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        一起生物質(zhì)鍋爐事故分析

        2019-07-22 07:38:02楊國祥馬紹光趙艷雷
        科技與創(chuàng)新 2019年12期
        關(guān)鍵詞:滲碳體鍋筒鼓包

        楊國祥,馬紹光,趙艷雷

        (云南省特種設(shè)備安全檢測研究院,云南 昆明 650228)

        2018-08,在對昆明市某單位使用的一臺SZL6-1.6-T型生物質(zhì)鍋爐進(jìn)行停爐內(nèi)部檢驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)鍋爐上鍋筒前筒節(jié)底部有一處鼓包缺陷,經(jīng)進(jìn)一步檢驗(yàn),鼓包處的材質(zhì)已發(fā)生變化,需要更換,事故造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。為了防微杜漸,防止此類事故的發(fā)生,本文對事故進(jìn)行分析。

        1 鍋爐概況

        該單位的SZL6-1.6-T型鍋爐于2015-08安裝監(jiān)檢后投入使用;該爐系某廠2015-01制造,為雙鍋筒縱置式生物質(zhì)鏈條鍋爐,截至發(fā)現(xiàn)鍋爐筒體鼓包缺陷時已斷續(xù)使用了3年,約2.6×104h(每日平均使用8 h);上鍋筒材質(zhì)為Q245R,上鍋筒規(guī)格為Φ900 mm×12 mm, 使用的水源為地下水,渾濁無沉淀池,水處理設(shè)備時好時壞。

        2 現(xiàn)場檢驗(yàn)

        2018-08進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)鍋爐上鍋筒前筒節(jié)底部有一處鼓包缺陷,檢驗(yàn)情況如下:①鼓包位于上鍋筒前筒節(jié)中底部,爐膛上方,最大變形量30 mm,且上鍋筒前筒節(jié)爐膛段有脹粗現(xiàn)象。②后部煙道內(nèi),上鍋筒與下鍋筒對流管束與上鍋筒焊接連接管口大部分變形;左右側(cè)水冷壁管大部分變形,變形量為10~60 mm。③上鍋筒進(jìn)水管出口附近及前右側(cè)下降管內(nèi)水垢厚度約10 mm,上鍋筒其他部位水垢厚度約2 mm,并有垢渣堆積,水冷壁管內(nèi)水垢厚度1~3 mm,對流管內(nèi)水垢厚0.5~1 mm,下鍋筒及左右側(cè)集箱內(nèi)有脫落水垢堆積。④前水冷壁管有3根,右側(cè)水冷壁管有2根,共5根,水冷壁管曾經(jīng)被更換過。

        3 金相檢驗(yàn)和硬度檢測

        經(jīng)金相檢驗(yàn),鼓包上材質(zhì)金相組織滲碳體完全球化,材質(zhì)出現(xiàn)四級石墨化,鼓包材質(zhì)金相組織已從正常的鐵素體加珠光體轉(zhuǎn)變成鐵素體加球狀滲碳體,材質(zhì)強(qiáng)度顯著降低。

        經(jīng)硬度檢測,測得鼓包材質(zhì)硬度平均值為HB100。對于低碳鋼,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式得σb≈0.36 HB≈0.36×100≈36 kgf/m2≈352 N/m2(MPa)。

        標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐和壓力容器用鋼板》(GB 713—2014)規(guī)定材質(zhì)Q245R的σb下限值為400 N/m2(MPa)。材質(zhì)強(qiáng)度下降的百分比為△σb=(400-352)/400=12%。

        材質(zhì)的強(qiáng)度下降了12%,材質(zhì)強(qiáng)度由于超溫,其金相組織發(fā)生變化而降低。

        4 事故分析

        4.1 鼓包處壁溫估算

        由金相檢驗(yàn)的結(jié)果得知,鼓包處材質(zhì)已完全球化,根據(jù)有關(guān)資料可采用擴(kuò)散指數(shù)方程進(jìn)行筒體壁溫的估算:

        式(1)中:τ為達(dá)到完全球化程度所需時間,h;A為與化學(xué)成分、組織狀態(tài)有關(guān)的常數(shù);b為對珠光體鋼,為常數(shù);T為絕對溫度,K。

        當(dāng)溫度不超過Ac1(723℃)時,對同種鋼材、不同溫度下達(dá)到同一球化程度的時間可由式(2)表示:

        對同種鋼材,A和b是相同的,則式(2)可變?yōu)椋?/p>

        根據(jù)相關(guān)資料,碳鋼在454℃至完全球化需5×105h,對于碳素鋼,b=33 000;如果取本失效分析的時間τ2=2.6×104h,又知τ1=5×105h,T1=453.85℃,代入式(3)得:

        理設(shè)備時好時壞,金屬組織不會馬上球化,本分析中金相組織完全球化的累計(jì)時間就不到2.6×104h。此外,鍋爐運(yùn)行后期,水垢和脫落后的垢渣堆積于筒體底部,又未及時清理,鍋筒壁傳熱變差,筒體壁得不到及時冷卻,因此,筒體壁溫可能大于504.57℃,即鍋筒鼓包處的壁溫超過了Q245R鋼規(guī)定使用的最高允許使用溫度430℃。

        4.2 材質(zhì)球化

        低碳鋼及大部分低碳合金鋼都是珠光體鋼,這種鋼的正常組織由珠光體晶粒及鐵素體晶粒組成,珠光體晶粒中的鐵素體及滲碳體呈片狀;鐵素體是碳和其他元素均勻地溶解在ɑ-Fe(ɑ鐵)中的固溶體,鐵素體的強(qiáng)度低,但塑性高;滲碳體是鐵與碳按一定比例關(guān)系所組成的化合物,鐵與碳的原子數(shù)比為3∶1,它的結(jié)晶結(jié)構(gòu)與鐵的結(jié)構(gòu)完全不同,滲碳體的硬度很高、很脆,塑性極低;片狀珠光體的組織不穩(wěn)定,按照熱力學(xué)第二定律,較大能量的狀態(tài)有自行向能量較小的狀態(tài)轉(zhuǎn)變的趨勢。在體積相同的條件下,片的表面積比球大,球的表面積最小,表面能也最小,幾個小球體的表面積比同樣體積的球體的表面積大,幾個小球體的表面能也較大。因此,片狀珠光體中的滲碳體(Fe3C)有自行轉(zhuǎn)變?yōu)榍驙畈⒕奂纱笄驁F(tuán)的趨勢。珠光體鋼在長期高溫運(yùn)行下存在這種轉(zhuǎn)變的可能,這種現(xiàn)象稱為“珠光體的球化”;珠光體的球化使材料的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度及硬度下降,并明顯加快蠕變速度和降低持久強(qiáng)度,例如,珠光體的球化可使抗拉強(qiáng)度下降10%~15%,蠕變極限降低約25%,如果滲碳體聚集成大球團(tuán),甚至可使蠕變限下降,本次事故材質(zhì)的強(qiáng)度下降了12%。

        由壁溫估算得知,上鍋筒底部處于高溫狀態(tài)下,材料內(nèi)的片狀珠光體組織轉(zhuǎn)變?yōu)榍驙钪楣怏w組織,這種變化加快了蠕變速度并降低持久強(qiáng)度,導(dǎo)致鍋筒在正常工作壓力下產(chǎn)生塑性變形造成鼓包。

        4.3 材質(zhì)石墨化

        綜上所述,滲碳體是一種不很穩(wěn)定的碳化物,在高溫下經(jīng)一定時間會分解成自由碳(石墨):Fe3C→3Fe+C(石墨),這種現(xiàn)象稱為石墨化;碳鋼只在450℃以上出現(xiàn)石墨化;石墨是以點(diǎn)狀的形式出現(xiàn)在金屬材料內(nèi)部,石墨的強(qiáng)度極小,像空穴分布在鐵素體當(dāng)中,當(dāng)空穴周圍形成復(fù)雜的受力狀態(tài)并出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象時,材料就會變脆,石墨化會使常溫和高溫下材料的強(qiáng)度及塑性下降;人們認(rèn)為石墨化都發(fā)生在珠光體完成球化之后,但碳鋼在475~500℃條件下,組織球化初期即有可能析出石墨。

        由壁溫估算得知,上鍋筒底部已處于高溫狀態(tài)下,組織也發(fā)生球化,這就是材質(zhì)出現(xiàn)石墨化的原因,同時石墨化說明了材料的強(qiáng)度及塑性下降,這也是導(dǎo)致鍋筒在正常工作壓力下產(chǎn)生塑性變形造成鼓包的原因之一。

        4.4 結(jié)論

        根據(jù)上述計(jì)算和分析,由于上鍋筒前筒節(jié)中底部高溫過熱,過熱部位的材質(zhì)金相組織完全球化,材質(zhì)出現(xiàn)四級石墨化,材質(zhì)強(qiáng)度降低很多,以致于鍋筒在正常工作壓力下塑性變形造成鼓包。

        5 事故原因

        5.1 水質(zhì)不良

        鍋爐使用初期,水質(zhì)是較好的,但使用一段時間后,鍋內(nèi)附著大量水垢,鍋爐使用1年后首次內(nèi)部檢驗(yàn)時,曾發(fā)現(xiàn)鍋爐給水管被水垢堵塞2/3,鍋爐內(nèi)水垢厚度達(dá)3~4 mm,局部10 mm,上下鍋筒底部和左右側(cè)集箱內(nèi)有大量垢渣堆積;經(jīng)過煮爐,大量水垢脫落沉積于鍋底和受熱面管內(nèi)未清除,排污管被堵塞,不能及時有效地排污,鍋爐內(nèi)的水質(zhì)進(jìn)一步惡化。這樣的后果首先是發(fā)生了水冷壁被水垢、垢渣堵塞爆管,檢驗(yàn)時也發(fā)現(xiàn)了水冷壁管曾有5根被換管修理;大量垢渣沉積,鍋筒底部又直接處于爐膛高溫輻射區(qū),熱負(fù)荷較高,尤其爐膛前中部更高,致使鍋筒前筒節(jié)底部材質(zhì)過熱,材質(zhì)強(qiáng)度下降,在內(nèi)壓力作用下產(chǎn)生了鼓包。

        5.2 管理不善

        鍋爐使用后,水處理設(shè)備時好時壞,沒有徹底修復(fù);使用的地下水渾濁,又未聽取檢驗(yàn)人員的建議,沒有增設(shè)沉淀池,這是導(dǎo)致水處理設(shè)備短期就失效的原因。

        5.3 鍋爐低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置失靈

        后部煙道內(nèi),上鍋筒與下鍋筒對流管束與上鍋筒焊接連接管口和左右側(cè)水冷壁管大部分變形,上鍋筒前筒節(jié)爐膛段有脹粗現(xiàn)象,這說明鍋爐曾發(fā)生過缺水現(xiàn)象;現(xiàn)場進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)鍋爐低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置失靈,這也是導(dǎo)致事故的原因之一。

        6 處理意見

        根據(jù)對鍋爐現(xiàn)場檢驗(yàn)和金相檢驗(yàn)的結(jié)果,鍋筒材質(zhì)已完全球化和石墨化四級,上鍋筒與下鍋筒對流管束與上鍋筒焊接連接管口及左右側(cè)水冷壁管大部分變形,上鍋筒前筒節(jié)爐膛段有脹粗現(xiàn)象,鍋爐已無修理價值,建議更換。

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