阮晉如 黃時華 查佳朋 段美姣 鄒成科 杜 健 劉孟杰
(格力電器(合肥)有限公司 合肥 230088)
毛細(xì)管作為重要的節(jié)流器件,在制冷裝置中起到降壓、降溫和調(diào)節(jié)流量的作用,它是利用制冷劑在細(xì)長管內(nèi)流動的阻力而實現(xiàn)節(jié)流的。毛細(xì)管在制冷系統(tǒng)中的作用主要是對從冷凝器中出來的高壓液體進行節(jié)流降壓為蒸發(fā)壓力;在停機的時候還具有平衡制冷系統(tǒng)管路內(nèi)的高低壓力,使得壓縮機的啟動力矩有較大幅度的降低。進入毛細(xì)管的制冷劑流量應(yīng)適當(dāng),流量太小不能保持進口處的液封;流量過大則流動阻力增加,導(dǎo)致壓縮機排氣壓力過高、系統(tǒng)效率下降??照{(diào)器系統(tǒng)毛細(xì)管的連接多以釬焊為主,系統(tǒng)堵塞主要是由于操作人員手動添加釬料過多,導(dǎo)致大量的釬料順釬縫流入管口底部后冷卻形成焊瘤,堵塞空調(diào)運行系統(tǒng)。毛細(xì)管管徑較小,如果管端凸臺定位失效影響配管深度,同樣易導(dǎo)致毛細(xì)管堵塞。
生產(chǎn)過程運轉(zhuǎn)測試時冷凝器噪音大,拆機發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管結(jié)霜,如圖1所示。將毛細(xì)管從冷凝器上拔掉后,從小閥門充氣,氣體流量偏小。將毛細(xì)管剪斷發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管內(nèi)側(cè)有焊料,呈半堵狀態(tài)。深入復(fù)核發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管無有效定位凸臺且配入過濾器深度只有5~6 mm(標(biāo)準(zhǔn)配入深度12~15 mm)。
1)物料狀態(tài):結(jié)合實際現(xiàn)象描述,分析故障產(chǎn)生直接原因為毛細(xì)管無定位凸臺,配管一致性難以保證,該毛細(xì)管配管深度不足,焊接時焊料從毛細(xì)管底部回流,導(dǎo)致毛細(xì)管內(nèi)壁半堵;
2)設(shè)備因素:檢堵機因氣壓影響,多次現(xiàn)場對設(shè)備驗證首件檢堵物料普遍出現(xiàn)流量偏大現(xiàn)象(實時流量超出標(biāo)準(zhǔn)流量上限),存在半堵毛細(xì)管無法檢出流出。
圖1 毛細(xì)管處結(jié)霜
制作毛細(xì)管下料機凸臺檢測工裝,可有效檢測毛細(xì)管凸臺,如圖2所示。
失效點:過程抽檢,個別無凸臺毛細(xì)管混入正常制品。
現(xiàn)場制作毛細(xì)管全堵、半堵及合格樣件,對檢堵機流量進行測試,全堵流量值0、半堵流量值257、合格流量值698;半堵流量值與合格流量值相差441,檢堵機可有效檢出毛細(xì)管半堵。圖3為測試樣件及流量值。
失效點:檢堵機停機后首次檢測首件工件流量會偏大,存在半堵工件檢測合格。(檢堵機氣體是先從管道進入緩存罐,再進入工件。當(dāng)檢堵機停機后緩存罐內(nèi)氣體壓力偏大,首次檢測導(dǎo)致緩存罐進氣和放氣不等效,出現(xiàn)工件檢堵流量偏大。)
使用半堵毛細(xì)管驗證,灌注過程中僅冷媒流速不同,如圖4所示。其它無差別,員工不易發(fā)現(xiàn);正常機灌注冷媒流速為25~30 g/s,半堵樣件為15~20 g/s,半堵樣件無法檢出。
失效點:半堵灌注冷媒流速差異不大,不易發(fā)現(xiàn)。
1)制熱模式下,正常機與半堵樣件電流、壓力差別不大,與全堵樣件差別較大;
2)制冷模式下,正常機與半堵樣件、全堵樣件電流、壓力差別都大,毛細(xì)管未出現(xiàn)結(jié)霜異常,具體測試數(shù)據(jù)如表1。
失效點:半堵故障制冷和制熱模式測試參數(shù)差異不大,且設(shè)備無報警,不易發(fā)現(xiàn)。
經(jīng)以上驗證毛細(xì)管焊點全堵的故障,廠內(nèi)各測試環(huán)節(jié)均可控;毛細(xì)管焊點半堵的故障,主要是毛細(xì)管檢堵工序較可控,其他測試與正常制品區(qū)別不明顯,因此杜絕毛細(xì)管堵異常需從源頭工序控制,解決方向:一是不使用無凸臺毛細(xì)管;二是毛細(xì)管檢堵裝置100 %檢出全堵和半堵。
圖2 毛細(xì)管定位深度檢出工裝
圖3 故障樣件及流量值
圖4 不同樣件灌注冷媒流速
表1 不同模式測試值
對自動下料繞毛細(xì)管設(shè)備進行優(yōu)化,在下料機傳動輪處增加凸臺檢測設(shè)備,自動檢測毛細(xì)管凸臺大小,同步更改毛細(xì)管繞制程序,對于凸臺檢測不合格毛細(xì)管設(shè)備不繞制成型,具體檢測控制過程如下:
1)如圖5所示,當(dāng)毛細(xì)管經(jīng)過傳動輪時,如果毛細(xì)管凸臺正常,凸臺會將傳動輪頂起觸動凸臺檢測設(shè)備,此時設(shè)備信號燈會滅一下,同步檢測設(shè)備會將信號傳輸?shù)嚼@毛細(xì)管工位,啟動繞毛細(xì)管程序,反之毛細(xì)管無凸臺就會平穩(wěn)通過傳動輪,傳動輪沒有觸動檢測設(shè)備,檢測設(shè)備的信號燈就會常亮,此時就沒有信號傳輸啟動繞毛細(xì)管工位;
2)如圖6所示,自動繞毛細(xì)管工位當(dāng)接到檢測設(shè)備傳輸?shù)挠型古_指令時就會啟動程序?qū)⒚?xì)管繞制成成品物料,反之沒接到指令時就不會啟動自動繞制毛細(xì)管程序,生產(chǎn)出來的就是一根直管,后工序無法使用操作工直接報廢處理。
經(jīng)現(xiàn)場多次驗證,檢堵機目前因氣壓問題,首件檢堵物料普遍會出現(xiàn)流量偏大現(xiàn)象(實時流量超出標(biāo)準(zhǔn)流量上線),此時若毛細(xì)管焊料下沉或半堵,則剛好會出現(xiàn)合格流量值,導(dǎo)致員工誤認(rèn)為合格直接流入后工序。對檢堵機首件檢測流量偏大現(xiàn)象進行整改,在緩存罐后安裝五位三通電磁閥,更改檢堵機PLC程序,將設(shè)備停止工作后8 s未啟動后的檢堵物料默認(rèn)為首件檢堵物料,當(dāng)首件物料檢堵時氣體從電磁閥直接排出,不經(jīng)過檢堵模具進入工件,規(guī)避首件檢堵流量偏大出現(xiàn)誤報警或者半堵誤檢合格傳遞現(xiàn)象。圖7為檢測程序優(yōu)化前后對比圖。
綜上排查分析,導(dǎo)致毛細(xì)管半堵傳遞源頭原因為:使用無凸臺毛細(xì)管毛細(xì)管,檢堵機檢驗失效。經(jīng)過反復(fù)驗證,以下兩個措施能有效從源頭杜絕毛細(xì)管全堵和半堵異常流出:
1)對自動下料繞毛細(xì)管設(shè)備進行優(yōu)化,在下料機傳動輪處增加凸臺檢測設(shè)備,同步更改毛細(xì)管繞制程序,當(dāng)毛細(xì)管無凸臺時,設(shè)備會報警并停止彎制;
2)優(yōu)化檢堵機檢測程序,對首件物料進行排空,經(jīng)驗證能有效檢出全堵和半堵故障,避免不合格品傳遞至后工序。
圖5 有、無凸臺毛細(xì)管自動檢測
圖6 有、無凸臺毛細(xì)管彎制情況
圖7 檢測程序優(yōu)化