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        催化裂化裝置分餾塔頂循油作再吸收油分析

        2019-07-16 08:44:30
        四川化工 2019年3期
        關(guān)鍵詞:分餾塔干氣吸收劑

        (中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)

        某公司140萬噸/年一催化裝置再吸收塔原使用輕柴油作為再吸收劑。流程為從分餾塔第18層塔盤抽出、溫度為210℃左右的輕柴油經(jīng)過柴油汽提塔后,分別與富吸收油、低溫?zé)崴畵Q熱后,分為兩路,一路出裝置作產(chǎn)品,另一路再經(jīng)過兩臺循環(huán)水換熱器,冷卻至38℃后,進入再吸收塔作吸收劑。富吸收油從塔底排出后經(jīng)過與輕柴油換熱,溫度升至140℃,返至分餾塔第20層塔盤?,F(xiàn)在國內(nèi)部分催化裝置利用“相溶相似”原理,用分餾塔頂循油代替輕柴油作再吸收劑,吸收干氣C3效果良好,同時提高汽柴油分割精度。

        1 技術(shù)背景

        1.1 輕柴油作再吸收油的缺點

        用輕柴油作再吸收油時,富吸收油返至分餾塔第20層塔盤,距離柴油抽出口較近。富吸收油中輕組分會隨著輕柴油進入柴油汽提塔,易降低輕柴油閃點。為保證輕柴油的閃點合格,將汽提蒸汽量控制在1.2t/h左右。

        由于富吸收油返塔溫度只有140℃,而輕柴油組分是往下面走的,導(dǎo)致分餾塔中熱量不足,供解吸塔底熱量不足,需要3t/h左右的1.0MPa蒸汽補充解吸塔底熱量。

        1.2 頂循油作再吸收油優(yōu)缺點

        (1)根據(jù)“相溶相似”原理,用頂循油與輕柴油比,吸收效果變好,干氣C3含量將會有所下降。

        (2)頂循油返分餾塔后,由于組分較輕,大部分會上移,降低汽柴油重疊度,提高汽柴油的分割精度。同時會使一中熱量更加充足,降低解吸塔底蒸汽用量。

        (3)經(jīng)分析裝置頂循油、柴油餾程如表1。

        表1 頂循油與輕柴油餾程對比

        從揮發(fā)性角度考慮,頂循油帶入干氣中的C2以上組分量比輕柴油多,但按目前干氣中C3及以上組分體積分數(shù)小于3%指標(biāo)控制,不會對干氣的質(zhì)量造成較大影響。

        (4)霧沫夾帶量較大。由于霧沫夾帶量與液體表面張力成反比。由于分餾塔頂循油的表面張力比輕柴油小,所以使用頂循油作再吸收油時霧沫夾帶量可能會較大。本裝置在脫硫前設(shè)有干氣沉降分離分液罐,對脫硫塔影響不會太大。

        2 技術(shù)改造

        在現(xiàn)有流程上新鋪設(shè)一條管線,經(jīng)過原先的再吸收油與循環(huán)水換熱器、柴油與循環(huán)水換熱器后,進入再吸收塔。改造后流程如圖1中虛線所示。

        圖1 頂循油作再吸收油改造流程示意圖

        在原頂循油空冷C1323后新增一根引出管線至原再吸收油與循環(huán)水換熱器。頂循油經(jīng)空冷C1323后溫度約92℃,經(jīng)過C1326、C1327換熱器冷卻后溫度降至30℃。從再吸收塔排出后返回至分餾塔第20層。

        3 改造效果

        該流程投用后,生產(chǎn)方面變化:再吸收油量控制在31t/h,溫度30℃,返分餾塔溫度降低,柴油抽出溫度升高,分餾塔中部熱量增多,解吸塔底用汽減少。生產(chǎn)參數(shù)變化如表2。

        表2 輕柴油與頂循油操作參數(shù)對比

        投用該流程后,由于頂循油是汽油組分,返分餾塔后其大部分輕組分上移,分餾一中熱量增加,解吸塔底用汽量由3t/h下降至1.4t/h。

        產(chǎn)品質(zhì)量變化如表3。

        由表3可以看出,將再吸收劑改為頂循油后,雖然C5及以上重組分的吸收率略有下降,但對C3組分的吸收效果顯著下降了0.6%。

        表3 用輕柴油與頂循油作再吸收油時的干氣質(zhì)量對比

        綜上,干氣C3含量降低0.6%,月增效24萬元;解吸塔底1.0MPa用汽每小時降低1.5t/h,月增效13萬元。此項技術(shù)改造的經(jīng)濟效益總共為440萬元/a,經(jīng)濟效益顯著。

        4 結(jié)論

        該流程投用后,柴油初餾點、汽柴油重疊度主要性質(zhì)變化如表4。

        表4 用輕柴油與頂循油作再吸收油時的輕柴油初餾點對比

        由表4可以看出,使用分餾塔頂循油作再吸收劑,輕柴油的初餾點下降,汽柴油重疊度增大。經(jīng)分析后發(fā)現(xiàn)原因為:流程改動后,富吸收油仍通過原來的線進入分餾塔第20層塔盤。而將頂循油改為再吸收油后,部分汽油輕組分返分餾塔后進入柴油中,造成柴油初餾點降低。通過分析和與別的廠交流,確認應(yīng)把富再吸收油返至分餾塔頂循返回線中,這樣就可以確保輕組分不會進入柴油中。接下來,準備將富再吸收油改入分餾塔頂循的冷回流管線中。

        將再吸收塔的再吸收劑由輕柴油更換為分餾塔頂循油,在保證吸收效果的情況下,不但使催化裂化分餾塔操作條件得到了改善,使分餾塔的處理能力得到了提高,同時使解吸塔底用汽量降低,年增效益440萬元。

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