(guò)設(shè)定的上限溫度,冷卻裝置就自動(dòng)上升到爐膛外部,可得到快速冷卻,有效地保護(hù)了冷卻裝置,冷卻裝置內(nèi)管路變形量也得到控制,管壁上水堿的滋生得到減緩,從而提高了冷卻裝置的使用壽命。

        每臺(tái)冷卻裝置的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響到2臺(tái)電機(jī)的使用狀況,改造前冷卻裝置一旦漏水,電機(jī)軸承內(nèi)部就會(huì)有水滲入,導(dǎo)致電機(jī)軸承損壞,需要更換軸承?,F(xiàn)在冷卻裝置的穩(wěn)定運(yùn)行同時(shí)保證了電機(jī)的正常使用,降低了停機(jī)時(shí)間和維修費(fèi)用。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)這次改造,參與的維修人員專業(yè)技能得到提高,掌握較為前端的專業(yè)知識(shí),并得到成功應(yīng)用。整個(gè)改造時(shí)間緊迫,每臺(tái)設(shè)備改造都必須加班加點(diǎn)完成,磨練了維修人員堅(jiān)定的意志,振奮了維修人員拼搏向上、努力創(chuàng)新的精神。

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