史澤博,孟英強,丁建軍,任學(xué)禹
(1.山西汾西宜興煤業(yè)有限責任公司;2.山西汾西柳灣煤業(yè)有限責任公司,山西 孝義 032300)
重介質(zhì)選煤技術(shù)是利用一定密度的懸浮液將原料煤按密度差異分離成各種產(chǎn)品,因此懸浮液的穩(wěn)定性是保障原料煤高效分選的前提。正常情況下,重介質(zhì)選煤廠懸浮液由磁鐵礦粉、煤泥、水按比例配制而成,因原料煤所需分選密度不同,懸浮液的配制比例也不同。生產(chǎn)過程中通過控制分流量的大小,在線調(diào)節(jié)懸浮液的性質(zhì),分流的懸浮液與稀介質(zhì)合并進入磁選機,實現(xiàn)磁性物的回收與煤泥的脫除,因此磁選機的工藝性能是選煤廠控制介耗和懸浮液煤泥量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
煤炭行業(yè)標準《MT/T816-2011選煤磁選設(shè)備工藝效果評定方法》中對磁選機提出兩大考核指標:磁性物回收率和煤泥脫除率[1]。多數(shù)選煤廠對磁性物回收率控制較嚴,因該指標與介耗直接相關(guān),影響運營成本。但煤泥脫除率指標長期以來沒有得到足夠的重視,常被認為是無關(guān)緊要的輔助指標。然而,隨著智能化、機械化采煤方式的推廣,煤礦采煤是沿整個斷面綜合掘進開采,產(chǎn)生的粉煤量大,在經(jīng)篩分、破碎、洗選等作業(yè)后,煤泥含量不斷增大[2];另一方面不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選技術(shù)的全面推廣應(yīng)用,需要將系統(tǒng)中的煤泥不斷排出。綜合以上兩方面原因,必然對磁選機的煤泥脫除率指標提出新要求。
目前,選煤廠重介系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)煤泥含量居高不下的現(xiàn)象,煤泥含量過大導(dǎo)致分選效率的降低(尤其針對3~0.5 mm物料)。為了使煤泥含量降至合理范圍,必然增大分流量,盡力排出系統(tǒng)中的煤泥。但這種方法有時收效甚微,其根本原因還是磁選機的脫泥效率低。解決該難題的首要任務(wù)是對磁選機的工況指標進行檢測分析,磁選機的入料條件中可調(diào)參數(shù)為入料濃度,入料濃度對磁選機脫泥率影響如何?下面通過列舉5座選煤廠磁選機工藝指標,分析入料濃度與磁選機脫泥率的相關(guān)關(guān)系。
表1 5座選煤廠藝利磁選機工藝指標統(tǒng)計表
5座選煤廠中僅有柳灣選煤廠是脫泥有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝,其余4座均為不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝,因此柳灣選煤廠的磁選機入料濃度也是最低的。根據(jù)表1可知,入料濃度的變化對磁選機的磁性物回收率指標幾乎無影響,均能保持在99.8%(設(shè)備參考值)以上;但卻對磁選機煤泥脫除率指標影響較大。當入料濃度為36.42%時,磁選機脫泥率低至66.28%;當入料濃度為15.37%時,磁選機脫泥率達到94.70%;總體呈現(xiàn)伴隨著入料濃度升高,磁選機煤泥脫除率下降的規(guī)律。
煤泥脫除率是尾礦中煤泥占入料中煤泥的百分比,是衡量磁選機脫除煤泥的能力。提高磁選機煤泥脫除率有利于系統(tǒng)中煤泥的排出,選煤廠正常情況下要求單筒磁選機煤泥脫除率不小于85%,因此磁選機入料濃度應(yīng)控制在25%左右。
入料濃度過高,磁選機煤泥脫除率降低,導(dǎo)致煤泥量超出系統(tǒng)承受范圍,必然影響脫介篩脫介效果[3-6],篩上產(chǎn)品含介量增大,導(dǎo)致介耗增加。另一方面磁選機煤泥脫除率下降后,為保持系統(tǒng)懸浮液穩(wěn)定,分流量必然增大,磁選機的處理量增大,介耗也隨著增大。此種情況以紫源選煤廠為例,當磁選機入料濃度為36.42%時,煤泥脫除率為66.28%,與正常情況下選煤廠磁選機煤泥脫除率85%相比較,僅達到了77.98%。若常規(guī)情況下選煤廠的分流量為200 m3/h,為保持同等的脫泥效果,分流量需要調(diào)整到256 m3/h。若以煤泥在系統(tǒng)中的循環(huán)次數(shù)計算需1.28次,比常規(guī)情況多循環(huán)0.28次,相應(yīng)的介耗也會增加1.28倍。因此,雖然表面上磁選機入料濃度對磁性物回收率幾乎無影響,但其對介耗的影響是巨大的。
同樣如果入料濃度過低,雖可以有效避免煤泥在系統(tǒng)中的積聚,但因旋流器的分級作用,精煤磁選機入料中多為極細介質(zhì)粉,加之通過量過大,也對介質(zhì)的回收不利。該類情況常出現(xiàn)在有脫泥工藝的選煤廠,為降低介耗,這類選煤廠多采用串聯(lián)磁選工藝[7-10]。例如柳灣選煤廠一車間因篩面噴水量過大,磁選機入料濃度低至13.78%,且礦漿不粘,煤泥脫除率極高,達到95%左右,但檢查發(fā)現(xiàn)磁選機環(huán)節(jié)跑介。柳灣選煤廠一車間精煤磁選機工藝流程見圖1,圖中r為磁性物產(chǎn)率。從圖中可以清晰看出319號精煤磁選機磁性物回收率較高,尾礦中僅有0.07%的磁性物;而318號精煤磁選機跑介較嚴重,尾礦中所含磁性物占全樣的3.06%。針對這一情況,一車間決定增加316號磁選機用于回收尾礦中的磁性物。組合成兩段磁選工藝,采用這一串聯(lián)工藝后,可以多回收3.08%的磁性物,總磁性物回收率高達99.96%,遠高于設(shè)備標準,處于先進的介質(zhì)回收范圍。這也是值得高介耗選煤廠借鑒的一種工藝。
圖1 柳灣選煤廠一車間精煤磁選機串聯(lián)流程示意
研究分析發(fā)現(xiàn),伴隨著磁選機入料濃度的增大,煤泥脫除率下降;雖然入料濃度對磁性物回收率影響不大,但由于高濃度的入料增加了煤泥在系統(tǒng)中的循環(huán)次數(shù),同樣會增加介耗,提高運營成本。因此,通過掌握磁選機入料濃度對兩大工藝指標的影響,能夠更好的將磁性物的回收和煤泥的脫除控制在合理范圍。常規(guī)情況下,磁選機入料濃度保持在25%左右最為合適,可保障磁性物回收率不小于99.8%,煤泥脫除率不小于85%。
隨著原料煤中煤泥含量的增大和不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝的推廣,磁選機煤泥脫除率指標越來越受到重視。因此選煤廠日常生產(chǎn)中為達到末煤的高效分選和低介耗運行的目標,控制好磁選機入料濃度尤為重要。