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        某柴油機(jī)機(jī)油濾清器座開裂失效分析及解決

        2019-07-12 01:04:42馮愛秀
        關(guān)鍵詞:加強(qiáng)筋濾清器樣件

        馮愛秀

        (上海柴油機(jī)股份有限公司,上海200438)

        0 前言

        迷宮式機(jī)油濾清器座因其結(jié)構(gòu)緊湊、外觀簡(jiǎn)潔、油道阻力小而廣泛應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)。發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,機(jī)油濾清器座承受來(lái)自機(jī)油濾清器本身及其內(nèi)的機(jī)油質(zhì)量所產(chǎn)生的機(jī)械力作用,同時(shí)還承受機(jī)油壓力。如果機(jī)油濾清器座設(shè)計(jì)不合理,極易導(dǎo)致殼體產(chǎn)生裂紋,進(jìn)而引起發(fā)動(dòng)機(jī)嚴(yán)重的故障。本文結(jié)合某款柴油機(jī)機(jī)油濾清器座裂紋失效問(wèn)題,詳細(xì)介紹了失效原因查找及問(wèn)題的解決。

        1 問(wèn)題描述和宏觀檢查

        某款迷宮式機(jī)油濾清器座如圖1所示,在機(jī)油濾清器座上通過(guò)螺紋連接懸掛一個(gè)機(jī)油濾清器。

        1.1 問(wèn)題描述

        某款柴油機(jī)在投放市場(chǎng)后,反饋有機(jī)油壓力低的現(xiàn)象,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)油濾清器座局部位置有機(jī)油滲漏痕跡,故障機(jī)運(yùn)行里程在4 000~5 000 km。對(duì)機(jī)油滲漏部位仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)該部位有裂紋產(chǎn)生,故立項(xiàng)對(duì)故障展開分析調(diào)查。

        圖1 迷宮式機(jī)油濾清座總成

        1.2 宏觀檢查

        檢查故障件機(jī)油濾清器座,發(fā)現(xiàn)多處地方有機(jī)油滲漏痕跡,主要在加強(qiáng)筋附近,說(shuō)明這些地方有可能出現(xiàn)裂紋。

        2 失效原因分析

        2.1 探傷檢測(cè)

        對(duì)故障件進(jìn)行著色探傷,明確了滲油部位有裂紋,產(chǎn)生裂紋的部位是機(jī)油濾清器座螺栓孔底部加強(qiáng)筋處,如圖2所示。對(duì)機(jī)油濾清器座上類似結(jié)構(gòu)部位進(jìn)一步探傷檢查,發(fā)現(xiàn)還有多處也存在裂紋。隨即對(duì)庫(kù)存零件進(jìn)行探傷抽檢,均未發(fā)現(xiàn)裂紋。

        圖2 故障件探傷后發(fā)現(xiàn)的裂紋

        2.2 材料分析

        機(jī)油濾清器座的材料為ADC12,其化學(xué)成分、機(jī)械性能見表1。檢測(cè)結(jié)果表明,故障件機(jī)油濾清器座的材料化學(xué)成分和機(jī)械性能均符合技術(shù)要求。

        表1 機(jī)油濾清器座材料化成成分和機(jī)械性能參數(shù)

        2.3 金相組織分析

        對(duì)裂紋部位取試樣進(jìn)行金相分析,其顯微組織為二元鋁硅合金的共晶結(jié)構(gòu),見圖3,符合技術(shù)要求。同時(shí)對(duì)裂紋源進(jìn)行了分析,裂紋源為機(jī)油濾清器座內(nèi)腔螺栓孔底部與加強(qiáng)筋的連接處。

        圖3 故障件裂紋部位顯微組織 (×20)

        顯微組織分析時(shí),還發(fā)現(xiàn)機(jī)油濾清器座局部區(qū)域存在少量鑄造缺陷,見圖4,但在機(jī)油滲漏附近并未發(fā)現(xiàn)有明顯的鑄造缺陷存在,可以排除機(jī)油滲漏是材料缺陷造成裂紋的原因。

        圖4 鑄造缺陷 (×20)

        2.4 耐壓脈沖疲勞試驗(yàn)

        為明確裂紋產(chǎn)生的原因,對(duì)庫(kù)存件做耐壓脈沖疲勞試驗(yàn)。疲勞試驗(yàn)在液力脈沖疲勞試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行。試驗(yàn)脈沖壓力波形如圖5所示,液體壓力從25 kPa上升到1 500 kPa,然后再下降到25 kPa,脈沖頻率為2 Hz。試驗(yàn)進(jìn)行到2 937次循環(huán)時(shí),樣件發(fā)生滲漏,經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)機(jī)油濾清器座螺栓孔底部已開裂,其部位與市場(chǎng)故障件一致,裂紋區(qū)域見圖6。

        圖5 脈沖壓力波形圖

        圖6 機(jī)油濾清器座試驗(yàn)樣件裂紋部位

        2.5 有限元分析

        對(duì)機(jī)油濾清器座在設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)的CAE計(jì)算分析進(jìn)行了回顧,分別從機(jī)油濾清器座的靜態(tài)強(qiáng)度、高周疲勞安全系數(shù)、振動(dòng)模態(tài)3方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)。計(jì)算評(píng)價(jià)時(shí),邊界條件如表2和表3所示。表3中的X方向?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)曲軸方向,從飛輪端指向前端;Y方向?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)寬度方向;Z方向?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)高度方向,向上為正。計(jì)算結(jié)果顯示最大應(yīng)力為160 MPa,等效應(yīng)力為110 MPa,低于材料ADC12的彎曲屈服限177 MPa;機(jī)油濾清器座高周疲勞安全系數(shù)最小值為1.32,大于安全限值1.1,如圖7所示。這說(shuō)明機(jī)油濾清器座在開發(fā)階段設(shè)計(jì)時(shí),CAE計(jì)算分析結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。

        表2 機(jī)油濾清器座及相關(guān)零件材料性能

        表3 載荷和邊界條件

        圖7 機(jī)油濾清器座應(yīng)力分布 (開發(fā)時(shí)模型)

        由2.1節(jié)探傷檢測(cè)和2.4節(jié)疲勞試驗(yàn)結(jié)果顯示,裂紋出現(xiàn)在螺栓孔底部與加強(qiáng)筋的連接處,再仔細(xì)比對(duì),發(fā)現(xiàn)故障件裂紋處的圓角與計(jì)算模型有差異,實(shí)物無(wú)圓角。為此,將模型中此處半徑為1 mm的圓角修改成與故障件一樣,即在螺栓孔底部與加強(qiáng)筋的連接處無(wú)圓角,然后重新進(jìn)行計(jì)算分析。在表2和表3輸入的邊界條件不變的情況下,計(jì)算結(jié)果顯示最大應(yīng)力由原160 MPa增大為357 MPa,如圖8所示,遠(yuǎn)大于材料ADC12的彎曲屈服限177 MPa,且機(jī)油濾清器座高周疲勞安全系數(shù)最小值由原1.32減小至1.19, 略大于安全限值1.1。據(jù)此可判定濾清器座裂紋是應(yīng)力集中造成的。

        圖8 機(jī)油濾清器座應(yīng)力分布 (故障件模型)

        3 根本原因確認(rèn)

        基于前面的材料分析、金相組織檢查,結(jié)合疲勞試驗(yàn)、CAE計(jì)算分析可以明確,機(jī)油濾清器座螺栓孔底部與加強(qiáng)筋連接處圓角未按設(shè)計(jì)模型鑄造,產(chǎn)生應(yīng)力集中,而在實(shí)際使用過(guò)程中,在螺栓預(yù)緊力、機(jī)油濾清器及機(jī)油質(zhì)量產(chǎn)生的機(jī)械力、機(jī)油壓力等多因素的作用下產(chǎn)生了裂紋。

        4 改進(jìn)方案

        4.1 CAE計(jì)算分析

        為使CAE分析符合機(jī)油濾清器座實(shí)際使用情況,更改計(jì)算邊界條件:最大加速度由原來(lái)的5g增加到10g (1g=9.8 m/s2), 即表 3中機(jī)油濾清器、機(jī)油濾清器座及冷卻器芯子X、Y和Z三個(gè)方向的加速度都由5g增加到10g;同時(shí)增加載荷條件,即發(fā)動(dòng)機(jī)低溫起動(dòng)時(shí)機(jī)油濾清器座內(nèi)機(jī)油壓力(1.5 MPa),此項(xiàng)在最初的設(shè)計(jì)開發(fā)CAE計(jì)算時(shí)并未考慮;其他計(jì)算輸入和邊界條件保持不變。為此建立了3個(gè)計(jì)算模型進(jìn)行有限元分析計(jì)算:無(wú)圓角、圓角半徑為1 mm (R1)、圓角半徑為10 mm(R10)且增高加強(qiáng)筋。

        截取3個(gè)計(jì)算模型上典型的4個(gè)特征點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算分析,4個(gè)特征點(diǎn)分布見圖9。其中點(diǎn)1為故障件裂紋部位,點(diǎn)1和點(diǎn)2位于潤(rùn)滑系統(tǒng)中機(jī)油泵后和機(jī)油冷卻器前的油腔內(nèi),機(jī)油壓力可高達(dá)1.5 MPa,點(diǎn)3和點(diǎn)4位于機(jī)油冷卻器后和機(jī)油濾清器濾前的油腔內(nèi),最大油壓設(shè)置為1.0 MPa。在提高了最大加速度后且分別考慮僅施加預(yù)緊力和預(yù)緊力+油壓情況下,3個(gè)模型的最大主應(yīng)力和高周疲勞的計(jì)算結(jié)果如表4和表5所示。

        有限元分析結(jié)果表明,模型3(圓角R10+增高加強(qiáng)筋)與模型1(無(wú)圓角)相比:模型3的最大主應(yīng)力下降,為模型1的31%,其等效應(yīng)力也下降,為模型1的42.7%,遠(yuǎn)小于ADC12的彎曲疲勞限值177 MPa;同時(shí)高周疲勞安全系數(shù)點(diǎn)1處由最小的1.24提高到了1.93,遠(yuǎn)大于1.1的最小限值,點(diǎn)2處的增幅高達(dá)71.4%;可見加大圓角對(duì)減少應(yīng)力集中起到了至關(guān)重要的作用??紤]發(fā)動(dòng)機(jī)冷起動(dòng)最高油壓 (1.5 MPa),無(wú)論是無(wú)圓角的模型1還是圓角增大到R10的模型3,加載機(jī)油油壓后的最大主應(yīng)力均比無(wú)機(jī)油油壓時(shí)增大了許多,最大增幅達(dá)到了123.6% (模型3),同時(shí)最小安全系數(shù)卻由1.96降低到了1.3(模型2);可見機(jī)油壓力對(duì)機(jī)油濾清器座的影響較大。因此,在計(jì)算中務(wù)必考慮機(jī)油壓力對(duì)機(jī)油濾清器座的影響。

        圖9 計(jì)算模型上4個(gè)特征點(diǎn)

        4.2 改進(jìn)方案

        根據(jù)CAE計(jì)算結(jié)果,確定機(jī)油濾清器座改進(jìn)方案為:1)圓角半徑1 mm更改為8~10 mm,如圖10中箭頭所指處的圓角;2)加強(qiáng)筋高度由5 mm增加至10 mm,如圖10所示。

        表4 機(jī)油濾清器座最大主應(yīng)力計(jì)算結(jié)果

        表5 機(jī)油濾清器座高周疲勞安全系數(shù)計(jì)算結(jié)果

        圖10 機(jī)油濾清器更改前后對(duì)比

        5 試驗(yàn)驗(yàn)證

        5.1 振動(dòng)試驗(yàn)

        為驗(yàn)證改進(jìn)后的機(jī)油濾清器座抗振動(dòng)性能,對(duì)改進(jìn)樣件做了振動(dòng)試驗(yàn)。試驗(yàn)前,安裝好注滿機(jī)油的機(jī)油濾清器,機(jī)油濾清器座進(jìn)口油腔壓力設(shè)定為發(fā)動(dòng)機(jī)低溫起動(dòng)時(shí)的最大壓力1.5 MPa,并以規(guī)定的扭矩、且模擬機(jī)油濾清器座在柴油機(jī)機(jī)體上的安裝方式將機(jī)油濾清器座安裝在振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)架上,見圖11。掃描5~1 000 Hz中的共振頻率,得到前后、左右、上下3個(gè)方向的共振頻率,分別為221.7 Hz、 251.8 Hz和286 Hz, 然后以共振頻率為試驗(yàn)頻率,加速度設(shè)定為10g,3個(gè)方向各試驗(yàn)8 h。試驗(yàn)完成后,經(jīng)過(guò)密封性試驗(yàn),樣件未發(fā)生滲漏和損壞。

        圖11 機(jī)油濾清器座振動(dòng)試驗(yàn)

        5.2 耐壓脈沖疲勞試驗(yàn)

        先在液力脈沖疲勞試驗(yàn)臺(tái)架上按規(guī)定的擰緊扭矩安裝改進(jìn)后的機(jī)油濾清器座樣件,機(jī)油濾清器里注滿機(jī)油,然后進(jìn)行耐壓脈沖疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)方法與2.4節(jié)相同,共進(jìn)行20萬(wàn)個(gè)循環(huán)。疲勞試驗(yàn)后,改進(jìn)樣件再經(jīng)檢測(cè)和密封性試驗(yàn),未發(fā)生泄漏和變形,通過(guò)了考核。

        6 結(jié)論

        (1)機(jī)油濾清器座失效的主要原因是圓角的缺失導(dǎo)致應(yīng)力集中,進(jìn)而使結(jié)構(gòu)件開裂,增大圓角后,故障模式消除。

        (2)本文在完善CAE分析的邊界條件時(shí),綜合考慮了液體壓力對(duì)結(jié)構(gòu)件薄弱部位產(chǎn)生的影響,使CAE分析更符合零部件的實(shí)際使用情況,為今后開發(fā)類似結(jié)構(gòu)件的計(jì)算分析提供參考。

        (3)本文故障分析基于檢測(cè)、計(jì)算與試驗(yàn)相結(jié)合的方法,明確了失效原因,并再次通過(guò)計(jì)算與試驗(yàn),驗(yàn)證了改進(jìn)方案的有效性。

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