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        鋁板拉伸機(jī)控制技術(shù)研究與應(yīng)用

        2019-08-08 01:37:24陳倫樹葛鮮玉蔣恩昊
        中國重型裝備 2019年3期
        關(guān)鍵詞:動作設(shè)備系統(tǒng)

        張 旭 陳倫樹 葛鮮玉 蔣恩昊

        (二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618013)

        厚板鋁合金在淬火之后會產(chǎn)生較大的殘余應(yīng)力,殘余應(yīng)力使板材在機(jī)械加工時(shí)產(chǎn)生變形,同時(shí)殘余應(yīng)力會導(dǎo)致材料的疲勞斷裂敏感性增加,縮短使用壽命,甚至?xí)?dǎo)致材料報(bào)廢。為了提高鋁材質(zhì)量,必須消除由于淬火導(dǎo)致的板材殘余應(yīng)力。拉伸機(jī)用于鋁合金熱軋板材淬火后的預(yù)拉伸,以及對鋁板的拉伸矯平去應(yīng)力。

        1 設(shè)備構(gòu)成及拉伸過程

        1.1 設(shè)備構(gòu)成

        拉伸機(jī)由移動拉伸頭、固定拉伸頭、拉伸缸、承壓梁和對中裝置等組成,如圖1所示。拉伸缸的一端柱塞頂在移動拉伸頭上,拉伸缸的另一端柱塞與承壓梁聯(lián)接起來,固定拉伸頭通過鎖緊銷鎖緊在承壓梁上。

        1.2 拉伸過程

        當(dāng)拉伸板材時(shí),移動拉伸頭和固定拉伸頭裝置分別夾緊板材的兩端。拉伸缸通壓,拉伸缸一端壓力直接傳遞給移動拉伸頭,移動拉伸頭將該力傳遞給板材。拉伸缸的另一端壓力通過承壓梁傳遞給固定拉伸頭,固定拉伸頭將該力傳遞給板材。當(dāng)拉伸力克服了板材的屈服力,板材就被拉長,從而實(shí)現(xiàn)板材的拉伸和矯平。

        2 控制系統(tǒng)硬件組態(tài)及軟件應(yīng)用

        2.1 硬件組態(tài)

        拉伸機(jī)控制系統(tǒng)在現(xiàn)場地面和機(jī)械設(shè)備上布置了若干ET200M遠(yuǎn)程站??刂破髯鳛橄到y(tǒng)邏輯運(yùn)算和程序存儲、運(yùn)行的核心部件,遠(yuǎn)程站作為傳感器信號采集和各個執(zhí)行機(jī)構(gòu)動作輸出的集中分配樞紐,二者共同組成了拉伸機(jī)控制系統(tǒng)的核心。主控制器和各遠(yuǎn)程站之間使用Profibus-DP總線方式進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定和可靠。硬件組態(tài)如圖2所示。

        1—固定拉伸頭裝置 2—承壓梁裝置 3—移動拉伸頭裝置4—軌道 5—回程缸 6—拉伸缸 7—對中裝置 8—緩沖裝置圖1 拉伸機(jī)設(shè)備構(gòu)成圖Figure 1 Device constitutes of stretching machine

        2.2 軟件應(yīng)用

        PLC編程軟件采用SIMATIC STEP7控制編程軟件,上位機(jī)組態(tài)采用SIMATIC WinCC 7.0軟件,HMI人機(jī)接口設(shè)計(jì)采用WinCC flexible觸摸屏操作軟件。控制軟件相互之間有很好的系統(tǒng)兼容和銜接拓展性能,能夠極大地提高工程師的設(shè)計(jì)效率,簡化工人的操作步驟。

        3 設(shè)備動作流程及程序控制方式

        3.1 設(shè)備動作流程

        設(shè)備動作流程為:開始→寬度對中→高度抬升對中→移動端寬度對中打開→移動頭前進(jìn)→移動頭夾鉗夾緊→固定頭寬度對中打開→移動頭帶斜前進(jìn)→固定頭夾緊→升降缸下降→拉伸→泄壓→升降缸上升→固定頭夾緊→移動頭帶斜后退→固定頭寬度對中夾緊→移動頭松夾→移動頭后退→結(jié)束。

        圖2 PLC硬件組態(tài)圖Figure 2 Configuration of PLC hardware

        3.2 程序控制方式

        拉伸機(jī)主要有手動、半自動、自動三種工作方式。手動方式實(shí)現(xiàn)單個機(jī)構(gòu)的獨(dú)立操作,具有少量的安全保護(hù),執(zhí)行機(jī)構(gòu)完全在操作人員的人工點(diǎn)動下運(yùn)行。半自動方式是一部分執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連續(xù)動作,完成一定的功能,如對中控制、固定頭位置調(diào)整控制等。自動方式具有一定智能性,在啟動拉伸程序后,拉伸機(jī)各機(jī)構(gòu)按照一定的程序流程和設(shè)定參數(shù),自動完成鋁板拉伸的全部動作。

        4 主要控制技術(shù)

        4.1 伺服閥參數(shù)整定

        電液伺服閥具有動態(tài)響應(yīng)快、控制精度高等優(yōu)點(diǎn),是構(gòu)建液壓伺服控制系統(tǒng)的核心元件。由于伺服閥驅(qū)動板出廠設(shè)置參數(shù)是固定的,要根據(jù)不同的系統(tǒng)做出相應(yīng)調(diào)整,才能充分發(fā)揮伺服閥的特性。因此必須對驅(qū)動板的控制參數(shù)進(jìn)行整定。通過對伺服驅(qū)動板的參數(shù)進(jìn)行整定,消除了閥體噪音和震動,保證閥芯的快速響應(yīng)和高精度。參數(shù)整定前的階躍響應(yīng)曲線見圖3(a),參數(shù)整定后的階躍響應(yīng)曲線見圖3(b)。

        4.2 拉伸缸速度、拉力和位置控制

        拉伸機(jī)的拉伸力由左右兩側(cè)的拉伸缸提供,拉伸缸能否按照設(shè)定的參數(shù)要求完成拉伸動作,關(guān)鍵取決于對拉伸缸的速度、力和位置的控制。精準(zhǔn)的運(yùn)行速度是拉伸缸平穩(wěn)的關(guān)鍵因素,對拉伸力的限定是板材拉伸保護(hù)的關(guān)鍵,拉伸力保護(hù)響應(yīng)不及時(shí),有可能突破被拉伸板材的最大拉力允許范圍,造成板材斷裂。拉伸位置同步控制是板材良好成形、消除應(yīng)力和彎曲變形等的關(guān)鍵。

        為了達(dá)到以上控制目標(biāo),滿足設(shè)備運(yùn)行要求,對拉伸缸的控制采用雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。內(nèi)環(huán)采用執(zhí)行機(jī)構(gòu)本身的壓力和開角反饋控制,外環(huán)采用位置反饋控制。控制系統(tǒng)框如圖4所示。

        (a)參數(shù)整定前(b)參數(shù)整定后圖3 階躍響應(yīng)曲線圖Figure 3 Step response curves

        圖4 控制系統(tǒng)框圖Figure 4 Block diagram of control system

        控制器類型KpTiTdP 0.5Kcr∞0 PI 0.45Kcr5Pcr∕60 PID 0.6Kcr0.5Pcr 0.125Pcr

        4.3 控制方法

        拉伸機(jī)系統(tǒng)采用PID控制,通過調(diào)整PID控制器中Kp、Ti和Td的值,使系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定的工作狀態(tài)。系統(tǒng)采用基于臨界增益Kcr和臨界周期Pcr的齊格勒-尼科爾斯調(diào)整法則,該控制法則給出了PID控制的公式和相關(guān)參數(shù)的確定方法。

        Gc=Kp(1+Td+1/Ti)

        參數(shù)Kp、Ti和Td可以根據(jù)表1中給出的計(jì)算方法確定。

        圖5 拉伸力-時(shí)間曲線圖Figure 5 Tension-time curves

        根據(jù)設(shè)備運(yùn)行的特征和現(xiàn)場實(shí)際情況,采用PI控制,最終拉伸缸PI整定Kp=0.95,Ti=4 s。圖5與圖6分別為現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集的拉伸力和位移隨時(shí)間變化的數(shù)據(jù)曲線圖,由Matlab軟件繪制。從圖5和圖6可以看出,拉伸機(jī)左右兩側(cè)拉伸缸在拉伸力和位置控制方面都滿足設(shè)計(jì)提出的控制精度要求,達(dá)到了較好的效果,保證了拉伸鋁板的質(zhì)量。

        圖6 位移-時(shí)間曲線圖
        Figure 6 Displacement-time curves

        5 結(jié)論

        該控制方案和控制方法應(yīng)用在大力神30 MN拉伸機(jī)上,有效地解決了鋁板拉伸過程中的壓力、位置、速度等關(guān)鍵參數(shù)的控制和快速響應(yīng),保證了整個拉伸機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。系統(tǒng)的有效運(yùn)行提高了生產(chǎn)效率,簡化了人工操作步驟,也為其它類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制提供了可以借鑒的參考。

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