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        煤泥循環(huán)流化床鍋爐SNCR脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化措施研究

        2019-07-18 08:54:18張玉洋陳艷艷
        工業(yè)加熱 2019年3期
        關(guān)鍵詞:噴槍氨水煤泥

        趙 強(qiáng),向 軼,張玉洋,冷 健,陳艷艷

        (1.西安航天動(dòng)力研究所,陜西西安710100;2.西安航天源動(dòng)力工程有限公司,陜西西安710100)

        隨著大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,火電及非電行業(yè)的環(huán)保壓力進(jìn)一步加大。選擇性非催化還原法(SNCR)是一種工藝成熟的煙氣脫硝技術(shù),與選擇性催化還原法(SCR)相比,具有投資少、工期短、結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn),常用于循環(huán)流化床鍋爐上。但SNCR單獨(dú)投運(yùn)時(shí)脫硝效率不高,約30%~50%,因此常與低氮燃燒技術(shù)聯(lián)合使用[1]。煙氣再循環(huán)是一種常見的低氮燃燒技術(shù),其原理是把一部分爐膛尾氣返回配風(fēng)系統(tǒng),重新進(jìn)入爐膛,降低燃燒溫度和氧氣濃度,減少氮氧化物NOx生成量[2]。近年來SNCR 與煙氣再循環(huán)聯(lián)用的技術(shù)發(fā)展迅速,已有相關(guān)的研究成果和應(yīng)用業(yè)績。煤泥是煤炭洗選的副產(chǎn)品,具有高水分、高灰分和低熱值的特性,利用價(jià)值低,給環(huán)保工作帶來巨大壓力。本文將煤泥用于循環(huán)流化床鍋爐的燃燒發(fā)電,并通過整套啟動(dòng)調(diào)試及168 小時(shí)試運(yùn)行數(shù)據(jù)研究SNCR 與煙氣再循環(huán)聯(lián)用時(shí)的脫硝效率影響因素,提出工藝優(yōu)化思路,為煤泥循環(huán)流化床鍋爐的應(yīng)用提供參考。

        1 運(yùn)行狀況及工藝參數(shù)

        1.1 鍋爐基本情況

        某電廠現(xiàn)有3 臺在運(yùn)行循環(huán)流化床鍋爐,燃料為選煤廠原始煤泥摻水?dāng)嚢韬蟮玫降?1%含水量的煤泥,原始煤泥的煤質(zhì)分析如表1所示。3臺鍋爐長期在中負(fù)荷下運(yùn)行,表2為在全燒煤泥時(shí)的鍋爐運(yùn)行參數(shù)。在鍋爐的排煙口設(shè)置有CEMS用于測量NOx的排放濃度。

        1.2 SNCR系統(tǒng)

        本文采用SNCR 脫硝工藝,還原劑為濃度10%~15%的氨水,包括氨水存儲系統(tǒng)、氨水輸送系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)、霧化風(fēng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和在線監(jiān)測系統(tǒng)。對于噴射系統(tǒng),1#鍋爐在爐膛出口處的旋風(fēng)分離器筒壁布置8支噴槍,2#鍋爐同樣在旋風(fēng)分離器筒壁布置6支噴槍,4#鍋爐在爐膛水冷壁上布置8 支噴槍,如圖1 所示。噴槍均為氣力霧化式。

        表1 原始煤泥的煤質(zhì)分析

        表2 鍋爐運(yùn)行參數(shù)

        圖1 三臺鍋爐的噴槍布置點(diǎn)

        本次SNCR 項(xiàng)目調(diào)試及試運(yùn)行的目標(biāo)是,在投運(yùn)煙氣再循環(huán)的狀態(tài)下,通過調(diào)試SNCR 系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),為制定循環(huán)流化床鍋爐的操作規(guī)程提供依據(jù),使系統(tǒng)在穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)NOx的濃度降到100 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))以下。

        2 調(diào)試及運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

        2.1 SNCR系統(tǒng)調(diào)試數(shù)據(jù)分析

        在SNCR 脫硝系統(tǒng)安裝完成后,進(jìn)入整套啟動(dòng)調(diào)試過程,具體操作步驟為:在鍋爐負(fù)荷60%以上、運(yùn)行穩(wěn)定的情況下,先投入SNCR系統(tǒng);再根據(jù)爐膛氧量調(diào)整一次風(fēng)、二次風(fēng)和煙氣再循環(huán)風(fēng)量,系統(tǒng)穩(wěn)定后逐步調(diào)節(jié)噴氨量,得到多組調(diào)試數(shù)據(jù),如表3 所示。基于這些調(diào)試數(shù)據(jù),可以研究多種工藝參數(shù)對脫硝效率的影響,為煤泥循環(huán)流化床鍋爐SNCR 脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化措施提供理論依據(jù)。

        表3 SNCR系統(tǒng)整套啟動(dòng)調(diào)試數(shù)據(jù)

        1)氨氮摩爾比對脫硝效率的影響

        氨水作為還原劑,其供應(yīng)量與總脫硝效率DΣ直接相關(guān),評價(jià)指標(biāo)采用氨氣NH3與NOx摩爾量比值NH3/NOx,即氨氮摩爾比NSR,mol/mol。NOx中95%以上是NO,故SNCR脫硝的主要反應(yīng)為[3]

        根據(jù)式(1),理論上當(dāng)NO 被完全消耗時(shí),NSR=1,實(shí)際上由于混合不均、副反應(yīng)等原因,工程應(yīng)用中需要NSR>1 才能保證較好的脫硝效率,通常NSR 取值范圍為1~1.85[4]。本次調(diào)試中,除4#爐-7 工況外,NSR 值對脫硝效率D的影響見圖2。

        如圖2所示,以1#、4#爐為例,對同一臺鍋爐,隨著NSR 值的增大,D均呈現(xiàn)出升高的趨勢,即反應(yīng)物NH3相對濃度的增大能促使式(1)中正反應(yīng)的進(jìn)行。這種升高趨勢主要表現(xiàn)為以下兩個(gè)特征:

        (1)在NSR 相對較低時(shí)(NSR≤1.2),隨著NSR 的增大,脫硝效率D提升速度較快,即在此區(qū)間內(nèi)NSR是影響脫硝反應(yīng)的主要因素,此時(shí)提高氨水供應(yīng)流量對改善脫硝效果較明顯;當(dāng)NSR>1.2時(shí),D提升速度相對放緩,即NSR 的影響效果減弱,要想進(jìn)一步提升D,需要對其他參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)。同時(shí)NSR越大,氨逃逸情況也會(huì)越嚴(yán)重,造成二次污染,因此需選擇合適的NSR值。

        圖2 NSR值對SNCR脫硝效率D的影響

        (2)在D≤65%時(shí),通過提高氨水供應(yīng)量,即增大NSR 的方法可以迅速提升D值;但當(dāng)D>65%后,隨著NSR的增大,對D提升速度相對放緩,即當(dāng)D達(dá)到相對較高的水平后,繼續(xù)靠提高氨水供應(yīng)量的方法對改善脫硝情況的效果逐漸減弱。該結(jié)論也可以間接說明,SNCR 技術(shù)適用于NOx濃度相對較高的工況,對于NOx初始排放濃度相對較低的工況,不建議將SNCR 作為主要脫硝手段。

        綜上所述,認(rèn)為對于全燒煤泥的循環(huán)流化床鍋爐,當(dāng)NSR≤1.2、D≤65%時(shí),增加氨水供應(yīng)量可以迅速提高脫硝效率,高于這兩個(gè)臨界值后,單純通過增加氨水供應(yīng)量的辦法對提升脫硝效果的作用逐漸減弱,氨水量增加反而可能帶來嚴(yán)重的氨逃逸。

        2)反應(yīng)溫度對脫硝效率的影響

        SNCR的脫硝效果與反應(yīng)溫度密切相關(guān),使用氨水作為還原劑時(shí),其最佳反應(yīng)溫度為850~950 ℃[5]。調(diào)試中還研究了反應(yīng)溫度對脫硝的影響,表3中4#爐-6、4#爐-7兩個(gè)工況,反應(yīng)溫度分別為908 ℃和844 ℃,在其他參數(shù)大致相同的情況下,發(fā)現(xiàn)4#爐-7的脫硝效率明顯低于4#爐-6,即反應(yīng)溫度從908 ℃降至844 ℃時(shí),D降低了6.42%,對SNCR 的運(yùn)行是非常不利的。因此需要將反應(yīng)溫度控制在最佳溫度區(qū)間。

        此外,對比4#爐-5、4#爐-7兩個(gè)工況,發(fā)現(xiàn)雖然4#爐-5 的NSR 值低于4#爐-7,但其反應(yīng)溫度更高,處于最佳溫度區(qū)間,因此D比后者高2.8%。這一結(jié)論表明,對SNCR 脫硝系統(tǒng),反應(yīng)溫度是影響脫硝效率的關(guān)鍵因素,在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)SNCR的反應(yīng)溫度低于最佳區(qū)間時(shí),單純采用增加氨水供應(yīng)量的方式并不能獲得很好的補(bǔ)償效果。

        3)噴槍布置點(diǎn)對脫硝效率的影響

        SNCR 噴槍的布置點(diǎn)位置直接關(guān)系到脫硝反應(yīng)的溫度、NH3和煙氣的混合均勻度、反應(yīng)區(qū)域NH3的濃度等,影響脫硝效率。以1#爐和4#爐為例,兩者額定蒸發(fā)量相同,鍋爐結(jié)構(gòu)基本相同,但兩臺鍋爐的噴槍布置點(diǎn)不同,造成最終脫硝效率有較明顯的差異。根據(jù)圖2中的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)1#爐的D值均高于4#爐,且一直處于很高的水平,接近SNCR 的上限。分析原因,主要有以下兩點(diǎn):

        (1)1#爐的8支噴槍布置在旋風(fēng)分離器筒壁,煙氣在進(jìn)入旋風(fēng)分離器后擾動(dòng)強(qiáng)烈,NH3可以在極短時(shí)間內(nèi)就與煙氣混合均勻,強(qiáng)化了氨水的霧化效果和氨氮的反應(yīng)速率,從而使D保持在較高水平。而4#爐的8支噴槍布置在爐膛水冷壁上,循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)的擾動(dòng)情況遠(yuǎn)低于旋風(fēng)分離器,造成NH3和煙氣的混合均勻度低于1#爐,D也相對較低。

        (2)1#爐旋風(fēng)分離器的橫截面直徑為3 000 mm,而4#爐的爐膛橫截面尺寸為3 370 mm×5 470 mm,在其他參數(shù)相差不大時(shí),旋風(fēng)分離器空間更小,有利于霧化后的氨水覆蓋整個(gè)橫截面;爐膛的空間相對較大,氨水不能完全覆蓋整個(gè)橫截面,可能會(huì)出現(xiàn)NH3在爐膛內(nèi)濃度分布不均的情況,與煙氣不能均勻混合,導(dǎo)致脫硝效果不佳,氨逃逸加劇。

        結(jié)合1#爐和4#爐的脫硝反應(yīng)溫度進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)1#爐的反應(yīng)溫度(852 ℃)要明顯低于4#爐(908 ℃),但兩者都在最佳反應(yīng)溫度區(qū)間內(nèi),根據(jù)文獻(xiàn)資料和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在低于940 ℃的范圍內(nèi),理論上反應(yīng)溫度越高則脫硝效果越好[6],而實(shí)際上4#爐的D相對更低,也說明此時(shí)NH3和煙氣的混合均勻度對D的影響權(quán)重要高于反應(yīng)溫度。因此可得出結(jié)論,在滿足最佳反應(yīng)溫度區(qū)間的前提下,強(qiáng)化NH3和煙氣的混合情況比提高溫度更能促進(jìn)脫硝效果,也建議在實(shí)際工程設(shè)計(jì)中將氨水噴槍布置在旋風(fēng)分離器筒壁上。

        4)氨水霧化情況對脫硝效率的影響

        氨水的霧化情況直接影響到NH3產(chǎn)生速率和NH3與煙氣的混合情況,本文采用氣力式噴槍,其霧化性能與霧化空氣壓力相關(guān)。為研究氨水霧化情況對脫硝效率的影響,對3 臺鍋爐采用了不同壓力的壓縮空氣作為霧化空氣,如表3 所示。根據(jù)表中的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2#爐的霧化空氣壓力處于較低水平,未達(dá)到設(shè)計(jì)文件中0.3 MPa 的最低要求,因此在運(yùn)行時(shí)2#爐的噴槍霧化效果很差,噴出的氨水甚至呈水柱狀直接噴射到旋風(fēng)分離器的內(nèi)筒壁上,不能達(dá)到NH3與煙氣均勻混合的目的。表3 中的數(shù)據(jù)也顯示,雖然1#爐和2#爐的噴槍都布置在旋風(fēng)分離器筒壁上,且2#爐的NSR 值更高,但2#爐的D值明顯處于較低水平。

        根據(jù)運(yùn)行一段時(shí)間后的現(xiàn)場檢修情況顯示,2#爐的爐膛出口溫度為860 ℃,高溫?zé)煔鈱⑿L(fēng)分離器的筒壁加熱到近800 ℃,未充分霧化的氨水直接噴射到旋風(fēng)分離器鋼制內(nèi)筒上時(shí)會(huì)迅速造成明顯的腐蝕甚至炸裂,嚴(yán)重縮短旋風(fēng)分離器的使用壽命。因此在設(shè)計(jì)和運(yùn)行中,為強(qiáng)化NH3與煙氣的混合效果,應(yīng)至少保證噴槍的霧化空氣壓力不低于0.3 MPa,盡可能保持在0.4~0.6 MPa,以提高脫硝效率,減少氨水對設(shè)備的腐蝕。

        5)煙氣含氧量和煙氣再循環(huán)對脫硝效率的影響

        在NH3還原NO的同時(shí),也會(huì)發(fā)生NH3在高溫下被氧化的副反應(yīng):

        即煙氣含氧量過高會(huì)降低脫硝效果。同時(shí)為了抑制燃料型NOx的產(chǎn)生,在滿足鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定的前提下,應(yīng)盡量降低煙氣的含氧量。分析表3 中1#爐和4#爐的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)兩臺鍋爐的煙氣含氧量均偏高,尤其是4#爐,這對低氮燃燒、SNCR 脫硝的正常工作都可能產(chǎn)生不利影響,因此在運(yùn)行時(shí)需要注意將煙氣含氧量控制在較低水平。

        本文中的3 臺鍋爐均設(shè)置了煙氣再循環(huán),并對4#爐投運(yùn)前后的煙氣含氧量、脫硝效率進(jìn)行了研究。根據(jù)表3中4#爐-3、4#爐-4兩組數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在其他參數(shù)不變時(shí),投運(yùn)煙氣再循環(huán)后含氧量從14.6%降至13.2%,D也從63.64%上升至67.50%,效果顯著。1#爐在投運(yùn)煙氣再循環(huán)后,D也一直保持在很高的水平,最高達(dá)到85.53%。因此建議在循環(huán)流化床鍋爐全燒煤泥時(shí),同時(shí)投運(yùn)SNCR 脫硝和煙氣再循環(huán),以獲得較好的脫硝效果和較低的NOx排放濃度。

        2.2 SNCR系統(tǒng)168小時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

        對3 臺循環(huán)流化床鍋爐的SNCR 系統(tǒng)進(jìn)行了168小時(shí)的整機(jī)試運(yùn)行,此次試運(yùn)行的工況在調(diào)試數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合NOx排放量<100 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))的目標(biāo),進(jìn)行了以下優(yōu)化:

        (1)適當(dāng)提高氨水供應(yīng)量,維持較高的NSR值;

        (2)噴槍的霧化空氣壓力均保持在0.4 MPa以上;

        (3)3臺鍋爐均投運(yùn)煙氣再循環(huán),盡可能降低煙氣含氧量。

        SNCR 脫硝系統(tǒng)從第1 天早上8:00 開始進(jìn)入整機(jī)試運(yùn)行,到第8天早上8:00結(jié)束,在168小時(shí)運(yùn)行期間,鍋爐和脫硝系統(tǒng)均運(yùn)行穩(wěn)定,數(shù)據(jù)記錄見表4。

        表4 SNCR系統(tǒng)168小時(shí)試運(yùn)行數(shù)據(jù)

        分析表4中的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)3臺鍋爐的NOx排放濃度都降至(標(biāo)準(zhǔn))100 mg/m3以下,平均78.27 mg/m3,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。同時(shí)總脫硝效率為77.38%~82.37%,平均值80.10%,已接近SCR的脫硝效率。與調(diào)試期間相比,3臺鍋爐的煙氣含氧量也有所降低。由此說明基于本文中調(diào)試數(shù)據(jù)的優(yōu)化思路是正確的,采用煙氣再循環(huán)與SNCR聯(lián)合的工藝路線可以獲得很好的脫硝效果。

        但此次168 小時(shí)的試運(yùn)行仍存在可以改進(jìn)的地方:

        (1)1#爐由于運(yùn)行參數(shù)控制沒有達(dá)到最優(yōu),導(dǎo)致爐膛出口溫度只有802 ℃,低于850~950 ℃的最佳范圍,所以即使將NSR值提高到2.03,高于調(diào)試中的最高值1.28,但脫硝效率仍低于調(diào)試時(shí)的結(jié)果,也再次說明當(dāng)反應(yīng)溫度低于最佳范圍時(shí),單純采用增加氨水供應(yīng)量的方式并不能獲得很好的補(bǔ)償效果。

        (2)2#爐將霧化空氣壓力從調(diào)試時(shí)的0.24 MPa提高到0.48 MPa,在其他參數(shù)大致相近時(shí),脫硝效率從調(diào)試的最高值44.66%提升至82.37%,效果明顯。但在試運(yùn)行時(shí)NSR值為2.97,仍高于正常水平,說明可能產(chǎn)生氨逃逸。為了減少二次污染,并保證脫硝效率,可以考慮適當(dāng)減少氨水供應(yīng)量,同時(shí)提高反應(yīng)溫度。

        3 結(jié) 論

        煤泥循環(huán)流化床鍋爐SNCR 脫硝的整套啟動(dòng)調(diào)試和168小時(shí)試運(yùn)行數(shù)據(jù)說明,采用SNCR與煙氣再循環(huán)聯(lián)合的工藝路線可以將總脫硝效率提高到80%以上,具有很好的應(yīng)用前景,得出的數(shù)據(jù)可以為工程實(shí)踐提供參考,具體如下:

        (1)當(dāng)氨氮摩爾比NSR≤1.2、脫硝效率D≤65%時(shí),通過增加氨水供應(yīng)量的辦法可以迅速提高脫硝效率,但在高于這兩個(gè)臨界值后脫硝效率的提升速度逐漸降低,氨水量的增加反而可能帶來嚴(yán)重的氨逃逸。

        (2)SNCR應(yīng)盡可能在850~950 ℃的最佳反應(yīng)溫度區(qū)間內(nèi)運(yùn)行,反應(yīng)溫度低于此區(qū)間時(shí),單純采用增加氨水供應(yīng)量的方式并不能獲得很好的補(bǔ)償效果。

        (3)在滿足最佳反應(yīng)溫度區(qū)間的前提下,強(qiáng)化NH3和煙氣混合的均勻度比提高溫度更能促進(jìn)脫硝效果,因此應(yīng)盡量將氨水噴槍布置在旋風(fēng)分離器筒壁處。

        (4)應(yīng)至少保證噴槍的霧化空氣壓力不低于0.3 MPa,盡可能保持在0.4~0.6 MPa,以強(qiáng)化噴槍的霧化能力,提高脫硝效率,減少氨水對設(shè)備的腐蝕。

        但同時(shí)應(yīng)該看到,本文中的3 臺煤泥循環(huán)流化床鍋爐最終排放濃度仍然在50 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn))以上,為了達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),除了繼續(xù)對原有的工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,還可以考慮再增加一套SCR脫硝系統(tǒng),此時(shí)由于進(jìn)入SCR系統(tǒng)的NOx濃度較低,對SCR的催化劑用量、設(shè)備規(guī)模要求也大幅降低,即SNCR+SCR 聯(lián)合方案的總體投資成本仍然低于只設(shè)置SCR 的方案,具有很好的經(jīng)濟(jì)性。

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