李玲玲 朱火軍 李建馨 馬忠梅 趙珺(中國石油大港油田分公司第六采油廠)
某廠所轄的稠油油藏處于二次開發(fā)高含水后期,通過對采油廠各系統(tǒng)用電情況統(tǒng)計,其中機采系統(tǒng)耗電占采油廠總耗電的45%,耗電比例最大;其次是注水系統(tǒng)耗電,占比為40%。油井產出液高含水導致地層水無效循環(huán),因此,機采節(jié)能要從控液和降低單井能耗入手。通過開展能耗對標工作,建立對標標準,找出耗能高點,控制關鍵點,找準切入點,實現稠油油藏機采能耗可控。
油氣田生產要以效益為根本,節(jié)能降耗工作不能一味追求低能耗,要追求高效益的低能耗。根據采油系統(tǒng)耗電特點,選取噸油電量成本作為機采系統(tǒng)能耗對標指標。按照電費指標、產油量指標、采油系統(tǒng)電量比例,計算出單井噸油電量成本[1]。
噸油電量成本=單井機采耗電電費單井原油產量( 元t)
對比采油廠各工藝電量,加權平均算出各機采舉升工藝噸油電量成本。抽油機、螺桿泵、電泵及電加熱油井噸油耗電成本情況見圖1。
電泵井產液量最高,平均產液量為180 m3/d,含水率超過96%,故噸油成本最高;螺桿泵井次之,平均產液量為70 m3/d,高于平均值低于電泵的有14口井,主要為高產液量井;抽油機井平均液量為40 m3/d,平均含水率超過93%,故噸油成本最低,僅為電泵成本的43%;抽油機井中高于電泵耗電成本的有8口井,均為電加熱稠油熱采井,遠低于抽油機井平均值的有108口。
圖1 機采舉升工藝噸油耗電成本
由此可見,機采系統(tǒng)高耗能井主要為高產液量、高含水井,電泵、螺桿泵井因其工藝適應性多用于高液量井,故噸油電量成本高;部分抽油機井因配套稠油電加熱熱采工藝能耗高,導致采油系統(tǒng)平均噸油電量成本增高[2]。
根據噸油電量成本公式,提高單井產油量和降低能耗是降低噸油電量成本的兩個方向,機采節(jié)能降耗要從這兩個方向著手。根據單井能耗對標結果,開展節(jié)能潛力專項分析;按照工藝參數、油井生產數據、油藏特點有針對性地制定節(jié)能措施,進一步降低采油系統(tǒng)噸油電量成本[3-4]。
經單井噸油電量成本統(tǒng)計分析,對12 口高含水低產量井(含水率大于98%,日產油小于2 t)、6口高含水電泵井,實施優(yōu)化調整、措施上產等治理工作,主要采用“計關、間關、轉注、找堵水”的方式,降低產液量,減少無效循環(huán)水。對低產油、高產液量井實施長期計劃關井3口,摸索間開周期井9 口,轉注4 口。根據采油廠分工藝采液單耗分析,電泵井平均采液單耗為5.9 kWh/m3,分別高于抽油機井、螺桿泵井平均采液單耗1.9 kWh/m3和2.9 kWh/m3;故對采液單耗較高的1口電泵井實施找堵水轉抽油機措施,對1口螺桿泵井采取找堵水轉抽油機措施。
為了保證油田總產量和區(qū)塊采收率,在高產液井關井時考慮區(qū)塊整體井網布局,通過改變鄰井采液指數和注水,實現關井不降產。對于高產液電泵井,通過實施間歇開井的方式,根據開井后含水率的變化摸索最優(yōu)開井周期,將開井時間、含水率人為降低,既實現了油井的有效開發(fā),又減少了無效水產出,大大降低了噸油電量成本。以孔檢1井為例,將開井時間降低為每7 天開1 天,產油量保持不變,月耗電下降2.8×104kWh,噸油成本由314元/t下降至65元/t。18口井實施后,節(jié)約電費60萬元/a。
稠油油藏油井在開井初期,為保證泵充滿系數、減少稠油進泵阻力的影響,多采用小泵深抽的舉升工藝配套方式提高油井純抽泵效。隨著產出液含水率的增加,在進入高含水階段后稠油對泵的影響降低,無需過高的沉沒度來保障泵效,故需要提淺泵掛深度達到優(yōu)化工藝配套、降低能耗的目的[5]。
通過采油廠各舉升工藝沉沒度調查(表1)可以看出,稠油井普遍沉沒度高于合理值,大部分井沉沒度過高,造成了能源的浪費。
通過采液單耗與沉沒度的對比(圖2),每增加300 m 的泵掛深度,采液單耗增加1 倍。稠油井過深的泵掛深度導致單耗過大,在高含水階段可以通過提淺泵掛深度達到降低單井能耗。
表1 機泵舉升工藝沉沒度調查匯總
通過對已經實施的28 口井效果看,平均單井提淺255 m,單井平均節(jié)電率達到12%,年節(jié)約管桿費用80 萬元,年節(jié)電20×104kWh。該舉措在稠油油藏高含水后期具有較好的節(jié)能效果,結合檢泵等作業(yè),可以實現提前設計和及時調整。
在部分低含水稠油井中,電加熱熱采仍是稠油開采的主要方式。該方式針對高黏、低含水單井簡單有效,實施起來較為方便快捷,在高含水階段的稠油油藏可實現單井的熱采舉升。采油廠共有14口電加熱井,電加熱24 h 全開,平均月耗電量超過3×104kWh。
我苦笑了一下,說:“是的,我現在跟一個沒文化的家庭婦女沒什么區(qū)別,所以,以后見到我,別跟我談文學,也別跟我談什么詩人,要談,就談怎么喂孩子照顧老公好了?!?/p>
近幾年,加強稠油電加熱油井的運行管理,做好電加熱設備運行參數的優(yōu)化調整,同時跟蹤停用電加熱油井的生產變化情況。通過結合氣候及生產變化情況,夏季停運含水率較高的8 口井(表2),優(yōu)化運行2口井;通過調整占空比和優(yōu)化啟運時間段,實現了高耗能設備的管理節(jié)能目標,年優(yōu)化調整電加熱設備運行參數近50 井次,實現年節(jié)電70×104kWh。
在稠油機采節(jié)能的工作中,不僅要從“省”上做文章,而且從“新”上下足功夫,通過創(chuàng)新技術應用來實現技術節(jié)能。
圖2 機泵采液單耗與沉沒度的對比
2.4.1 螺桿泵地面直驅裝置
螺桿泵用于某廠60 口井中,占某油田螺桿泵總量的一半。螺桿泵工藝在稠油出砂井中具有較好的適應性,尤其在低液、低含水率井中可以替代抽油機電加熱工藝,實現高效生產。在生產過程中,常規(guī)側驅螺桿泵地面驅動裝置電動機、減速箱等部件因高速旋轉造成振動,存在損壞率高、安全隱患大的問題,并且傳動效果差、能耗損失大。
針對這一問題,引進應用了螺桿泵地面直驅裝置,該裝置由永磁電動機直接驅動螺桿泵,取消了皮帶及減速裝置,降低傳動損失,配套遠傳計量儀器,提高了螺桿泵井運行效率,降低了運行維護成本。采油廠規(guī)模應用了30 套,平均節(jié)電率達19%,年節(jié)電38×104kWh。
2.4.2 電動潛油螺桿泵采油工藝
電動潛油螺桿泵[6]采油系統(tǒng)是將潛油電動機置于井下機組的底端,通過保護器、聯軸器組件與螺桿泵的轉子下端直接連接,利用動力電纜將電力傳送至井下潛油電動機,電動機通過轉子輸出扭矩驅動螺桿泵運轉,將井液舉升到地面。
2017 年,在某廠羊9-11-1 大斜度稠油井上試驗應用電動潛油螺桿泵工藝,之后在2口特高稠油高耗能井、羊2號井叢場5口新井、羊3號井叢場1口稠油井上,也使用電動潛油螺桿泵工藝。
應用電動潛油螺桿泵采油技術,在某廠大斜度井、高黏度稠油井上“開花結果”,取得了顯著的成效。
9口電動潛油螺桿泵井年節(jié)電130×104kWh,節(jié)約電費104萬元/a,平均延長檢泵周期500天,節(jié)約作業(yè)費用50萬元/a。
機采系統(tǒng)節(jié)能降耗是一項系統(tǒng)工程,需要從源頭把關,降低產出水無效循環(huán)造成的能源浪費,在機采的每個環(huán)節(jié)都要嚴格控制,優(yōu)化從井筒到地面設備以及設備的管理,通過加強運行管理及創(chuàng)新節(jié)能新技術應用,稠油油藏機采節(jié)能降耗仍有很大潛力。