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        開鐵口機(jī)系統(tǒng)升級改造,滿足釩鈦礦冶煉需求

        2019-08-06 02:21:37王發(fā)明張秦川
        科學(xué)與財富 2019年24期
        關(guān)鍵詞:機(jī)架

        王發(fā)明 張秦川

        摘 要:高爐開鐵口機(jī)系統(tǒng)正??煽窟\(yùn)行,是保證高爐開鐵口順利進(jìn)行的必要條件。通過對開口機(jī)的鑿巖機(jī)配置升級選型,以及對其配置的液壓系統(tǒng)從油源、管路、控制閥臺等一系列的改進(jìn),提高了開口機(jī)的工作能力。縮短了開鐵口時間(由原來的4分鐘/次降為約1.5分鐘/次),降低了鉆桿的消耗,滿足了高爐冶煉(特別是釩鈦礦冶煉)的需要。在工藝相同條件下提高了高爐產(chǎn)量。

        關(guān)鍵詞:開鐵口機(jī);機(jī)架;控制油路

        一、設(shè)備現(xiàn)狀

        煉鐵廠5#高爐開鐵口機(jī)于2010年10月6日投入運(yùn)行。在使用過程中該開口機(jī)在配置上不合理,其配備的鑿巖機(jī)標(biāo)準(zhǔn)偏低,其沖擊、扭矩功率偏小,導(dǎo)致開鐵口時間長,鉆頭、鉆桿消耗高,鑿巖機(jī)故障頻發(fā),增加了設(shè)備備件的消耗,也增加了工人的勞動強(qiáng)度;由于開口機(jī)開鐵口不順,燒鐵口次數(shù)多,增加了鐵口區(qū)域的維護(hù)量,同時鐵口區(qū)域的環(huán)保壓力增大。

        為此,原煉鐵廠于2011年4月7日至4月13日分別對5#高爐爐前開口機(jī)進(jìn)行換型改造:保留現(xiàn)有開口機(jī)的回轉(zhuǎn)及行走機(jī)架部分,改造的沖鉆小車及霧化系統(tǒng)采用宜昌市燕獅科技開發(fā)有限責(zé)任公司的產(chǎn)品。經(jīng)過近七個月的使用情況,沖鉆小車及鑿巖機(jī)工作可靠,在高爐爐況正常的情況下現(xiàn)鉆桿、鉆頭消耗大量降低,開鐵口時間約1.5分鐘/爐(原開鐵口時間約4分鐘/爐)。在當(dāng)時原料結(jié)構(gòu)冶煉的情況下達(dá)到了改造預(yù)期效果。

        現(xiàn)5#高爐隨著集團(tuán)公司釩鈦礦冶煉的戰(zhàn)略決策的需要,釩鈦礦冶煉的比例逐步增加(現(xiàn)釩鈦礦比例已達(dá)到26%、計劃達(dá)到30%以上)。由于釩鈦礦冶煉爐渣熔化溫度升高、泡沫渣的形成、爐渣變稠,致使渣量大、流動性差,導(dǎo)致鐵口內(nèi)泥炮料硬度增大、排渣困難,同時鐵口內(nèi)易含渣鐵,當(dāng)鉆桿在開鐵口過程中遇到渣鐵或鉆入一定深度(約2.7~2.8米)處遇到硬度增大的泥炮料時鉆削困難,有時甚至出現(xiàn)鉆桿卡住,進(jìn)退都無法進(jìn)行。面對這種情況,操作工只能人工燒鐵口。這種方式既對鐵口造成損傷,又影響正常出鐵,同時又污染環(huán)境,增加鉆桿、鉆頭消耗,增加崗位員工的勞動強(qiáng)度。更為嚴(yán)重的是為了排渣及時,常常出現(xiàn)二次開鐵口,稍有不慎,將燒壞開鐵口機(jī),增加設(shè)備備件消耗;同時開鐵口時間過長,極易造成爐內(nèi)蹩壓,影響高爐的穩(wěn)定順行。

        因此需對開鐵口機(jī)的工作能力進(jìn)一步提升,同時要求開鐵口機(jī)在退桿時也具有振打功能,確保退桿順利。故此,現(xiàn)將開鐵口機(jī)由CHY2000型改造成CHY3000型,滿足5#高爐釩鈦礦冶煉對開口機(jī)工作的要求。

        二、技術(shù)措施

        (一)CHY2000型與CHY3000型開口機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)對比

        (二)根據(jù)以上技術(shù)參數(shù),升級成CHY3000型開口機(jī)面臨的問題及解決辦法

        1改后的開口機(jī)重量增加226 kg,根據(jù)CHY3000型開口機(jī)機(jī)架與現(xiàn)機(jī)架對比,通過在機(jī)架上部對其進(jìn)行加固措施,增加其抗彎強(qiáng)度后現(xiàn)機(jī)架能滿足開口機(jī)改造后的強(qiáng)度要求,同時對現(xiàn)開口機(jī)回轉(zhuǎn)油缸、傾角油缸的油壓適當(dāng)調(diào)高以增加回轉(zhuǎn)動力及開口機(jī)傾角動力,調(diào)整后能滿足改后的開口機(jī)回轉(zhuǎn)、擺動的工作要求。

        2 CHY3000型開口機(jī)較現(xiàn)用的CHY2000開口機(jī)長734mm,有效安裝尺寸長511.5mm。需對現(xiàn)小車行走定位塊后移200mm,同時將送進(jìn)機(jī)構(gòu)的機(jī)架向后增加500mm。增加的機(jī)架在工程公司機(jī)制車間加工好后,采用焊接方式在現(xiàn)場進(jìn)行連接組裝。

        3 CHY3000型開口機(jī)工作流量大,最大達(dá)404l/min(送進(jìn)4l/min+沖擊280l/min+旋轉(zhuǎn)120 l/min)。現(xiàn)油站配置的油泵為兩用一備,單臺供油量為136l/min,改后需三臺油泵同時運(yùn)行才能滿足系統(tǒng)工作。這樣工作時就無備用油泵,故需新增備用油站(3立方米)及房屋建筑,避免系統(tǒng)油源供油不足及油泵發(fā)生故障時對鐵前設(shè)備造成災(zāi)難性的后果。

        4 CHY3000型開口機(jī)沖擊流量最大為280l/min,現(xiàn)該油路電磁換向閥通徑為10mm,提供的最大流量為120 l/min,閥臺至油缸的管路通徑DN20mm,提供的最大流量為151l/min(按8m/s流速設(shè)計計算),這些都不能滿足沖擊機(jī)構(gòu)用油量。

        因此需單獨(dú)對該控制油路進(jìn)行改造。具體是:

        4.1將原閥臺上的沖擊油路閥件拆除,堵塞閥臺上的控制油口。

        4.2在主油路管道新增設(shè)控制油路及閥臺單獨(dú)控制沖擊機(jī)構(gòu)。將10mm通徑的電磁換向閥更換成16mm通徑的電液換向閥,相應(yīng)控制閥件通徑均為16mm。

        4.3將新增閥臺至開口機(jī)的現(xiàn)無縫鋼管?25×4改成?34×4.5不銹鋼無縫管,現(xiàn)?16鎧裝鋼絲編織軟管改成?22鎧裝鋼絲編織軟管。

        5 由于CHY3000型開口機(jī)功能大,為了避免其內(nèi)部元件的急劇磨損,需新增油霧潤滑系統(tǒng)對開口機(jī)進(jìn)行潤滑。

        6 開鐵口的水霧化系統(tǒng)利用原CHY2000型的配置。

        7 兩套液壓站管路并網(wǎng)安裝。

        8 PLC重新編程對兩套液壓站、新增沖擊閥臺及操作閥臺進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。

        (三)改造時間

        1在2012年5月前完成新增液壓站房屋建筑的施工。

        2在2012年6月前完成新增液壓站的安裝調(diào)試及與原液壓站并網(wǎng)的工作。

        3在2012年8月前完成東、西鐵口新增沖擊閥臺、機(jī)架延長并加固及液壓管路支管的改造工作。

        4分別在2012年10月9日、10月15日前完成西、東鐵口CHY3000型開口機(jī)安裝調(diào)試工作。

        三、改造后效果及效益

        1 效果

        1.1開口機(jī)的開口能力進(jìn)一步提升,同時具有雙向擊打功能,進(jìn)、退桿順暢,開口時間縮短,鐵口壁光滑,排渣順暢;避免開口不順造成爐內(nèi)蹩壓而影響高爐穩(wěn)定、順行。

        1.2減少開鐵口中由于開孔不順而人工燒鐵口的次數(shù),減輕了操作工的勞動強(qiáng)度,改善了鐵前的工作環(huán)境;降低了吹氧管的消耗。

        1.3避免了二次開鐵口對開口機(jī)設(shè)備的損傷,降低了設(shè)備備件消耗。

        1.4由于縮短了開口時間,保證了正點(diǎn)出鐵率,一定程度上為高爐增加了產(chǎn)量。

        2 效益

        2.1年節(jié)約吹氧管消耗:0.6萬元/噸*4噸/月*12月=28.8萬元;

        2.2年節(jié)約開口機(jī)費(fèi)用:8.9萬元∕臺*10臺—24.7萬元∕臺*3臺=14.9萬元;

        2.3年節(jié)約振打桿、密封接套等主要備件費(fèi)用:(350元/件*240件+730元/件*240件)—(3900元/件*12件+11600元/件*12件)=7.32萬元;

        2.4年節(jié)約鉆桿、鉆頭費(fèi)用:[(1.2根/爐-1根/爐)*680元/根+(1.2個/爐—1個/爐)*75元/個]*15爐/天*360天=79.38萬元;

        總費(fèi)用合計:28.8萬元+14.9萬元+7.32萬元+79.38萬元=130.4(萬元/年);

        2.5縮短開鐵口時間年多產(chǎn)鐵:(3分鐘/爐-1.5分鐘/爐)×15爐/天×360天×2.78噸/分鐘=22518噸;

        四、結(jié)語

        通過對高爐開鐵口機(jī)及其相應(yīng)的液壓系統(tǒng)的改進(jìn),高爐開鐵口能力大為提升,開鐵口時間大為縮短,為滿足爐內(nèi)工況及提高產(chǎn)量提供了保證。

        參考文獻(xiàn):

        [1]鋼絲編織增強(qiáng)液壓型規(guī)范(中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)—GB/T3683.1-2006).

        [2]機(jī)械設(shè)計手冊(第三版 第四).

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