趙志國 閆煒
河鋼宣鋼物流公司機(jī)務(wù)作業(yè)區(qū) 河北張家口 075100
6240ZJ型柴油機(jī)采用KLQ15.6D型圓管機(jī)械脹接式中冷器,它由冷卻組、體裝配、左右蓋板及墊、螺栓等組成。6個(gè)冷卻組安裝在殼體內(nèi)的隔板間,冷卻組由管板、補(bǔ)強(qiáng)板、支撐管、冷卻片及側(cè)護(hù)板等組成。每個(gè)冷卻組有68根黃銅制成的扁管,扁管按棋盤型布置,紫銅冷卻片串在扁管上,以增大傳熱面積。每一冷卻片包容34根冷卻管,冷卻管釬焊在兩端的管板上,為增大冷卻組的剛度,用2塊補(bǔ)強(qiáng)板分別與管板鉚接,并和8個(gè)支撐管相焊。中冷器由柴油機(jī)低溫水系統(tǒng)供水,冷卻水從端蓋上的進(jìn)水管流入,在6個(gè)冷卻組的扁管中單程流動,從另一端蓋上的出水管流出。由壓氣機(jī)送來的壓縮空氣從上方進(jìn)入中冷器,在扁管外冷卻片間流過,經(jīng)下方的收斂彎管進(jìn)入空氣穩(wěn)壓箱。冷卻水在管內(nèi)流動,增壓空氣在管外流動,水、氣交叉流動進(jìn)行熱交換。中冷器的冷卻總面積約為70平方米。在柴油機(jī)裝車功率下,當(dāng)大氣溫度為20度,冷卻水的進(jìn)口溫度為45度時(shí),中冷器能使145度的增壓空氣溫度降到65度以下。
中冷器漏水一般就是其內(nèi)部銅管漏水,原因就是中冷器在工作過程中,受水質(zhì)堿性的影響,長期在熱水的作用下,產(chǎn)生水垢,會對中冷器的冷卻組造成腐蝕,使冷卻組的銅管腐蝕出細(xì)小的孔洞。中冷器的6個(gè)冷卻組有408根銅管組成,不易排查管路漏水點(diǎn),加上冷卻組安裝結(jié)構(gòu)的特殊性,一旦冷卻組出現(xiàn)銅管漏水故障,排查某根過水銅管漏水就成了一個(gè)技術(shù)難題。而且中冷器冷卻組銅管出現(xiàn)漏水故障后,因?yàn)槠渫庑渭敖Y(jié)構(gòu)組成的限制,基本上無法檢修,只能更換一套新的中冷器,造成維修成本增加,操作繁瑣。
內(nèi)燃機(jī)車中冷器漏水檢測裝置,包含主板、底板、打壓孔、注水孔、緊固螺栓、打壓裝置和中冷器冷卻組,主板和底板分別設(shè)在中冷器冷卻組的上方和下方,主板和底板通過緊固螺栓固定連接,主板上設(shè)有打壓孔和注水孔,打壓孔通過管路與打壓裝置連接。當(dāng)中冷器冷卻組銅管出現(xiàn)漏水故障時(shí),通過主板上的注水孔向中冷器內(nèi)空氣腔內(nèi)注入水,并用打壓裝置通過主板上的打壓孔向中冷器空氣腔內(nèi)打壓,壓力水通過滲漏點(diǎn)流入過水銅管,從銅管兩端流出,可快速判斷中冷器中每個(gè)冷卻組中某個(gè)過水銅管的漏水位置[1]。快速方便的檢測出中冷器中被腐蝕的銅管,確定中冷器漏水的準(zhǔn)確位置,加以焊修恢復(fù),既降低了成本,又方便了檢修,提高了經(jīng)濟(jì)性。
以下結(jié)合附圖,通過實(shí)例對本檢測裝置作進(jìn)一步說明。
參照附圖一、二,首先將底板2放置在平臺上,底板2上放好密封膠墊6,然后再將被檢測的中冷器10放在密封膠墊6上,使左右兩側(cè)露出過水銅管7,中冷器10上面放置另一塊密封膠墊6,再在該密封膠墊6上放置主板1,將緊固螺栓8穿過主板1與底板2的螺栓孔5后緊固,使中冷器銅管間的空氣腔形成密閉空間。將打壓裝置9的加壓軟管連接到打壓孔3上的打壓閥門上,由于中冷器屬于內(nèi)燃機(jī)車上比較龐大的一個(gè)部件,打壓裝置9可安裝一個(gè)可移動的滑輪,方便移動。開始檢測時(shí),首先通過主板1上的注水孔4向中冷器內(nèi)空氣腔內(nèi)注入水,并用打壓裝置9通過打壓孔3向中冷器空氣腔內(nèi)打壓,同時(shí)認(rèn)真觀察左右兩側(cè)的過水銅管7是否有漏水現(xiàn)象。一般情況下,加壓300KPa左右,在幾分鐘內(nèi),漏泄的水管就有很 明顯的水流出,從而可準(zhǔn)確判斷出哪根過水銅管裂漏。如果沒有發(fā)現(xiàn)漏泄現(xiàn)象,可繼續(xù)加壓到500KPa左右,保壓10分鐘,再仔細(xì)觀察過水銅管,判斷是否有漏泄[2]。如果仍沒有漏泄現(xiàn)象出現(xiàn),基本可判斷此中冷器冷卻組良好。
通過上述方法查出中冷器漏泄的過水銅管,做好記號,焊修或堵住漏泄的過水銅管。焊好后,再通過上述方法檢查一次,直至確認(rèn)不再有漏泄的過水銅管,中冷器修復(fù)完畢。
圖一
圖二
通過使用這種自制的柴油機(jī)中冷器漏水檢測裝置,對中冷器進(jìn)行檢測,能快速準(zhǔn)確判斷漏水點(diǎn),通過對銅管堵焊的方法消除漏泄,使故障中冷器能恢復(fù)良好。既節(jié)約了成本,又保證了內(nèi)燃機(jī)車的在線運(yùn)用,維護(hù)了公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行[3]。自從使用此裝置以來,已修復(fù)漏水中冷器十來臺,經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)效益顯著。
以上,是我們在生產(chǎn)工作中找出的故障處理裝置和方法,因?yàn)閭€(gè)人水平不高的原因,難免有錯(cuò)誤和不當(dāng)之處,望給予批評指正。