張國棟
(山西大同同煤集團馬脊梁礦皮帶三隊,山西 大同 037027)
同煤集團馬脊梁礦位于大同市西部邊緣40km處,已有70年的開采歷史,經(jīng)多次技術(shù)改造當(dāng)前礦井設(shè)計能力為180萬t/a。近年來,以礦井綜合自動化為主導(dǎo)和以信息技術(shù)為引領(lǐng)的數(shù)字化礦山建設(shè)突飛猛進(jìn)。同煤集團馬脊梁礦井下膠帶運輸系統(tǒng)承擔(dān)著礦井原煤外運任務(wù),具有戰(zhàn)線長、用人多、崗位分散但關(guān)聯(lián)性強、邏輯關(guān)系清晰等特點,更加適合“兩化”融合,搶先一步向著信息化、智能化、可視化、集中加分布式控制化的方向發(fā)展是大勢所趨。因此,集遠(yuǎn)程控制、實時保護(hù)、運行監(jiān)視于一體的膠帶集中控制系統(tǒng)應(yīng)運而生,在馬脊梁礦井下膠帶運輸系統(tǒng)中進(jìn)行了實踐應(yīng)用。
根據(jù)馬脊梁礦井下主運膠帶和煤倉分布情況,結(jié)合其運量大小、關(guān)聯(lián)關(guān)系,大體劃分為強力膠帶單元、西翼膠帶單元和南翼膠帶單元共計三個集控單元,涵蓋主井膠帶、千米膠帶、南翼一部、二部膠帶、卸載坑膠帶和西翼倉下膠帶共計六部膠帶。剩余三部膠帶由于服務(wù)年限較短,考慮投入與產(chǎn)出比,暫未納入集控系統(tǒng)。
三個集控單元中各布置主控箱一臺,以實現(xiàn)膠帶開停關(guān)聯(lián)關(guān)系。每部膠帶配就地控制箱一臺,以實現(xiàn)檢修狀態(tài)下閉鎖、正常狀態(tài)下聯(lián)鎖和故障狀態(tài)下就地操控。每部膠帶每10m設(shè)置緊急停車裝置一個,通過沿線急停拉線,實現(xiàn)急停功能。每部膠帶每200m設(shè)置語音對講裝置一個,實現(xiàn)集控中心與巡檢人員信息溝通、遠(yuǎn)程啟車語音播報功能。每部膠帶配置跑偏保護(hù)、煙霧保護(hù)、溫度保護(hù)、打滑保護(hù)、電流監(jiān)測、淤煤保護(hù)裝置一套,保證膠帶非正常運行狀態(tài)自動停車。集控中心布置大屏幕電視墻一面、語音通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)一套,為集控中心提供足夠的信息及參數(shù),以便準(zhǔn)確判定操作結(jié)果、直觀監(jiān)視運行狀態(tài)、指揮巡檢工實時干預(yù)。井下每部膠帶機頭、機尾適當(dāng)位置安裝防爆攝像機一臺,實時反饋視頻信息所有視頻、音頻及系統(tǒng)運行參數(shù),通過井下環(huán)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,指揮中心后臺設(shè)置音頻、視頻及參數(shù)解碼器,將上傳信息分類顯示。
2.2.1 集控中心方案實施
集控中心與生產(chǎn)調(diào)度指揮中心及瓦斯監(jiān)測中心“三合一”更有利于生產(chǎn)指揮、事故處理、安全監(jiān)測,更有利于全面了解和掌握井下生產(chǎn)現(xiàn)場實時動態(tài),因此對原生產(chǎn)調(diào)度指揮中心進(jìn)行了擴建。新建指揮中心長14m、寬10m、高4.5m,布置大屏幕電視墻一面,長4.8m、寬1.2m操作臺兩個,配置電腦10臺,座椅8套。
指揮中心大屏幕電視墻采用4×11布置格局,用于顯示生產(chǎn)現(xiàn)場視額信息、膠帶集控信息和瓦斯監(jiān)測信息、提升系統(tǒng)信息等眾多與生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)的實時信息。另外布置LED顯示屏一塊,用于滾動顯示生產(chǎn)信息網(wǎng)自動生成的實時信息。
2.2.2 井下現(xiàn)場方案實施
集控中心所能獲得的信息,全部來自于井下現(xiàn)場。以第一單元為例,布置主控制器一臺,用于兩部膠帶聯(lián)鎖和信息參數(shù)收集、調(diào)制、上傳;布置智能輸入輸出一臺,用于判斷各保護(hù)裝置動作情況并實時控制膠帶停車;沿線每100m布置閉鎖開關(guān)一個,用于緊急情況下現(xiàn)場停機;沿線每200m布置擴音電話一部,用于井上、井下通信聯(lián)絡(luò);速度、溫度、煙霧、跑偏、堆煤保護(hù)傳感器用于監(jiān)測膠帶運行狀態(tài),非正常狀態(tài)自動停車。其他單元與此類似。集控設(shè)備及保護(hù)裝置布置如圖2所示。
圖2 集控設(shè)備及保護(hù)裝置布置圖
2016年9月底,設(shè)備到貨后,在廠家技術(shù)指導(dǎo)下開始對井下部分實施安裝。為確保新技術(shù)能夠在短時間內(nèi)吸收融化,采取了以下措施:(1)從電工中選拔技術(shù)嫻熟、有積極進(jìn)取心、接收新知識、新技術(shù)能力強的人員擔(dān)當(dāng)安裝工;(2)要求邊干、邊學(xué),安裝完畢基本搞懂膠帶集控系統(tǒng)各類設(shè)備性能、故障判斷方法及設(shè)備之間內(nèi)在關(guān)系;(3)安裝結(jié)束后,通過考試擇優(yōu)選拔集控中心操作人員,并實行“一崗雙責(zé)”,既能擔(dān)當(dāng)集控司機,又能勝任系統(tǒng)維護(hù)工作。受上述措施的激勵,多數(shù)安裝人員迅速掌握了KTC101膠帶控制系統(tǒng)主控箱、保護(hù)、閉鎖、擴音電話等設(shè)備之間的內(nèi)在聯(lián)系。
(1)KTC101集分布式控制和現(xiàn)場總線控制于一身,采用CAN總線技術(shù),從而使系統(tǒng)單總線無中繼最長距離達(dá)到4km。
(2)抗干擾能力強。CAN總線采用兩芯雙絞線進(jìn)行數(shù)據(jù)的差分平衡傳輸,這極大抑制了共模干擾對數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠绊?。對某些使用單一芯線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng)來講,共模干擾始終是困擾其數(shù)據(jù)通信的問題。
(3)系統(tǒng)是集通信、控制、保護(hù)、狀態(tài)顯示、啟停車報警等功能于一身的先進(jìn)控制系統(tǒng),程序界面美觀、逼真、立體感強,報警顯示功能強大,可以實現(xiàn)地面監(jiān)控中心遠(yuǎn)程控制及狀態(tài)顯示、多點閉鎖和閉鎖點位置顯示、非正常運行狀態(tài)中報警顯示等功能。
(4)系統(tǒng)的工作方式可設(shè)置為集控、就地、檢修、點動,實現(xiàn)了對井下三個單元膠帶的就地控制和地面監(jiān)控中心的遠(yuǎn)程控制功能。
(5)實現(xiàn)正常狀態(tài)下聯(lián)鎖、檢修狀態(tài)下閉鎖和故障狀態(tài)下就地操控。設(shè)備聯(lián)鎖時,實現(xiàn)逆煤流啟車、順煤流停車。當(dāng)井下膠帶進(jìn)入檢修狀態(tài)時,現(xiàn)場人員會將膠帶閉鎖,設(shè)備之間的聯(lián)鎖關(guān)系取消,集控中心遠(yuǎn)程啟車功能被暫停,從而確保檢修人員安全。
(6)膠帶系統(tǒng)安裝完備的保護(hù)裝置,實現(xiàn)煙霧、堆煤、縱撕、跑偏、環(huán)境溫度、速度、超溫灑水、煤倉煤位等保護(hù),保證膠帶非正常運行狀態(tài)自動報警停車。
(7)系統(tǒng)中還配彩色網(wǎng)絡(luò)攝像機、語音通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng),為集控中心提供足夠的信息及參數(shù),實現(xiàn)井下無人值守,有人巡視。集控中心人員直觀監(jiān)視運行狀態(tài)、遠(yuǎn)程操作并指揮巡檢工、實時干預(yù)集控中心人員與巡檢人員,溝通互動方便快捷,更有利于安全生產(chǎn)。
(8)通過井下環(huán)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,實現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)共享。
(9)集控中心能夠看到的所有信息,在局域網(wǎng)內(nèi)任一計算機上都可以看到,極大地方便了礦各級管理人員了解出煤系統(tǒng)運行狀態(tài),對生產(chǎn)組織指揮起到了積極的促進(jìn)作用。
(10)組合擴音電話及電纜沿膠帶架子平行鋪設(shè),使用專用的安裝板和電纜鉤進(jìn)行固定,設(shè)備的連接采用快速連接插頭方式,安裝簡單方便,易維護(hù),極大地減少了設(shè)備故障處理的時間,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
(1) 節(jié)電效益分析
礦井輸送機采用集中控制技術(shù)后,可實現(xiàn)無煤自動停機,從而減少電耗。按每部輸送機無煤空運轉(zhuǎn)每天合計1h,礦現(xiàn)使用6臺膠帶輸送機(總功率為1870kW),電費按0.5元/kW·h計算,那么每年可節(jié)約電耗費用為:
1870×1×0.5×360=33.66 萬元 /年
(1)節(jié)省人工成本
系統(tǒng)安裝后,可實現(xiàn)自動控制,每天可節(jié)省員工18人,每人每年各種費用按10萬元計算,那么每年可節(jié)省費用為:
18×10=180萬元/年
兩項合計為:33.66+180=213.66萬元/年。
膠帶集控技術(shù)的應(yīng)用提高了該礦運輸設(shè)備的現(xiàn)代化水平和管理水平,使全礦井主運輸送帶的運行情況一目了然,實現(xiàn)工藝參數(shù)動態(tài)管理,有效地提高了設(shè)備運行的安全性,同時及時排除設(shè)備故障,降低設(shè)備事故率,使管理者準(zhǔn)確指揮生產(chǎn),減少決策失誤。
集遠(yuǎn)程控制、實時保護(hù)、運行監(jiān)測于一體的膠帶集中控制系統(tǒng)的運行,充分體現(xiàn)出信息化與工業(yè)化深度融合帶來的極大益處。不僅使礦井管理水平再上一個新臺階,而且膠帶集控系統(tǒng)以其先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和齊全可靠的保護(hù)功能為礦井安全生產(chǎn)、組織指揮提供了可靠的保障。
同煤集團馬脊梁礦井下膠帶集中控制系統(tǒng)的應(yīng)用是該礦走向數(shù)字化礦山建設(shè)的重要組成部分,是實現(xiàn)綜合集成應(yīng)用的重大轉(zhuǎn)變,有效地提高了該礦集約化和管理現(xiàn)代化的水平,使得煤礦領(lǐng)域信息技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步深化。馬脊梁礦井下膠帶集中控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用為同煤集團井下皮帶機集控系統(tǒng)的推廣提供了經(jīng)驗。