王世海
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司技術(shù)中心,山西 太原030003)
焊接氣瓶在生產(chǎn)過程中,需要經(jīng)過冷沖壓變形,某用戶在使用太鋼焊瓶鋼HP295 過程中,出現(xiàn)了廢品率偏高問題,廢品率達到4.3%,主要表現(xiàn)為沖壓開裂。從夾雜物水平和力學性能入手分析沖壓開裂原因,通過針對性地調(diào)整成分和生產(chǎn)工藝,使夾雜物水平和屈強比降低,材料的加工性能改善,大幅降低了沖壓開裂率。
夾雜物是影響材料沖壓性能的關(guān)鍵因素,在光學顯微鏡下可以看出,在裂口附近沿軋制方向有大量長度20~40 μm 的A 類夾雜物(見圖1-1),其他夾雜物級別均小于0.5,在電子顯微鏡下觀察(見圖1-2)和能譜分析(見圖1-3),確定夾雜物為MnS。
圖1 開裂試樣的夾雜物分析
使用化學法對開裂試樣進行了化學成分分析(見表1),結(jié)果顯示化學元素w(S)達到0.011%,接近內(nèi)控值0.012%的上限,容易導致A 類夾雜物產(chǎn)生。
表1 開裂試樣化學成分
對開裂試樣進行了力學性能檢測(見表2),各項指標雖然符合國標要求,但屈強比偏高,延伸率也不理想,不利于材料的沖壓性能[1],有進一步改善的空間。分析降低材料屈強比途徑,可參照如下Pickering 公式:
式中:w(Mn)、w(Si)和w(Nf)分別為鋼中Mn 元素、Si元素和自由氮的質(zhì)量分數(shù);SP%為珠光體面積的百分比;d為鐵素體的晶粒尺寸,mm。
表2 力學性能對比
根據(jù)Pickering 公式可知,屈服強度和抗拉強度均與鐵素體晶粒尺寸成反比,但屈服強度受鐵素體晶粒尺寸影響更為顯著[2],即隨著鐵素體晶粒尺寸的增大,屈強比會降低[2]。因此,可以調(diào)整生產(chǎn)工藝,適當增加鐵素體晶粒尺寸,降低屈強比。
為了使材料具有良好的沖壓加工性能,必須提高鋼質(zhì)的純凈度,控制鋼中夾雜物的尺寸和數(shù)量[3]。針對性地調(diào)整了化學成分w(S)的冶煉控制上限值,由0.012%調(diào)整為0.007%,達到減少A 類夾雜物的目的。
太鋼生產(chǎn)HP 295 采用全長層流冷卻,為了減少層流冷卻水量,卷取溫度由650 ℃提高至680 ℃。通過減少層流冷卻開始階段的水量,一方面減小了先共析鐵素體析出階段的冷速,過冷度減小,使鐵素體形核率下降;另一方面推遲了共析轉(zhuǎn)變的開始時間,使先析出的鐵素體有更多長大機會。以上兩個因素均能使鐵素體晶粒尺寸增大。
對新工藝生產(chǎn)的鋼卷進行了力學性能檢測(見表2),與沖裂的試樣相比,新工藝的屈強比和屈服強度降低,延伸率提升,有利于改善材料的沖壓性能。
通過對比新工藝和開裂試樣的500 倍金相組織,新工藝試樣的鐵素體尺寸(見圖2-2)明顯大于開裂試樣(見圖2-1),新工藝的夾雜物水平也有改善明顯(見圖2-3)。
圖2 金相組織對比
1)提高鋼質(zhì)的純凈度,降低化學元素S 的含量,是降低焊瓶鋼HP 295 中A 類夾雜物等級的有效手段。
2)通過適當提高卷取溫度,減少層流冷卻開始階段的水量,可以增加鐵素體晶粒尺寸,從而降低屈強比。
3)經(jīng)過優(yōu)化化學成分和生產(chǎn)工藝,用戶使用新工藝的產(chǎn)品后,沖壓廢品率由4.3%降低到1%以下,滿足了用戶的需求。