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        柔性轉(zhuǎn)子振動分析及現(xiàn)場動平衡實踐

        2019-07-16 02:28:46李昱龍殷海良白云云龔瑜萍
        有色設(shè)備 2019年3期
        關(guān)鍵詞:振動

        李昱龍, 殷海良, 白云云, 龔瑜萍

        (廣西金川有色金屬有限公司, 廣西 防城港 538000)

        某硫酸廠采用銅冶煉煙氣制酸,年產(chǎn)硫酸160萬t,配備2套轉(zhuǎn)化系統(tǒng),轉(zhuǎn)化系統(tǒng)采用“高濃度二氧化硫預(yù)轉(zhuǎn)化工藝”,由于煙氣中SO2濃度高達33%,每套轉(zhuǎn)化系統(tǒng)配置一臺空氣風(fēng)機用于將大量空氣補充至轉(zhuǎn)化器,進行高濃度SO2的稀釋、轉(zhuǎn)化溫度調(diào)整、氧氣參與SO2轉(zhuǎn)化。該設(shè)備為美國德萊賽公司生產(chǎn)的OIB型離心風(fēng)機,臨界轉(zhuǎn)速2 000 r/min,全壓74 kPa,設(shè)計風(fēng)量75 000 Nm3/h,該轉(zhuǎn)子為柔性轉(zhuǎn)子。Ⅱ系列空氣風(fēng)機于2013年12月調(diào)試完成,風(fēng)機振動為20 μm。2014年9月振動升高至60 μm,為查找振動根源,對風(fēng)機進行了全面的測試及分析,并在系統(tǒng)大修期間對風(fēng)機進行了現(xiàn)場動平衡處理。

        1 設(shè)備結(jié)構(gòu)概況

        Ⅱ系列空氣風(fēng)機采用高壓電動機驅(qū)動,液力耦合器調(diào)速,風(fēng)機為美國德萊塞公司生產(chǎn),液力耦合器為德國福伊特公司生產(chǎn),電機轉(zhuǎn)速1 485 r/min(24.75 Hz),耦合器內(nèi)齒輪齒數(shù)比131/27,2軸轉(zhuǎn)速7 205 r/min(120.1 Hz)。

        圖1 風(fēng)機結(jié)構(gòu)簡圖

        軸振測點在電機兩側(cè)預(yù)埋有電渦流位移傳感器VXT501、VYT501、VXT502、VYT502,風(fēng)機側(cè)軸承箱內(nèi)亦預(yù)埋電渦流位移傳感器VXT401、VYT401(靠近葉輪側(cè))、VXT402、VYT402(靠近聯(lián)軸器),X、Y兩個方向分別為45°、135°布置。

        2 測試及數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際情況,在月修期間對設(shè)備進行振動數(shù)據(jù)測試:

        風(fēng)機啟動達到3 574 r/min時1倍頻幅值、相位趨勢波形見圖2,1個小時的監(jiān)測結(jié)果顯示振動變化不大,幅值、相位穩(wěn)定,各轉(zhuǎn)速下的1倍頻幅值相位見表1。3 574 r/min時波形頻譜圖見圖3,401振動波形以1倍頻為主,其它倍頻成分很低,VXT401和VYT401相位接近90°,完全符合轉(zhuǎn)子不平衡的特征。轉(zhuǎn)子過臨界相位變化雖然不是很陡峭,但基本符合柔性轉(zhuǎn)子的特性,單圓盤轉(zhuǎn)子的不平衡響應(yīng)見圖4[1],當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速遠大于臨界轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)子以質(zhì)量中心為圓心,偏心距為半徑旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子運行更穩(wěn)定。

        3 風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡原因分析

        該設(shè)備輸送的介質(zhì)為空氣,利用濃硫酸的吸水性,在風(fēng)機前端設(shè)置空氣干燥塔除去空氣中水分,94%的濃硫酸在干燥塔中與空氣逆流接觸,干燥塔頂部設(shè)置捕沫器,除去酸霧,防止在轉(zhuǎn)化系統(tǒng)中形成冷凝酸,損傷觸媒及設(shè)備。經(jīng)測振數(shù)據(jù)分析,排除了共振、機組對中、軸瓦間隙超標(biāo)、基礎(chǔ)松動、油膜渦動等造成風(fēng)機振動異常的原因,其振動主要由轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致。拆除風(fēng)機導(dǎo)入口,仔細檢查風(fēng)機葉輪,發(fā)現(xiàn)在葉輪正面、側(cè)面有輕微腐蝕,不規(guī)則腐蝕導(dǎo)致了葉輪丟失重量,從而引起風(fēng)機振動異常,葉輪腐蝕的可能原因為:

        圖2 3 574 r/min時1倍頻幅值、相位趨勢及波形

        圖3 3 574 r/min時波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)

        表1 各轉(zhuǎn)速下1倍頻幅值/相位(μm/°)

        圖4 單圓盤轉(zhuǎn)子的不平衡響應(yīng)

        (1)空氣干燥塔分酸器分酸效果不佳,產(chǎn)生較多酸霧,超過捕沫器除霧能力,酸霧夾帶進入風(fēng)機。

        (2)捕沫器除霧效果較差,干燥塔產(chǎn)生的酸霧未被有效吸收,酸霧帶入風(fēng)機,導(dǎo)致葉輪腐蝕。

        (3)殘留在空氣干燥塔至風(fēng)機入口煙道的酸泥,在設(shè)備高速運行時被帶入風(fēng)機葉輪,引起轉(zhuǎn)子不平衡,導(dǎo)致設(shè)備振動上升。

        針對以上原因分析,立即對干燥系統(tǒng)采取以下措施:

        (1)清理、檢查空氣干燥塔分酸槽、降液管,檢查填料,調(diào)整干燥塔上酸量,確保分酸槽均勻分酸,減少酸霧的產(chǎn)生。

        (2)更換備用捕沫器,捕沫器與塔壁結(jié)合處使用四氟帶填充,減少酸霧夾帶,增強捕沫效果。

        (3)清理、檢查干燥塔至風(fēng)機入口煙道,防止殘余酸性介質(zhì)進入風(fēng)機。

        4 處理方案

        4.1 常規(guī)處理方法存在的不足

        經(jīng)過測試及數(shù)據(jù)分析,風(fēng)機轉(zhuǎn)子存在明顯的不平衡。常規(guī)處理方法為:拆卸轉(zhuǎn)子,外送至專業(yè)廠家,在平衡機上進行低速動平衡,該檢修方法存在一定不足。

        (1)風(fēng)機正常工況時,轉(zhuǎn)速可達6 700 r/min,在平衡機上進行平衡時,轉(zhuǎn)速遠遠達不到設(shè)計工況時轉(zhuǎn)速。

        (2)該轉(zhuǎn)子為柔性轉(zhuǎn)子,臨界轉(zhuǎn)速2 000 r/min,從設(shè)備實際運行情況來看,臨界轉(zhuǎn)速前后風(fēng)機振動表現(xiàn)不一。

        (3)拆卸轉(zhuǎn)子,費用較高。

        (4)檢修人員技能對檢修質(zhì)量有直接原因。

        近年現(xiàn)場動平衡技術(shù)的日趨成熟,綜合各方面因素,決定進行現(xiàn)場動平衡處理。根據(jù)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),充分考慮到以下幾方面的問題:

        (1)焊接配重塊質(zhì)量精度;

        (2)焊接到轉(zhuǎn)子上的配重塊可能對流體造成的影響;

        (3)焊接質(zhì)量;

        (4)今后動平衡調(diào)整的方便性。

        4.2 動平衡配重調(diào)整方案

        (1)在整流密封罩(Φ230 mm)內(nèi)端面同心圓上鉆孔攻絲,均分鉆12個盲孔,通過在孔中加螺栓進行配重的加減,依據(jù)轉(zhuǎn)子質(zhì)量及柔性轉(zhuǎn)子在遠高于臨界轉(zhuǎn)速下的振動特性(轉(zhuǎn)子以自身質(zhì)心為圓心偏心距為半徑旋轉(zhuǎn))可以計算出轉(zhuǎn)子的不平衡量;

        (2)從401軸振幅值相位隨轉(zhuǎn)速變化的情況看,轉(zhuǎn)子如果在低速下振動降低,則在高速下振動也會降低,因此轉(zhuǎn)子可以在低速下進行現(xiàn)場動平衡處理,振動降低后再在高速下確認(rèn);

        (3)401和402的相位基本反向,如果401振動降低后402振動增高,則需要在聯(lián)軸器上加重進行雙面動平衡的調(diào)整,但從轉(zhuǎn)子的振型看,如果葉輪平衡得到改善,葉輪運行更穩(wěn)定后402側(cè)振動也應(yīng)該降低,因此雙面動平衡調(diào)整的可能性不大,圖5為振動相位圖。

        圖5 401、402振動相位圖

        5 現(xiàn)場動平衡校正

        年修停產(chǎn)檢修期間對轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場動平衡校正,具體測試數(shù)據(jù)如下。

        5.1 測試數(shù)據(jù)

        風(fēng)機啟動,各轉(zhuǎn)速下1倍頻幅值相位見表2,轉(zhuǎn)速1 720 r/min時的波形頻譜圖見圖6,振動以1倍頻為主,相位穩(wěn)定,X、Y相位差接近90度,轉(zhuǎn)子呈現(xiàn)明顯的不平衡特征,在1 720 r/min穩(wěn)定幾分鐘后,振動逐漸增加,但相位變化不大,可能與轉(zhuǎn)子不平衡量較大,而且轉(zhuǎn)速在共振閾值內(nèi)有關(guān),因此決定對轉(zhuǎn)子先在1 720 r/min下進行現(xiàn)場動平衡處理。

        5.2 動平衡測試數(shù)據(jù)

        動平衡過程數(shù)據(jù)見表3,通過兩次配重,風(fēng)機振動明顯降低,動平衡后振動數(shù)據(jù)見表4,1 720 r/min時振動波形頻譜圖見圖7,從頻譜圖中可以看出轉(zhuǎn)子因不平衡引起的振動已經(jīng)很低,3 530 r/min時振動波形頻譜圖見圖8,從頻譜圖上可以看出轉(zhuǎn)子僅存在輕微的不平衡。

        表2 第一次啟動各轉(zhuǎn)速下1倍頻幅值/相位(μm/°)

        圖6 第一次啟動1 720 r/min時波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401)

        表3 動平衡數(shù)據(jù)

        VXT401VYT401初始振動1720r/min40.7/8052.8/0分別在75°、105 ° 、135°、165°位置加重36g(合成質(zhì)量108g/120 °)1720r/min19.3/6724.4/3453545r/min19.1/14919.8/61以1720r/min,VYT401數(shù)據(jù)進行計算保留試重后,應(yīng)在93°位置加重88g,考慮到93°位置已經(jīng)無法加重,決定在反方向270°去重約80g1720r/min2.46/1563.71/683538r/min7.1/3436.4/262

        表4 第三次啟動各轉(zhuǎn)速下1倍頻幅值/相位(μm/°)

        圖7 1 720 r/min風(fēng)機軸振波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)

        圖8 3 530 r/min風(fēng)機軸振波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)

        6 結(jié)論

        經(jīng)過兩次測試及動平衡處理,風(fēng)機在3 600 r/min內(nèi)運轉(zhuǎn)良好,風(fēng)機轉(zhuǎn)子的振動特性與柔性轉(zhuǎn)子的特性一致。由于系統(tǒng)大修,風(fēng)機不能全負荷運行,風(fēng)機帶負荷運轉(zhuǎn)后,在3 600 r/min以內(nèi)時,振動與測試一致,但在3 600 r/min以上時,振動隨著轉(zhuǎn)速的升高而升高。再次測試發(fā)現(xiàn)振動相位變化不大,只是振動幅值隨著轉(zhuǎn)速的升高而增大,振動最高39 μm,振動呈現(xiàn)剛性轉(zhuǎn)子的特性,由于振動未超標(biāo),未進行再次調(diào)整。

        硫酸生產(chǎn)中,往往由于高腐蝕性介質(zhì)造成設(shè)備故障,因此工藝系統(tǒng)的優(yōu)化、設(shè)備改造需持續(xù)進行。本次雖對空氣風(fēng)機的干燥系統(tǒng)進行了調(diào)整、風(fēng)機轉(zhuǎn)子進行了現(xiàn)場動平衡,達到了預(yù)期目的,但設(shè)備運行情況還需進行長時間的檢驗。

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