王品賢 劉巨光 黃 婕 付振林 梁昌晶
〔1.中國石油天然氣管道局工程有限公司管道投產(chǎn)運行分公司 河北廊坊 065001;2.中國石油華北油田公司工程技術(shù)研究院 河北任丘 062552;3.中國石油華北油田公司勘探開發(fā)研究院 河北任丘 062552;4.中國石油華北油田公司第四采油廠 河北廊坊 065000;5.河北華北石油港華勘察規(guī)劃設(shè)計有限公司 河北任丘 062552〕
隨著《大氣污染防治行動計劃》(大氣十條)的頒布,對有機揮發(fā)物VOCs的排放有了明確的限制。目前,因一些開發(fā)進(jìn)入中后期的油田很多區(qū)塊呈現(xiàn)“邊、零、小、散”的特點,新建集輸管網(wǎng)在投資回收期上不占優(yōu)勢,汽車運油成為主要集油方式[1]。卸油工藝大部分采用開式和半密閉工藝。對于有些油井氣油比較高,在卸油過程中,由于卸油箱液位不斷上升,會引起一定量的油氣呼吸損耗。油氣揮發(fā)量大,事故隱患多,已不能滿足國家法律法規(guī)的排放要求,因此做好卸油過程的安全保障和污染防護十分重要。針對這一問題,本文通過對目前開式和半密閉卸油工藝的介紹,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了一套全密閉卸油工藝流程,并進(jìn)行了較詳細(xì)介紹,以創(chuàng)造條件對開式和半密閉卸油工藝進(jìn)行更新改造。
油罐車卸油管直接對著敞口的卸油箱放油,原油直接飛濺而下進(jìn)入箱體,操作員工可以看到卸油全過程。卸油時,卸油處敞口放油的地方揮發(fā)油氣最為嚴(yán)重。對某聯(lián)合站卸油口位置依照SY/T 5267—2009《油田原油損耗測試方法》[2]進(jìn)行油氣損耗測定,排出總氣量(無空氣基)為1300 m3/d,油氣損耗總量為1.541t/d,原油損耗總量為0.755t/d。油氣在其周圍聚集,存在一定的事故隱患和資源浪費。
開式工藝主要采用臥式離心泵將卸油箱內(nèi)的油品打入儲油罐中,要求卸油箱的最低有效液位要淹沒至泵的葉輪深度,保證有效液位得到全部利用[3,4]。工藝流程見圖1。
圖1 開式卸油工藝流程
采用半埋地的密閉箱體,箱體上安裝立式潛油離心泵[5,6],將箱體上的卸油管通過標(biāo)準(zhǔn)快速接頭(DN100 mm)連接到罐車底部的接口上。根據(jù)液位高低實現(xiàn)高液位啟泵、低液位停泵(自動啟停)。較以前老式卸油裝置直接敞口的方式有了很大的改進(jìn),卸油口進(jìn)行了全密閉,但卸油時油氣會在箱體內(nèi)揮發(fā),從泵桿周圍逸出。同樣對泵桿位置進(jìn)行油氣損耗測定,排出總氣量(無空氣基)為313.2 m3/d,氣損耗總量為0.175t/d,原油損耗總量為0.48t/d,與開式系統(tǒng)相比,排出總氣量降低了75.9 %,氣損耗總量降低了88 %,原油損耗總量降低了36 %。同時卸油后空氣會逸入卸油箱體內(nèi),形成混合氣體,存在一定事故隱患。半密閉式工藝主要采用立式潛油離心泵[7],與開式系統(tǒng)相比,卸油箱的有效液位可以得到充分利用,但對于箱內(nèi)和罐車內(nèi)的呼吸損耗尚不能避免,工藝流程見圖2。
圖2 半密閉卸油工藝流程
工藝流程:油罐車卸油口→防靜電卸油軟管→過濾器→密閉卸油箱→卸油泵→質(zhì)量流量計→儲油罐。卸油前,首先將卸油箱上的防靜電卸油軟管通過快速接頭連接到罐車底部[8,9],當(dāng)油罐車稱重完畢停放到卸油臺后,由操作人員點擊控制觸摸屏上的卸油按鈕,由PLC控制打開卸油池的進(jìn)油閥。卸油過程中,油品先經(jīng)過簡易過濾器將其中的有機雜質(zhì)濾掉,過濾器可以采用抽屜式,過濾面積大,拆洗方便,隨后油品進(jìn)入卸油箱。將運油罐車、卸油箱、儲油罐三者組成一個連通空間,卸油時由于卸油泵的抽吸作用,在罐車內(nèi)形成負(fù)壓,卸油箱和儲油罐內(nèi)形成正壓,此時由于液位上升壓縮了箱體和罐體內(nèi)上部的氣空間造成呼吸閥中的壓力閥打開逸出油氣,這部分油氣損耗通過氣平衡管線重新進(jìn)入油罐車內(nèi),形成全密閉卸油工藝。裝滿油氣的罐車再經(jīng)過站內(nèi)的油氣凈化、回收裝置統(tǒng)一處理,工藝流程見圖3。
圖3 全密閉卸油工藝
其中,卸油泵與卸油箱液位通過PLC實現(xiàn)PID閉環(huán)控制,可根據(jù)液面的高低自動調(diào)節(jié)卸油泵電機轉(zhuǎn)速,根據(jù)卸油液量的大小(罐體液位高低)實現(xiàn)卸油泵排量自動調(diào)節(jié)。卸油泵采用旋轉(zhuǎn)凸輪泵,該泵自吸能力強勁,可在20 s內(nèi)形成-8.5 m的真空度,啟泵前無需進(jìn)行放空和泵前灌注,可以輸送各種粘稠或含有顆粒物的介質(zhì),通過直徑<100 mm顆粒物,同時可達(dá)到消防水泵的空載運行水平(30 min)。整個密閉卸油裝置有效液位為2 m,當(dāng)液位達(dá)到1.5 m后,變頻啟動50 Hz運行,泵排量60 m3/h,開始往儲油罐中打油,控制系統(tǒng)自動啟動變頻器、卸油泵開始工作,卸油開始;液位達(dá)到1.2~1.5 m之間,變頻器35~50 Hz運行,泵排量為51m3/h;液位達(dá)到0.8~1.2 m之間,變頻器30~40 Hz運行,泵排量為42 m3/h;液位達(dá)到0.5~0.8 m之間,變頻器5~20 Hz低頻低速運行,泵排量為15 m3/h;液位低于0.5 m位置時,變頻停機,卸油泵停止運行,卸油完成。整個卸油過程無需人工操作,無油氣泄漏。
在隨后開展卸油試驗中,發(fā)現(xiàn)采用射頻電容式液位計檢測的液位與實際誤差較大,不能正確顯示其真實的液位(通過已安裝的玻璃管液位顯示對比),同時為了保證PID閉環(huán)精準(zhǔn)控制,選用適合油水介質(zhì)的插入式導(dǎo)波雷達(dá)液位計,其測量范圍0.3~30 m,測量精度±2 mm ,響應(yīng)時間<1.5 s,被測介質(zhì)溫度-10~250 ℃,工作環(huán)境溫度-25~85 ℃。
某聯(lián)合站每天進(jìn)行卸油10車,卸油總量為200 m3/d,之前為半密閉式工藝,根據(jù)SY/T 5267—2009《油田原油損耗測試方法》和GB/T13610—2014《天然氣的組分分析 氣相色譜法》對排出氣體組分進(jìn)行分析,見表1。
表1 排出氣組分分析(200 m3卸油罐)
將半密閉卸油工藝改為密閉卸油后,每天可減少原油損耗0.48t,天然氣損耗0.175t,油價按照2 471元/t,天然氣按照1 125元/m3計算,每天可節(jié)約3 154元,折合經(jīng)濟效益每年為115萬元。卸油裝置費用70萬元,材料費30萬元,設(shè)計費25萬元,不可預(yù)見費20萬元,總投資145萬元,投資回收期0.79年,經(jīng)濟效益顯著。
全密閉卸油技術(shù)的應(yīng)用,降低了卸油箱及儲油罐頂氣的揮發(fā),降低了原油中的溶解氣,減少VOCs油氣揮發(fā)對環(huán)境的污染,實現(xiàn)了集輸系統(tǒng)的密閉,避免了大罐氣從呼吸閥等處外溢,降低了操作人員氣體中毒的風(fēng)險。
通過對密閉卸油工藝采用PID閉環(huán)全自動控制,基本上解決了卸油過程中的油氣揮發(fā),不僅減少了勞動強度,降低了操作人員在卸油過程中油氣中毒的風(fēng)險,同時避免了向大氣中排放油氣揮發(fā)有機物,達(dá)到了“降本增效”的目的。在當(dāng)今油價低迷的形勢下,密閉卸油工藝將成為油田節(jié)能降耗的一項重要內(nèi)容。
針對在密閉卸油裝置現(xiàn)場試驗和應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)的問題,諸如卸油泵漏失、泵與基礎(chǔ)不匹配產(chǎn)生共振形成噪音、冬季卸油泵需暖泵、長期過濾雜質(zhì)、裝置后期清砂等諸多問題,還需要進(jìn)一步完善密閉卸油裝置。同時單井運油點裝油鶴管在裝油過程中同樣存在非密閉,罐車人孔處油氣揮發(fā)更大,要進(jìn)一步研究全自動密閉裝油工藝,實現(xiàn)裝、卸油的密閉生產(chǎn)。