賈新風(fēng),李 健,張 明,肖加海,王 肖,張燕平
(唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,河北 唐山 06300)
轉(zhuǎn)爐鐵水進(jìn)行預(yù)脫硫處理是低硫、超低硫高品質(zhì)鋼生產(chǎn)的重要手段,可有效降低成本、擴(kuò)大品種范圍并簡(jiǎn)化后續(xù)煉鋼操作[1-2]資源節(jié)約、綠色環(huán)保的發(fā)展道路是目前鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向,同時(shí)也是國(guó)家推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的必由之路。鎂粉、脫硫噴槍和撈渣耙是采用符合噴吹工藝的鐵水預(yù)處理脫硫技術(shù)必不可少的耗材,其價(jià)格昂貴是成本重要組成部分,因此,降低鐵水預(yù)處理鎂粉和耐材使用量是國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)展的必由之路。國(guó)外一般采用單直孔噴槍與雙側(cè)孔噴槍提高鎂粉的利用率從而降低鐵水預(yù)處理工序成本,唐鋼不銹鋼公司煉鋼廠通過(guò)采用調(diào)整撈渣方式,發(fā)明噴槍防粘劑,動(dòng)態(tài)調(diào)整鈍化石灰和鎂粉給料比例來(lái)降低鐵水預(yù)處理工序的綜合成本,在降低節(jié)能環(huán)保的同時(shí)充分做到提產(chǎn)增效。
圖1 流程分析圖
將鐵水預(yù)處理區(qū)域的作業(yè)流程圖梳理,發(fā)現(xiàn)效率、利潤(rùn)提升點(diǎn)。對(duì)兌鐵作業(yè)進(jìn)行優(yōu)化,將兌鐵率降低至60%,減少溫度損失創(chuàng)效4元/噸。測(cè)溫取樣一鍵同時(shí)進(jìn)行,縮短鐵水預(yù)處理冶煉周期10秒/爐。
石灰脫硫的反應(yīng)式為:
用CaO脫硫有如下特點(diǎn):①在高C和一定含硅量的鐵水中,CaO有較強(qiáng)的脫硫能力,在1350℃時(shí),用CaO脫硫,反應(yīng)達(dá)平衡時(shí),鐵水中硫含量可達(dá)3.7×10-5,比CaC2的脫硫能力要弱得多。②脫硫渣為固體渣,扒渣方便,對(duì)鐵水缶、混鐵車侵蝕較小,但用量較大,故形成的渣量也大,鐵損也較高,鐵水溫降也較大。③石灰粉資源廣、價(jià)格低、易加工,使用安全。④石灰粉流動(dòng)性差、在輸送中易堵塞、在料罐中也可能會(huì)“架橋”而堵料,且石灰易吸潮,吸潮后其流動(dòng)性大大惡化,吸潮后會(huì)生成Ca(OH)2,不僅影響脫硫效果,而且會(huì)污染環(huán)境,因此,石灰的加工運(yùn)輸和貯存都要在干燥條件下進(jìn)行,一般也采用氮?dú)饷芊夂洼斔汀?/p>
用Mg粉脫硫,其反應(yīng)式為:
鎂粉脫硫有如下特點(diǎn):①M(fèi)g有很強(qiáng)的鐵水脫硫能力,13500℃時(shí),用Mg粉脫硫,反應(yīng)的平衡常數(shù)為3.17×105,反應(yīng)達(dá)到平衡時(shí),鐵水中含硫量可達(dá)l.6×10-7,大大高于Ca0的脫硫能力。②Mg的沸點(diǎn)為ll070℃,Mg加入鐵水后,變成Mg蒸氣,形成氣泡,使Mg的脫硫反應(yīng)在氣液相界面上進(jìn)行,另外由于金屬M(fèi)g變成Mg蒸氣.使得反應(yīng)區(qū)附近的流體攪拌良好,大大增強(qiáng)Mg的脫硫效果。③Mg在鐵水中有一定的溶解度,鐵水經(jīng)過(guò)Mg飽和后能防止回硫,這部份飽和的Mg在鐵水處理后的運(yùn)送過(guò)程中仍能起到脫硫作用。④由于Mg進(jìn)入鐵水后就會(huì)氣化,反應(yīng)非常強(qiáng)烈,因此一般不使用純Mg,而與其他材料混合一起噴入,目前多與Ca0一起混合后作成混合脫硫劑。⑤Mg的價(jià)格昂貴,但因Mg混合脫硫劑只要配比合適,也會(huì)使其用量少,而且鐵水溫降小,渣量少,鐵損也少等特點(diǎn),其綜合成本也不一定高,而且由于用量少,處理周期也短,對(duì)高節(jié)奏的轉(zhuǎn)爐也是有利的,因此Mg脫硫劑已越來(lái)越多被采用。
其他脫硫劑,像石灰石(CaCO3)因脫硫效果差而且鐵水溫降太大,而像蘇打(Na2CO3)由于資源短缺,而且脫硫產(chǎn)物呈液態(tài)對(duì)罐襯侵蝕嚴(yán)重,降溫也大,因此這些在鐵水脫硫生產(chǎn)中已較少采用。
鐵水預(yù)處理工序,原撈渣作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為鐵水亮面≥95%。撈渣操作要點(diǎn)為:(1)撈渣。按動(dòng)遙控器功能鍵,起升工作臂,將撈渣機(jī)前進(jìn)至撈渣位,利用”慢開”鍵讓渣耙處于完全打開狀態(tài)并下降渣耙下邊緣浸入到鐵水液面以下150mm為宜(渣層厚度不同,需目測(cè),嚴(yán)禁將渣耙全部浸入鐵水)。慢關(guān)渣耙進(jìn)行撈渣。(2)卸渣。起升并旋轉(zhuǎn)工作臂,讓渣耙處于渣盤上方,快開快關(guān)渣耙使兩個(gè)渣耙互相敲擊2-3次進(jìn)行卸渣,卸渣工序使將易脫落的渣子卸掉,粘附在耙子上的少量渣子在清渣工序中清理。(3)清渣。重復(fù)撈渣、卸渣操作撈完一包鐵水卸完渣后,對(duì)仍粘附在渣耙上的渣子進(jìn)行清渣,將渣耙落入到水槽中冷卻30秒左右,讓渣耙處于渣盤上方互相敲擊2-3次(次數(shù)不易過(guò)多,過(guò)多影響撈渣機(jī)構(gòu)的使用壽命),其余不易脫落的渣子再利用風(fēng)鎬清理,使渣耙達(dá)到無(wú)粘渣。(4)掛涂料。將清理干凈的渣耙完全浸入到涂料槽中上下浸蘸涂料2次每次浸入時(shí)間5-10秒鐘,使粘渣充分掛好涂料(涂料厚度>1mm),將渣耙靠近鐵水包,烘干涂料回到撈渣位,等待下一包鐵水撈渣。
由于符合噴吹工藝脫硫產(chǎn)物上浮需要時(shí)間,在原有撈渣方式下,編撈渣上浮的想象,導(dǎo)致?lián)圃螖?shù)平均16次/包,撈渣耙子的使用壽命約10包/對(duì),噸鐵處理費(fèi)用5元/噸,針對(duì)脫硫渣上浮需要時(shí)間和撈渣最后幾耙子渣量遠(yuǎn)小于渣耙容積的特點(diǎn)制定了方案。進(jìn)站撈前渣,將前渣撈干凈,亮面≥50%,提高CaO的脫硫能力。吹煉結(jié)束后將先靜置3min,再進(jìn)行撈渣作業(yè),讓脫硫渣充分上浮之后再撈渣,提高了撈渣效率,減少了撈渣次數(shù),方案調(diào)整后撈渣次數(shù)平均9次/包,撈渣耙子的使用壽命約20包/對(duì),直接降低噸鐵處理費(fèi)用2.5元/噸。
脫硫噴槍是復(fù)合噴吹系統(tǒng)最主要的消耗品,冶煉過(guò)程中插入鐵水,不斷受到鐵水的沖刷的和爐次切換的熱振,冶煉結(jié)束后噴槍頭會(huì)粘鐵渣,導(dǎo)致槍頭變大無(wú)法使用。常規(guī)工藝中都會(huì)有專人用鐵釬和撬棍處理噴槍頭部,但是在處理過(guò)程中會(huì)損傷到噴槍本身耐材,導(dǎo)致噴槍使用壽命至于100爐,噸鐵處理成本為1元/t。
對(duì)下線槍進(jìn)行分析,70%是由于維護(hù)槍身難度大和處理處理過(guò)程中損傷槍體被迫下線,通過(guò)試驗(yàn),不銹鋼公司自主研發(fā)了噴槍涂料,每次噴槍使用后用專用工具給噴槍涂一層涂料,明顯改善了脫硫噴槍的維護(hù)難度,降低了工人的工作強(qiáng)度,提高脫硫噴槍的壽命至230爐。將脫硫噴槍噸鐵成本有1.05元/t降低至0.46元/t。
脫硫命中率低,模型在淺脫硫情況下輸出的鎂粉量的值不準(zhǔn)確,造成成本浪費(fèi)。如果脫硫不命中就需要降槍二次噴吹以及重新測(cè)溫取樣等措施來(lái)保證出站硫成分符合控制計(jì)劃要求,導(dǎo)致時(shí)間的浪費(fèi)?;跍\脫硫命中率低的前提下,為保證生產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)定,脫硫只能高成本過(guò)度控制。鐵水預(yù)處理沒(méi)有軌道衡,鐵水重量只能采用天車稱量數(shù)據(jù),帶渣量無(wú)法測(cè)量,所以原來(lái)靜態(tài)模型計(jì)算有2%固定誤差。鐵水預(yù)處理淺脫硫命中率57.21%,月淺脫硫產(chǎn)量占脫硫總產(chǎn)量40%,高成本控制比例40%。
經(jīng)過(guò)對(duì)標(biāo)先進(jìn)和水模擬實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了鎂粉顆粒度對(duì)脫硫噴吹壓力的影響,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的實(shí)際情況,論證了鈍化石灰安息角對(duì)脫硫噴吹壓力的影響,修訂鈍化石灰技術(shù)條件,對(duì)鐵水預(yù)脫硫的數(shù)據(jù)進(jìn)行了多元回歸統(tǒng)計(jì)分析[2]編制了鐵水預(yù)處理脫硫模型,并對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了二次開發(fā),成功建立數(shù)據(jù)庫(kù)以及修正規(guī)則,將產(chǎn)線數(shù)據(jù)直接反饋于產(chǎn)線。將脫硫命中率提高至96%。
通過(guò)撈渣方式調(diào)整,脫硫噴槍維護(hù)方案制定,數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)以及動(dòng)態(tài)模型的而建立,操作順行、質(zhì)量穩(wěn)定、冶煉周期縮短,產(chǎn)能釋放,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。①通過(guò)撈渣方式調(diào)整,直接降低噸鐵處理費(fèi)用2.5元/噸。②通過(guò)脫硫噴槍維護(hù)方案制定與實(shí)施,脫硫噴槍噸鐵成本降低至0.59元/t。③數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)和動(dòng)態(tài)模型建立,脫硫噸鐵成本降低2.88元/t。