焦傳梅,姚明良
(柳州五菱汽車工業(yè)有限公司,廣西 柳州545007)
在消費者對汽車舒適度及品質(zhì)的要求日益提高的背景下,汽車的噪音水平被逐步重視。后橋異響作為汽車常見的噪聲源之一,也成為各后橋廠家質(zhì)量管控的重要對象。一般設(shè)有在線檢測和道路測試兩個環(huán)節(jié)。道路測試可以比較真實、可靠的反映后橋噪音水平,在噪音改進方面具有重要指導意義。如某公司開發(fā)了一款電動后橋,其結(jié)構(gòu)如圖1。在道路測試中,車輛在行駛至20~30 km/h減速行駛(連續(xù)點剎)時,電機(轉(zhuǎn)速900 r/min左右)出現(xiàn)“嗒嗒”的異響,無法滿足整車的NVH指標要求。本文針對該典型問題進行了分析,并制定了解決方案。
圖1 后橋動力傳輸示意圖
后橋異響出現(xiàn)在車輛已經(jīng)行駛15 000 km里程(包含壞路、高速路及一般路)以后,一般為零件疲勞失效所致。根據(jù)道路聽車情況,異響位置在后橋中部,疑似金屬碰撞,且在僅在上述工況產(chǎn)生。
減速器為二級減速,齒輪采用圓柱斜齒輪,動力傳動路徑為:Ⅰ軸在接到電機的輸入扭矩后通過齒輪傳遞至Ⅱ軸大齒輪,Ⅱ軸通過小齒輪傳遞至差速器總成,差速器總成通過花鍵傳遞至左、右半軸。
Ⅱ軸上大齒輪與Ⅱ軸通過平鍵連接,如圖2。結(jié)合減速器結(jié)構(gòu)、各零件配合關(guān)系分析,導致異響的因素如圖3。在此減速器設(shè)計中,差速器總成是借用公司成熟產(chǎn)品且質(zhì)量穩(wěn)定;差速器半軸齒輪與半軸花鍵配合公差沿用成熟產(chǎn)品的設(shè)計;電機輸出軸與Ⅰ軸花鍵配合在電機匹配時已經(jīng)通過驗證。綜上,如果橋殼、減殼相關(guān)裝配尺寸合格,可以確定異響發(fā)生在齒輪系中,即一級、二級齒輪傳動中。
圖2 Ⅱ軸與Ⅱ軸大齒輪的配合
圖3 減速器異響分析
對故障件進行拆解分析,分析對象及過程如圖4。
圖4 拆解分析過程
經(jīng)測量橋殼、減殼、半軸相關(guān)尺寸滿足設(shè)計要求,目測各級齒輪均無失效。按照圖4流程,在對Ⅱ軸上的大齒輪齒面跳動測量(方法如圖5:固定齒輪軸,用手搖動齒輪)時,人耳可以聽到明顯的金屬撞擊聲,儀表跳動值顯示為1.5~1.8 mm(理論上應小于0.23 mm),說明平鍵位置配合間隙很大。將Ⅱ軸大齒輪從Ⅱ軸上拆下來后發(fā)現(xiàn),連接兩個零件的平鍵中部有明顯溝痕和磨痕(如圖6),壓痕位置與Ⅱ軸及大齒輪配合面在平鍵工作面上的位置基本一致,平鍵在溝痕處寬度實測7.491 mm,明顯小于設(shè)計(寬8 mm)要求。
圖5 Ⅱ軸大齒輪齒面跳動圖
圖6 失效平鍵
經(jīng)分析判斷,溝痕應該是平鍵在本身強度不足,同時又受到不斷的沖擊載荷作用下產(chǎn)生的。因此,Ⅱ軸與大齒輪配合(鍵與鍵槽、軸與軸孔)很關(guān)鍵。通常情況下,齒輪與齒輪軸的連接方式通常選用花鍵連接、過盈壓裝后激光焊接或兩者合二為一(一體化鍛造加工),易于保證齒側(cè)間隙。由于本產(chǎn)品特殊的結(jié)構(gòu),無法采用以上三種方式,最終選用了平鍵連接。設(shè)計時,平鍵按按照GB/T 1095(普通型 平鍵)選為鍵 8×7×32(材料為 35# 鋼,硬度為 HRC30~35),平鍵與鍵槽配合方式按照GB/T 1096(平鍵鍵槽的剖面)確定為過渡配合。為便于Ⅱ軸與Ⅱ軸大齒輪裝配,輪軸孔配合設(shè)計為間隙配合。在所有配合均為間隙的情況下,軸與齒輪間隙最大,也為平鍵受撞擊提供了條件。
對平鍵強度進行校核:按照《機械設(shè)計》[1]公式,強度條件為σp≤[σp](σp:鍵連接工作表面的擠壓應力,[σp]:許用擠壓應力)。分別計算平鍵在電機額定、峰值扭矩工況下:σp為 206 MPa、503 MPa,查《機械設(shè)計》[1][σp]取 130 MPa,σp> [σp],強度不滿足要求。
根據(jù)以上分析,可以判定后橋減速器異響的原因。由于間隙的存在,在車輛減速時,尤其是連續(xù)點剎時,平鍵工作面就受到不斷的撞擊。在車輛行駛一定里程后(文中后橋異響發(fā)生在車輛行駛15 000 km時),平鍵工作面受到?jīng)_擊變形嚴重,造成Ⅱ軸及Ⅱ軸大齒輪與平鍵配合面之間的間隙加大,也就出現(xiàn)了“嗒嗒”的齒面碰撞的聲音。因此,消除齒輪配合間隙,提高平鍵強度是消除該后橋減速器異響的關(guān)鍵。
為盡快驗證上述結(jié)論,制定驗證方案如下:保持Ⅱ軸與Ⅱ軸大齒輪間隙配合不變,將平鍵與鍵槽配合改為過盈,驗證異響是否改善。具體實施:特制平鍵(8.08×7×32)匹配寬度為8 mm鍵槽,并提高硬度為HRC38~42,重新裝回原異響減速器。減速器裝配過程中,用圖5、7所示方法再次測量Ⅱ軸大齒輪齒面跳動、Ⅱ軸小齒輪與差速器被齒輪齒側(cè)間隙,分別為0.04~0.05 mm,0.24~0.25 mm,滿足產(chǎn)品設(shè)計要求。將減速器裝回原車輛路試驗證,異響消失。
因更改的平鍵材料及硬度,對其疲勞強度進行驗證。驗證方法如圖8:固定后橋左、右半軸輸出端,對減速器Ⅰ軸花鍵施加正反扭矩。試驗結(jié)果為:按照電機峰值扭矩,正反轉(zhuǎn)20萬次,平鍵無損壞。根據(jù)該車型路譜,高扭(峰值扭矩)工況僅占總工況的7%,而后橋齒輪疲勞的試驗評定標準是按照額定扭矩工況,均值壽命不低于50萬次。判斷此平鍵完全可以滿足設(shè)計需求。
圖7 齒側(cè)間隙測量
圖8 平鍵疲勞強度驗證
以上驗證了設(shè)計改進方向的正確性。為了使Ⅱ軸及Ⅱ軸大齒輪配合達到穩(wěn)定且合理的齒側(cè)間隙,更改平鍵的同時,將軸孔配合由間隙改為過盈。運用現(xiàn)有設(shè)備組織工藝驗證,通過更改零件的結(jié)構(gòu)及尺寸公差,選擇合理的過盈量。
將 GB/T 1096 鍵 8×7×32改為非標件 10.08×8×32,材料為40Cr,硬度為HRC38-42。強度校核:計算σp在電機額定、峰值扭矩分別為139 MPa、340 MPa,查《機械設(shè)計》[1][σp]取 150 MPa。在額定扭矩下,σp<[σp],滿足強度要求。峰值工況下,強度雖不滿足,但結(jié)合上述的試驗驗證,經(jīng)過綜合評定,該平鍵可以滿足產(chǎn)品性能要求。
Ⅱ軸鍵槽、Ⅱ軸大齒輪鍵寬由8 mm更改為10 mm,同時Ⅱ軸鍵槽深增加1 mm。兩零件與平鍵配合均由過渡改為過盈,過盈量分別設(shè)計為0.07~0.126 mm、0.052~0.108 mm。
更改Ⅱ軸徑與Ⅱ軸大齒輪孔徑配合公差,由過渡改為過盈,過盈量設(shè)計為0.003~0.029 mm。
本文以車輛行駛至20~30 km/h減速行駛時后橋出現(xiàn)異響為例,結(jié)合道路測試情況和電動后橋特殊的減速器結(jié)構(gòu),分析產(chǎn)生異響的因素。通過拆解測量分析,找出異響根源,并進行改進設(shè)計。優(yōu)化后的設(shè)計成功消除異響,順利通過了臺架驗證和道路耐久試驗。該設(shè)計經(jīng)驗已經(jīng)運用至同平臺其他后橋產(chǎn)品設(shè)計中,且NVH測試效果良好,噪音水平不高于52 dB,遠高于客戶對于后橋噪音不大于74 dB的要求,獲得客戶的認可和好評。