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        磷酸濃縮系統(tǒng)技術(shù)改造

        2019-08-05 11:48:16念吉紅
        鹽科學(xué)與化工 2019年7期
        關(guān)鍵詞:列管循環(huán)泵磷酸

        念吉紅

        (云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)

        8萬t/a磷酸裝置采用濕法二水物流程,濕法磨礦、多格方槽、低位閃蒸冷卻、轉(zhuǎn)臺過濾機過濾、干法(或濕法)排渣、強制循環(huán)真空蒸發(fā)濃縮生產(chǎn)工藝。主要產(chǎn)品為42%~44% P2O5的磷酸,副產(chǎn)品為10%~13% H2SiF6的氟硅酸。

        1 工藝流程

        通過過濾得到的磷酸濃度較低,不能滿足磷銨生產(chǎn)需要,必須進行增濃,蒸發(fā)掉部分水分,將濃度提高到42%~44% P2O5。

        1.1 濃縮方法

        稀磷酸濃縮采用強制循環(huán)真空蒸發(fā)工藝,即采用一臺酸加熱器將磷酸加熱至82 ℃~86 ℃,在大于等于13 kPa(A) 絕壓條件下,在蒸發(fā)室內(nèi)蒸發(fā)水分,達到濃縮目的。

        磷酸在蒸發(fā)過程中,氟硅酸受熱分解,生成含氟氣體。

        H2SiF6→SiF4+2HF

        含氟氣體與蒸發(fā)出來的水蒸汽一起進入下道工序。

        1.2 濃縮條件選擇

        濃縮控制主要工藝指標為磷酸濃度、溫度、蒸發(fā)室真空度、低壓蒸汽壓力和溫度。磷酸濃度要求達到42%~44% P2O5,溫度為82 ℃~86 ℃,蒸發(fā)室絕壓大于等于13 kPa(A) ,低壓蒸汽壓力為1.5 kg/cm2~2.2 kg/cm2,溫度為125 ℃~135 ℃。

        蒸汽壓力通過調(diào)節(jié)回路進行控制。蒸汽壓力太高, 超過酸加熱器石墨列管耐壓值,會導(dǎo)致石墨管損壞。蒸汽壓力太低,帶水嚴重,同樣會沖擊石墨列管,使列管受到損壞。

        蒸汽溫度通過調(diào)節(jié)回路調(diào)節(jié)加入減溫裝置脫鹽水量進行控制。溫度太高,說明蒸汽過熱度大,會降低傳熱系數(shù),溫度太低,帶水嚴重,會損壞石墨列管。

        磷酸濃度通過調(diào)節(jié)稀酸加入量和進加熱器蒸汽流量進行。磷酸濃度太低,不能滿足商品磷酸要求,同時氟回收部分會產(chǎn)生大量硅膠,堵塞噴頭及設(shè)備管道。磷酸濃度太高,粘度增加太多,會降低生產(chǎn)負荷,增加蒸汽消耗,同時加快酸加熱器石墨列管的結(jié)垢速度,縮短運行同期。

        蒸發(fā)器酸溫通過調(diào)節(jié)進酸加熱器蒸汽流量和蒸發(fā)器真空度進行控制,酸溫太高會燒壞設(shè)備橡膠襯里,酸溫太低水蒸發(fā)量小,不能滿足生產(chǎn)負荷的需要。

        蒸發(fā)器真空度通過調(diào)節(jié)進濃縮大氣冷凝器循環(huán)冷卻水量和濃縮真空泵進口泄真空閥的開度進行控制。真空度控制不宜太高,能滿足酸溫控制即可,太高會引起真空系統(tǒng)設(shè)備、管道、橡膠襯里脫落,損壞設(shè)備管道。

        2 問題的提出

        8萬t/a濃縮系統(tǒng)[1]主要包括濃縮循環(huán)泵、石墨換熱器、蒸發(fā)室、氟洗滌器等,濃縮系統(tǒng)運行至今,現(xiàn)存在如下問題。

        2.1 濃縮循環(huán)泵存在的問題

        濃縮循環(huán)泵為進口泵,從1992年運行至今,軸承箱局部已腐蝕嚴重,致使軸承箱[2](材質(zhì)為鑄件)基座已多處斷裂,備品備件已經(jīng)很難購買,如果重新制作一新的軸承箱需費用23萬元~29萬元。

        隨著磷礦石的不斷貧化,稀酸雜質(zhì)含量的急劇上升,石墨列管中介質(zhì)的流速僅有2.17 m/s,循環(huán)泵的流量和揚程已不能滿足現(xiàn)磷礦品質(zhì)條件下的需求,導(dǎo)致石墨列管結(jié)垢速度越來越快。

        濃縮循環(huán)泵電機為380 V低壓電機,電機效率低,能耗比較高。

        2.2 石墨換熱器存在的問題

        石墨換熱器于2006-05更換為國產(chǎn)換熱器[3],受當時技術(shù)限制,石墨列管換熱效率差且內(nèi)壁粗糙,石墨列管內(nèi)壁易結(jié)垢,致使?jié)饪s系統(tǒng)運行周期短,濃酸產(chǎn)量低,蒸汽消耗上升,而現(xiàn)階段國產(chǎn)石墨換熱器的換熱效率及內(nèi)壁光滑程度得到了極大提高。

        石墨換熱器有97根石墨列管因滲漏而被堵死,使換熱面積減少17%,濃縮系統(tǒng)產(chǎn)量大幅下降。

        石墨換熱器上、下液室、循環(huán)泵出口循環(huán)管都已腐蝕嚴重,每次停車清洗都要花5 h~7 h進行補焊修復(fù),減少了濃縮運行時間。

        2.3 系統(tǒng)清洗存在的問題

        在濃縮生產(chǎn)中,系統(tǒng)清洗效果比正常生產(chǎn)控制[4]更為重要。清洗效果的好壞直接影響到開車后的生產(chǎn)強度,評價清洗效果的好壞,可根據(jù)投運后正常出酸時的殼壓及進汽量判斷。目前清洗效果較差。

        綜上所述,對8萬t/a濃縮系統(tǒng)進行技術(shù)改造,為濃縮生產(chǎn)的長周期穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件。

        3 技改措施

        3.1 濃縮循環(huán)泵的技改

        對8萬t/a濃縮循環(huán)泵進行國產(chǎn)化改造,用原20萬t/a濃縮A系列循環(huán)泵代替現(xiàn)有8萬t/a濃縮循環(huán)泵。

        改造后,循環(huán)泵流量由6 171 m3/h 提高至7 563 m3/h,石墨列管中介質(zhì)流速由2.17 m/s提高到3.25 m/s。循環(huán)泵的流量和揚程大幅提高,在磷礦不斷貧化的情況下,首次通過提高循環(huán)泵流量以提高石墨換熱器中酸的流速,石墨列管結(jié)垢速度得到緩解。達到了提高濃縮裝置運行周期的目的。

        更換循環(huán)泵的進出口變徑、出口循環(huán)管,并將循環(huán)管的通徑由DN1150改為DN1330,使循環(huán)管與技改后的循環(huán)泵相匹配。

        技改后的循環(huán)泵電機為6 000 V高壓電機,提高了電機效率,能耗得到緩解。

        改造前后設(shè)備規(guī)格如表1。

        表1 改造前后設(shè)備規(guī)格Tab.1 Equipment specifications before and after modification

        3.2 石墨換熱器的技改

        購買一臺國產(chǎn)石墨換熱器,將上液室的出口管改在換熱器頂部,在原出口管位置新增一人孔,重新配制出口管、制作新的檢修平臺。石墨換熱器更換為高效率石墨換熱器,提高了石墨列管的換熱效率,降低蒸汽消耗和提高濃磷酸產(chǎn)量。

        購買匹配的電纜線(電壓6 000 V)等電器、儀表設(shè)備。

        更換循環(huán)泵的進出口變徑、出口循環(huán)管,并將循環(huán)管的通徑由DN1150改為DN1350。

        改造前后設(shè)備規(guī)格如表2。

        表2 改造前后設(shè)備規(guī)格Tab.2 Equipment specification before and after modification

        3.3 系統(tǒng)清洗的技改

        通過技改,清洗流程如下:排完酸后,打開人孔,檢查換熱器堵塞情況,對堵塞的換熱管進行人工機械清理,清理后根據(jù)情況試壓補漏,同時清理橫管沉積物。

        確保清洗液的各項指標,待各項指標正常后開始計算有效清洗時間,過程中至少5次分析清洗液指標,發(fā)現(xiàn)偏離時及時調(diào)整。

        排完清洗液后,打開人孔檢查清洗效果,確定是否進行輔助清洗或確定下次清洗方法。如清洗效果差。在停車一周時可用酸、堿交替清洗法清洗。

        3 72 h考核標定結(jié)果

        3.1 考核范圍

        此次72 h性能考核主要是對蒸汽用量、濃磷酸產(chǎn)量、濃磷酸濃度、殼壓是否達到設(shè)計能力進行測定。

        3.2 考核項目

        濃磷酸產(chǎn)量≥11.7 t/h;濃磷酸濃度41%~46%。蒸汽用量≥27.3 t;殼壓≤147 kPa。

        3.3 考核值分析

        3.3.1 產(chǎn)量及物料消耗

        濃磷酸產(chǎn)量記錄見表3。

        表3 濃磷酸產(chǎn)量(以100% P2O5計)Tab.3 Concentrated phosphoric acid yield

        濃磷酸濃度記錄見表4。

        蒸汽用量見表5。

        石墨換熱器殼壓見表6。

        表4 濃磷酸濃度Tab.4 Concentration of concentrated phosphoric acid %

        表5 蒸汽用量Tab.5 Stream consumption

        表6 石墨換熱器殼壓Tab.6 Shell pressure of graphite heat exchanger

        3.3.2 生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量分析

        72 h性能考核期間共生產(chǎn)濃磷酸921.93 t,生產(chǎn)負荷率及各項指標[5]達到了裝置設(shè)計能力,達到了提高濃縮裝置運行周期的目的。

        4 取得的效益

        4.1 經(jīng)濟效益

        換熱器更新后,濃酸產(chǎn)量可增加6%,以2012年生產(chǎn)濃酸87 795 t計,相同的生產(chǎn)時間可增產(chǎn)87 795×6%=5 267.7 t。濃縮運行周期可由19 d提高到27 d,如果每年設(shè)備運行按330 d計,那么每年石墨列管的清洗次數(shù)可減少330÷19-330÷27=5.14次。正常情況下清洗時間58 h/次,那么濃縮每年可增加生產(chǎn)時間58×5.14=298.1 h,每年可增加濃酸產(chǎn)量298.1×102.4÷8=3 815 t(102.4 t為每班產(chǎn)量)。

        每次濃縮清洗需消耗蒸汽51 t,蒸汽105元/t,硫酸37 t,硫酸503元/t,每年可以減少成本(51×105+37×503)×5.14=12.318萬元。

        綜上所知石墨換熱器更新后每年可增產(chǎn)5 267.7+3 815=9 082.7 t,以每噸P2O5利潤310元計,那么每年可增利潤9 082.7×310/10 000+12.318=293.88萬元。

        4.2 社會效益

        每年節(jié)約蒸汽262.14 t,節(jié)約硫酸190.18 t,節(jié)約了資源,保護了環(huán)境增加了產(chǎn)值,降低了員工的勞動強度。

        5 總結(jié)

        云峰分公司磷酸廠8萬t/a濃縮裝置進行技改,在磷礦不斷貧化的情況下,首次通過提高循環(huán)泵流量以提高石墨換熱器中酸的流速,達到了提高濃縮裝置運行周期的目的。使用待利用物質(zhì)進行改造,節(jié)約了資金。用高壓電機代替低壓電機,提高電機效率,節(jié)約電能。石墨換熱器更換為高效率石墨換熱器,提高了石墨列管的換熱效率,降低蒸汽消耗和提高濃磷酸產(chǎn)量。

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