路志國(guó)
摘 要:六采區(qū)軌道下山巷道產(chǎn)生嚴(yán)重底鼓變形,設(shè)計(jì)采用巷道底板錨注加固方案,讓底板組合錨注錨索形成有機(jī)的聯(lián)合支護(hù)體。結(jié)果表明,現(xiàn)場(chǎng)注漿加固效果顯著,能夠有效控制巷道底鼓變形加劇,保證巷道滿足安全生產(chǎn)使用。
關(guān)鍵詞:底鼓;錨注;軌道下山
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.048
隨著開采深度逐年增加,巷道圍巖的壓力越來越大,地壓顯現(xiàn)劇烈,巷道底鼓嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了巷道的安全使用[1-4]。
1 采區(qū)概況
六采區(qū)軌道下山主要擔(dān)負(fù)采區(qū)輔助運(yùn)輸及進(jìn)風(fēng)任務(wù),采區(qū)軌道石門自南翼軌道大巷開門后按4‰上坡施工約790m,見3上煤后按12°下山穿層掘進(jìn)施工,在-738m標(biāo)高處變平,軌道下山斜長(zhǎng)380m。
2 采區(qū)水文地質(zhì)
根據(jù)巖性、含水介質(zhì)特征及地下水類型,六采區(qū)內(nèi)主要含水層自上而下可劃分為:第四系砂層、砂礫層孔隙含水層,侏羅系上統(tǒng)蒙陰組砂巖孔隙裂隙承壓含水層,二疊系山西組3上煤頂、底板砂巖裂隙承壓含水層,石炭系太原組第三層灰?guī)r、第十下層灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層,石炭系本溪組第十四層灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層,以及奧陶系灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層。
本區(qū)在開采上組煤時(shí),主要充水源為3煤頂板砂巖水和上侏羅統(tǒng)紅層水,前者為直接充水含水層,后者為間接充水含水層,但在局部地段紅層也可能成為直接充水含水層采區(qū)內(nèi)開采上組煤時(shí),水文地質(zhì)條件屬中等類型。另外,考慮采區(qū)生產(chǎn)過程中消防灑水、注漿等因素影響,六采區(qū)上組煤開采時(shí),采區(qū)正常涌水量為180m3/h,采區(qū)最大涌水量為300m3/h。
3 底板錨注設(shè)計(jì)
針對(duì)這一情況,為控制巷道底鼓,參考相關(guān)工程背景及文獻(xiàn)資料[1-3],采用底板錨注加固??傮w方案:首先對(duì)軌道下山巷道底板進(jìn)行淺部6m的預(yù)注漿,然后再對(duì)6m外的底板深部進(jìn)行打錨索孔及深部注漿,安裝組合錨索。依據(jù)錨注聯(lián)合加固支護(hù)原理,及時(shí)對(duì)頂幫實(shí)施錨桿、錨索、注漿加固,與底板組合錨注錨索形成有機(jī)的聯(lián)合支護(hù)體。
3.1 淺部預(yù)注漿鉆孔布置參數(shù)
淺部預(yù)注漿鉆孔間隔式布置,排距2.5m,每排2個(gè)孔,距幫0.7m,鉆孔直徑為Φ80mm,孔深6m。
3.2 組合錨索布置
參照巷道規(guī)格、底板巖性,確定鉆孔參數(shù),根據(jù)支護(hù)體要抵抗底板地應(yīng)力大小的要求,選取三根錨索組合。采用間隔式布置,兩側(cè)孔每排2個(gè),排距2.5m,距幫0.6m;中間孔1個(gè),中間孔位于兩排兩側(cè)孔中間,在巷道中心線上;深部注漿孔布置與此相同。錨索鉆孔孔徑為Φ80mm,錨索其破壞荷載為1050.0KN。錨索布置示意圖如圖1所示。
3.3 注漿
根據(jù)巖層資料及擴(kuò)修拉底情況,底板淺部已嚴(yán)重破壞,在鉆孔作業(yè)時(shí)很難成孔,設(shè)計(jì)淺孔注漿壓力為2MPa,深孔注漿壓力設(shè)計(jì)為5MPa。
目前煤礦使用的525#水泥最大粒度為0.085mm,由于煤礦的松動(dòng)圈裂隙大、深,且525#水泥的凝結(jié)時(shí)間長(zhǎng),注漿時(shí)漿液沿裂隙向遠(yuǎn)處擴(kuò)散。這樣,有充分的漿液擴(kuò)散于松動(dòng)圈的每個(gè)裂隙中,達(dá)到加固圍巖的效果。因此,注漿時(shí)選用525#水泥。
4 效果分析
注漿支護(hù)后,經(jīng)過1個(gè)月的巷道底板變形觀測(cè),1個(gè)月時(shí)間內(nèi)底板底鼓量總計(jì)為25mm,其圍巖變形趨勢(shì)得到明顯抑制,破碎巖塊與水泥漿液已固化為一體,對(duì)維持巷道穩(wěn)定性起到了重要作用。對(duì)六采區(qū)軌道下山底板進(jìn)行鉆孔窺視觀測(cè)如圖2所示,通過鉆孔窺視可知,巷道底板1m淺部范圍內(nèi),巖石破碎,裂隙發(fā)育,離層明顯;底板1m-3m范圍內(nèi),裂隙不發(fā)育,未見明顯離層。底板錨注效果顯著,巷道底鼓變形得到控制,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。相比之前的平均3個(gè)月要進(jìn)行一次清底修復(fù),通過底錨注漿加固后,未產(chǎn)生嚴(yán)重的底鼓,未做過重新修復(fù),巷道能夠滿足安全正常使用。
5 結(jié)語
有關(guān)巖層資料及擴(kuò)修拉底情況顯示軌道下山底板淺部已嚴(yán)重破壞,通過底板錨注加固,加上錨索的支撐力,從根本上解決了松動(dòng)圈的問題。底板錨注加固技術(shù)是解決底鼓問題的有效手段,以期達(dá)到延長(zhǎng)巷道服務(wù)周期,減小巷修工作量,爭(zhēng)取巷道少維護(hù)或免維護(hù)的目的,這對(duì)于保證生產(chǎn)安全,降低巷道維護(hù)費(fèi)用,改善井下施工作業(yè)環(huán)境,降低企業(yè)生產(chǎn)成本以及保持礦井高產(chǎn)高效具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
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