韓 標(biāo),王 玨,張 毅,胡志博,劉 偉,馬 嵬
(1.國網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠,北京市 102200;2.國網(wǎng)新源控股有限公司技術(shù)中心,北京市 100161)
自20世紀(jì)60年代第一臺抽水蓄能機(jī)組在崗南水電廠投運以來,我國抽水蓄能行業(yè)已有50年的發(fā)展歷史。在此過程中,我國抽水蓄能從零裝機(jī)到裝機(jī)容量排名世界第三,從技術(shù)零儲備發(fā)展到完全實現(xiàn)設(shè)計制造安裝調(diào)試自主化,取得了令人矚目的成績。截止到2014年底,我國已投產(chǎn)抽水蓄能電站28座,總裝機(jī)容量2154萬kW,在建抽水蓄能電站17座,總裝機(jī)容量2144萬kW。
我國抽水蓄能電站裝機(jī)容量的穩(wěn)步增加,為抽水蓄能電站設(shè)計建設(shè)管理積累了大量經(jīng)驗,也使我國抽水蓄能各項水平取得長足的進(jìn)步。然而抽水蓄能行業(yè)內(nèi)仍存在一些技術(shù)問題亟待解決,抽水蓄能電站甩負(fù)荷水錘壓力預(yù)測和轉(zhuǎn)速預(yù)測便是其中比較重要的一個。
為了追求較好的經(jīng)濟(jì)效益,抽水蓄能電站往往具有較高水頭和較大轉(zhuǎn)速,目前在建的績溪、敦化抽水蓄能電站水頭超過600m,洪屏、清遠(yuǎn)電站水頭也都超過500m。高水頭電站蝸殼內(nèi)的初始穩(wěn)態(tài)壓力大,機(jī)組甩負(fù)荷時壓力和轉(zhuǎn)速會劇烈上升,可能危及機(jī)組安全。在機(jī)組負(fù)荷試驗以前進(jìn)行水錘壓力和轉(zhuǎn)速預(yù)測分析,并采取相應(yīng)措施,對機(jī)組甩負(fù)荷試驗通過考核具有重要意義。
本文對國家電網(wǎng)管理區(qū)域內(nèi)的10個抽水蓄能電站的水錘計算報告進(jìn)行了研究分析,并收集了這10個電站甩負(fù)荷試驗實測結(jié)果,對比實測數(shù)據(jù)總結(jié)一些規(guī)律。
《水輪發(fā)電機(jī)組啟動試驗規(guī)程》(DL/T 507—2002)要求水電站(包括抽水蓄能電站)啟動及調(diào)試過程中必須進(jìn)行水輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷試驗,以考驗機(jī)組在最惡劣的工況下的運轉(zhuǎn)能力。甩負(fù)荷試驗作為調(diào)試試驗中最重要的一個環(huán)節(jié)(見表1),是機(jī)組正式投入商業(yè)運行前必須經(jīng)過的一次考驗,也是電站建設(shè)管理者十分關(guān)注的一次試驗。
在進(jìn)行水錘計算分析時,甩負(fù)荷試驗結(jié)果是非常重要的數(shù)據(jù),因為甩負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)是對電站設(shè)計經(jīng)濟(jì)性合理性的校驗,將甩負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)和合同規(guī)定的機(jī)組承受極限值對比(見表2),可以得到電站在極限情況下的安全裕度。一個合適的安全裕度是體現(xiàn)電站調(diào)節(jié)保證設(shè)計水平的重要表現(xiàn)。
一般情況下,電站在開展甩負(fù)荷試驗以前均會進(jìn)行過渡過程計算,以分析電站機(jī)組甩負(fù)荷工況下的蝸殼及水道壓力上升、機(jī)組轉(zhuǎn)速上升情況,以做好應(yīng)對措施防止危及電站安全的情況發(fā)生。
表1 抽水蓄能電站現(xiàn)場雙機(jī)甩負(fù)荷試驗結(jié)果Table 1 Results of double unit load rejection field test for Pumped Storage Power Station
表2 抽水蓄能電站機(jī)組廠家合同規(guī)定機(jī)組極限值Table 2 Limit values from the contracts of Pumped-Storage units manufacturer
采用計算機(jī)程序進(jìn)行水電站水錘計算開始于20世紀(jì)40年代。美國流體力學(xué)專家懷利和斯特里特于1967年發(fā)表《瞬變流》[1],這本著作介紹了各種水力機(jī)械過渡過程的求解理論與模式并給出了計算機(jī)求解方法,使水電站過渡過程的計算機(jī)計算快速發(fā)展。20世紀(jì)80年代以來,在《瞬變流》的成果基礎(chǔ)上,國內(nèi)水電站水錘計算研究取得快速進(jìn)展。眾多科研單位均完成了過渡過程計算軟件的編制,并廣泛應(yīng)用于工程實際中。
電站的水錘計算涉及水力、機(jī)械、電氣三個系統(tǒng),三個系統(tǒng)相互影響模型復(fù)雜。在建模過程中,需要對很多情況進(jìn)行了近似處理,如對一元非恒定管道流動方程中摩阻項的簡化,對電站各邊界條件的簡化處理。盡管過渡過程計算模型被廣泛應(yīng)用并已證實,近似處理而產(chǎn)生的實際與計算偏差到目前尚無法準(zhǔn)確估計,如何對計算結(jié)果進(jìn)行修正也尚無定論。
水電站水錘計算對水輪機(jī)邊界條件的處理,目前國內(nèi)較為流行的方法是采用水輪機(jī)靜特性曲線計算水輪機(jī)甩負(fù)荷動態(tài)特性[2],但是試驗證明非恒定狀態(tài)下水力機(jī)械的特性與靜特性是有差別的,但是仍缺乏相關(guān)理論進(jìn)行差別分析。而且目前的過渡過程計算過程忽略了尾水管和蝸殼不穩(wěn)定工況水流慣性的影響,這對機(jī)組轉(zhuǎn)速計算也是有影響的。與常規(guī)水電站相比,抽水蓄能電站水頭高,過渡過程特性復(fù)雜,甩負(fù)荷時壓力脈動顯著,采用上述簡化處理方法可能會使計算結(jié)果部分偏離現(xiàn)場試驗結(jié)果。
本文為了研究抽水蓄能電站水錘計算的準(zhǔn)確性,收集了上述10座電站的水錘計算報告和甩負(fù)荷試驗實測結(jié)果。圖1~圖2中從對比分析中,驗證在目前抽水蓄能電站模型下計算的準(zhǔn)確性,并總結(jié)規(guī)律。調(diào)保計算報告中,有部分計算工況和甩負(fù)荷試驗工況水位有一點偏差,但偏差較小,不影響結(jié)果對比。
蝸殼最大壓力上升偏差圖如圖1所示(其中百分比的計算以試驗值為基準(zhǔn)):
從上述結(jié)果對比可以發(fā)現(xiàn),無論是機(jī)組蝸殼最大壓力還是電站甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速上升,計算值已十分接近試驗值,尤其是轉(zhuǎn)速上升值,其偏差率基本接近2%??傮w來說,過渡過程仿真計算已經(jīng)能夠較好地預(yù)測真機(jī)甩負(fù)荷試驗結(jié)果,對甩負(fù)荷試驗具有重要的指導(dǎo)意義。
其次,機(jī)組蝸殼最大壓力計算值普遍小于試驗值(西龍池電站實際測試值略小于計算值),主要是由于過渡過程計算中未能考慮壓力脈動值,詳細(xì)分析見下節(jié)。轉(zhuǎn)速上升對比情況可以發(fā)現(xiàn),計算值略大于試驗測量值。
表3 抽水蓄能電站調(diào)節(jié)保證計算結(jié)果Table 3 Results of transient calculation of Pumped Storage Power Stations
圖1 各電站調(diào)保計算與甩負(fù)荷試驗最大蝸殼壓力結(jié)果對比Figure 1 Comparison of maximum volute pressure in transient calculation and load rejection test in several PSP Stations
圖2 各電站調(diào)保計算與甩負(fù)荷試驗最大轉(zhuǎn)速上升結(jié)果對比Figure 2 Comparison of maximum speed in transient calculation and load rejection test in several PSP Stations
下面以某電站的過渡過程曲線為例分析實測值與計算值產(chǎn)生偏差的原因。
從蝸殼進(jìn)口壓力過渡過程對比曲線可以發(fā)現(xiàn),在甩負(fù)荷后的前10s,蝸殼和尾水管內(nèi)的壓力脈動較為劇烈,某些情況蝸殼最大脈動幅度達(dá)到150m壓力水頭。在該時段導(dǎo)葉雖然沒有動作(本電站導(dǎo)葉采用延時關(guān)閉的規(guī)律),但是由于抽水蓄能機(jī)組轉(zhuǎn)輪的截流效應(yīng),轉(zhuǎn)速持續(xù)上升導(dǎo)致過機(jī)流量下降,進(jìn)而造成蝸殼內(nèi)的水錘壓力顯著上升(見圖3、圖4)。
本文提到,過渡過程計算采用的機(jī)組邊界條件是對水泵水輪機(jī)靜態(tài)特性曲線進(jìn)行插值計算,決定了采用這種方法無法計算出蝸殼及尾水管內(nèi)的壓力脈動。而電站在進(jìn)行甩負(fù)荷試驗時,采用的蝸殼最大壓力通常是儀器記錄的最大值,即考慮壓力脈動的蝸殼最大壓力。因此,出現(xiàn)了上節(jié)中的蝸殼最大壓力計算值普遍低于試驗值的現(xiàn)象。
圖3 某抽水蓄能電站蝸殼進(jìn)口壓力過渡過程實測曲線與計算曲線對比圖Figure 3 Comparison of measured and calculated transients curves of volute inlet pressure of a pumped storage power station
圖4 某抽水蓄能電站尾水管進(jìn)口壓力過渡過程實測曲線與計算曲線對比圖Figure 4 Comparison of measured and calculated transients curves of draft tube outlet pressure of a pumped storage power station
基于目前的研究成果,為了更好地預(yù)測蝸殼與尾水管最大壓力,一般需要對計算結(jié)果進(jìn)行壓力脈動修正,修正方法仍待下一步深入研究。
從轉(zhuǎn)速過渡過程分析,轉(zhuǎn)速變化連續(xù)性較好,采用靜態(tài)特性已能夠較好地預(yù)測機(jī)組實際變化過程。從上節(jié)統(tǒng)計結(jié)果來看,轉(zhuǎn)速計算值普遍大于實測值。
水泵水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的運動方程式[3]如下:
式中 Mt——水泵水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組主動力矩;
Mg——水泵水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組阻抗力矩;
J——機(jī)組轉(zhuǎn)動慣量;
ω——機(jī)組轉(zhuǎn)動角速度。
機(jī)組甩負(fù)荷過程,機(jī)組轉(zhuǎn)動力矩Mt通過特性曲線計算求得,機(jī)組阻抗力矩Mg為零,機(jī)組轉(zhuǎn)動慣量J為水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動慣量之和。但是在計算過程中,忽略了轉(zhuǎn)輪及部分尾水管區(qū)域內(nèi)流體對轉(zhuǎn)動的影響[4],即計算中用的轉(zhuǎn)動慣量小于真實的轉(zhuǎn)動慣量。因此,計算所得轉(zhuǎn)速上升最大值一般會小于實際值,各電站甩負(fù)荷試驗結(jié)果也驗證了這一點。通過上節(jié)的實測數(shù)據(jù)也反映出,在過渡過程計算過程中一般無須對轉(zhuǎn)速進(jìn)行修正。
通過多個電站的試驗數(shù)據(jù)與過渡過程計算結(jié)果對比,可以得到如下結(jié)論:
(1)大規(guī)模電站建設(shè)證明,抽水蓄能電站水錘計算與實測結(jié)果符合較好,水錘計算對抽水蓄能電站設(shè)計、實施及試驗具有重要意義。
(2)蝸殼進(jìn)口壓力結(jié)果對比顯示,計算結(jié)果一般小于試驗結(jié)果,偏差主要是由于計算過程未考慮蝸殼內(nèi)壓力脈動而引起的。轉(zhuǎn)速結(jié)果對比顯示,過渡過程計算值一般略大于試驗值,偏差原因可歸因于計算過程中未考慮轉(zhuǎn)輪及部分尾水管區(qū)域內(nèi)流體對轉(zhuǎn)動的影響。因此,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)的角度考慮,抽水蓄能電站水錘計算中,往往需要對蝸殼最大壓力和尾水管進(jìn)口最小壓力進(jìn)行修正,轉(zhuǎn)速最大值不需要修正。
(3)從過渡過程試驗錄波曲線來看,甩負(fù)荷過程中壓力脈動的周期非常短,在0.01~0.02s。雖然在蝸殼內(nèi)壓力瞬間突增,但是短時間的高壓對機(jī)組造成破壞的程度,仍然未有定論。壓力脈動對過渡過程計算結(jié)果的影響仍待進(jìn)一步深入研究。