楊益強(qiáng),劉賀
(八鋼礦山事業(yè)部巴州敦德礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆 和靜 841300)
本套生產(chǎn)線為美國全進(jìn)口設(shè)備,總投資額3000 萬元,于2016 年10 月建成投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模150 萬t/年,日處理量5000t,主要破碎原料為鐵礦石原礦,入破粒度≤650mm,破碎成品篩分粒度≤12mm。本套生產(chǎn)線包含給料礦倉(含棒條振動(dòng)給料機(jī))、鄂破、中碎圓錐破、細(xì)碎圓錐破、振動(dòng)篩分機(jī)和9 條輸送皮帶,工藝布置圖如圖1。
圖1
原礦倒入給料礦倉后,通過棒條給料機(jī)控制步進(jìn)振動(dòng)均勻向鄂破喂料口輸送,在此過程中,原礦料中粒度塊度<100mm 的,直接通過棒條給料機(jī)棒條間隙落到1#皮帶機(jī)上,輸送至中破圓錐機(jī)料倉;原礦粒度塊度≥100mm 的,通過棒條給料機(jī)步進(jìn)振動(dòng)進(jìn)入鄂破喂料口,經(jīng)鄂破動(dòng)、定齒板擠壓破碎后,再落在1#輸送帶上,進(jìn)入中破圓錐機(jī)料倉,進(jìn)行后續(xù)破碎工序,最后通過振動(dòng)篩分機(jī)進(jìn)行篩分,篩分后的篩上礦料(粒度>12mm)通過皮帶機(jī)輸送至細(xì)碎圓錐破進(jìn)行再次破碎后返回成品礦篩分,篩分篩下礦料(粒度≤12mm),作為破碎成品礦料運(yùn)至選礦加工廠。
(1)1#輸送帶正常運(yùn)行輸送能力為221t/h,當(dāng)增大給礦量后,大量的粉細(xì)礦料以及通過鄂破進(jìn)行初破后的礦石料超過1#輸送帶能力,時(shí)常造成輸送皮帶跳停,生產(chǎn)線停機(jī)處理,不僅影響生產(chǎn)線的正常運(yùn)行,而且也造成了過大的清理勞動(dòng)強(qiáng)度。
(2)雨雪天氣下,原礦中粉細(xì)礦料進(jìn)入水汽后形成凝聚黏結(jié),造成皮帶機(jī)頭及表面濕料較多,極易造成皮帶打滑、跑偏、拉繩誤操作等故障,造成設(shè)備異常停機(jī),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生清理和檢修作業(yè)安全造成較大影響,增加了人工勞動(dòng)強(qiáng)度和檢修物資消耗,降低了設(shè)備作業(yè)率。
(3)原礦中≤12mm 粒度的粉細(xì)礦料占原礦30%左右,這部分滿足成品粒度要求的粉細(xì)料,經(jīng)鄂破、中破、細(xì)破、篩分流程后進(jìn)入成品料倉,在這過程中,不僅增大了破碎工藝加工成本,同時(shí),一些過細(xì)的粉泥顆粒礦料在整個(gè)破碎環(huán)節(jié)中直接影響破碎設(shè)備的性能發(fā)揮,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)能提升產(chǎn)生不好的影響。
①根據(jù)礦物力學(xué)性質(zhì)分析,粒度越粗微裂縫越多,機(jī)械強(qiáng)度越差,越易破碎;而粒度越細(xì)則機(jī)械強(qiáng)度越好,越難破碎。礦石破碎方法和分段破碎過程隨破碎粒度的變細(xì),其抗破碎的能力也越強(qiáng)。效率下降,能耗大幅度上升。被破碎顆粒粒度越細(xì),大塊礦石夾雜在粉礦中難以完全破碎,造成大量返料進(jìn)入細(xì)碎圓錐機(jī)再次破碎,破礦效率難以提升。原礦中粉細(xì)礦較多,設(shè)備無用功多,設(shè)備磨損、資源浪費(fèi)大。
②鄂破和圓錐破作業(yè)時(shí)細(xì)粉料集聚在破碎腔內(nèi);當(dāng)?shù)V石中含泥量或粉細(xì)礦量較多時(shí),這些細(xì)粒物料會(huì)因濕度增加而結(jié)團(tuán)或粘在粗粒礦石上,從而增加了礦石的粘性,降低破碎過程的排礦速度,堵塞破碎腔,嚴(yán)重時(shí)甚至使破碎過程無法進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)因堵塞破碎腔造成異常停機(jī),增加了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低設(shè)備使用壽命。
③粉細(xì)礦料經(jīng)篩分機(jī)篩板時(shí),水汽作用下黏結(jié)過多,堵塞篩板網(wǎng)孔,造成下料困難,需人工清理,延誤生產(chǎn)進(jìn)度。
為提高破碎系統(tǒng)產(chǎn)能,減少滿足成品粒度要求的粉細(xì)料進(jìn)入破碎系統(tǒng),降低設(shè)備磨損及現(xiàn)場(chǎng)清理強(qiáng)度,企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備作業(yè)人員實(shí)施了如下改造。
將含大量粉細(xì)礦料的破碎原礦料在進(jìn)入鄂破前進(jìn)行先期篩分,使?jié)M足成品礦要求的粉細(xì)料(≤12mm 粒度)分離出來,直接收集儲(chǔ)運(yùn)至破碎成品礦礦倉。減少細(xì)粉礦料進(jìn)入后續(xù)工藝,減少設(shè)備磨損和能源浪費(fèi)。
增設(shè)1 臺(tái)復(fù)擺式振動(dòng)篩,1 條接料輸送皮帶、1 條返料輸送皮帶和1 條成品皮帶。
對(duì)棒條給料機(jī)落料倉下部進(jìn)行改造,安裝一條接料輸送皮帶,給料礦倉中的礦料經(jīng)棒條給料機(jī)后,粒度小于100mm的礦料直接通過棒條間隙落入接料輸送皮帶,輸送至前置振動(dòng)篩,進(jìn)行先期篩分,將粒度≤12mm 的粉細(xì)礦料,通過篩下經(jīng)成品皮帶輸送至成品料場(chǎng);篩上粒度>12mm 的粉礦由返料輸送皮帶輸送至原生產(chǎn)線2#輸送皮帶,與通過鄂破破碎的初破礦料一起輸送至中碎圓錐機(jī)進(jìn)入下一道破碎環(huán)節(jié)。改造后工藝布置圖如圖2。
圖2
經(jīng)投用后正常使用6 個(gè)月測(cè)算:
原礦中粉細(xì)礦料占比30%,通過前置篩分后15%以上的粉細(xì)礦料,可直接進(jìn)入成品料堆,破碎生產(chǎn)線日破碎處理量由5000t 左右提高6000t 左右,年成品礦增加16 萬t,年直接經(jīng)濟(jì)效益320 萬元以上。
工藝改造前,設(shè)備月作業(yè)率68%左右,因粉細(xì)礦料造的的堵料、壓料等停機(jī)故障不低于10 次/月,每次停機(jī)處理2h。
工藝改造后,設(shè)備月作業(yè)率提升至70.4%左右,因粉礦停機(jī)故障3 次/月,停機(jī)時(shí)間1h。設(shè)備作業(yè)率顯著提高,間接提高年破碎成品礦產(chǎn)量3.5 萬t,間接經(jīng)濟(jì)效益46.7 萬元。
以粉細(xì)礦料影響圓錐機(jī)襯板磨損周期計(jì)算,改造前圓錐機(jī)襯板更換周期為2 個(gè)月;改造后圓錐機(jī)襯板更換周期為4個(gè)月,中破和細(xì)破圓錐機(jī)動(dòng)定錐襯板各1 套采購價(jià)格為5 萬元,年累計(jì)節(jié)約備件消耗費(fèi)用15 萬元。
綜上所述,通過增加前置篩分工藝改造后,破碎生產(chǎn)線產(chǎn)能大幅提升,設(shè)備故障事故率顯著降低,不僅取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果,同時(shí)使生產(chǎn)線更好地發(fā)揮了使用價(jià)值,為后續(xù)工藝生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。破碎系統(tǒng)是連續(xù)生產(chǎn)線,通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝,消除粉細(xì)礦料對(duì)破碎設(shè)備性能的影響,對(duì)礦山企業(yè)破碎生產(chǎn)有較大的借鑒意義。