姚云峰
(西山煤電鎮(zhèn)城底礦 ,山西 古交 030203)
現(xiàn)階段,煤炭行業(yè)提出了“智慧礦山”生產,數字化煤礦正在積極探索研究,我國一些煤礦與科研院校合作,正在積極摸索,許多科學研究者夜以繼日奮斗,為實現(xiàn)數字化礦山和無人值守井下采煤?;ヂ?lián)網、大數據、定位系統(tǒng)、機械化、智能化等技術的成熟,以后自動化必然應用于礦山生產、建設,這也是“智慧礦山”的發(fā)展的大勢所趨[1]。洗選煤廠作為煤炭使用的后續(xù)環(huán)節(jié),其自動化、智能化是必不可少的。
選煤廠有一個重要洗煤處理,那就是對于煤泥水處理,現(xiàn)階段國家對資源利用提倡高效率,并且對生態(tài)環(huán)境也提出了高要求,因此選煤廠對煤泥回收再利用既符合國家方針,又對選煤廠周圍環(huán)境也起到了積極的保護作用,這對整個選煤廠來說是一種經濟、合理、循環(huán)的生產企業(yè)。選煤廠中的重要設備壓濾機就是針對煤泥水進行處理,壓濾機的硬件組成影響著壓濾機的使用時間、使用功能、使用效率,進而影響其自動化程度。目前大多數選煤廠壓濾車間有APN18S6型壓濾機,基本都是由工人們手工操作,因自動控制不強,帶來效率低下,工人作業(yè)強度高,信息傳遞滯后,不能統(tǒng)一指揮,造成選煤廠經濟效益低下。為了緩解選煤廠對于煤泥水處理的壓力,以APN18S6型壓濾機關鍵部件選擇和自動化控制作為研究對象,實現(xiàn)選煤廠的自動化、無人化生產,解決選煤廠效率低下問題。
某選煤廠壓濾車間原有的APN18S6型壓濾機,主控主要是PLC實現(xiàn),人工操作,無法實現(xiàn)自動化,與現(xiàn)狀要求生產產量嚴重不配套,無法達到生產要求。例如壓濾機的打開、關閉、上料等環(huán)節(jié)均需工人手工操作,特別是濾餅和濾布粘在一起時,壓濾機就無法實現(xiàn)卸餅功能,煤泥中含水量較高時,濾餅自重失效,那么只能靠工人敲擊掉落。壓濾機在連續(xù)打開和關閉時,只為避免手動擊打濾餅,不僅使用不方便,也會降低對壓濾機的使用年限。另外就是在上料集中程度大且水分多的時候,慮室就會被料頂開,此種情況只能靠人工操作停止,因人工操作速度較慢,自動化不強,會對機器產生一些損傷。
為了減小選煤廠壓濾機的損傷,提高其自動化程度、完成選煤廠產量標準,本論文結合選煤廠現(xiàn)場實際情況對APN18S6型壓濾機關鍵結構組成進行簡單介紹并開發(fā)程序軟件,實現(xiàn)壓濾機在生產過程中自動化。某選煤廠壓濾機部分重要技術參數見表1。
表1 APN18S6型壓濾機主要技術、參數表
以表1中的壓濾機為研究對象,該壓濾機是可控程序實現(xiàn)主動控制,要想實現(xiàn)自動控制,那么組成該設備的各個部件至關重要,因此需要對重要的硬件進行篩選,并對自動控制系統(tǒng)進行設計。
煤泥水處理需要選煤廠壓濾機進行處理,是必不可少的重要生產環(huán)節(jié)[2],對煤泥進行回收處理不僅可以顯著提高資源利用率,而且對于選煤廠來說既環(huán)保又是經濟型[3]。目前大多數選煤廠壓濾機沒有實現(xiàn)自動控制[4],基本需要工人手動操作,才能使得壓濾機生產運轉、關停。
APN18S6型壓濾機包含支撐的底座、進排氣壓風系統(tǒng)、提供動力的液壓系統(tǒng)、執(zhí)行命令的結構以及其控制作用的自動化系統(tǒng)[5],該壓濾機控制系統(tǒng)結構局部圖見圖1。
圖1 APN18S6型壓濾機結構局部圖
支撐整個系統(tǒng)主要是靠壓濾機頭板和機架固定連接。孔板和盲板形成濾室,煤泥水通過過濾作用,固液分離,在壓濾機進一步的作用下形成濾餅。液壓系統(tǒng)是為打開和關閉,并且是在高壓形式下形成閉合。濾液收集系統(tǒng)主要是收集和疏導濾液。吹風系統(tǒng)通過高壓作用使得空氣進入慮室,進而形成供排風控制系統(tǒng)。說明上料和卸餅是實現(xiàn)自動控制的關鍵節(jié)點。
壓濾要實現(xiàn)自動控制,必須要在一定的原理上,結合主要關鍵結構,通過程序代碼編寫,開發(fā)一個控制軟件,對其進行自主控制,以提升其自動化、效率化、集成化、先進化、經濟性。
壓濾機在處理煤泥水時所用到的多孔介質滲流方程為:
式中:Si為動量;D為阻力矩陣;C為慣性系數;μ為阻力系數;ρ為密度;ν為固液混合速度。
一般的壓濾機自動控制箱上結構上會設計保持型、非保持型、開關、急停[6]等功能的按鈕。為成功切換,就需要保持型按鈕來實現(xiàn)。關閉按鈕是用來控制油箱中油位的。液壓缸內液體到達預定極限位置時,停止立即執(zhí)行命令。目前該壓濾機使用的一種多閥路閥門,壓濾機多路閥結構簡圖如圖2所示。
圖2 APN18S6型壓濾機閥路結構
通過編寫程序代碼,開發(fā)出一種自動控制壓濾機的控制軟件,Micro850型PLC控制軟件Connected Components Workbench,簡稱CCW軟件,并結合現(xiàn)代觸摸屏手機、平板電腦思維,采用觸摸屏操作,即MCGS組態(tài)環(huán)境觸摸屏。壓濾機在生產時有開啟、上料、加壓過濾、吹氣置換、卸餅、關閉等工作過程,程序代碼正是基于這些過程進行編寫,并考慮壓濾機工作環(huán)境、要求、標準等對控制部分做了重點開發(fā),也就是說在壓濾機自動控過程中增加了循環(huán)卸餅和二次關閉等步奏。
開發(fā)的CCW軟件程序界面如圖3所示。
圖3 程序控制軟件界面
在發(fā)出指令后,壓濾機就自動開始每一個運行過程:輸送煤泥之前,軟件系統(tǒng)的程序代碼就會開始進行自動檢測,看是否滿足生產運行條件。當得到滿足使用要求后,此時就會進行壓濾機的每個生產環(huán)節(jié)。如此周而復始,如想停止運轉,只需操作軟件中的暫?;蛘呓Y束即可。
在自動控制系統(tǒng)中,入料泵得到開始上料指令后,入料口就開始輸送煤泥,自動控制系統(tǒng)同液位傳感器判斷是否上料過程是否完畢。其中,在入料泵給各個濾室上料時,液壓系統(tǒng)中的液壓泵就會暫時停止執(zhí)行任務。根據現(xiàn)階段壓濾機出現(xiàn)在二次填充加壓過濾過程中濾室有時會被頂開問題,編制程序設計,通過設計判斷條件,若慮室出現(xiàn)離層狀態(tài),壓濾機上料機構立即執(zhí)行停止動作,同時執(zhí)行關閉慮室動作,待關閉完成后又會通過自動控制系統(tǒng)發(fā)出指令,再次執(zhí)行上料、加壓、過濾,一旦循環(huán)次數較多,警報響起,停止運轉。壓濾機在加壓后進行過濾,此時進/排氣閥門就又自動控制器開啟,吹氣系統(tǒng)就會自動關閉。而且在上料充填當中,為減少慮室中的水分問題,上部頂閥門自行行駛打開和關閉。
煤泥在處理過程中,會經歷充填,充填完成后就會被加壓、過濾,相應吹氣系統(tǒng)運轉,在這些環(huán)節(jié)實現(xiàn)后,壓濾機開始對濾餅卸餅。卸餅環(huán)節(jié)有5步需要進行,卸餅之前先開啟壓濾機,在這開啟過程中卸餅的第一步過程就完成了。在卸餅的第一步當中閥體打開,主液壓缸組回液,與此同時閥體A-2開啟,液體進入輔助液壓缸組,濾室就被成功實現(xiàn)了卸餅。同理,實現(xiàn)第二步、第三步、第四步、第五步。卸餅時液壓缸五步動作過程如圖4所示。
圖4 液壓缸五步過程圖
某選煤廠的5臺壓濾機自動控制發(fā)出指令的采用觸摸屏組態(tài)界面,該組態(tài)界面包括主控面、不同模式選擇和相應參數設置,MCGS組態(tài)編輯軟件是用來實現(xiàn)組態(tài)畫面的。我們可以在主控面時時觀察壓濾機每一個設備運轉是否完好,有問題的設備會顯示在主控面上。一旦有設備出現(xiàn)故障,操作人員通過報警信息,通知維修工人對該設備進行維修。在模式選擇界面,可以選擇不同的模式,促使壓濾機按照要求進行運轉。而在參數設置界面主要是為適應不同情況,修改參數實現(xiàn)壓濾機的不同功能來達到操作者想要的目的。部分組態(tài)界面如圖5所示。
圖5 自控組態(tài)界面
壓濾機通過自動控制,不僅節(jié)約了時間,而且減小了工人勞動強度。最為重要的是避免機器空轉和過載,保護了壓濾機的長久使用。
通過對PAN18S6型壓濾機關鍵結構進行了簡單說明,編制程序代碼開發(fā)控制系統(tǒng)軟件,該型號壓濾機實現(xiàn)了自動控制。論文研究主要成果總結如下:
1)通過對壓濾機技術參數和結構說明,壓濾要實現(xiàn)的自動控制,上料和卸餅兩個環(huán)節(jié)是改善的重點。
2)多閥路結構是壓濾機實現(xiàn)自動控制的硬件設施,程序軟件是壓濾機實現(xiàn)自動控制的手段。
3)自動控制系統(tǒng)能夠實現(xiàn)自動控制上料和卸餅過程,并有保護壓濾機過載或空轉的作用。
通過對PAN18S6型壓濾機關鍵結構布設和自動控制設計,提升了壓濾機的工作效率,提高了經濟效益,也為數字化礦山提供了新思維。