李國剛
(大同煤礦集團朔州煤電有限公司,山西 懷仁 038300)
大同煤礦集團朔州煤電有限公司小峪煤礦8102工作面位于井田一水平東翼,工作面東西走向,北部為8101采空區(qū),東部為井田邊界,南部為實煤區(qū),西部為盤區(qū)大巷。
8102工作面設(shè)計走向長度為1320m,傾向長度為170m,開采煤層為二疊系下統(tǒng)山西組的4號煤層(山4#),煤層平均厚度為3.8m,煤層發(fā)育不穩(wěn)定,含多層夾矸。8102工作面無偽頂,直接頂主要以炭質(zhì)泥巖為主,平均厚度為4.5m,巖體穩(wěn)定性差,受采動影響易破碎,巖石普氏系數(shù)f<3.5;基本頂主要以粉砂巖為主,平均厚度為11.7m。8102工作面采用綜合機械化回采工藝,全部垮落法處理采空區(qū)。
8102工作面水文地質(zhì)資料顯示,工作面在670~740m段共計揭露8條逆斷層,斷層平均落差為0.7m,平均傾角為40°。受斷層群影響,工作面頂板出現(xiàn)條帶式剪切破壞。工作面回采至660m處時頂板出現(xiàn)嚴重破碎、局部冒頂現(xiàn)象,煤壁剝離破壞嚴重,端面空頂距加大,工作面回采速度降低至3.5m/d,嚴重制約著工作面安全高效回采。
原支護設(shè)計中8102工作面斷層帶破碎頂板采用“JW”型鋼帶、錨索吊棚進行聯(lián)合支護。
(1)“JW”型鋼帶。工作面回采至670m處時采煤機割煤后,及時在工作面端面破碎頂板施工一排“JW”型鋼帶。鋼帶長度為4.2m,每根鋼帶配套5根長度為2.5m左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿間距為0.9m,鋼帶排距為1.0m。
(2)錨索吊棚。錨索吊棚長度為3.5m,主要由一根11#工字鋼梁、2根長度為5.0m預(yù)應(yīng)力錨索組成,錨索間距為1.75m。錨索吊棚施工在相鄰兩排鋼帶之間,錨索吊棚排距為3.0m。
(1)支護強度大,成本費用高,回采效率低。由于8102工作面破碎帶長度達70m,工作面需施工70排鋼帶、35排錨索吊棚,支護成本費用達92萬元,而且支護勞動強度大,支護速度慢,嚴重影響工作面高效回采,平均回采速度為3.5m/d。
(2)支護鉆孔施工擾動破壞嚴重。由于8102工作面直接頂主要以炭質(zhì)泥巖為主,巖體穩(wěn)定性差,裂隙發(fā)育,而采用鋼帶加強支護時鋼帶排距為1.0m,每根鋼帶配套5根錨桿,錨桿支護相對密集,在施工支護鉆孔時,會對頂板不穩(wěn)定巖體產(chǎn)生擾動破壞,從而加大了頂板破壞程度,降低了支護效果。
(3)鋼梁剪切破壞嚴重。由于11#工字鋼梁柔性低,剛度強,且支護斷面小,頂板在受壓情況下,錨索吊棚很容易對破碎頂板產(chǎn)生剪切破壞,從而進一步破壞了破碎頂板連續(xù)完整性,很容易造成頂板條帶式垮落。
為了提高8102工作面破碎頂板承載能力,降低勞動強度及支護成本費用,決定采用水玻璃注漿加固技術(shù)進行破碎頂板維護。
采用一定比例的水玻璃與泥漿進行混合攪拌,以液態(tài)形式通過高壓作用沿著破碎巖體裂隙滲透擴散。水玻璃混合液硬化后會析出高強度粘附力的硅酸凝膠,并與巖體產(chǎn)生高度粘合形成一體,從而充分堵塞巖體裂隙孔,并在表面形成連續(xù)封閉膜,提高了巖體膠結(jié)穩(wěn)定性,強化了圍巖松圈,使巖體整體穩(wěn)定性得到改善。
(1)注漿設(shè)備。采用型號為ZBQS-8.4/12.5氣動注漿泵進行注漿施工,注漿壓力在3.5~7.0MPa。
(2)漿液配比。注漿水灰質(zhì)量比為1:1.2,水玻璃與水泥漿體積比為1:2,注漿水玻璃濃度控制在20~25Be范圍內(nèi)。
8102工作面從680m處對破碎頂板施工一排注漿鉆孔,鉆孔施工在距工作面頂板1.0m處煤壁上。鉆孔深度為8m,間距為4.0m,排距為3.0m,直徑為40mm,鉆孔以45°仰角布置。鉆孔施工完后,確保終孔位置位于基本頂內(nèi),如圖1所示。
圖1 8102工作面頂板破碎帶注漿鉆孔平、剖面示意圖
(1)預(yù)埋注漿管。注漿管采用長度為2.0m、直徑為40mm鋼管,鉆孔內(nèi)共計埋設(shè)3節(jié)注漿管,管與管之間采用絲扣連接,最后一節(jié)鋼管外露鉆孔孔口0.5m,并在端頭安裝控制球閥。
(2)注漿工序。注漿鉆孔施工完后,將注漿管埋入鉆孔內(nèi)并進行封孔處理,注漿管端頭安裝流量控制球閥后與注漿軟管連接,并將軟管另一端與高壓注漿泵出漿口連接。將注漿泵吸漿籠頭分別插入水玻璃、水泥漿液桶內(nèi),開啟注漿泵及流量球閥進行高壓注漿。
(3)注漿壓力調(diào)節(jié)。注漿壓力主要通過控制注漿泵供風(fēng)量實現(xiàn)泵量控制,從而得到注漿壓力控制的目的。在注漿前期注漿壓力升高相對較慢,可采用大泵量注入,注漿后期壓力升高相對較快時,可采用小泵量注入。當注漿壓力達到設(shè)計值時,維持小泵量注入5min后可停止注漿。
大同煤礦集團朔州煤電有限公司通過技術(shù)研究,對小峪煤礦8102工作面過斷層群破碎帶區(qū)域原支護設(shè)計主要存在的技術(shù)難題進行合理分析,提出了水玻璃加固技術(shù),通過實際應(yīng)用取得了顯著成效。
(1)降低了支護成本費用。8102工作面采用注漿加固技術(shù)共需注漿成本及勞動費用為31萬元,節(jié)約支護成本費用達60余萬元。
(2)降低了支護勞動強度。8102工作面注漿施工僅需3人即可完成,每排鉆孔注漿時間僅需5d,與傳統(tǒng)支護相比,縮短了支護時間,提高了工作面回采效率,在后期工作面平均回采量達8.7m/d。
(3)提高支護效果。8102工作面頂板破碎巖體采用注漿加固后,巖體單軸抗壓強度由原來的29MPa提高至74MPa,加強了支架支護效果。工作面在后期回采階段未發(fā)生頂板大面積破碎、冒頂以及煤壁片幫現(xiàn)象,保證了工作面安全高效回采。