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        催化裝置3.5 MPa蒸汽減壓增效

        2019-07-30 07:38:08韓勝顯潘從錦張玉勤
        石油石化節(jié)能 2019年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        韓勝顯 潘從錦 張玉勤

        (中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司)

        某石化有限責(zé)任公司Ⅱ套重油催化裂化裝置2001年6月采用UOP技術(shù)進(jìn)行擴(kuò)量改造,加工能力

        從50×104 t/a 擴(kuò)量到80×104 t/a,摻渣達(dá)到38.5%,從1998年9月開始相繼增加了外取熱系統(tǒng)、熱聯(lián)合系統(tǒng)、加熱站系統(tǒng)等[1]。2017 年7 月,為降低公司催化裂化裝置再生煙氣中氮氧化物、二氧化硫及顆粒物的含量,滿足GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求[2],新建煙氣脫硝脫硫除塵設(shè)施。在建設(shè)過程中面臨諸多問題,其中3.5 MPa蒸汽處置問題比較突出,通過對裝置蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行的優(yōu)化改造及采取的相應(yīng)技術(shù)措施,該公司取得了顯著的增效降耗效果。

        1 問題提出

        Ⅱ套催化裂化裝置中壓爐利用高溫?zé)煔庥酂釋⒀b置內(nèi)產(chǎn)的3.5 MPa 蒸汽和1.0 MPa 蒸汽過熱合格后,送入公司蒸汽管網(wǎng),中壓爐一旦切除,蒸汽必須在裝置內(nèi)放空。

        2017年新建煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng),項目施工期間要對現(xiàn)用的中壓爐進(jìn)行模塊改造,裝置采取不全面停工只切除中壓爐的施工方案。中壓爐預(yù)計2017 年3 月27 日—29 日切除,隔離后進(jìn)行施工,待2017 年5 月25 日裝置全面停工后與系統(tǒng)相連,預(yù)計6月29日正式開工投用。

        中壓爐切除系統(tǒng)后,油漿蒸汽發(fā)生器產(chǎn)的3.5 MPa蒸汽量為10~12 t/h,如果3.5 MPa蒸汽就地排放,不僅造成大量能源浪費[3],而且會產(chǎn)生很大的噪聲污染[4],給公司都會帶來不良影響。項目實施中面臨的最大難題就是3.5 MPa蒸汽處置問題。

        2 解決思路及方案實施

        2.1 方案選擇

        思路一:就地排放。

        思路二:委托設(shè)計,進(jìn)行工藝流程改造,將飽和的3.5 MPa蒸汽量送入熱電廠升溫后并入3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)。

        思路三:飽和的3.5 MPa蒸汽減壓降溫并入1.0 MPa管網(wǎng)。

        1)思路一:就地排放是最簡捷有效的處理方式,但將造成嚴(yán)重的蒸汽浪費和噪聲污染。

        2)思路二:通過流程改造,恢復(fù)3.5 MPa蒸汽運行,是最為穩(wěn)妥的處理方案;裝置距離熱電廠約3 km,項目投資費用較高,而且設(shè)計和施工周期長;煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng)安裝施工已嚴(yán)重滯后,不能按照計劃完工;煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng)投用后,改造的蒸汽流程廢除,無利用價值,造成資源浪費。

        3)思路三:可以通過在催化裝置內(nèi)部技術(shù)改造和操作調(diào)整,減壓降溫并入1.0 MPa 管網(wǎng),既解決3.5 MPa蒸汽量外送,又增產(chǎn)1.0 MPa蒸汽,是最佳的實施方案。

        2.2 方案實施

        中壓爐切除期間,可以將油漿蒸汽發(fā)生器產(chǎn)的3.5 MPa 飽和蒸汽經(jīng)過新增調(diào)節(jié)閥減壓到1.0 MPa,在確保蒸汽過熱不帶水的情況下,并入催化裝置東系統(tǒng)1.0 MPa 蒸汽外送管線,進(jìn)入全廠系統(tǒng)管網(wǎng)。蒸汽性質(zhì)[5]見表1。3.5 MPa 飽和蒸汽的焓值與減壓后1.0 MPa過熱蒸汽焓值相等,即完全滿足1.0 MPa過熱蒸汽溫度的要求。

        表1 蒸汽性質(zhì)

        2.2.1 準(zhǔn)備工作

        1)方案編制好并完成審批,組織相關(guān)人員對中壓爐切除,3.5 MPa蒸汽管線與1.0 MPa蒸汽管線連接。

        2)和生產(chǎn)運行處溝通,確定催化3.5 MPa蒸汽并入全廠1.0 MPa 蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)時間,防止產(chǎn)生波動。

        3)作業(yè)現(xiàn)場準(zhǔn)備好滅火器、可燃?xì)怏w測量儀、氧含量分析儀及毛氈等。

        4)施工單位、公司相關(guān)處室人員共同討論檢修內(nèi)容并制定進(jìn)度表。

        5)準(zhǔn)備好施工過程中需要的相關(guān)材料(表2)。

        表2 材料

        2.2.2 工藝操作調(diào)整步驟

        1)聯(lián)系生產(chǎn)運行處,中壓爐按照預(yù)定方案切除。

        2)外取熱切除后,所發(fā)蒸汽在外取熱汽包E-131 頂部消音器放空,關(guān)閉飽和蒸汽壓控閥PIC-125前后手閥及副線閥,打盲板與中壓爐隔離。

        3)油漿蒸汽發(fā)生器H-202 低負(fù)荷運行,關(guān)閉H-202/1.2 兩個汽包所發(fā)蒸汽去中壓爐手閥,在低壓汽包H-504頂部消音器放空。

        4)封閉1.0 MPa 與3.5 MPa 飽和蒸汽進(jìn)、出中壓爐流程,并打盲板。

        5)聯(lián)系施工單位,按照流程示意圖(圖1)新設(shè)管線和新增閥門。

        6)管線連接后,逐漸關(guān)閉低壓汽包H-504 頂部放空,打開新增減壓閥,3.5 MPa 蒸汽沿新設(shè)流程至1.0 MPa蒸汽外送調(diào)節(jié)閥前放空脫水。

        7)待1.0 MPa蒸汽壓力、溫度合格后,聯(lián)系生產(chǎn)運行處,催化3.5 MPa蒸汽并入1.0 MPa蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)。

        8)當(dāng)油漿蒸汽發(fā)生器H-202壓力為3.2~3.5 MPa時,蒸汽外送溫度高;當(dāng)H-202 壓力為3.3 MPa時,蒸汽外送溫度達(dá)210 ℃。如果在帶水的情況下,蒸汽外送溫度低于190 ℃時,應(yīng)通知調(diào)度蒸汽切除,改為H-504頂部消音器放空,裝置內(nèi)處理正常后再外送。

        9)調(diào)整油漿蒸汽發(fā)生器H-202 負(fù)荷,系統(tǒng)壓力高于1.1 MPa 時,緩慢打開裝置內(nèi)催化劑罐頂消音器放空;系統(tǒng)壓力低于0.8 MPa 時,及時通知調(diào)度協(xié)調(diào),緊急情況下H-202立即就地放空。

        10)2 h 記錄一次蒸汽外送溫度和壓力,降壓調(diào)節(jié)閥為風(fēng)開閥,系統(tǒng)外送壓力控制在0.8~1.1 MPa之間。中壓爐切除、蒸汽管線連接進(jìn)度見表3。

        2.2.3 改造方案風(fēng)險評估

        1)新流程管線連接時,外取熱汽包E-131、油漿蒸汽發(fā)生器H-202發(fā)汽量降至最低,防止切割點蒸汽泄漏。

        2)3.5 MPa 蒸汽并入1.0 MPa 蒸汽線時一定要脫水充分,防止影響系統(tǒng)蒸汽品質(zhì)。

        3)中壓爐切除后,自產(chǎn)3.5 MPa蒸汽嚴(yán)禁并入裝置內(nèi)現(xiàn)在使用的1.0 MPa 管線中,供反應(yīng)器、主風(fēng)機透平泵、汽輪機等使用。因為E-131、H-202產(chǎn)的是3.5 MPa 飽和蒸汽,經(jīng)過新增調(diào)節(jié)閥減壓后溫度只有189.6 ℃,接近飽和溫度,存在帶水風(fēng)險,一旦H-202 操作波動蒸汽帶水,會有以下惡果:主風(fēng)機透平泵效率下降,油壓波動造成主風(fēng)機停機;帶水蒸汽一旦進(jìn)入反應(yīng)器與提升管,催化劑會大量跑損,分餾塔存在堵塞可能。

        3 應(yīng)用效果

        該項目按照既定的改進(jìn)方案實施后,該催化裝置將油漿蒸汽發(fā)生器產(chǎn)的3.5 MPa 飽和蒸汽降壓到1.0 MPa后,蒸汽溫度由240 ℃降低到210 ℃,完全滿足過熱要求,不但解決了公司1.0 MPa 蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)不足的難題,同時避免了大量能源浪費,環(huán)境噪聲污染。

        圖1 流程示意圖(虛線為新設(shè)管線和新增閥門)

        表3 中壓爐切除、蒸汽管線連接進(jìn)度

        4 結(jié)論

        面對生產(chǎn)和施工中遇到的難點問題,摒棄傳統(tǒng)思路,另辟蹊徑,通過開創(chuàng)性思維把資源浪費改變?yōu)樵黾有б?。將?zhǔn)備排空浪費的3.5 MPa 飽和蒸汽,充分利用其降壓焓值,在降壓后滿足過熱達(dá)到工藝要求的情況下,并入1.0 MPa 管網(wǎng),從而實現(xiàn)節(jié)能增效、減少環(huán)境噪聲污染的目標(biāo)。

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