顧根龍
(大同煤礦集團(tuán)挖金灣煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 大同 037042)
綜采工作面上隅角CO超限在國內(nèi)煤礦是一種比較常見的情況,但是由于各煤礦的地質(zhì)條件差異性及其所采用的開采方式、裝備各不相同,因此造成CO積聚的原因也各不相同[1]。為此,以挖金灣煤業(yè)公司8101綜采工作面上隅角CO超限問題為工程背景,進(jìn)行CO濃度測試和來源分析,得出CO氣體主要來源和積聚特征與規(guī)律,并提出相應(yīng)治理措施,為相似地質(zhì)條件礦井的CO超限治理提供參考。
挖金灣煤業(yè)公司8101綜采工作面采用綜合機(jī)械化一次采全高開采工藝,在正常的工作面回采過程中,工作面上隅角常出現(xiàn)CO超限現(xiàn)象。經(jīng)過探測和分析,工作面采空區(qū)僅出現(xiàn)了“散熱帶”,因此采空區(qū)不存在自燃問題,工作面上隅角CO積聚問題不是采空區(qū)自燃所致。
由圖1和表1可以看出,上隅角CO濃度在5月3日開始升高,至7日濃度達(dá)到最大值,濃度為0.0048%,7日以后濃度迅速下降至0.0026%,之后基本維持在0.0026%上下處于不斷波動變化趨勢,僅20日后有小幅度提高,但濃度很快又降下來;下隅角的CO濃度在5月的4開始明顯提高,并于6日第一次達(dá)到極值,濃度為0.0024%。此后,基本維持在0.0024%上下處于不斷波動變化趨勢,但在21日濃度達(dá)到最大值,濃度為0.0037%,此后濃度很快又降下來。通過具體數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),上下隅角CO最低濃度分別發(fā)生在5月3日和5月4日,其值為0.0007%和0.0005%,最高濃度則分別出現(xiàn)在5月7日和5月21日,其值為0.0048%和0.0037%。上下隅角CO的濃度波動明顯,上隅角波動幅度較大,回風(fēng)巷道側(cè)的CO濃度明顯高于進(jìn)風(fēng)側(cè),而O2的濃度則比較平衡且穩(wěn)定。總體分析得知采空區(qū)O2的濃度基本穩(wěn)定在較高值,O2含量的存在引起采空區(qū)散煤的低溫氧化反應(yīng)生成CO是工作上下隅角CO的濃度超限的主要原因之一。
圖1 探頭測試的數(shù)據(jù)
對上面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,其數(shù)值特征如表1所示。
表1 數(shù)據(jù)特征
在煤柱內(nèi)進(jìn)行鉆孔測試,鉆孔數(shù)量2個(gè),孔徑42mm,孔深10m,孔間距25m,封孔深度5m,鉆孔布置圖如圖2所示。
通過對回風(fēng)巷的隔離煤柱在自燃過程中產(chǎn)生的一氧化碳進(jìn)行收集,同時(shí)采用色譜儀測試[2-3]。
圖2 隔離煤柱鉆孔布置圖
為了便于分析,建立基于鉆孔位置的坐標(biāo)軸,坐標(biāo)軸的原點(diǎn)為支架的切眼,坐標(biāo)軸的方向?yàn)楣ぷ髅婊夭傻姆较?。根?jù)這一預(yù)設(shè)可以知道,當(dāng)工作面尚未推進(jìn)到鉆孔位置時(shí),其相對于鉆孔的位置為負(fù),工作面向前推進(jìn)并通過鉆孔時(shí),其位于坐標(biāo)軸的正半軸,此時(shí)鉆孔處于采空區(qū)范圍。根據(jù)這一預(yù)設(shè),分別繪制鉆孔1和鉆孔2的CO濃度位置圖,如圖3所示。
圖3 鉆孔處CO濃度與工作面推進(jìn)的關(guān)系
由圖3可知,當(dāng)工作面推進(jìn)至距離1#鉆孔越近的時(shí)候,鉆孔位置的隔離煤柱在工作面支撐前后,所釋放的CO變化較大,主要體現(xiàn)在CO的濃度變化上。在-40~ -10m之間,其處于圍巖應(yīng)力帶,釋放的CO濃度波動小,可以視為恒定;在-10~0m范圍內(nèi),其處于支撐壓力帶,此時(shí)CO釋放量明顯增加;在0~10m的區(qū)間,隔離煤柱部分處于卸壓帶,直接頂冒落。因此可以認(rèn)為,隔離煤柱在支撐壓力的作用下,發(fā)生的塑性變形,造成裂隙的擴(kuò)張和發(fā)育,使得采空區(qū)CO泄漏涌出是造成CO濃度超限的原因之一。
通過上述測試和分析,可以得出CO的來源主要有以下幾點(diǎn):
2.1 兩組安全性評價(jià) 結(jié)果(表2)表明:兩組患者發(fā)病90 d各有2例死亡;兩組患者間出血性腦梗死、其他重要臟器出血、發(fā)病90 d死亡率及發(fā)病90 d mRS(0~2分)差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。
(1)低溫氧化,采空區(qū)的遺留煤炭在漏風(fēng)的作用下,經(jīng)過低溫氧化產(chǎn)生了部分CO;
(2)煤柱裂隙,在工作面回采過程中,隔離煤柱在礦壓的作用下產(chǎn)生裂隙,從而氧化生成CO;
(3)新露出的煤壁氧化,在回采過程中,采煤機(jī)的截齒將煤壁不斷截割,從而露出新的煤壁,新的煤壁氧化過程中,釋放CO。
將8101工作面的上隅角進(jìn)行如圖4所示的區(qū)域劃分[2,4],圖中所示的水平測量面,為距離底板1800mm的水平面,垂直面為回風(fēng)巷道的外側(cè)巷幫。并利用一氧化碳便攜儀在各個(gè)點(diǎn)進(jìn)行濃度檢測,測試結(jié)果如圖5所示。
圖4 測點(diǎn)區(qū)域劃分
圖5 測試數(shù)據(jù)
由圖可以看出,CO濃度越靠近采空區(qū)和煤壁越高,并沿著工作面方向和回風(fēng)巷方向逐步降低。CO濃度最高值為0.003%,最低值為0。煤壁巷幫處的CO濃度變化的規(guī)律大概為:采空區(qū)一側(cè)較高,并沿著巷道方向遞減;底板附近濃度較高,并隨著高度升高濃度逐漸遞減。具體而言,其分布規(guī)律為:
(1)在水平面上,從上隅角立柱開始,CO濃度最高,并以扇形發(fā)散向工作面和煤壁,CO濃度逐步降低。
(2)在隔離煤柱一側(cè)的垂直面上,從上隅角開始,CO濃度最高,沿工作面回采方向,CO濃度逐步降低,在垂直方向上,隨著高度的降低,CO濃度逐步升高。
氣體測試和分析情況表明,工作面空氣壓力從上隅角向采空區(qū)和支架方向呈下降趨勢,且壓力差較大,在U型通風(fēng)時(shí),上隅角會產(chǎn)生渦流,產(chǎn)生的CO不易排除,因此出現(xiàn)積聚的情況。
根據(jù)前兩部分對CO的來源及其積聚原因分析,提出如下治理方案和措施[4-5]:
(1)噴灑阻化劑。在上下隅角區(qū)域范圍內(nèi)噴灑阻化劑,氯化鎂是目前較常見的阻化劑,在前述分析中提到的CO濃度高的區(qū)域噴灑阻化劑,通過隔斷O2,減緩低溫氧化進(jìn)程,從而降低CO濃度。因此采用濃度為18%左右氯化鎂,對工作面上隅角、隔離煤柱和采空區(qū)等CO涌出區(qū)域進(jìn)行噴灑,從而延緩氧化反應(yīng)的發(fā)生過程,達(dá)到降低CO濃度的目的。
(2)壓注水泥漿。在隔離煤柱上進(jìn)行鉆孔,孔徑30mm,孔深500mm,行間距1100mm,列間距1500mm。鉆孔施工完成后,利用外徑27mm的不銹鋼管進(jìn)行注漿封孔,注漿材料為水泥漿,配比以水和水泥按照質(zhì)量1:1的比例。待漿液攪拌均勻后,利用氣動注漿泵進(jìn)行注漿,對隔離煤柱進(jìn)行堵漏,從而實(shí)現(xiàn)對隔離煤柱裂隙的封堵,達(dá)到減小暴露面積,減少CO生成量的目的。
(3)加設(shè)風(fēng)簾。上隅角處的支架和煤柱之間的區(qū)域?qū)儆谝茁╋L(fēng)區(qū)域。通過在支架的頂梁上焊接套管,將橫桿穿過套管并固定在套管上,將風(fēng)簾掛在橫桿上。套管作為風(fēng)簾的支點(diǎn),可以使風(fēng)簾能夠方便的外伸和回收,當(dāng)采煤機(jī)機(jī)組割煤至機(jī)尾時(shí),將風(fēng)簾及時(shí)收回,待三角區(qū)的煤壁完成截割后,又可將風(fēng)簾及時(shí)伸出,從而方便快捷的減少了漏風(fēng)。
(4)同時(shí)還可以利用風(fēng)簾引導(dǎo)主風(fēng)流到渦流區(qū)域,從而稀釋積聚的CO。
(1)通過對該工作面CO可能積聚的區(qū)域進(jìn)行測試和分析得知,CO的來源主要是遺煤氧化、隔離煤柱裂隙中的氧化、回采過程中新暴露的煤壁的氧化等產(chǎn)生的CO,并釋放積聚到上隅角。
(2)通過對工作面CO涌出測試分析得出了工作面上下隅角CO濃度變化規(guī)律特點(diǎn)。上下隅角最低濃度分別發(fā)生在5月3日和5月4日,其值為0.0007%和0.0005%,最高濃度則分別出現(xiàn)在5月7日和5月21日,其值為0.0048%和0.0037%。上下隅角CO的濃度波動明顯,回風(fēng)巷道側(cè)的CO濃度明顯高于進(jìn)風(fēng)側(cè),而O2的濃度則比較平衡且穩(wěn)定。
(3)隔離煤柱CO涌出測試分析,得出了鉆孔處CO濃度與工作面位置擬合函數(shù)關(guān)系。
(4)分析工作面上隅角CO濃度超限本質(zhì)原因是由于工作面氣體壓力從上隅角向采空區(qū)和支架方向呈下降趨勢,且壓力差較大,U型通風(fēng)上隅角會產(chǎn)生渦流所致。
(5)根據(jù)工作面上隅角CO濃度超限產(chǎn)生原因,從抑制產(chǎn)生、改善排放等方面進(jìn)行治理,提出了噴灑阻化劑、掛風(fēng)簾、噴涂黃泥灌漿等措施,為相似地質(zhì)條件礦井的工作面CO超限治理提供了參考。