張 生 王 強
(三陽紡織有限公司,山東東營,257400)
細(xì)號、特細(xì)號保漂白產(chǎn)品一直是我公司的重點產(chǎn)品。通常保漂白的紗線只有用美棉才能夠達到較好的保漂白效果,但在實踐中,由美國PIMA和SJV混紡生產(chǎn)的11.8 tex、9.8 tex品種出現(xiàn)異纖超標(biāo)反饋,因而結(jié)合用戶的反饋情況,我們對美棉進行了跟蹤和試驗。
首先隨機挑揀11個棉包采用人工的方法對原棉異纖情況進行統(tǒng)計。結(jié)果表明:8個棉包存在異纖超標(biāo)情況,比例為72%。根據(jù)以上人工挑揀的情況,我們通過烏斯特專家系統(tǒng)查看了近3年內(nèi)美棉生產(chǎn)線某品種的清紗器異纖分級數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)異纖分級數(shù)據(jù)A1(紅色)在60個/100 km左右(長度為1 cm以內(nèi));B1(藍色)基本在10個/100 km以內(nèi),具體見圖1。
圖1 2015年—2017年某品種異纖分級數(shù)據(jù)趨勢圖
2017年10月以后該品種異纖FD的A1平均在250個/100 km左右(長度為1 cm以內(nèi));B1平均在80個/100 km左右,具體見圖2。
圖2 2017年11月某品種異纖分級數(shù)據(jù)趨勢圖
對比圖1和圖2可知,美棉的原棉挑揀異纖數(shù)據(jù)與電子清紗器測試分級數(shù)據(jù)相同,都是出現(xiàn)增長趨勢。由此可以看出,此時美棉的異纖水平已不能達到保漂白產(chǎn)品的要求了,但是在成本上美棉是遠遠高于新疆棉的。針對這個情況,從2017年開始,公司計劃用新疆棉生產(chǎn)漂白紗線,但是效果遲遲達不到理想的質(zhì)量要求。
隨后我們公司與烏斯特公司合作,引進烏斯特當(dāng)前先進的異纖控制系統(tǒng),在紡紗的頭道工序和最后一道工序控制異纖,以達到最佳的清除異纖效果,力求用新疆棉做到保漂白的效果。在具體實施上,一是將USTER UJVS型異纖機安裝在清棉生產(chǎn)線上,從源頭上清除絕大部分異纖;二是在自動絡(luò)筒機上采用 USTER QUANTUM 3型電子清紗器進行監(jiān)控和清除,主要對細(xì)小的、單纖維狀異纖進行清除。結(jié)合烏斯特公司的建議,我們分別在新疆長絨棉和新疆細(xì)絨棉品種上進行了試驗。
新疆長絨棉是我們的首選。公司棉檢部門通過檢驗發(fā)現(xiàn)原棉中存在一定的雜質(zhì)、植物性異纖、有色異纖、PP、黃色污染棉、綠色污染棉等異纖[1]。根據(jù)我們生產(chǎn)情況,我們對各個工序的工藝參數(shù)進行了跟蹤和調(diào)整。
根據(jù)原料情況,對UJVS型異纖機進行以下調(diào)整:關(guān)閉“效率提升器”;新建工作區(qū)域C, 提高有色異纖的清除效率,減少黃色污染棉和綠色污染棉的噴射次數(shù);異纖機總的噴射次數(shù)保持不變。UJVS型異纖機設(shè)置及噴射次數(shù):魔眼2 500次/h,光譜成像儀3 500次/h,Vetec 50次/h,總計6 050次/h。具體見圖3。
圖3 異纖機設(shè)置及噴射次數(shù)
圖4和圖5是JC 5.9 tex集聚紡品種FD清紗曲線和VEG優(yōu)化前后的具體情況。
(a)優(yōu)化前設(shè)置
(b)優(yōu)化后設(shè)置
(a)優(yōu)化前設(shè)置
(b)優(yōu)化后設(shè)置
圖4的FD清紗曲線放松對0.6 cm長度以內(nèi)異纖的靈敏度,提高0.6 cm長度以上異纖的靈敏度;圖5的VEG清紗設(shè)置由“緊”改為“中”。同時精細(xì)化PP設(shè)置,關(guān)注FD及PP切疵情況。具體見圖6和圖7。
(a)優(yōu)化前
(b)優(yōu)化后
(a)優(yōu)化前
(b)優(yōu)化后
由圖7可知,調(diào)整后的FD切疵由31.3次/100 km增長到35次/100 km,PP切疵由1.2次/100 km增長到1.5次/100 km,變化不大,都在可控范圍內(nèi)。結(jié)合以上的工藝優(yōu)化后,在織機上進行試織。試織的57碼(1碼=0.914 4 m,下同)布面上檢出8處異纖。
以上試驗說明,在基本不增加絡(luò)筒切疵的情況下,紗線在布面的異纖情況為57碼布上有8處異纖,平均0.14處/碼,主要是鬃毛類的異纖,達到了我們公司0.15處/碼的標(biāo)準(zhǔn)要求,但是要做到用戶0.1處/碼的要求,還需要進行進一步優(yōu)化。
公司在使用新疆細(xì)絨棉時發(fā)現(xiàn)異纖數(shù)量太多,且很難得到有效控制。故而公司根據(jù)情況首先在前紡增加了兩道異纖機來清除異纖,絡(luò)筒使用帶有異纖功能某品牌電子清紗器,但是在試織布面的效果并不好,三絲處于超標(biāo)狀態(tài)。結(jié)合之前的試驗經(jīng)驗,我們與烏斯特公司進行合作,改用USTER QUANTUM 3型電子清紗器進行試驗。
在沒有調(diào)整前紡異纖機的情況下,在JC 9.8 tex品種上,先采用USTER QUANTUM 3型電子清紗器觀察紗線異纖情況。具體見圖8。
由圖8可知,異纖切疵達到84次/100 km,說明異纖數(shù)量太高,絡(luò)筒效率在70%左右。在此情況下觀察布面異纖數(shù)據(jù)和異纖狀態(tài)。在采集到的紗疵卡的基礎(chǔ)上進行異纖分析和統(tǒng)計,共計檢測出80處異纖,主要是頭發(fā)絲和動物的毛發(fā);6 cm~10 cm異纖占45%,6 cm以下異纖占30%,10 cm以上占25%。由此可知,其多為經(jīng)過清棉工序時由于打擊造成的短異纖。根據(jù)所采集異纖的類型,對UJVS型異纖機和USTER QUANTUM 3型電子清紗器工藝參數(shù)進行優(yōu)化,并通過試織布面緯向的異纖情況進行判定。
在UJVS型異纖機噴射次數(shù)9 000次/h,F(xiàn)D切疵數(shù)84.4次/100 km,PP 切疵數(shù)1.7次/100 km的條件下,我們緯向試織了52碼布,共檢出三絲4處,平均0.077處/碼,按照0.1處/碼的標(biāo)準(zhǔn),雖然能夠做到保漂白的效果,但是絡(luò)筒異纖切疵較正常的30次/100 km左右的異纖切疵次數(shù)過高,嚴(yán)重影響了絡(luò)筒效率,導(dǎo)致后工序打結(jié)次數(shù)過多,造成的質(zhì)量隱患也影響了正常生產(chǎn),需要進一步的改善。
(a)FD設(shè)置
(b)VEG設(shè)置
(c)FD及PP切疵數(shù)
根據(jù)以上試驗結(jié)果,我們對異纖機進行了優(yōu)化。A組設(shè)置及噴射次數(shù):魔眼3 821次/h,光譜成像儀8 250次/h,Vetec12次/h,總計12 083次/h。B組設(shè)置及噴射次數(shù):魔眼4 843次/h,光譜成像儀9 939次/h,Vetec21次/h,總計14 803次/h。具體見圖9。
結(jié)合前紡異纖機的調(diào)整試驗,我們進行了試織。結(jié)果如下。
項目 A組 B組
數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)
異纖機噴射次數(shù)
/次·h-112 083 14 083
FD切疵數(shù)
/次·(100 km)-1112.9 41.7
PP 切疵數(shù)
/次·(100 km)-15.4 3.8
布面異纖數(shù)量/處·碼-10.094 0.08
試驗結(jié)果顯示,布面三絲均能達到用戶的標(biāo)準(zhǔn),但是相對應(yīng)的電子清紗器異纖切疵上升,B組前紡異纖噴射次數(shù)明顯增加,異纖切疵在41.7次/100 km,生產(chǎn)上相對還是能夠接受的。
(a)A組
(b)B組
通過一系列試驗我們可以看出,USTER QUANTUM 3型電子清紗器控制異纖的效果是顯而易見的,但是隨之而來的是效率的損失,通過優(yōu)化異纖機的工藝參數(shù)可以有效降低后工序電子清紗器的切疵數(shù)據(jù),所以異纖機和電子清紗器的結(jié)合是實現(xiàn)新疆棉達到保漂白效果目標(biāo)的重要工具。在生產(chǎn)中應(yīng)將異纖機和電子清紗器結(jié)合起來進行優(yōu)化,以最小的損耗、最大的產(chǎn)能保證最低的異纖含量,降低成本,提高效益。